念吉紅
(云南云天化股份有限公司 云峰分公司,云南 宣威 655413)
云南云天化股份有限公司云峰分公司磷酸廠(以下簡稱“公司”)有磨機(jī)3臺,采用閉路磨礦工藝;萃取系統(tǒng)2套,過濾系統(tǒng)3套,濃縮系統(tǒng)3套。在濕法磷酸生產(chǎn)過程中,提高磷酸磷收率是磷酸生產(chǎn)[1]的主要控制指標(biāo)。因此,影響磷酸磷收率的因素成了磷酸生產(chǎn)中十分關(guān)鍵的問題,而且可控范圍[2]還有大的升值空間。
磷礦的主要含量是氟磷酸鈣Ca5F(PO4)3,還包含鎂鹽、鈉鹽、鐵鹽、鉀鹽、活性二氧化硅、碳酸鹽、酸不溶物等雜質(zhì)。磷酸萃取生產(chǎn)是磷礦漿和硫酸的反應(yīng),磷礦漿和硫酸在萃取槽槽內(nèi)發(fā)生的主要反應(yīng)為:
Ca5F(PO4)3+溶液+5H2SO4→5CaSO4·2H2O+溶液+3H3PO4+HF
反應(yīng)的氫氟酸進(jìn)一步和活性二氧化硅發(fā)生反應(yīng),生成氟硅酸:
SiO2+6HF→2H2O+H2SiF6
磷礦漿和硫酸反應(yīng)過程[3]是為了獲得易于洗滌與過濾的石膏結(jié)晶,生產(chǎn)出濃度盡可能高的磷酸,提高磷酸磷收率。影響石膏結(jié)晶質(zhì)量的主要原因有含固量、料漿溫度、P2O5濃度和液相SO3濃度。
磷礦石和磷礦漿的影響因素有:磷礦石貧化、雜質(zhì)含量高、萃取結(jié)晶不好、過濾效果差等。
磷礦混配不均,會造成磷礦漿中MER值大幅波動,當(dāng)MER值超過指標(biāo)范圍時,磷酸粘度急劇上升,洗滌率大幅下降。
礦漿粒級分布不合理、細(xì)度不在理想的范圍,偏大或偏小。礦漿粒度直接影響萃取反應(yīng)時的不溶磷,如果粒度過大,則增加了不溶磷損失,磷收率將下降。
萃取槽游離硫酸根控制的穩(wěn)定性。萃取槽SO3過低,過程推動力不足,反應(yīng)石膏結(jié)晶細(xì)小難于過濾,影響洗滌率。萃取SO3過高,會產(chǎn)生磷礦的包裹現(xiàn)象,降低轉(zhuǎn)化率,形成針狀石膏結(jié)晶。
萃取反應(yīng)溫度。溫度低反應(yīng)速率慢,料漿黏度大,影響過濾洗滌率。
過濾過程的控制。過濾料漿分布情況,布料量不均勻,濾餅厚度不同、不平整。洗水溫度忽高忽低。石膏洗滌不能保持適當(dāng)?shù)囊耗ず穸?,洗滌不充分、吸收不充分。過濾機(jī)沖盤水壓力不穩(wěn)定及濾布不完好,濾布再生不徹底。高效助濾劑的濃度和加入量不高效。濾布的透氣性能及強(qiáng)度不優(yōu)越。過濾系統(tǒng)的真空度不適合。
產(chǎn)品酸泵、返酸泵及管線泄露,氣相管線及氣液管線分離器回液管泄露,包括“跑、冒、滴、漏”,系統(tǒng)機(jī)械損失。
磷礦石在貧化,最大程度上減少單批低品質(zhì)磷礦直接進(jìn)入生產(chǎn)裝置。磷礦石品位在下降,R2O3(Al2O3、Fe2O3)、MgO在逐月上升。公司改進(jìn)措施:安排專人不僅負(fù)責(zé)與供礦公司聯(lián)系,并且還與物資管理部和生產(chǎn)管理部聯(lián)系,每天根據(jù)磷礦質(zhì)量分析報告,對運(yùn)入公司的每個車廂的磷礦進(jìn)行核查,磷礦質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的車廂嚴(yán)禁卸載直接入庫,必須倒運(yùn)到堆場,用其他磷礦進(jìn)行搭配使用;如果磷礦品位整體偏低,則及時報告給生產(chǎn)管理部,由生產(chǎn)管理部協(xié)調(diào)物質(zhì)管理部對進(jìn)礦質(zhì)量進(jìn)行協(xié)調(diào),最大程度上減少單批低品質(zhì)磷礦直接進(jìn)入生產(chǎn)裝置,從而減少因磷礦品質(zhì)原因造成磷收率下降。
磷礦漿生產(chǎn)過程嚴(yán)格控制,礦漿粒度直接影響萃取反應(yīng)時的不溶磷,如果粒度過大,則增加了不溶磷損失,磷收率將下降。礦漿含固量直接影響到過濾洗水的加入量,含固量低,過濾洗水加入量相應(yīng)減少,洗滌率下降。公司改進(jìn)措施:做好鋼棒(鋼球)加入周期和加入量的控制工作,嚴(yán)格考核每天礦漿粒度;做好濃密機(jī)系統(tǒng)平衡,保證濃密機(jī)取出礦漿含固量大于55%。
加強(qiáng)萃取槽硫酸根控制,提高料漿質(zhì)量的穩(wěn)定性[4]。過程控制中萃取槽硫酸根波動在較大范圍內(nèi),使料漿質(zhì)量亦不穩(wěn)定。改進(jìn)措施:通過理論計算和實際生產(chǎn),從2017年開始將萃取過量SO3控制在21 g/L~45 g/L,在此范圍內(nèi),既能確保良好的石膏結(jié)晶,又能減少過量硫酸加入量。
每3 h分析一次過量SO3,當(dāng)過量SO3發(fā)生大幅度波動時,2.5 h分析一次。萃取槽至消化槽杜絕溢流料漿短路現(xiàn)象,優(yōu)化工藝控制指標(biāo),提高萃取槽反應(yīng)溫度,降低料漿黏度。隨著磷礦的不斷貧化,反應(yīng)溫度73 ℃已不利于磷礦的分解,不溶磷增加。改進(jìn)措施:2017年萃取槽反應(yīng)溫度由以前的73 ℃提高到77 ℃,以降低不溶磷和降低過濾料漿的粘度。三洗水溫度由50 ℃提高到60 ℃,以提高洗滌率。
做好生產(chǎn)負(fù)荷平衡、濾布再生控制、過濾機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),使濾餅厚度均勻、穩(wěn)定。過濾機(jī)布料的不均勻、平整,石膏洗滌效果變壞。改進(jìn)措施:做好過程控制中的生產(chǎn)組織平衡,確定適宜的生產(chǎn)負(fù)荷,使上過濾機(jī)的布料量適宜。根據(jù)布料量,調(diào)節(jié)好過濾機(jī)轉(zhuǎn)速控制,使石膏厚度能保持約3 cm~7 cm。確保濾布充分再生,盡量減少因濾布結(jié)垢而造成的石膏凹凸不平的情況發(fā)生。控制好裝置運(yùn)行周期,嚴(yán)禁因濾布嚴(yán)重結(jié)垢或通洞而使石膏厚薄不均,造成洗滌效果變差的情況發(fā)生。過程中加強(qiáng)過濾機(jī)洗滌水擋皮調(diào)節(jié),保持適當(dāng)液膜厚度及吸干區(qū)。及時更換老化或不適宜的擋皮,確保洗滌水不后延或外溢。
降低機(jī)械損失,過濾停車清洗時對各臺設(shè)備計劃檢修檢查,防止因設(shè)備原因?qū)е逻^濾停車,增加機(jī)械損失。過濾停車時必須上水置換5 min~10 min,將管道內(nèi)的磷酸回收至稀酸槽。將過濾機(jī)圍堰內(nèi)泄漏的磷酸回收至三洗水管線。
經(jīng)過公司的努力,2018年平均磷回收率比2017年提高了0.90%,繼續(xù)加強(qiáng)對石膏水溶磷的關(guān)注,提高了總磷回收率[5]。加強(qiáng)對員工操作業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)與實踐。實現(xiàn)從磷礦研磨到磷石膏渣場全過程的監(jiān)控,把各項工作做細(xì)做實。時刻把降低磷酸單耗作為磷酸生產(chǎn)的第一要務(wù),爭取總磷回收率達(dá)到97%以上。