薄 宇
(太原重工技術(shù)中心焦化所, 山西 太原 030024)
QRD-2000 型焦爐搗固站是太原重工技術(shù)中心焦化所早期為QRD-2000 清潔型熱回收焦爐配套設計的搗固煤餅設備。搗固站主要用來將配煤塔的煤通過布煤斗,均勻的布到煤餅模中,同時控制布煤的高度;再通過布煤筒兩側(cè)的搗固裝置進行搗固,使煤成型;然后配合裝煤推焦車將煤餅拉到煤板中的設備。主要機構(gòu):布煤、搗固、小車行走煤餅模開閉等。其中小車走行為電機驅(qū)動,其余機構(gòu)為液壓驅(qū)動。布煤、搗固裝置全部安裝在移動小車上,小車在固定軌道上往復循環(huán)運動完成生產(chǎn)過程。
煤餅模與裝煤推焦車后擋板構(gòu)成長方體煤盒,在小車下方用于盛放煤粉及搗固完成的煤餅。
搗固站工作流程見圖1,布煤流程見圖2,搗固流程見圖3。
圖1 搗固站工作流程
改造前設備情況:采用西門子S7-300PLC 控制搗固站,操作在操作臺上按鈕操作,各機構(gòu)無限位控制,生產(chǎn)全部靠操作工觀察外部情況手動操作[1]。
圖2 布煤流程
圖3 搗固流程
設備運行多年,部分電氣元件及電纜老化嚴重,需要更換。并且用戶提出以下要求:
1)布煤、搗固的控制要有單元自動和手動控制,布煤單元自動能自動完成一次預設高度的布煤流程。搗固的單元自動能自動完成一次搗固流程。
2)由于西門子PLC 更新?lián)Q代,PLC 整體更換為最新的S7-1500 系列。
3)操作臺和移動小車上設置PLC 遠程站。
4)操作臺更換為聯(lián)動臺形式(帶操作椅)。操作臺設置12 英寸觸摸屏+操作按鈕。
5)整個搗固過程在60 min 完成,煤餅密度達到1.10~1.15 t/m3。
根據(jù)用戶要求,進行以下改造:PLC 整體更換為的西門子S7-1500 系列產(chǎn)品;操作臺和移動小車上設置PLC 遠程站,信號就近接入[2];操作臺設置12英寸觸摸屏+操作按鈕,帶有聯(lián)鎖的手動操作和單元自動操作全部在觸摸屏上完成,無聯(lián)鎖手動操作使用操作臺按鈕完成,操作臺采用帶航空座椅的聯(lián)動臺,方便操作工人性化操作;所有動作機構(gòu)均配置前后位置接近開關(guān)(圖爾克);移動小車運行機構(gòu)采用編碼器(禹盟)+接近開關(guān)的形式控制行程;每個搗固錘設置高位檢測超聲波傳感器(圖爾克);布煤溜槽油缸配置位移傳感器(海茵蘭茨)檢測油缸伸出距離,通過油缸伸出長度計算布煤高度;小車設置聲光報警,在機構(gòu)動作時發(fā)出聲音及閃光報警;設置兩個單點激光測距傳感器(sick),在煤餅搗固完成,裝煤推焦車撤回拖煤板過程中測量煤餅高度,在觸摸屏上顯示計算后煤餅重量。小車運行電機增加電阻器,用于調(diào)速。
觸摸屏、PLC 及分布式IO、變頻器通過profinet網(wǎng)絡連接;位移傳感器、編碼器通過profibus 網(wǎng)絡連接。圖4 為PLC 網(wǎng)絡配置圖。
圖4 PLC 網(wǎng)絡配置圖
因布煤、搗固裝置全部安裝在運行小車上,布煤,搗固單元自動的實現(xiàn)全部與小車運行的速度密切相關(guān),所以小車運行機構(gòu)的改造是關(guān)鍵。
小車運行機構(gòu)的改造:原有小車運行電機YZR160L-8,7.5 kW,380 VAC,轉(zhuǎn)子串接頻敏電阻器啟動,速度恒定無法調(diào)節(jié)。根據(jù)現(xiàn)場工況及成本核算的考慮,將電機轉(zhuǎn)子上串接的頻敏電阻器改為固定的電阻器9.5 Ω,工作制100%,通過接觸器切換布煤與搗固時的小車運行速度。小車原有運行速度22 m/s,搗固時需要的小車運行速度8 m/s,布煤時全速22 m/s。通過改造后觀察,設備不能穩(wěn)定運行。
經(jīng)過分析現(xiàn)場工況較為復雜:
電機速度在搗固時需降到約原速度的1/3,串入電阻較大,電機機械特性變軟,運行速度受外部阻力影響較大。
改變串入電機轉(zhuǎn)子的電阻電機運行曲線圖見圖5,電動機的機械特性的斜率將增大,電動機和負載的機械特性的交點將下移,即電動機穩(wěn)定運行轉(zhuǎn)速降低(n1到n2),使負載變動時電動機產(chǎn)生較大的轉(zhuǎn)速變化,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性差。工作工況不同,搗固時有時需要用布煤溜槽刮煤,阻力會加大。
圖5 電機運行曲線圖
小車在搗固時如果速度過快,煤餅密度無法達到要求,表面浮煤過多。
設備運行多年,小車運行軌道部分下沉,個別走行輪軸承卡阻,導致小車運行減速及停止位置每次不同,不能準確定位。
由于變頻器在0~50 Hz 為恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速,后將小車運行電機調(diào)速改為用西門子G120 變頻器調(diào)速,電機更換為變頻電機,通過編碼器行程檢測小車運行位置,針對小車運行在搗固或布煤不同工況,確定軌道兩端的多段減速及停止位置,保證在停止位之前小車以一個較低的速度運行,到停止位置時小車滑行距離極短。
電氣控制系統(tǒng)升級改造后,搗固、布煤過程實現(xiàn)了自動控制,降低了工人的勞動強度,煤餅密度達到用戶要求。通過煤餅測高傳感器,測量計算后可在觸摸屏上顯示煤餅質(zhì)量,并可生成記錄表格,方便用戶管理。