国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

120 t 轉(zhuǎn)爐品種鋼脫磷技術(shù)分析與優(yōu)化

2022-06-04 10:53柳玉杰
山西冶金 2022年2期
關(guān)鍵詞:渣中鋼液堿度

陳 龍,柳玉杰,李 強(qiáng),李 昂

(安徽工業(yè)大學(xué),安徽 馬鞍山 243032)

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),當(dāng)全國鋼鐵行業(yè)告別單一品種產(chǎn)量優(yōu)勢時(shí)代、迎來多品種高質(zhì)量運(yùn)行階段而進(jìn)入一個(gè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)升級的拐點(diǎn)后,在體量規(guī)模、品種質(zhì)量方面匹配本國工業(yè)化、現(xiàn)代化進(jìn)程,為下游用鋼行業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展提供有效支撐成為現(xiàn)階段的重要挑戰(zhàn)。

隨著礦石、煤炭等原材料價(jià)格上漲、環(huán)保政策投入增大、國內(nèi)外市場中競爭愈加激烈等問題出現(xiàn),各鋼鐵企業(yè)把增加生產(chǎn)產(chǎn)品的種類和質(zhì)量作為企業(yè)保持有效競爭力和自身發(fā)展的必要條件。事實(shí)上由于大部分鋼廠現(xiàn)有設(shè)備條件與管理水平欠缺,造成生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量存在較多問題,特別是煉鐵廠鐵水中磷含量波動(dòng)較大,給煉鋼廠轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)質(zhì)量過關(guān)的高附加值產(chǎn)品帶來諸多難題,如何應(yīng)對現(xiàn)場復(fù)雜冶煉條件、解決不穩(wěn)定鐵水成分冶煉保證產(chǎn)品合格率等成為目前轉(zhuǎn)爐煉鋼亟需攻克的技術(shù)難關(guān);因此,分析高磷鐵水轉(zhuǎn)爐脫磷機(jī)理,研究爐渣堿度、爐渣FeO和P2O5含量、終點(diǎn)溫度、噸鋼石灰加入量等各種因素對鋼水平衡磷、脫磷率的影響,并且針對這些因素,通過對轉(zhuǎn)爐脫磷機(jī)理分析、FactSage 軟件進(jìn)行模擬計(jì)算和大量現(xiàn)場試驗(yàn),對現(xiàn)有相關(guān)工藝實(shí)施優(yōu)化,提高高磷鐵水轉(zhuǎn)爐脫磷率、保證轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄等工序冶煉工藝穩(wěn)定順行和提高煉鋼經(jīng)濟(jì)效益具有一定的指導(dǎo)意義。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

對于國內(nèi)某鋼廠冶煉的品種鋼要求w(P)<0.02%,不穩(wěn)定的轉(zhuǎn)爐原料比例與成分,在傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐吹煉模式下,且受制于操作人員未充分利用轉(zhuǎn)爐前期低溫脫磷的有利熱力學(xué)條件,將脫磷任務(wù)推遲至中后期,以高氧化性大渣量的爐渣完成脫磷甚至加料補(bǔ)吹完成脫磷[1],如此操作主要有以下缺點(diǎn):鋼水潔凈度低,終點(diǎn)脫磷率差;容易造成低碳出鋼,鋼水過氧化的現(xiàn)象;造渣料用量增大,大渣量導(dǎo)致鐵損增加;高氧化性爐渣不利于出鋼后濺渣護(hù)爐,減少爐齡的延續(xù);導(dǎo)致生產(chǎn)成本高,經(jīng)濟(jì)效益差。

2 轉(zhuǎn)爐脫磷機(jī)理

磷元素是鋼中的有害元素,鋼水脫磷不僅僅需要具備氧化性條件,更重要的是擁有吸收強(qiáng)的爐渣條件,脫磷反應(yīng)一般通過渣-鋼界面進(jìn)行間接氧化脫磷,其反應(yīng)方程式可表述為:

可簡化為:

在頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐中,脫磷和脫碳是同時(shí)進(jìn)行的,在冶煉品種鋼時(shí),一般要求保碳脫磷,其反應(yīng)方程式可表述為:

可得平衡常數(shù)如下:

式中:KP為反應(yīng)平衡常數(shù);γP2O5為(P2O5)的活度系數(shù);NP2O5為(P2O5)的濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),%;fC為[C]的活度系數(shù);[%C]為[C]的濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),%;fP為[P]的活度系數(shù);[%P]為[P]的濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),%;PCO為CO的平衡分壓,Pa。

由(4)式可見,增大脫碳反應(yīng)的阻力可以通過增大PCO實(shí)現(xiàn),有利于優(yōu)先氧化磷,在現(xiàn)場操作中,可通過氧槍軟吹實(shí)現(xiàn);轉(zhuǎn)爐前期加入一定量礦石,配合石灰提高造渣速度,有利于降低αP2O5,同時(shí)由(1)式可知,使得磷朝著生成磷酸三鈣或磷酸二鈣的方向固著在爐渣中,從而達(dá)到保碳脫磷的作用;總的來看,爐渣堿度、溫度、氧化性等是影響爐渣脫磷的重要因素,控制好這些因素[2],對促進(jìn)品種鋼保碳脫磷出鋼意義重大。

3 脫磷工藝的研究實(shí)踐

根據(jù)轉(zhuǎn)爐脫磷機(jī)理的研究,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,具體鐵水信息如表1 所示通過熱力學(xué)計(jì)算軟件FactSage7.2模擬分析了以下幾種因素對品種鋼脫磷的影響,對設(shè)計(jì)適宜的爐渣組分范圍與出鋼溫度,有效提高品種鋼脫磷率、穩(wěn)定出鋼碳等提供一定的理論支撐。

表1 現(xiàn)場實(shí)際鐵水信息

3.1 不同堿度下渣中(FeO)對脫磷的影響

在轉(zhuǎn)爐冶煉后期,渣中(FeO)含量降低會(huì)使得過程出現(xiàn)返干現(xiàn)象,從而導(dǎo)致爐渣磷容量下降,出現(xiàn)回磷,影響脫磷效果[3]。為研究熔煉后期渣中(FeO)對鋼液平衡磷的影響,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際堿度設(shè)定以及渣中(P2O5)含量變化,設(shè)定爐渣組成如表2。

表2 1 620℃時(shí)不同堿度下(FeO)含量變化對鋼液平衡磷的影響渣系設(shè)定

利用熱力學(xué)計(jì)算軟件FactSage7.2 模擬渣中(FeO)含量變化對鋼液平衡磷的影響曲線,結(jié)果如圖1 所示。

圖1 1 620 ℃時(shí)不同堿度下(FeO)含量變化對鋼液平衡磷的影響

從圖1 可以看出,當(dāng)轉(zhuǎn)爐熔池溫度為1 620 ℃時(shí),堿度為2.6 和2.8 時(shí),隨著渣中(FeO)含量的增加,終點(diǎn)鋼液平衡磷含量逐漸下降;隨著渣中(P2O5)含量的增加,終點(diǎn)鋼液平衡磷含量逐漸增加。生產(chǎn)實(shí)際中,多數(shù)品種鋼的要求轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水平衡磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.015%,結(jié)合圖中曲線可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)堿度為2.6 時(shí),渣中w(FeO)約控制在19%~23%,或者當(dāng)堿度為2.8 時(shí),渣中w(FeO)約控制在18%~20%可使得終點(diǎn)鋼水平衡w(P)低于0.015%,考慮到濺渣護(hù)爐以及降低鋼鐵料消耗的需求,在正常品種鋼出鋼溫度1 620 ℃左右,將堿度控制在2.8,渣中w(FeO)約控制在18%即可滿足內(nèi)控磷含量要求?,F(xiàn)場實(shí)際轉(zhuǎn)爐裝入量鐵水平均119 t,廢鋼29 t,統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)24爐終渣(FeO)含量變化對脫磷率的影響如圖2 所示。

圖2 試驗(yàn)爐次渣中(FeO)含量變化對脫磷率的影響

從圖2 中可以看出,根據(jù)設(shè)定堿度2.8 的條件下,隨著終渣(FeO)含量上升,脫磷率總體呈上升趨勢,渣中w(FeO)在22%~26%時(shí)脫磷率最高,在渣中w(FeO)不低于18%時(shí),整體脫磷率在85%以上,實(shí)際考慮到鋼鐵料消耗不利于降低成本和不利于濺渣護(hù)爐的問題,終渣w(FeO)控制在18%~20%左右可以保證脫磷率在85%以上。

3.2 渣中(P2O5)對脫磷的影響

在轉(zhuǎn)爐冶煉后期,終渣(P2O5)含量的高低會(huì)影響到鋼液平衡磷的水平,研究終渣((P2O5)含量的高低對鋼液平衡磷的影響對抑制爐渣回磷現(xiàn)象有重要意義[4]。為研究終渣(P2O5)含量變化對鋼液平衡磷的影響,通過設(shè)定爐渣組成如表3。

表3 渣中P2O5 含量變化對鋼液平衡磷的影響渣系設(shè)定

利用熱力學(xué)計(jì)算軟件FactSage7.2 模擬渣中P2O5含量變化對鋼液平衡磷的影響曲線,結(jié)果如下頁圖3 所示。

圖3 渣中P2O5 含量變化對鋼液平衡磷的影響

從圖3 中可以看出,隨著渣中P2O5含量的增加,鋼液平衡磷也隨之增加,根據(jù)(4)式可知,增大NP2O5,促進(jìn)(3)式反應(yīng)向逆向進(jìn)行,導(dǎo)致鋼液平衡磷上升;但生產(chǎn)實(shí)際中考慮到各種因素變化的影響,于是根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)爐次脫磷率數(shù)據(jù)作出如圖4。

圖4 試驗(yàn)爐次渣P2O5 含量變化對脫磷率的影響

從圖4 中可以看出,渣中P2O5在1.5%~2.5%時(shí),爐渣具有較高的脫磷率,平均脫磷率在88%左右;由(1)式分析可知,渣中w(P2O5)大于2.5%時(shí),αCaO降低,使得渣中3CaO·P2O5相不會(huì)增加,影響脫磷,甚至?xí)斐苫亓椎默F(xiàn)象[5-6];因此,轉(zhuǎn)爐吹煉后期,渣中w(P2O5)控制在2.5%以下,對脫磷率影響不大。

3.3 終點(diǎn)溫度對脫磷的影響

對于低磷品種鋼的冶煉,溫度是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的重要因素,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度受到入爐料和過程溫降的影響,溫度高會(huì)造成終點(diǎn)氧化性強(qiáng),不利于濺渣護(hù)爐,不僅使得成本增加,而且產(chǎn)生大量的脫氧產(chǎn)物和鋼中夾雜物,影響下游工序品控[7]。為針對現(xiàn)場實(shí)際出鋼條件不穩(wěn)定,出鋼溫度偏高的現(xiàn)象,設(shè)定如表4設(shè)定渣系,研究終點(diǎn)溫度的變化對鋼液平衡磷含量的影響。

表4 不同堿度下終點(diǎn)溫度變化對鋼液平衡磷的影響渣系設(shè)定

利用熱力學(xué)計(jì)算軟件FactSage7.2 模擬終點(diǎn)溫度變化對鋼液平衡磷的影響曲線,結(jié)果如圖5 所示。

圖5 終點(diǎn)溫度變化對鋼液平衡磷的影響

從圖中可以看出,在堿度為2.6,2.8 時(shí),隨著終點(diǎn)溫度的升高,鋼液平衡磷的含量隨之增加;同一終點(diǎn)溫度下,鋼液平衡磷含量隨渣中(P2O5)含量增加而增加;因?yàn)槊摿追磻?yīng)為劇烈的放熱反應(yīng),終點(diǎn)溫度的增加會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)向反方向進(jìn)行,使得脫磷反應(yīng)平衡常數(shù)減小,不利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行[8-10]。現(xiàn)場試驗(yàn)出鋼溫度變化對終點(diǎn)脫磷率的影響如圖6。

圖6 終點(diǎn)溫度變化對終點(diǎn)脫磷率的影響

從圖中可以看出,出鋼溫度在1 600~1 630 ℃區(qū)間時(shí)終點(diǎn)脫磷率平均在88%,分析可知,結(jié)合某鋼廠現(xiàn)階段生產(chǎn)實(shí)際冶煉品種鋼時(shí)終點(diǎn)溫度控制在1 600~1 630 ℃適宜。

3.4 造渣料對脫磷的影響

利用熱力學(xué)計(jì)算軟件FactSage7.2 模擬石灰噸鋼加入量變化對鋼液平衡磷的影響曲線,并結(jié)合現(xiàn)場試驗(yàn)石灰噸鋼加入量與終點(diǎn)脫磷率的關(guān)系,如下頁圖7 所示。

從圖7 中可以看出,當(dāng)噸鋼石灰加入量在10~30 kg/t 時(shí),鋼液平衡磷含量迅速降低,但是隨著噸鋼石灰加入量的增加,鋼液平衡磷含量反而緩慢上升;在鐵水Si 含量波動(dòng)正常的情況下,增加噸鋼石灰投入使得堿度和渣中CaO 活度升高,有利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,使得鋼液平衡磷含量下降,但是渣中CaO 含量過高時(shí),使得爐渣黏度過高,影響脫磷動(dòng)力學(xué)條件,不能使渣-鋼液面充分接觸,不利于脫磷反應(yīng)進(jìn)行,所以使得鋼液平衡磷含量有所上升[11-13]。根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,噸鋼石灰加入量不低于35 kg/t即可保持終點(diǎn)脫磷率在85%以上。

圖7 噸鋼石灰加入量變化對終點(diǎn)脫磷率與鋼液平衡磷含量的影響

4 結(jié)論

1)渣中FeO 含量對終點(diǎn)脫磷率有很大的影響,增加渣中FeO 含量可以有效提高轉(zhuǎn)爐脫磷率;結(jié)合生產(chǎn)成本考慮與現(xiàn)場實(shí)際,通過優(yōu)化渣中w(FeO)在18%~20%左右,可將脫磷率控制在85%以上。

2)渣中(P2O5)含量過高會(huì)導(dǎo)致對轉(zhuǎn)爐冶煉后期爐渣回磷現(xiàn)象,渣中P2O5含量越低,爐渣的脫磷能力越強(qiáng),將渣中w(P2O5)控制在2.5%以下,對脫磷率影響不大。

3)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度的變化影響后期轉(zhuǎn)爐脫磷反應(yīng)平衡常數(shù)減小,終點(diǎn)溫度越高,鋼液平衡磷含量越高;結(jié)合該鋼廠現(xiàn)階段生產(chǎn)實(shí)際冶煉品種鋼時(shí)終點(diǎn)溫度控制在1 620 ℃適宜。

4)轉(zhuǎn)爐噸鋼石灰加入量并非越多越好,適當(dāng)?shù)卦黾訃嶄撌彝度耄黾訅A度和渣中CaO 活度有利于脫磷反應(yīng)進(jìn)行,但是過多加入,影響脫磷動(dòng)力學(xué)條件;結(jié)合該鋼廠現(xiàn)階段生產(chǎn)實(shí)際噸鋼石灰加入量控制在35 kg/t 為合適。

猜你喜歡
渣中鋼液堿度
基于電位滴定法的海水總堿度分析儀校準(zhǔn)方法研究
湍流器結(jié)構(gòu)對感應(yīng)加熱中包流動(dòng)影響數(shù)值模擬
池塘水質(zhì)調(diào)控不能忽略總堿度
銻精礦鼓風(fēng)爐揮發(fā)熔煉爐渣成分對渣含銻影響的研究
專利名稱:一種從含硅礦或渣中脫硅的方法
水口位置對電磁偏心攪拌作用下大圓坯連鑄結(jié)晶器內(nèi)流動(dòng)及傳熱的影響
從云南某鋅浸出渣中回收鋅鍺的試驗(yàn)研究
天津地區(qū)總堿度對南美白對蝦外塘養(yǎng)殖放苗成活率的影響
基于FactSage的脫磷渣中MgO飽和溶解度計(jì)算
不同堿度下普通小球藻對焦酚的響應(yīng)研究
浦城县| 眉山市| 石泉县| 襄汾县| 环江| 新兴县| 鄄城县| 密云县| 安陆市| 香港| 天等县| 合阳县| 涟水县| 蒲江县| 南投市| 武清区| 阜南县| 临安市| 绥芬河市| 泰兴市| 句容市| 香港| 哈巴河县| 穆棱市| 深泽县| 巴青县| 百色市| 博罗县| 靖西县| 横峰县| 科技| 泾阳县| 来安县| 那曲县| 广德县| 武强县| 石渠县| 天气| 习水县| 新龙县| 泸溪县|