李桂艷
(中煤平朔工業(yè)集團(tuán)公司露天工程服務(wù)分公司 ,山西 朔州 036006)
在露天礦的生產(chǎn)過程中,爆破質(zhì)量的好壞對(duì)采掘及運(yùn)輸環(huán)節(jié)具有重要的影響,直接影響著礦井經(jīng)濟(jì)效益的好壞。露天礦進(jìn)行臺(tái)階爆破后,若爆破后的巖石塊度大,則會(huì)增加對(duì)裝載運(yùn)輸設(shè)備的磨損,礦井運(yùn)輸效率低下,嚴(yán)重時(shí)需要采取二次爆破措施,增加了施工的成本。傳統(tǒng)的爆破方式具有:同段位裝藥量大,大的震動(dòng)波對(duì)邊坡穩(wěn)定性影響較大;爆破能量利用不完全,爆破后大塊率高;噪聲污染大等缺點(diǎn)。對(duì)現(xiàn)有的排間微差爆破技術(shù)進(jìn)行相關(guān)改進(jìn)并未取得實(shí)質(zhì)性的效果,而逐孔起爆技術(shù)具有炸藥能量利用率高、震動(dòng)波較小等優(yōu)點(diǎn),爆破效果良好,技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效益顯著,經(jīng)過不斷的改進(jìn)后,逐漸成為我國露天礦山進(jìn)行臺(tái)階爆破的主要方法。
某露天礦煤層呈由東向西條帶分布,井田面積約324km2,煤炭地質(zhì)儲(chǔ)量為23245Mt,井田內(nèi)主要開采5號(hào)和6號(hào)煤層,兩層煤分別厚18.16m和36.64m,均為賦存穩(wěn)定的近水平煤層,煤層傾角均小于3°。5號(hào)煤層上部主要為堅(jiān)硬的沙礫巖,而在5號(hào)煤和6號(hào)煤之間為泥巖、粉砂巖和細(xì)砂巖,針對(duì)該部分巖層的剝離主要采用深孔爆破的方法進(jìn)行,采用從自由面開始的排間順序微差爆破,該方法在使用過程中存在巖石碰撞作用差、爆堆寬度大的問題。若采用由中間向兩邊的爆破方式,則會(huì)造成中部爆堆集中,高度較大的問題,從而影響了鏟運(yùn)作業(yè)的正常進(jìn)行;若加大中間炮孔的裝藥量,則增加了爆破作業(yè)成本;總之采用該方法進(jìn)行爆破作業(yè),會(huì)造成爆破效率低、巖石大塊率高等確定,因此計(jì)劃采用逐孔起爆技術(shù)來改良爆破效果。
逐孔起爆技術(shù)屬于微差爆破范疇,采用該方法進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí),各個(gè)炸藥的爆破是獨(dú)立進(jìn)行的,從起爆點(diǎn)開始,延時(shí)一定時(shí)間后逐個(gè)向后傳爆破,如此則后面爆破的炸藥有前面爆破炸藥產(chǎn)生的自由面,爆破應(yīng)力波在新自由面處發(fā)生反射,炸藥產(chǎn)生的爆破能量利用效率高,爆破振動(dòng)減小,爆破的巖石發(fā)生擠壓、碰撞作用,巖石塊度適中,爆破效果良好。
逐孔起爆網(wǎng)絡(luò)如圖1所示,圖1中所示數(shù)字為炮孔起爆的先后順序,所有炮孔均按一定的延期時(shí)間順序起爆。大量的工程時(shí)間表明,各爆破孔間的延期時(shí)間為3~8ms/m,排間距的延期時(shí)間為8~15ms/m時(shí),會(huì)取得最優(yōu)的爆破效果。針對(duì)露天礦的臺(tái)階爆破,需要根據(jù)所要爆破的巖石巖性具體確定延期時(shí)間。當(dāng)爆破工作面的最小抵抗線為6~10m時(shí),根據(jù)巖石性質(zhì)所確定的最優(yōu)延期時(shí)間為:若巖石為花崗巖等質(zhì)地堅(jiān)硬的巖石,延期時(shí)間通常取15~30ms;若巖石為石灰?guī)r及砂巖等中等堅(jiān)硬的巖石,延期時(shí)間通常取20~46ms;若巖石為泥巖和灰?guī)r等軟弱巖石,延期時(shí)間通常取50~70ms。在露天礦生產(chǎn)中,所采用的起爆網(wǎng)絡(luò)通常有V型、斜線型和三角型這三種,實(shí)際工程應(yīng)用中,均能取得良好的效果。
圖1 逐孔起爆網(wǎng)絡(luò)示意圖
以圖1中所示的爆破網(wǎng)絡(luò)為例,對(duì)逐孔起爆作用原理進(jìn)行簡介。圖中布置了三排炮孔,根據(jù)自由面的數(shù)量和工程地質(zhì)條件來確定炮孔的起爆順序,延期時(shí)間為毫秒級(jí),具體過程如下:
1)首先發(fā)生爆破的炮孔在爆炸應(yīng)力波及爆轟氣體的作用下在圍巖中產(chǎn)生爆破漏斗,因此可以稱為單孔漏斗爆破,在該力的作用下圍巖在主裂隙方向發(fā)生分離。此時(shí)由于炮孔內(nèi)高溫高壓氣體的存在,在爆破漏斗內(nèi)產(chǎn)生了大量的裂隙,但巖層間并未發(fā)生顯著位移。
2)在第一個(gè)炮孔爆破后,在延期雷管的作用下,第二個(gè)炮孔進(jìn)行爆破,由于第一個(gè)炮孔爆破漏斗產(chǎn)生裂隙的存在,為第二個(gè)炮孔起爆時(shí)提供了自由面,此時(shí)的最小抵抗線為第一個(gè)炮孔和第二個(gè)炮孔間的孔間距。與此同時(shí),爆破的作用方向也發(fā)生了變化,爆破應(yīng)力波作用于自由面上的力也顯著增加,增加了巖石的破碎效果,巖石大塊率明顯降低。
3)逐孔起爆采用毫秒級(jí)延期,先爆破的炮孔所形成的應(yīng)力波還未完全消失,后續(xù)炮孔已發(fā)生爆炸,這樣會(huì)形成爆炸應(yīng)力波的疊加作用,增加了應(yīng)力波對(duì)巖石的破碎時(shí)間,從而使爆破顯著增加。
4)先爆破的炮孔產(chǎn)生的巖石飛散的過程中,后續(xù)炮孔產(chǎn)生的巖石同樣朝著新的自由面飛散,巖石間會(huì)發(fā)生彼此的碰撞,增加了巖石的破碎效果,且形成的爆堆集中。
5)由于炮孔間起爆的延期時(shí)間為毫秒級(jí),先后起爆的炮孔會(huì)發(fā)生應(yīng)力波的疊加,為防止爆破威力過大而對(duì)巖層穩(wěn)定性破壞過大,則需將地震波的主震相相互避開,如圖2所示。
圖2 爆破后形成的地震波
現(xiàn)場實(shí)踐表明,采用逐孔起爆方式較傳統(tǒng)起爆方式可將地震效應(yīng)減小30%~70%,由于該方法可以減小爆破振動(dòng)來來的危害,有助于提高經(jīng)濟(jì)效益,因而廣泛應(yīng)用于露天礦爆破作業(yè)中。
逐孔起爆主要有:孔內(nèi)延期、孔外接力、孔內(nèi)外聯(lián)合三種方式??變?nèi)延期逐孔起爆,該方法通過炮孔內(nèi)的延期電雷管實(shí)現(xiàn)延期順序起爆,不需采用地表雷管進(jìn)行延期,因而具有爆破網(wǎng)絡(luò)簡單、連接容易的特點(diǎn);孔外接力逐孔起爆,該方法通過在地表各孔間連接延期電雷管來實(shí)現(xiàn)延期爆破,而炮孔內(nèi)電雷管的延期時(shí)間相同,因此無需考慮炮孔內(nèi)雷管段位的區(qū)別,裝藥更加便捷;孔內(nèi)外聯(lián)合逐孔起爆,該方法在各排爆破孔之間連接相應(yīng)段位的地表延期雷管,從而形成孔內(nèi)外的逐孔起爆,在露天礦生產(chǎn)中應(yīng)用最為廣泛。
1)最佳孔間延期時(shí)間。
最佳孔延期時(shí)間采用如經(jīng)驗(yàn)公式(1)來進(jìn)行:
式中:t為最佳孔延期時(shí)間,ms;Q為炮孔內(nèi)平均裝藥量,kg;Γe為炸藥的密度,g/cm3;Γr為巖層容重,g/cm3;D為炸藥的爆速,m/s;Cr為震動(dòng)波在巖層中的傳播速度,m/s;S為爆破后巖石的飛散距離,mm;V為爆破后巖石的運(yùn)動(dòng)速度,m/s。
由公式(1)可知,不同種類的炸藥延期時(shí)間也不同,銨油炸藥延期時(shí)間通常取15~47ms,乳化炸藥延期時(shí)間通常取17~65ms,若裝藥量較大,則取值相對(duì)較大,反之亦然。結(jié)合理論分析及現(xiàn)場實(shí)踐,當(dāng)孔間延期時(shí)間為3~8ms/m時(shí),取得最優(yōu)的爆破效果。
2)最佳排間延期時(shí)間。
對(duì)排間延期時(shí)間影響較大的因素有爆破后產(chǎn)生的爆堆形狀及松散度,若排間的延期時(shí)間過短,則前排爆破的炮孔無充足的時(shí)間產(chǎn)生貫穿裂隙,即無法為后排起爆的炮孔產(chǎn)生自由面,則后排起爆的炮孔發(fā)生擠壓作用,導(dǎo)致爆破后巖層的松散度差;若排間的延期時(shí)間過長,則前排爆破的產(chǎn)生的巖石已經(jīng)停止運(yùn)動(dòng),前后兩排炮孔的應(yīng)力相互疊加作用減弱,造成爆破效果不佳,最佳的排間延期時(shí)間可用經(jīng)驗(yàn)公式(2)計(jì)算;
式中:t0為最佳排間延期時(shí)間,ms;S0為炮孔排間距,m;H0為爆破后巖石的最大運(yùn)動(dòng)高度,m;V1為炮孔堵塞段運(yùn)動(dòng)速度,m/s;V2為炮孔巖石的運(yùn)動(dòng)速度,m/s
由公式(2)可知,若炮孔直徑相對(duì)較大則取大值,反之亦然。結(jié)合理論分析及現(xiàn)場時(shí)間,當(dāng)排間延期時(shí)間為8~15ms時(shí),取得最優(yōu)的爆破效果。
針對(duì)該露天礦的工程實(shí)際情況,決定采取逐孔起爆的深孔爆破方式。以該礦5號(hào)煤上的沙礫巖為例進(jìn)行爆破參數(shù)設(shè)計(jì)。露天礦臺(tái)階高度的大小取決于鉆孔的深度,爆破效果及運(yùn)輸安全等因素,通常取值為10~20m,結(jié)合該礦生產(chǎn)實(shí)際,最終確定臺(tái)階高度為15m;炮孔直徑主要受鉆機(jī)型號(hào)、臺(tái)階作業(yè)高度及巖層性質(zhì)等因素的影響,最終確定孔徑為150mm,垂直布置鉆孔;鉆孔深度與臺(tái)階高度及巖層性質(zhì)有關(guān),為增大對(duì)臺(tái)階底部巖層的爆破作用,在臺(tái)階高度15m的基礎(chǔ)上,鉆孔超深1.5m,最終取孔深16.5m。根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn),底盤抵抗線通常為炮孔直徑的20~50倍,因此選取炮孔直徑為8m;孔間距和孔排距的選取與最小抵抗線有關(guān),綜合確定炮孔間距為9m,炮孔排距為5.5m;臺(tái)階坡面角與臺(tái)階巖石硬度有關(guān),根據(jù)該礦生產(chǎn)實(shí)際,選取坡面角為70°;炮孔堵塞長度根據(jù)炮孔直徑取值為6m;炸藥單耗為0.22kg/m3;該礦臺(tái)階爆破時(shí),第一排炮孔內(nèi)裝藥量取237.6kg,第二排及之后炮孔內(nèi)裝藥量取179.6kg;為保證傳爆效果的可靠性,選用三角型逐孔起爆網(wǎng)絡(luò),地表孔間延期時(shí)間取42ms,排間延期時(shí)間取65ms;最終確定的爆破網(wǎng)絡(luò)如圖3所示。
采用逐孔起爆方式,巖石爆破后大塊率基本維持在3.07%左右,而傳統(tǒng)爆破方法大塊率可達(dá)到4.52%,同比降低1.45%,爆破效果得到明顯改善。爆破后大塊率降低,不僅減少了二次爆破的成本,同時(shí)提高了裝巖的效率,綜合生產(chǎn)成本減少了0.2元/m3,按年爆破巖石2000萬m3計(jì)算,則可節(jié)約成本400余萬元,經(jīng)濟(jì)效果顯著。
圖3 三角型逐孔起爆網(wǎng)絡(luò)
1)針對(duì)傳統(tǒng)爆破方式的不足,對(duì)逐孔起爆技術(shù)進(jìn)行了簡要介紹,結(jié)合該露天礦生產(chǎn)實(shí)踐確定了相關(guān)爆破參數(shù)。
2)通過實(shí)際應(yīng)用,技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效益顯著,爆破后巖石大塊率降低了1.45%,實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約400余萬元。