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某核電廠凝汽器安裝階段典型故障及處理措施

2019-02-19 08:40:13童益華羅賢龍李祥奎陳國(guó)軍
關(guān)鍵詞:水室冷卻管管束

童益華 羅賢龍 李祥奎 陳國(guó)軍

福建福清核電有限公司 福建 福清 350318

某核電廠二回路設(shè)計(jì)兩臺(tái)凝汽器,每臺(tái)凝汽器采用雙殼體、單流程、單背壓、表面式濕冷、鈦管凝汽器。該凝汽器由上喉部、下喉部、殼體、熱井、水室、凝汽器底部的支座、旁路擴(kuò)散器、疏水?dāng)U容器等組成。每臺(tái)凝汽器共有八個(gè)水室,進(jìn)出水側(cè)各四個(gè),結(jié)構(gòu)形式為弧形,主體由碳鋼制造,內(nèi)部與海水接觸處涂有襯膠防腐,與管束端管板采用法蘭連接。

1. 典型故障及處理措施

1.1 水室襯膠破損

1.1.1 問題描述

在凝汽器汽側(cè)安裝時(shí),檢查鈦管發(fā)現(xiàn)部分水室襯膠有破損,隨后目視檢查了所有水室襯膠情況,發(fā)現(xiàn)有4個(gè)水室襯膠共計(jì)有18處破損。由于凝汽器水室主要材料是鋼,不耐海水腐蝕,水室的襯膠層是水室抵御海水腐蝕的有效屏障。任何一處損傷,都有可能導(dǎo)致日后運(yùn)行過(guò)程中水室被海水腐蝕、銹穿的危險(xiǎn)。

1.1.2 原因分析

凝汽器水室在安裝前已經(jīng)完成現(xiàn)場(chǎng)開箱檢驗(yàn)、防護(hù)工作,當(dāng)時(shí)未發(fā)現(xiàn)襯膠有任何破損處。但在安裝時(shí)完成與殼體法蘭連接后,發(fā)現(xiàn)多處襯膠出現(xiàn)破損。說(shuō)明在安裝到殼體過(guò)程中,保護(hù)措施不到位,襯膠被異物打擊,造成了損傷。

1.1.3 處理措施

對(duì)18處襯膠損傷的地方進(jìn)行修復(fù),首先采用目測(cè)法、錘擊法、100%高頻電火花檢測(cè)確定需要修復(fù)范圍以及打磨要求。襯膠破損處用角向砂輪機(jī)輕輕打磨,打磨到?jīng)]有破損即可,周邊加工成30°坡口。然后用硬質(zhì)修補(bǔ)劑(橡膠專用修補(bǔ)膠泥)修補(bǔ)底層,待固化后進(jìn)行打磨,用軟質(zhì)修補(bǔ)劑修補(bǔ)面層,待固化后打磨平整。最后用高頻電火花儀進(jìn)行100%連續(xù)檢驗(yàn),檢測(cè)電壓15KV,測(cè)試結(jié)果無(wú)漏電。

1.1.4 改進(jìn)建議

在凝汽器的安裝過(guò)程中,施工人員進(jìn)入水室應(yīng)穿軟底鞋;在水室內(nèi)搭設(shè)腳手架等要在兩端固定上橡膠皮;鋒利或尖頭的工具、材料帶入水室內(nèi)一定要做好可靠的保護(hù)措施。

1.2 鈦管泄漏

1.2.1 問題描述

凝汽器在進(jìn)行汽側(cè)灌水試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)殼體模塊(三)有一根鈦管泄漏,管內(nèi)有水漏出。鈦管泄漏在運(yùn)行會(huì)造成海水進(jìn)入到凝汽器汽側(cè)中,造成汽側(cè)設(shè)備的腐蝕,而且會(huì)嚴(yán)重影響二回路的水質(zhì)。

1.2.2 原因分析

鈦管在出廠前都做過(guò)水壓試驗(yàn),沒有發(fā)現(xiàn)泄漏?,F(xiàn)場(chǎng)根據(jù)該處鈦管的位置以及損傷的位置,分析主要有兩種原因造成鈦管的泄漏:一是該殼體模塊在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)了問題,鈦管被異物磕碰;二是鈦管就位后,在施工過(guò)程中有異物掉落碰傷鈦管。

1.2.3 解決方案

對(duì)損壞的鈦管進(jìn)行拔管,檢查、修補(bǔ)端管板上已拔除冷卻管位置的管孔,合格后裝焊盲管,先進(jìn)行脹管,采用手工脹接方式,脹接后管段不應(yīng)有起皮、皺紋、裂紋和偏斜等缺陷,再使用鈦絲焊接。工作完成后,對(duì)鈦管管口焊縫及周圍管口焊縫做PT檢查,后用橡膠堵頭封堵。該封堵方案操作簡(jiǎn)單快捷,是凝汽器冷卻管受損問題的有效處理方式,具有較大的借鑒意義。

1.3 鈦管振動(dòng)碰磨斷裂

1.3.1 問題描述

某電站3號(hào)機(jī)同型號(hào)凝汽器在某次機(jī)組100%甩負(fù)荷后發(fā)生海水泄漏進(jìn)汽側(cè)空間,檢查發(fā)現(xiàn)模塊一頂部有2根冷卻管發(fā)生泄漏,隨后進(jìn)行了臨時(shí)堵管處理。后續(xù)進(jìn)凝汽器內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)碰磨情況如下:碰磨主要發(fā)生在汽道迎流面部分鈦管,模塊一頂排共有19根,模塊四頂排共有12根。

1.3.2 原因分析

鈦管的裂紋性質(zhì)為疲勞裂紋,裂紋起源于鈦管內(nèi)表面、起源位置應(yīng)在焊縫處,裂紋的產(chǎn)生與振幅過(guò)大導(dǎo)致彎曲應(yīng)力過(guò)大有關(guān)。分析認(rèn)為凝汽器冷卻管碰磨根本原因是旁路閥后參數(shù)較高、旁路蒸汽流量很大,凝汽器喉部空間有限,旁路投運(yùn)時(shí),喉部汽相流場(chǎng)的不均勻性有所增加,因氣流激振引起局部冷卻管振幅過(guò)大所致,存在局部渦流區(qū)。

1.3.3 處理措施

根據(jù)參考電站出現(xiàn)的情況,該核電廠凝汽器將采取加裝防磨條并進(jìn)行局部預(yù)防性堵管方案。

對(duì)于管束模塊二、三,從第3跨至第21跨(共19跨),在每跨管指la~3a,1b~3b頂部各安裝2層防磨條。對(duì)于管束模塊一、四,從第3跨至第21跨(共19跨),在每跨管指1a~4a,lb~4b頂部安裝多層防磨條。加裝防磨條能改善凝汽器的振動(dòng)情況,在不影響凝汽器性能的情況下,防止冷卻管間碰磨情況的發(fā)生。

在管束模塊一、四上的汽道2a底部進(jìn)行局部堵管,汽道2b堵管數(shù)量同汽道2a,堵管位置與汽道2a沿管束中心線左右對(duì)稱,管束模塊二、三由于未出現(xiàn)碰磨現(xiàn)象,暫不實(shí)施堵管措施。

該類型凝汽器設(shè)計(jì)的時(shí)候已考慮鈦管堵管余量,數(shù)量約占鈦管總數(shù)量的5%左右,該種堵管方案對(duì)凝汽器換熱性能的影響分析如下堵管數(shù)量共計(jì)296根,凝汽器面積有73840m2降為73501m2,按設(shè)計(jì)背壓計(jì)算面積余量由8.9%變?yōu)?.64%,按實(shí)際面積反算凝汽器背壓由4.948kPa變?yōu)?.952kPa。從中可知,該堵管措施不影響凝汽器換熱性能。

2. 結(jié)束語(yǔ)

凝汽器安裝階段出現(xiàn)的問題需花費(fèi)大量的人力物力消除缺陷,不僅影響安裝進(jìn)度,還降低了安裝質(zhì)量,給凝汽器后期運(yùn)行帶來(lái)隱患。在后續(xù)機(jī)組凝汽器的安裝過(guò)程中,我們應(yīng)積極吸取教訓(xùn),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),避免類似情況再次發(fā)生。

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