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某450 MW燃機(jī)冷再三通裂紋原因分析與處理

2019-03-12 03:43,,
綜合智慧能源 2019年2期
關(guān)鍵詞:焊口管系燃機(jī)

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(華電電力科學(xué)研究院有限公司,濟(jì)南 250014)

0 引言

隨著調(diào)峰需求和環(huán)保要求的提高,燃?xì)廨啓C(jī)(以下簡稱燃機(jī))機(jī)組在國內(nèi)容量明顯增加。燃機(jī)具有啟停速度快的特點,同樣容量機(jī)組的啟停損耗較燃煤機(jī)組(以下簡稱煤機(jī))損耗少,在燃機(jī)與煤機(jī)共存的區(qū)域,一般選擇燃機(jī)為調(diào)峰機(jī)組,在夜間由于工廠用電量和用汽量削減,燃機(jī)機(jī)組的啟停較煤機(jī)機(jī)組更為頻繁,導(dǎo)致燃機(jī)機(jī)組問題高發(fā),造成機(jī)組壽命一定程度的減少。

A335P11鋼是電力工業(yè)中廣泛使用的鋼種,其配管和焊接等工藝性能良好。此類低合金鋼類鋼種由于坡口形式和管系應(yīng)力疊加使焊縫性能大幅降低而造成機(jī)組停機(jī),在煤機(jī)鍋爐房管道中并不少見,而在燃機(jī)汽機(jī)房內(nèi)并不常見,可以參考的經(jīng)驗并不多,因此,對所發(fā)現(xiàn)的此類焊接裂紋問題進(jìn)行深入分析研究具有重要意義。

1 事件介紹

某電廠一期工程配置2套F級(2×450 MW)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,#2機(jī)組于2017年9月20日完成168 h滿負(fù)荷試運行,正式投入運行;#4機(jī)組于2017年10月10日完成168 h滿負(fù)荷試運行,正式投入運行。

2018年6月3日啟機(jī)時(累計運行2 438 h),發(fā)現(xiàn)#2機(jī)組汽機(jī)房6 m層高溫再熱蒸汽冷段管道(以下簡稱冷再)三通處有蒸汽冒出,于是立即申請停機(jī)。停機(jī)后對該處拆保溫檢查,發(fā)現(xiàn)冷再三通#2焊口(?559×19/A335P11)沿坡口熔合線開裂,開裂側(cè)表面有300 mm的表露裂紋,裂紋已經(jīng)貫穿;三通另一側(cè)#1焊口(?559×19/A335P11)經(jīng)超聲波檢測存在500 mm的根部裂紋,未表露至表面。

2 原因分析

2.1 施工因素判斷

結(jié)合1個月前#4機(jī)組(運行1 764 h)在汽機(jī)房6 m層冷再三通同樣位置發(fā)生過同樣的泄漏,#4機(jī)組泄漏位置為高壓旁路(以下簡稱高旁)三通的兩側(cè),泄漏焊口為#2焊口和#3焊口,泄漏點位于三通上距離焊縫熔合線10 mm處。

由于在同樣的位置發(fā)生同樣的泄漏,初步判斷與上次原因相同。待現(xiàn)場扒開保溫后,發(fā)現(xiàn)高旁三通#2焊口(如圖1所示,#2焊口為供熱三通與高旁三通直接對接焊口)在1點鐘至5點鐘位置沿焊縫融合線開裂,在裂紋的一段存在一處打磨點,打磨點上可見裂紋15 mm左右,初步推斷為焊接及熱處理施工原因造成,隨后查閱安裝原始資料,未發(fā)現(xiàn)異常。

圖1 管系布置Fig.1 Configration of pipes

2.2 擴(kuò)大性檢查

考慮可能有裂紋缺陷未表露,對高旁閥后至冷再三通附近的焊口進(jìn)行超聲波檢驗和磁粉檢驗。經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn),供熱三通#1焊口(如圖1所示)也同樣存在裂紋,裂紋(1點鐘至5點鐘方向)長度為580 mm,此焊口裂紋未貫穿,裂紋起始點始于坡口根部;同樣,對#2焊口進(jìn)行超聲波檢測,發(fā)現(xiàn)根部不可目視裂紋長度較表露裂紋長,據(jù)此可以判斷裂紋是從根部開裂。#4機(jī)組之前發(fā)生的是同樣問題。裂紋的初始點并未發(fā)生在焊縫上,而是在閥門內(nèi)壁坡口附近,沿閥體內(nèi)壁坡口向內(nèi)延伸約15 mm處由于加工減薄而減薄面與未減薄面形成尖銳夾角,內(nèi)表面結(jié)構(gòu)尺寸不滿足要求,結(jié)構(gòu)存在突變,造成變截面應(yīng)力集中。

2.3 位移量超標(biāo)

在供熱三通處有一標(biāo)定角鐵支架(標(biāo)定角鐵支架坐落于支撐鋼架上,與管道沒有實際連接)與供熱三通外保溫鐵皮接觸,在接觸面發(fā)現(xiàn)有滑動摩擦痕跡約75 mm。借此可以推斷,在機(jī)組運行過程中,三通處存在管系膨脹且位移較大,與設(shè)計不符(原設(shè)計為18 mm)。

2.4 限位支架變形

根據(jù)第2.3分析,若存在管系位移,應(yīng)該不止1個點受到影響。對三通附近的限位支架初步判斷并拆保溫后,發(fā)現(xiàn)在汽機(jī)房外冷再管道上有一處水平管X向恒力限位支架的抱箍變形扭曲,一側(cè)較為嚴(yán)重,已將支架在垂直方向抱箍壓扁變形。據(jù)此可以推斷,此處管道兩側(cè)受力不對稱,原因可能是支吊架選型、吊點設(shè)置或吊架安裝等方面有誤,致使管系局部受力情況與設(shè)計初衷不符。

2.5 初步判斷

根據(jù)目前統(tǒng)計的數(shù)據(jù),近年來國內(nèi)此類低合金管道A335P11管件很少由于焊縫本身焊接質(zhì)量的原因發(fā)生開裂。

由于燃機(jī)機(jī)組的設(shè)計容量一般較煤機(jī)機(jī)組偏小,設(shè)計參數(shù)也較低,且部分設(shè)計借鑒了國外機(jī)組的設(shè)計,有時為了節(jié)約場地或受到業(yè)主要求而追求空間上的美觀,不可避免地出現(xiàn)管系局部應(yīng)力集中。

該處焊縫出現(xiàn)在焊接接頭熱影響區(qū),連接的三通異形結(jié)構(gòu)容易造成應(yīng)力集中,可能存在熱處理不充分,殘余應(yīng)力、收縮應(yīng)力集中,在冷熱蒸汽及積水等交變應(yīng)力作用下,焊縫熔合線及母材倒角等管道最薄弱位置極易形成疲勞裂紋源,致使焊接熱影響區(qū)開裂。

通過以上分析得出,此次泄漏的主要原因為:限位支架部分承載能力失效,致使管系受到額外附加應(yīng)力,并在管系的相對薄弱位置累計,產(chǎn)生應(yīng)力集中致使焊縫開裂。由于坡口內(nèi)表面加工減薄,減薄面與未減薄面形成尖銳夾角,內(nèi)表面結(jié)構(gòu)尺寸不滿足要求,結(jié)構(gòu)存在突變,造成變截面應(yīng)力集中,加劇了薄弱點開裂的傾向,并縮短了開裂時間。

3 解決方案

由于目前處于工業(yè)用電和用汽的高峰期,機(jī)組無法長期停機(jī),根據(jù)目前的實際情況提出了以下解決方案。

(1)立即向原支吊架廠家采購?fù)瑯有吞柕南尬恢Ъ?,并在機(jī)組啟動前更換完畢。

(2)檢查該管系的其他支吊架是否仍有未探明膨脹受阻因素并消除。

(3)立即對本機(jī)組高旁閥后混合段至出口三通管段內(nèi)表面進(jìn)行金屬疲勞損傷檢查,對于超標(biāo)缺陷立即進(jìn)行處理。

(4)立即對開裂焊口進(jìn)行挖補(bǔ)修復(fù),施工過程嚴(yán)格執(zhí)行焊接及熱處理工藝。

(5)對汽機(jī)房內(nèi)高旁三通、汽機(jī)房外冷再管道彎頭等位置加裝膨脹指示器,對管系的膨脹位移量進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)視機(jī)組運行狀態(tài)。

(6)根據(jù)各膨脹指示器的監(jiān)測數(shù)據(jù),由設(shè)計院分析管系受力情況,并提出管系布置及支吊架受力調(diào)整方案,待機(jī)組停機(jī)時進(jìn)行調(diào)整。

4 方案實施及效果

4.1 缺陷消除

由于三通的兩側(cè)焊口均已從根部開裂,且一側(cè)裂紋已經(jīng)貫穿,無法通過挖補(bǔ)消除缺陷,故采用坡口自動切割機(jī)對三通兩側(cè)的開裂焊縫進(jìn)行整體割除。挖補(bǔ)前對開裂焊口的兩邊的管道及三通采用手拉葫蘆進(jìn)行加固,防止挖補(bǔ)過程中管道突然斷開,對周圍的人員和設(shè)備造成傷害。待整條原始焊縫完全打磨消除完畢后,重新對口焊接前將閥門內(nèi)側(cè)坡口的加工倒角處打磨處理至圓滑,消除應(yīng)力集中點。

4.2 焊口焊接及熱處理

由于缺陷焊縫已完全消除,故可以按照全新焊口的施工程序進(jìn)行施工。由于修復(fù)的兩個焊口在同一直線上,且距離較近,若同時焊接容易造成應(yīng)力損傷,故對兩個焊口按先后順序進(jìn)行焊接,待#1焊口焊接完畢后,再進(jìn)行三通另一側(cè)#2焊口的焊接,待兩個焊口全部焊接完畢后,同時進(jìn)行焊后熱處理。

焊接前采用電加熱預(yù)熱對焊口進(jìn)行預(yù)熱,焊接過程中依據(jù)DL/T 869—2012《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》[1]采用多層多道焊焊接工藝(焊接參數(shù)見表1)進(jìn)行焊接,焊后依據(jù)DL/T 819—2010《火力發(fā)電廠焊接熱處理技術(shù)規(guī)程》[2]對焊縫立即進(jìn)行焊后熱處理(熱處理參數(shù)見表2)。

表1 焊接參數(shù)Tab.1 Welding parameters

表2 熱處理參數(shù)Tab.2 Heat treatment parameters

4.3 焊口檢驗

待兩個焊口全部焊后熱處理完畢并降至室溫后[3],依據(jù)NB/T 47013—2015《承壓設(shè)備無損檢測》對兩個焊口進(jìn)行超聲波探傷(UT)檢驗和磁粉探傷(MT)檢驗,檢驗結(jié)果質(zhì)量等級均為Ⅰ級合格。

使用HT-2000A便攜式里氏硬度計進(jìn)行硬度檢測,檢測結(jié)果見表3、表4[4],符合DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》的合格標(biāo)準(zhǔn)。

表3 硬度檢測數(shù)據(jù)1Tab.3 Hardness test data 1 HB

表4 硬度檢測數(shù)據(jù)2Tab.4 Hardness testdata 2 HB

4.4 運行監(jiān)測

對返修處的管道保溫進(jìn)行恢復(fù)后,在高旁三通、汽機(jī)房外冷再管道彎頭、高壓排汽管道支管分叉等位置加裝膨脹指示器,對管系的膨脹位移量進(jìn)行監(jiān)測,與機(jī)組啟停、供熱管道投運、負(fù)荷變化等情況對比記錄。

5 建議

在機(jī)組停機(jī)時,加強(qiáng)廠內(nèi)在運其他機(jī)組同結(jié)構(gòu)類型焊接接頭的金屬監(jiān)督力度,并進(jìn)行擴(kuò)大性檢查(包括表面質(zhì)量檢測和內(nèi)部質(zhì)量檢測),發(fā)現(xiàn)問題及時處理并制定相應(yīng)的防范措施。對于同結(jié)構(gòu)類型的設(shè)計,建議申請進(jìn)行技術(shù)改造,聯(lián)系設(shè)計院對管系的應(yīng)力分布重新進(jìn)行計算、分析,檢查并合理分配調(diào)整支吊架的載荷平衡,確保管系應(yīng)力分配合理。

6 結(jié)束語

本文通過對冷再三通坡口結(jié)構(gòu)形式和焊縫開裂情況進(jìn)行分析,并對支吊架現(xiàn)場檢查和與圖紙設(shè)計比對,確定了某450 MW燃機(jī)機(jī)組冷再三通開裂的原因,并對焊口缺陷進(jìn)行修復(fù)。對于深層次的應(yīng)力來源,設(shè)置了有效的膨脹監(jiān)測指示器,為機(jī)組后續(xù)技術(shù)改造升級,提供了有效的數(shù)據(jù)來源。

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