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提高豎爐產(chǎn)能的生產(chǎn)實踐探討

2022-06-04 10:54鄧印華
山西冶金 2022年2期
關(guān)鍵詞:金冠爐體碳化硅

鄧印華,汪 凱

(金冠銅業(yè)分公司,安徽 銅陵 244100)

豎爐為冷銅熔化設(shè)備,采用分批進(jìn)料、連續(xù)熔化的生產(chǎn)方式,可大幅度提高產(chǎn)量及熱效率(可達(dá)50%~60%),用于熔化電解殘極和不合格陽極板,熔化后的銅液經(jīng)出銅口及溜槽流進(jìn)保溫爐。金冠銅業(yè)分公司豎爐的設(shè)計生產(chǎn)能力為40 t/h,但由于受非連續(xù)進(jìn)料作業(yè)方式等因素影響,目前熔銅速率為12 t/h左右。在生產(chǎn)初期,豎爐存在檢修周期長、爐期短、產(chǎn)量低等諸多問題,為了使豎爐產(chǎn)能最大化,在生產(chǎn)能力受限的情況下,如何提高豎爐的有效爐期壽命就成了亟待解決的問題。

1 豎爐近年來運(yùn)行基本情況及存在問題

豎爐于2012 年12 月份投入生產(chǎn)使用,生產(chǎn)初期頻繁出現(xiàn)卡料、燒嘴堵塞、爐內(nèi)掉磚、燒嘴磚燒蝕等問題,爐期壽命僅有1 個月,作業(yè)率低下,產(chǎn)能受到限制。后來,對豎爐進(jìn)行了一系列的操作優(yōu)化和改進(jìn),豎爐爐期壽命提高至2 個月左右,但上述問題未得到根本解決,爐期壽命仍存在較大提升空間。為了進(jìn)一步提升豎爐產(chǎn)能,創(chuàng)造更多經(jīng)濟(jì)效益,金冠銅業(yè)分公司雙閃精煉車間從2017 年開始開展專題攻關(guān)。

2 生產(chǎn)改造實踐

2.1 爐體掉磚問題

豎爐爐型結(jié)構(gòu)為下部收縮的圓柱形,本體分上部筒體和下部筒體,通過法蘭連接在一起,為了防止冷料撞擊爐子,在上部筒體的上端設(shè)置了一圈高度為1.5 m 的防撞銅塊[1]。

豎爐分別于2015 年12 月20 日和2020 年3 月22 日出現(xiàn)兩次較大規(guī)模的掉磚現(xiàn)象,其中第二次掉磚現(xiàn)象發(fā)生正值豎爐整體翻新爐期尾期,掉磚數(shù)量較多,對豎爐的正常生產(chǎn)造成巨大影響。通過對爐底掉磚進(jìn)行測量,并根據(jù)豎爐砌筑圖紙和現(xiàn)場照片判斷,發(fā)現(xiàn)脫落的磚正是位于豎爐進(jìn)料口區(qū)域防撞銅塊下方的爐體磚,即L27 碳化硅磚,具體位置為豎爐加料小車正對面。

針對第二次豎爐掉磚問題,經(jīng)過現(xiàn)場停爐檢查,發(fā)現(xiàn)正對加料口的4 塊防撞銅塊的緊固螺栓出現(xiàn)不同程度的松動,部分防撞銅塊位置偏移下沉。根據(jù)現(xiàn)場情況以及調(diào)查分析,判斷此次豎爐掉磚原因為豎爐進(jìn)料口防撞銅塊松動,使得防撞銅塊下沉,對其下方的爐體進(jìn)行擠壓,導(dǎo)致了爐體磚移形錯位。又因錯位位置正好為豎爐加料時殘極沖擊點(diǎn),造成此處爐體磚被撞擊頻繁,導(dǎo)致該處爐體磚松動脫落,從而致使周圍爐體磚也發(fā)生了松動移位,且使豎爐爐底頻繁出現(xiàn)掉磚、斷磚現(xiàn)象。

為了徹底解決爐體進(jìn)料口區(qū)域掉磚問題,通過與國內(nèi)其他具備豎爐工藝的冶煉廠及爐體砌筑施工單位進(jìn)行交流,最后決定在現(xiàn)有進(jìn)料口防撞銅塊以下增設(shè)一圈防撞鋼構(gòu),以保護(hù)磚襯,由現(xiàn)有爐口冷卻風(fēng)機(jī)出口引出一條支路,對防撞鋼構(gòu)進(jìn)行冷卻,經(jīng)過現(xiàn)場實踐發(fā)現(xiàn)該方法能夠滿足冷卻需求。2020 年6月份,利用豎爐冷修機(jī)會實施改進(jìn)后,未再出現(xiàn)掉磚現(xiàn)象。

2.2 燒嘴堵塞

豎爐投產(chǎn)初期空燃比波動較大,卡料現(xiàn)象較嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)爐內(nèi)熔體淤積而導(dǎo)致燒嘴堵塞,降低燒嘴壽命,同時影響豎爐作業(yè)率。

針對以上問題,一方面不斷通過試驗優(yōu)化燒嘴空燃比,將A 排和B 排燒嘴的空燃比由最初的10.0分別降低至9.0 和7.8 左右,其中靠近出銅口的A1和A7 燒嘴空燃比為9.2,其余A 排燒嘴空燃比為9.0,并根據(jù)燃燒前火焰狀況調(diào)節(jié)空燃比,從而調(diào)整火焰長度與周邊燒嘴燃燒量,消除熔體淤積。另一方面積極與燒嘴廠家交流合作,推進(jìn)燒嘴國產(chǎn)化改造,對燒嘴結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,減少燒嘴面板冒火現(xiàn)象,提高燒嘴使用壽命和效率。此外,對燒嘴位置與角度等也進(jìn)行了調(diào)整,加大燒嘴傾斜角度,同時將A 排和B 排水套面板角度分別調(diào)整為11°和9°,降低燒嘴堵塞風(fēng)險,消除燒嘴前部易淤積現(xiàn)象;調(diào)整爐口處燒嘴夾角,消除爐口處的燃燒盲區(qū),提高爐底溫度的均勻性,減少爐口燒氧清理頻次,保證熔體流動通道的暢通。將豎爐爐底砌筑角度由6.43°調(diào)整為10°,避免爐底淤積[2]。

經(jīng)過上述調(diào)整,燒嘴堵塞現(xiàn)象明顯減少,爐底淤積燒氧情況也得到明顯改善。

2.3 燒嘴磚燒蝕

燒嘴磚的壽命是豎爐壽命的關(guān)鍵,初始設(shè)計的燒嘴磚采用碳化硅材質(zhì),優(yōu)點(diǎn)是抗急冷、急熱性好,但抗氧化性差。豎爐工作層選用碳化硅磚,由于碳化硅磚擁有優(yōu)異的耐酸性或堿性熔渣、抗金屬熔液侵蝕的能力,在高溫下具有強(qiáng)度大、熱膨脹系數(shù)小、抗熱沖擊性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),且其安全使用溫度可高達(dá)1 600 ℃[3],但在生產(chǎn)過程中,燒氧清理等操作對碳化硅磚的燒蝕嚴(yán)重,燒嘴磚壽命低,影響爐體壽命。針對這一情況,按不同區(qū)域的要求對耐火磚材質(zhì)進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)。將非燃燒區(qū)工作磚改為氮結(jié)合碳化硅磚;對燒嘴磚中鋁鉻磚、鎂鉻磚及鉻剛玉進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)在使用過程中,鋁鉻磚效果最好,壽命最優(yōu),目前繼續(xù)采用鋁鉻磚。

2.4 連續(xù)進(jìn)料問題

目前金冠豎爐的進(jìn)料方式為非連續(xù)性進(jìn)料作業(yè)方式:豎爐處理冷料熔化的銅水經(jīng)由豎爐溜槽通過保溫爐爐體西側(cè)正上方的進(jìn)料口進(jìn)入保溫爐內(nèi)保溫,但每次當(dāng)保溫爐澆鑄時搖爐角度會發(fā)生變化,此時進(jìn)料口不在正上方位置,因此豎爐必須停爐等待,等到保溫爐澆鑄結(jié)束后,豎爐具備開爐條件才可再行開爐,如此周期反復(fù)生產(chǎn)。

近年來,通過與國內(nèi)部分冶煉企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)交流,發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)豎爐工藝大多采取連續(xù)作業(yè)方式,這樣不僅能大大增加豎爐產(chǎn)能,同時也能降低豎爐能耗和生產(chǎn)成本。結(jié)合金冠豎爐現(xiàn)狀,豎爐能力提升潛力較大。通過對比分析和實際勘測,對豎爐保溫爐的優(yōu)化改造提出三個方案,具體如表1 所示。

表1 豎爐保溫爐優(yōu)化改造三種方案對比

根據(jù)目前陽極爐生產(chǎn)時序,豎爐連續(xù)作業(yè)的化銅速率按15 t/h 算,為確保陽極爐和豎爐時序能有效銜接,則保溫爐有效裝入量不應(yīng)低于144 t,目前保溫爐通過頂部進(jìn)料的裝入量為180 t,如果采取端墻中心進(jìn)料方式,屆時保溫爐有效裝入量很可能不能滿足要求,只能采取端墻弧度進(jìn)料的方式,即采取方案二的內(nèi)容,在滿足裝入量要求的前提下實現(xiàn)豎爐連續(xù)進(jìn)料。

2.5 其他問題

豎爐處理的電解殘極使用鋼帶打捆包裝,入爐后會成為熔體雜質(zhì),影響銅水流動性,同時其會堆積在保溫爐內(nèi),難以消除,為此將打捆材料改進(jìn)為塑鋼帶,此材料無污染、成本低。

車間從2018 年開始引進(jìn)豎爐燒嘴天然氣紅外磁化節(jié)能裝置,通過超強(qiáng)遠(yuǎn)紅外加能活化技術(shù)和稀土催化技術(shù),對燃料分子進(jìn)行強(qiáng)力震蕩并催化,促進(jìn)天然氣活化。通過合理調(diào)整燃燒比,有效改善燒嘴燃燒狀況,提高燃料熱值,使燃燒更加充分,并且大幅度減少廢氣中有害物質(zhì)和二氧化碳排放,既提高了豎爐燒嘴燃燒效率,又降低了豎爐整體能耗和環(huán)保風(fēng)險。

3 實踐效果

通過近幾年的實踐改造,豎爐產(chǎn)能得到大幅提升,有效爐期也大大延長,其中爐期壽命達(dá)到3 個月以上,豎爐平均生產(chǎn)作業(yè)率提高到75%以上,豎爐天然氣單耗下降22.16%,月均產(chǎn)能達(dá)到6 500 t 以上?,F(xiàn)在豎爐已成為金冠銅業(yè)分公司41 萬t 陰極銅產(chǎn)能的重要組成部分,加大了公司的冷銅處理能力,提升了盈利空間。而后期對現(xiàn)有豎爐經(jīng)連續(xù)進(jìn)料作業(yè)方式優(yōu)化改進(jìn)后,將進(jìn)一步提升豎爐產(chǎn)能和爐期壽命,降低能耗,增加企業(yè)效益。

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