田果
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
為充分利用爐頂煤氣和氧氣風(fēng)口噴吹技術(shù),降低燃料消耗,八鋼歐冶爐頂煤氣回噴的生產(chǎn)實(shí)踐開展了多次試驗(yàn)探索,為解決歐冶爐風(fēng)口綜合鼓風(fēng)面臨的幾個(gè)問題進(jìn)行的試驗(yàn):氧氣風(fēng)口長(zhǎng)壽問題;全氧和煤氣混合安全噴吹問題;煤氣綜合利用降低焦炭消耗問題;噴吹工藝設(shè)備系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行問題。
針對(duì)歐冶爐風(fēng)口長(zhǎng)壽采取了一些措施:降低氧氣濃度5%氮?dú)夤娜?、鼓入壓縮空氣10000m3/h;風(fēng)口噴入霧化水降低理論燃燒溫度措施;提高冷卻水流速水流量,提高風(fēng)口冷卻強(qiáng)度。降低理論燃燒溫度可以延長(zhǎng)風(fēng)口壽命,歐冶爐輸出大量頂煤氣,(CO2+C=2CO+282.984kJ/mol,吸熱反應(yīng)),即可以降低風(fēng)口理論燃燒溫度,為提高全氧風(fēng)口壽命做出貢獻(xiàn),同時(shí)CO2得到了利用。
歐冶爐頂煤氣噴吹工藝流程見圖1。
歐冶爐頂煤氣噴吹系統(tǒng):從歐冶爐TRT四閥組消聲器后面煤氣接口,煤氣壓力約15kPa、溫度約160℃,頂煤氣系統(tǒng)新建煤氣水洗噴淋降溫裝置,將煤氣溫度降低至約40℃,煤氣進(jìn)入煤氣壓縮機(jī)站,由離心煤氣壓縮機(jī)將煤氣壓力提升至0.7MPa,溫度約190℃,由管道將升壓后的煤氣送至歐冶爐本體8層煤氣分配平臺(tái),在塔架8層煤氣管路分兩路,一路為氣化爐風(fēng)口噴吹煤氣,另一路為氣化爐拱頂噴吹。煤氣加壓站設(shè)1臺(tái)20000m3/h的離心壓縮機(jī)。
輔助設(shè)施包括:煤氣壓縮機(jī)循環(huán)冷卻水系統(tǒng);煤氣洗滌降溫循環(huán)水系統(tǒng);電氣儀表自動(dòng)化和通訊設(shè)施;暖通設(shè)施等。
歐冶爐輸出煤氣在TRT余壓透平發(fā)電及減壓閥組前壓力約0.23MPa,余壓透平將煤氣的壓力、溫度能量充分利用發(fā)電,煤氣降壓至輸出管網(wǎng)煤氣壓力約0.015MPa。
歐冶爐頂煤氣回噴工藝路線是在TRT后進(jìn)入總管網(wǎng)的煤氣通過管道引至洗滌凈化設(shè)備,通過離心式4級(jí)壓縮機(jī),將煤氣升壓至0.7MPa,輸出煤氣流量約18000-19000m3/h,通過氧氣風(fēng)口噴吹進(jìn)入氣化爐內(nèi)的風(fēng)口帶,通過氣化爐拱頂噴嘴噴入爐內(nèi)拱頂?shù)目諈^(qū)。
歐冶爐氧氣風(fēng)口噴吹系統(tǒng)包括流量調(diào)節(jié)閥組,動(dòng)閘閥、流量檢測(cè)、氣動(dòng)切斷閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、止回閥和手動(dòng)閘閥。加壓頂煤氣經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥組后連接到DN250頂煤氣環(huán)管。為保證停止噴吹頂煤氣的安全需要,在頂煤氣環(huán)管上連接DN100氮?dú)夤埽B接之前設(shè)有氮?dú)庹{(diào)節(jié)閥組,閥組設(shè)置了手動(dòng)球閥、壓力流量檢測(cè)、氣動(dòng)切斷閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥和止回閥。
煤氣噴吹環(huán)管與28支DN65噴吹支管相連,噴吹支管的末端與煤氣噴槍通過金屬軟管相連。噴吹支管上依次設(shè)置手動(dòng)閘閥、彈簧壓力表、流量計(jì)、連接軟管、手動(dòng)閘閥、止回閥。為滿足個(gè)別噴吹支管停止噴吹煤氣的安全保證,每個(gè)支管上接有DN15吹掃氮?dú)夤?,吹掃氮?dú)夤苌显O(shè)有手動(dòng)球閥和止回閥。DN15氮?dú)庵Ч芙釉贒N50氮?dú)猸h(huán)管上,DN50總管接入環(huán)管之前設(shè)有止回閥。
拱頂噴吹流量調(diào)節(jié)閥組設(shè)置與氧氣風(fēng)口噴吹流量調(diào)節(jié)閥組一致。主管DN350,依次設(shè)有手動(dòng)閘閥、流量檢測(cè)、氣動(dòng)切斷閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、止回閥和手動(dòng)閘閥。加壓頂煤氣主管經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥組后分成兩路DN250去2號(hào)和5號(hào)氧氣燒嘴噴吹點(diǎn)。為滿足停止噴吹頂煤氣的需要,同時(shí)并有DN50氮?dú)夤?,氮?dú)夤懿⑷胫霸O(shè)有氮?dú)庹{(diào)節(jié)閥組,閥組上設(shè)有手動(dòng)球閥、壓力流量檢測(cè)、氣動(dòng)切斷閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥和止回閥。
DN250噴吹支管末端變徑為DN150,再經(jīng)手動(dòng)閘閥、軟管、手動(dòng)閘閥、止回閥后與噴槍相連。為了在不噴吹煤氣時(shí)用氮?dú)獯祾?,每個(gè)噴吹點(diǎn)并聯(lián)有DN25氮?dú)獯祾吖?,上面分別設(shè)置有手動(dòng)球閥、止回閥等閥門。
歐冶爐頂煤氣噴吹兩個(gè)階段,第一階段噴吹氧氣風(fēng)口,2018年7月23日投入噴吹氧氣風(fēng)口,噴吹量由4000m3/h逐步增加至10000m3/h,噴吹風(fēng)口14個(gè),單個(gè)風(fēng)口噴吹煤氣約700 m3/h。
噴吹風(fēng)口由3個(gè)逐步增加至14個(gè),氣化爐拱頂噴吹4000-6000 m3/h。風(fēng)口噸鐵噴吹煤氣量約69m3/tHM,拱頂及風(fēng)口合計(jì)煤氣噸鐵噴吹煤氣量約95m3/tHM。運(yùn)行至8月25日停機(jī)。
2018年8月歐冶爐頂煤氣噴吹運(yùn)行爐況見表1。
表1 2018年8月歐冶爐頂煤氣噴吹運(yùn)行爐況
由表1統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),歐冶爐2018年8月投入頂煤氣噴吹氧氣風(fēng)口,煤氣噴吹量噸鐵約33 m3/tHM,逐步上升至50 m3/tHM,爐況穩(wěn)定順行,鐵水物理熱充足,鐵水硅含量下降至1.0以下,冶金焦比從356kg/tHM下降至200kg/tHM。氣化爐頂噴煤比200 kg/tHM以上。通過計(jì)算:每加入1Nm3頂煤氣,可產(chǎn)生約3.48Nm3的冷煤氣,維持平衡加煤1.54kg,加氧0.73Nm3。
第二階段為2019年5月26日~12月1日噴吹量9000m3/h,風(fēng)口單個(gè)噴吹量1000 m3/h,金屬化率明顯得到提升,鐵水降硅效果顯著,由頂煤氣噴吹前鐵水含硅平均1.16%,降至風(fēng)口噴吹煤氣后的鐵水含硅最低月平均0.65%,風(fēng)口噴吹煤氣量每提高1000Nm3/h,可降低鐵水含硅約0.06%。
通過理論分析若實(shí)現(xiàn)還原氣的噴吹,可進(jìn)一步提高風(fēng)口煤氣噴吹量,降低鐵水含硅。
因歐冶爐冬季運(yùn)行爐渣溝過長(zhǎng),噴吹煤氣后渣溫明顯下降,造成渣溝結(jié)殼翻渣的安全隱患,故于12月1日停止噴吹。圖2噴吹煤氣對(duì)鐵水含硅的影響趨勢(shì)。
圖2 噴吹煤氣對(duì)鐵水含硅的影響
歐冶爐噴吹頂煤氣的效果表明:(1)理論燃燒溫度明顯降低;(2)噴吹工藝安全可靠,解決了氧氣與煤氣混合噴吹的安全問題,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的新式混合風(fēng)口安全可靠使用;(3)在氣化爐工藝中風(fēng)口噴吹頂煤氣,CO2含量約34%,未燃煤與CO2的反應(yīng)保護(hù)了焦炭的高溫反應(yīng)性,使焦比降低。
(1)洗滌后的煤氣脫水效果不佳,煤氣中含有機(jī)械水,煤氣洗滌水中氯離子含量高,達(dá)到1500mg/L以上,冷凝后對(duì)設(shè)備的不銹鋼材料造成腐蝕。
采取的措施:優(yōu)化煤氣源,降低煤氣機(jī)械水量。引過剩煤氣至煤氣噴吹系統(tǒng)的洗滌器前,提升煤氣質(zhì)量.優(yōu)化洗滌器后氣液分離器結(jié)構(gòu),采用復(fù)擋加絲網(wǎng)除沫器的方式。
(2)頂煤氣含塵量發(fā)生波動(dòng)時(shí),煤氣洗滌效果無法做出判斷,帶入壓縮機(jī),造成轉(zhuǎn)子震動(dòng)大跳機(jī)。
采取的措施:優(yōu)化洗滌器后氣液分離器結(jié)構(gòu),采用復(fù)擋加絲網(wǎng)除沫器的方式,同時(shí)增加煤氣含塵和成分在線檢測(cè)設(shè)備,在壓縮機(jī)前增加在線粉塵檢測(cè)儀及煤氣成分檢測(cè)。
(3)壓縮機(jī)系統(tǒng)煤氣入口無溫度調(diào)節(jié)功能,不利于預(yù)防冷凝水的析出。
采取的措施:壓縮機(jī)進(jìn)出口增加溫度旁通,實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)入口煤氣溫度調(diào)節(jié)功能。
(4)噴吹煤氣的位置對(duì)風(fēng)口的冷卻造成影響,出現(xiàn)風(fēng)口的燒損。
采取的措施:優(yōu)化氧氣風(fēng)口噴吹煤氣的結(jié)構(gòu),消除煤氣噴管對(duì)冷卻水道的干涉,保證冷卻效果。
(5)風(fēng)口噴吹煤氣的口過小,煤氣量無法增加,缺乏煤氣量調(diào)整手段。
采取的措施:將煤氣管直徑由φ16mm增加至φ20mm,單個(gè)風(fēng)口的噴吹量由620m3/h提高至1000m3/h。
歐冶爐頂煤氣的凈化采用布袋除塵技術(shù),煤氣溫度達(dá)到約120℃。進(jìn)入壓縮機(jī)的煤氣使用歐冶爐煤氣洗滌循環(huán)水進(jìn)行降溫控制煤氣溫度不大于40℃,同時(shí)進(jìn)行二次除塵。
2018年8月同步檢修,轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)震動(dòng)超過安全值,頂煤氣壓縮機(jī)停機(jī)后無法開啟。
開蓋后發(fā)現(xiàn)煤氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子葉輪及軸上黏附0.5~1mm的粘結(jié)物,造成壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子震動(dòng)大跳機(jī),初步分析轉(zhuǎn)子因積灰出現(xiàn)動(dòng)平衡被破壞失效[5]。
在檢修轉(zhuǎn)子過程中發(fā)現(xiàn)機(jī)殼出現(xiàn)積水流水現(xiàn)象,檢測(cè)中間冷卻器,發(fā)現(xiàn)冷卻器管束點(diǎn)腐蝕造成冷卻水泄漏。
為了弄清楚轉(zhuǎn)子黏附物的狀態(tài),對(duì)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子葉輪及軸上黏附0.5~1mm的粘結(jié)物進(jìn)行取樣,全分析及電鏡SEM觀察,檢驗(yàn)結(jié)果見表2。
頂煤氣凈化效果差,煤氣含塵造成壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)垢,灰塵以揮發(fā)分、Fe2O3為主,同時(shí)含有較高的Cl元素加劇了中間冷卻器的點(diǎn)腐蝕。
中間冷卻器列管點(diǎn)腐蝕,煤氣走管程,循環(huán)冷卻水走殼程,煤氣冷凝水氯離子造成冷卻列管的電化學(xué)點(diǎn)腐蝕,煤氣含水量增大轉(zhuǎn)子煤氣質(zhì)量變化引起震動(dòng)。
表2 煤氣壓縮機(jī)粘結(jié)粉分析wt,%
由表2可見,壓縮機(jī)中飛灰的揮發(fā)分含量27%(干燥基),處于煤氣化飛灰的正常水平。煤灰中Fe2O3含量達(dá)到約70%,煤灰中Cl元素含量偏高。
掃描電鏡SEM觀察飛灰表觀形貌,見圖3。
圖3 飛灰表觀形貌(不同觀察尺度)
由圖3可見,大顆粒飛灰(約100μm)表面附著了較多的細(xì)顆粒(<5μm)。采用目前的水洗方案實(shí)現(xiàn)細(xì)顆粒的洗滌,難度較大。煤氣帶液將更多的細(xì)灰?guī)朊簹鈮嚎s機(jī),可能是導(dǎo)致壓縮機(jī)工作異常的主要原因。
煤氣帶液主要原因:(1)洗滌塔A、空塔氣速較高,易帶水;B、下部?jī)蓧K塔盤采用順流噴水,同時(shí)最上層塔盤靠近氣體出口,都可能加劇煤氣帶水現(xiàn)象。(2)旋風(fēng)分離器相對(duì)分離空間較小,不利于煤氣中液滴分離。(3)二次脫水器空塔氣速較高,不利于氣水分離。
采取的措施:(1)在保持洗滌塔外形結(jié)構(gòu)不變的情況下,將塔內(nèi)三層噴淋水整體下移1.5m,順流噴淋改為逆流噴淋,洗滌塔出口設(shè)置旋流板除沫器。(2)優(yōu)化洗滌器后的氣液分離器結(jié)構(gòu),提升煤氣脫水效果。采用復(fù)擋加絲網(wǎng)除沫器的方式進(jìn)行優(yōu)化。
(1)歐冶爐實(shí)踐頂煤氣回噴,在一定程度上降低了全氧風(fēng)口理論燃燒溫度高的問題,為風(fēng)口工作條件的優(yōu)化及風(fēng)口長(zhǎng)壽提供了一定的條件。
(2)在全氧和煤氣混合的裝置設(shè)計(jì)運(yùn)行上提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),易燃易爆氣體與強(qiáng)氧化劑的氧氣綜合鼓風(fēng)工藝裝置系統(tǒng)的安全可靠性得到驗(yàn)證。
(3)歐冶爐氣化爐噴吹頂煤氣后,鐵水[Si]%含量明顯下降平均1.0以下;焦比明顯下降至200kg/thm以下,消耗的碳以燃料比未減少為表現(xiàn),說明未燃煤替代部分直接還原耗碳保護(hù)了焦炭,CO2與未燃煤中的C反應(yīng),是降低焦比的直接因素。
(4)煤氣處理系統(tǒng)的工藝條件變化,對(duì)離心壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行的影響,找出了制約因素,采取的應(yīng)對(duì)措施解決了存在的問題。