陳若平
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
隨著八鋼歐冶爐平穩(wěn)運(yùn)行,技術(shù)突破帶來了產(chǎn)能提升,基于對歐冶爐工藝技術(shù)條件理論分析,近幾年在歐冶爐進(jìn)行了廢棄物處置試驗(yàn)研究,探索歐冶爐與鋼廠協(xié)同發(fā)展的綠色煉鐵之路。
歐冶爐氣化爐示意圖如圖1所示。
圖1 氣化爐示意圖
歐冶爐由豎爐和氣化爐組成,氣化爐的拱頂區(qū)域?yàn)?050℃的高溫區(qū),高達(dá)90%的還原氣氛區(qū)和350kPa的壓力空間,非常有利于有機(jī)物在高溫下的裂解,而氣化爐的爐腹和爐缸為高溫區(qū)域,爐腹的風(fēng)口區(qū)域高達(dá)3500℃,鐵口區(qū)域?yàn)?500℃以上的熱態(tài)渣鐵,可適應(yīng)大部分固體廢棄物的分解、還原和分離。
與傳統(tǒng)的廢棄物焚燒工藝相比[1],歐冶爐具備獨(dú)特的無害化處置條件。針對歐冶爐處置固體廢棄物的優(yōu)勢,在歐冶爐開展了消納生活污泥、廠內(nèi)油泥、含Zn粉塵和廢舊輪胎的工業(yè)試驗(yàn)。工業(yè)試驗(yàn)過程中,爐況順行良好,燃料消耗波動(dòng)小。工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明,由于歐冶爐具有拱頂高溫、密閉、還原性氣氛且有高溫煤氣洗滌通道等特點(diǎn),具備消納有害元素及處理各種廠內(nèi)固廢、社會危廢的能力。近幾年歐冶爐消納固體廢棄物的類別見表1,與傳統(tǒng)固廢處置方式對比見表2。
表1 歐冶爐消納廢棄物的情況
表2 傳統(tǒng)焚燒固體廢棄物工藝與歐冶爐處置方式對比
歐冶爐熱解處置污水處理廠沉淀污泥和廠內(nèi)油泥:將污泥和油泥與廠內(nèi)的含鐵灰混合制球,污泥球和油泥球的主要成分見表3;然后通過皮帶運(yùn)輸加入氣化爐,依靠氣化爐拱頂區(qū)域1050℃溫度,在缺氧環(huán)境下對污泥和油類物質(zhì)進(jìn)行熱解,使污泥和油泥中的有機(jī)組分發(fā)生大分子斷裂,產(chǎn)生小分子氣體、熱解溶液和碳渣。在熱解過程中污泥和油泥中的有機(jī)物成分能轉(zhuǎn)化成可利用能量形式,其經(jīng)濟(jì)性更好。熱解產(chǎn)生的燃?xì)饪芍苯幼鳛檫€原豎爐的還原氣。
表3 污泥球和油泥球的主要成分 %
工業(yè)試驗(yàn)表明:在配加污泥球試驗(yàn)期,配加料批重量4%污泥球的條件下,料單中配加熔劑量在36kg/t.hm,生產(chǎn)運(yùn)行狀況平穩(wěn),拱頂溫度控制在1000±20℃,豎爐頂溫控制在約235℃,氣化爐壓力無明顯波動(dòng),豎爐壓差維持在40kPa。
在配加油泥球試驗(yàn)期,配加料批重量3%油泥球的條件下,生產(chǎn)運(yùn)行狀況平穩(wěn),拱頂溫度控制在1050±20℃,豎爐頂溫控制在約250℃,氣化爐壓力無明顯波動(dòng),豎爐壓差維持在45kPa。油泥球團(tuán)試驗(yàn)期間豎爐壓差變化見圖2。
圖2 油泥球團(tuán)試驗(yàn)期間豎爐壓差變化
歐冶爐拱頂工作溫度為1000~1100℃,可有效燃燒和裂解橡膠中的含烴物質(zhì),減少排放物對環(huán)境的危害。歐冶爐冶煉環(huán)境為還原氣氛。廢橡膠成分中固定碳含量為32.9%、揮發(fā)分含量為62.99%,總碳量約85.2%,廢舊輪胎橡膠成分見表4。廢橡膠在熱解過程中固定碳和部分未分解的碳進(jìn)入風(fēng)口區(qū)域反應(yīng)。由于廢橡膠揮發(fā)分非常高并且水分和灰分很低,在氣化爐中燃燒可以產(chǎn)生大量CO和H2,其特性與歐冶爐用煤相似,所以用廢橡膠代替煤造氣是非常好的降本和環(huán)保措施。
歐冶爐于2017年5月2日 21:00至5月3日8:00進(jìn)行配加廢舊輪胎工業(yè)試驗(yàn)。
根據(jù)歐冶爐工藝裝備情況和裝料系統(tǒng)要求,歐冶爐使用的廢舊輪胎進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn)見表5。
從生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,廢橡膠塊配加約10kg/t.hm,試驗(yàn)前后,豎爐的圍管壓差和料柱壓差無明顯變化。廢舊輪胎橡膠試驗(yàn)期間豎爐壓差變化見圖3。
表4 廢舊輪胎橡膠成分
表5 廢舊輪胎進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn)
圖3 廢舊輪胎橡膠試驗(yàn)期間豎爐壓差變化圖
歐冶爐拱頂冷煤氣線有煤氣水洗系統(tǒng),通過歐冶爐前期穩(wěn)定運(yùn)行期間的歐冶爐入爐鋅的反應(yīng)及行為研究[2],歐冶爐約有92%的鋅排出(高爐約80%),排出的鋅約97%通過煤氣洗滌水污泥排出,剩下3%的鋅進(jìn)入頂煤氣,通過重力除塵灰和布袋除塵灰排出。利用鋅在歐冶爐的污泥排出行為特點(diǎn),可以處理高含鋅物料,使之在污泥中富集,最終形成含鋅資源。
歐冶爐于2017年5月17日至5月22日進(jìn)行配加高含鋅燒結(jié)礦工業(yè)試驗(yàn)[3],整個(gè)過程持續(xù)6天。
歐冶爐用于試驗(yàn)的含鋅燒結(jié)礦成分見表6。
表6 試驗(yàn)燒結(jié)礦含鋅
通過對試驗(yàn)期間配加高含鋅燒結(jié)礦入爐和出爐的鋅負(fù)荷平衡測算,得出歐冶爐入爐鋅主要來自原料,占83%。原料中的鋅97%來自燒結(jié)礦,是歐冶爐鋅負(fù)荷的主要來源,見圖4、圖5。
歐冶爐含鋅燒結(jié)礦試驗(yàn)期間,污泥中的鋅占排出鋅量的98%,與試驗(yàn)前排出量占比基本一致。試驗(yàn)期間污泥中鋅的富集量最高達(dá)到5.806%,后期陸續(xù)將滯留在爐內(nèi)的循環(huán)鋅排出。
圖4 歐冶爐入爐鋅分布圖
圖5 歐冶爐出爐鋅分布圖
歐冶爐的生產(chǎn)實(shí)踐及處置固體廢棄物的工業(yè)試驗(yàn)表明,歐冶爐節(jié)能環(huán)保,與鋼鐵廠協(xié)同發(fā)展。
(1)歐冶爐將含有有機(jī)物的漿類或油類廢棄物,通過壓球的方式加入歐冶爐無害化處置,基本無制約環(huán)節(jié)。
(2)歐冶爐可快速處置已揮發(fā)裂解類的有機(jī)物,如橡膠等廢棄物,通過物料的初步加工,具備入爐條件,不僅可以無害化處置,還能降低實(shí)際燃料消耗。
(3)獨(dú)特的歐冶爐煤氣水洗系統(tǒng)支持了歐冶爐的除鋅能力,可有效處理廠內(nèi)含鋅粉塵,并通過煤氣水洗污泥富集排出。
歐冶爐目前進(jìn)行的廢棄物處置試驗(yàn)完全適用于消納鋼鐵企業(yè)內(nèi)部的廢棄物資源,可實(shí)現(xiàn)與鋼鐵企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。八鋼下一步擬擴(kuò)大試驗(yàn)范圍,嘗試回收利用城市廢棄物,為城市的綠色發(fā)展貢獻(xiàn)力量。