徐啟昌 許鳳斌 張立好 王恩良(中國石油錦西石化分公司)
隨著社會環(huán)保要求不斷提升,國家實施最嚴格水資源管理制度,加強地下水動態(tài)監(jiān)測,實行地下水取用水總量控制和水位控制[1]。石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置(如尿素脫蠟工藝過程)依靠開采地下水作為夏季生產(chǎn)用冷凍水(7~13℃)逐漸變得不可行。溴化鋰制冷機組在民用建筑方面被廣泛應用在中央空調領域,技術相對成熟。但在石油化工生產(chǎn)系統(tǒng)中的應用尚未發(fā)現(xiàn)有文獻介紹。石油化工企業(yè)的生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的低壓蒸汽、乏汽、凝結水等余熱資源,這些可以為溴化鋰制冷機組運行提供動力。利用企業(yè)內(nèi)部余熱,通過溴化鋰制冷機組制得循環(huán)冷凍水,成為替代地下低溫水的合理優(yōu)選途徑。因此,推廣溴化鋰制冷機組在石油化工裝置應用具有很強的現(xiàn)實意義。
1)某石油化工公司為了平衡廠內(nèi)中壓蒸汽管網(wǎng)壓力,在循環(huán)水場設計安裝了螺桿膨脹機驅動循環(huán)水泵,消耗富余的中壓蒸汽(3.5 MPa),節(jié)約優(yōu)質電能。同時產(chǎn)生低壓蒸汽(0.5 MPa)可為溴化鋰制冷機組提供動力,進一步回收利用余熱。在此基礎上,該公司設計安裝了溴化鋰制冷機組,為尿素脫蠟裝置供應循環(huán)冷凍水(7~13℃),同時解決夏季循環(huán)冷凍水(7~13℃)短缺問題。
2)溴化鋰制冷機組——尿素脫蠟工藝流程簡介。尿素脫蠟裝置是通過尿素絡合法從柴油中提取正構烷烴生產(chǎn)工藝裝置[2],大慶原油直餾柴油餾分,通過尿素絡合法,在絡合反應溫度30±1℃,分二次洗滌適宜條件下,可得到重質液體石蠟和低凝點的脫蠟油[3]。石化廠內(nèi)普通循環(huán)水夏季(28~32℃)不能滿足生產(chǎn)工藝需求。溴化鋰機制冷組可為尿素脫蠟生產(chǎn)裝置提供循環(huán)冷凍水(7~13℃),該機組利用低壓蒸汽作為動力,生產(chǎn)出來的循環(huán)冷凍水(7~13℃)被送入冷水箱,經(jīng)循環(huán)冷水泵加壓后送到尿素脫蠟裝置,換熱升溫后的循環(huán)冷凍水(15~32℃)回到溴化鋰機組,再次冷卻為7~13℃循環(huán)冷凍水送入冷水箱,如此周而復始循環(huán)換熱,從而滿足生產(chǎn)裝置需求。溴化鋰機組——尿素脫蠟工藝系統(tǒng)生產(chǎn)工藝流程,見圖1。
圖1 溴化鋰機組——尿素脫蠟系統(tǒng)工藝流程
溴化鋰制冷機組又稱為溴化鋰吸收式制冷機組,它是一種以蒸汽、熱水、燃油、燃氣和各種余熱為動力熱源,制取冷水的節(jié)能型制冷設備。具有耗電少,噪聲低,運行平穩(wěn),能量調節(jié)范圍廣,自動化程度高,安裝、維護和操作簡單等特點,在利用地勢能源與余熱方面有顯著的節(jié)能效果。另外,它還有對環(huán)境無污染,對大氣臭氧層無損壞作用的獨特優(yōu)勢[4]。因而,廣泛應用于各種公共建筑中央空調系統(tǒng)中。
1)可利用生產(chǎn)工藝過程中的廢(余)熱制取冷凍水,節(jié)省了為獲得低溫冷水而需要消耗的電能等高品位能源[5]。
2)以水做制冷劑、溴化鋰溶液為吸收劑,無臭、無毒,不存在像氨或氯里品等對環(huán)境的影響,屬于綠色環(huán)保冷媒。
3)機組完全在真空狀態(tài)運行,整個機組除了功率很小的屏蔽泵外,幾乎沒有運動部件,機組運行安全可靠,使用壽命長。
4)機組操作使用方便,自動化程度高,易于管理。
1)循環(huán)冷凍水需冷量小,僅為標準制冷機組的1/5。
2)受生產(chǎn)工藝操作影響,熱負荷波動大。
3)受季節(jié)性環(huán)境溫度變化影響,機組熱負荷變化大,春秋與夏季環(huán)境溫差在15~35℃波動。
機組技術特性和工藝、自然環(huán)境因素影響均不利于溴化鋰機組穩(wěn)定運行。該文所述的溴化鋰制冷設備是松下制冷(大連)有限公司生產(chǎn)的FG-73H*2型制冷機組,制冷能力為1.5×1010(1200USRT)/臺。該機組制冷能力是傳統(tǒng)空調機組制冷能力的5.2倍,可將70 t/h流量的循環(huán)水由33℃降至7℃,是在國內(nèi)首例應于石油化工循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中制備冷凍水溫差超過15℃的設備。
初次調試時溴化鋰制冷機組無法穩(wěn)定運行。冷水供水溫度、蒸汽控制閥(蒸汽流量)波動較大,波動情況如圖2所示。
1)尿素脫蠟裝置溫洗過程造成循環(huán)冷凍水(7~13℃)系統(tǒng)流量變化。因尿素脫蠟生產(chǎn)溫洗操作時切斷1流(共8流),操作過程造成循環(huán)冷凍水(7~13℃)流量波動,波動范圍大概在70%~110%。此過程對制冷機組穩(wěn)定運行產(chǎn)生較大影響。
圖2 溴化鋰機組運行記錄
2)尿素脫蠟裝置吹掃操作造成機組熱負荷劇烈波動。尿素脫蠟系統(tǒng)每4~5天,需要進行一次吹掃,時間大概0.5 h。在此期間需要斷掉循環(huán)冷凍水(7~13℃),機組需要無負荷運行,吹掃操作結束系統(tǒng)需要再次啟動并重新穩(wěn)定(影響時間約1 h)。
3)環(huán)境溫度低導致機組熱負荷低。由于調試時間是在當年的9月末至11月中旬,所以負荷低,制冷機組熱負荷僅為正常熱負荷的30%~40%,超低負荷不利于機組正常運行。
針對溴化鋰制冷機組——尿素脫蠟工藝系統(tǒng)的運行特點和初次調試發(fā)現(xiàn)的問題,經(jīng)過使用單位與溴化鋰制冷機組生產(chǎn)廠家多次討論研究,制定了詳細的自控技術方案。
1)低負荷下熱源輸入優(yōu)化。測量數(shù)據(jù)表明:該制冷機組平均負荷約30%~44%,循環(huán)冷凍水(7~13℃)系統(tǒng)平均負荷約37%。通過蒸汽最大輸入量限制,解決了低負荷下熱源過量輸入造成的循環(huán)冷凍水(7~13℃)及蒸汽流量大幅波動問題。
2)循環(huán)冷卻水溫度調節(jié)優(yōu)化對應方案。在春、秋季節(jié),循環(huán)冷卻水溫度低于22℃時,調節(jié)循環(huán)水閥降低循環(huán)水流量(調節(jié)至60%開度),消除了低溫循環(huán)冷卻水造成的機組運行不穩(wěn)定因素。
3)控制儀表PID參數(shù)調節(jié)優(yōu)化。結合尿素脫蠟裝置獨特冷卻工藝,現(xiàn)場整定儀表P、I、D參數(shù),使制冷機組出口循環(huán)冷凍水(7~13℃)溫度及蒸汽流量穩(wěn)定,解決了P、I、D參數(shù)不合適造成的自動控制跟蹤矯正過大問題。
4)循環(huán)冷卻水出口溫度寬范圍調節(jié)優(yōu)化。二次調試針對生產(chǎn)工藝特點,調整制冷機組對循環(huán)冷卻水供水溫度的范圍限制,將供水溫度設定范圍擴大至20~35℃。
1)二次調試在總結初次調試經(jīng)驗基礎上,測試驗證多個實施方案,實機運行后確定了最佳方案。調試后溴化鋰制冷機組——尿素脫蠟工藝系統(tǒng)連續(xù)運行穩(wěn)定可靠。制冷機組運行記錄如圖3和圖4所示,實現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定運行140 h,未出現(xiàn)制冷設備及循環(huán)系統(tǒng)故障,設備調試成功。
2)制冷機組運行穩(wěn)定。制冷機組連續(xù)運行140 h一直穩(wěn)定運行,其間尿素裝置多次溫洗操作沒有對機組造成大的影響,沒有出現(xiàn)異常警報。
3)供給尿素脫蠟裝置用循環(huán)冷凍水溫度穩(wěn)定。循環(huán)冷凍水(7~13℃)供水溫度波動很小,水箱出口溫度基本穩(wěn)定在11~12℃(10℃設定值)。
4)蒸汽壓力、溫度及流量穩(wěn)定。機組再生室溫度基本穩(wěn)定在156~160℃(設定160℃),蒸汽壓力基本穩(wěn)定在0.4 MPa(設定0.4 MPa),波動很小,低壓蒸汽減溫減壓裝置工作狀況良好。
5)低壓蒸汽流量波動穩(wěn)定,無沖擊發(fā)生。在機組起動達到穩(wěn)定運行后(剛起動時除外),負荷30%~50%范圍內(nèi)對應的蒸汽耗量為3800~4400kg/h,沒有蒸汽流量激烈波動及沖擊的情況發(fā)生。調試后運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果見表1。
6)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明:在當前負荷下,溴化鋰機組開機全廠增加能耗為0.54 kg/t(標油)。調試方案實施后,溴化鋰制冷機組的冷量調節(jié)范圍較寬,隨著外界負荷變化,機組負荷調節(jié)范圍可由10%~110%,且設備效率幾乎不受影響,可很好的適應變負荷要求。
圖3 制冷機組17 h運行記錄
圖4 制冷機組1 h運行記錄
表1 溴化鋰制冷機組——尿素脫蠟工藝系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
使用蒸汽動力型溴化鋰制冷機組為石油化工生產(chǎn)裝置制備循環(huán)冷凍水(7~13℃)的過程,其中遇到的循環(huán)凍水流量、熱負荷大幅波動對機組平穩(wěn)運行干擾問題,季節(jié)性(春夏秋)外環(huán)境溫度變化影響安全平穩(wěn)運行問題,通過結合生產(chǎn)工藝實際況情的技術設計方案可以得到妥善解決。