(青海發(fā)投堿業(yè)有限公司,青海 德令哈 817099)
氨堿法生產(chǎn)純堿過程中蒸吸氨過程在生產(chǎn)中占有重要地位,由于蒸吸氨系統(tǒng)流程較為復(fù)雜,氨耗高等故障分析難度較大,需要多方面考慮,而且出現(xiàn)故障后處理難度大。
吸氨塔是我公司蒸吸工序的關(guān)鍵設(shè)備,我公司采用的是內(nèi)冷式吸氨塔工藝;內(nèi)冷式吸氨塔主要結(jié)構(gòu)特征是將吸收與冷卻作業(yè)合于一體,在需要降溫的部位,布入所需的冷卻水箱,水箱傳熱管的管內(nèi)空間進(jìn)冷卻水,將反應(yīng)熱及冷凝熱導(dǎo)出,管外空間進(jìn)行氣液傳質(zhì)吸收,水箱冷卻系統(tǒng)由箱體、花板(管板)、冷卻水管及側(cè)蓋組成;篩板蒸氨塔φ3000×46879六座,加灰蒸餾段與加熱分解段之間有隔板,各底部空圈各有進(jìn)氣泡罩1個。塔頂設(shè)氨氣冷凝器7圈,內(nèi)有6圈水箱冷卻器。氨氣冷卻器三座各8圈,其中各有6圈水箱冷卻,設(shè)在內(nèi)冷吸氨塔頂部,在蒸氨塔內(nèi),將過濾母液及各種含氨液體中的氨和二氧化碳蒸出。
我公司在較長時間內(nèi)出現(xiàn)氨耗高的情況,所以對蒸吸氨系統(tǒng)進(jìn)行了分析并采取了相應(yīng)措施。
吸氨塔中部冷卻水箱由于長期受到氣液沖刷腐蝕及酸洗等原因,水箱花板變薄,在密封圈和止推圈位置周圍花板不同程度腐蝕。
由于密封圈和止推圈位置周圍花板腐蝕,出現(xiàn)了冷卻水箱的鈦管與花板間密封不嚴(yán),造成冷卻水泄漏進(jìn)入氨鹽水,為了維持正常生產(chǎn),只能以隔離水箱的辦法解決,造成水箱冷卻面積減小,吸氨效果差,造成吸氨塔中部溫度高,高低真空尾氣含氨高的等問題,尾氣含氨高又造成尾氣管線結(jié)晶,因高低真空尾氣進(jìn)入下段壓縮機進(jìn)行回收,在壓縮機進(jìn)口頻繁形成結(jié)晶,使壓縮機進(jìn)口負(fù)壓高,壓縮機打氣量降低,氨在碳化塔底部吸氨,反應(yīng)不徹底,造成碳化出堿液游離氨升高,形成氨的無效循環(huán),并且造成部分氨由暴空損失的方式浪費。
針對吸氨塔水箱減少造成的氨耗高的情況,對吸氨塔水箱進(jìn)行了修復(fù),根據(jù)吸氨塔水箱花板尺寸,用不銹鋼板預(yù)制備板;備板的作用是防止氨鹽水對修復(fù)后的水箱花板產(chǎn)生直接沖刷。按照水箱花板孔間間距在備板上預(yù)制管孔,定位套。將預(yù)制好的尼龍棒模具涂上1731脫模劑安裝到吸氨塔水箱內(nèi)兩側(cè)原花板孔內(nèi)。向水箱兩側(cè)原花板孔內(nèi)填入TS216可賽新修補劑,涂抹至與模具端面平齊,達(dá)到原始厚度。待水箱花板孔內(nèi)和內(nèi)側(cè)壁的可賽新凝固3~4 h后,將預(yù)制好的四塊不銹鋼板備板安裝在修復(fù)后的水箱花板內(nèi)壁上,與吸氨塔水箱花板貼緊靠實,兩側(cè)花板找正對中后,使用定位套、定位螺栓定位、固定。用高效清洗劑1755對不銹鋼板備板外側(cè)表面進(jìn)行清洗,干燥后涂抹二層TS256耐磨防腐涂層,單邊花板涂層總厚度為0.4~0.6 mm,水箱花板兩側(cè)孔內(nèi)成型摸具待可賽新TS216凝固后(凝固時間為10~12 h)退出。安裝鈦管,將O形圈和止退環(huán)打入孔內(nèi)用以鈦管的固定和密封。水箱修復(fù)后已運行近2年時間,沒有出現(xiàn)修復(fù)劑脫落等問題。
我公司在生產(chǎn)重灰時,原工藝是精鹽水中的鎂含量在一定范圍,能夠滿足重質(zhì)純堿粒度要求。如果在精鹽水中保留鎂離子,精鹽水中的鎂進(jìn)入吸氨塔后,塔內(nèi)主要產(chǎn)生碳酸鎂及其復(fù)鹽結(jié)疤,影響生產(chǎn)。因此,將精鹽水中的鎂除盡,減少吸氨塔內(nèi)結(jié)疤,在吸氨塔后加入鎂來保證重灰粒度,既在氨鹽水中加入氯化鎂的方法解決吸氨塔結(jié)疤問題,氨鹽水中加鎂后還可以起到防腐提高產(chǎn)品質(zhì)量的作用。通過加鎂改造吸氨塔結(jié)疤問題基本消除,并減少了結(jié)疤和酸洗造成的損失。
氨鹽水加鎂前,精鹽水鎂指標(biāo)18~32 mg/L,鈣離子小于5 mg/L,加鎂后精鹽水鈣鎂指標(biāo)均小于5 mg/L,氨鹽水鎂指標(biāo)24~30 mg/L。氨鹽水游離氨鹽分,產(chǎn)品水不溶物等指標(biāo)正常。
除盡精鹽水鎂鹽水精制增加灰乳量和純堿液量,增加成本約0.5元/t,酸洗一座塔影響產(chǎn)量月230噸計算,酸洗成本約為1.4元,因此精鹽水鎂全部除盡時成本降低0.9元/t堿。
未改造前每座吸氨塔每3個月清洗一次,改造后已運行兩年未清理。
在氨耗高的原因分析之初,蒸氨塔、吸氨塔指標(biāo)的表現(xiàn)為蒸氨塔中壓、底壓高,吸氨塔進(jìn)氣溫度高,中部溫度高,出氣溫度高,原因全部歸結(jié)為吸氨塔中部水箱換熱能力下降造成。吸氨塔中部水箱修復(fù)后,雖然氨耗下降,但仍然高出正常指標(biāo)。說明氨耗高還有其他原因。
對吸氨塔所需循環(huán)水量的計算:
1)氨鹽水吸氨后的溫度。淡氨鹽水吸氨的過程氨鹽水吸收熱量1.758×106kJ/t,氨鹽水密度按1.157 t/m3計算。
1.758×106=3.26×6.3×1.157(t-45)
解得:t=118 ℃。
2)需移走的熱量計算。循環(huán)水給水溫度25 ℃,回水溫度37 ℃ ,按日產(chǎn)3 600 t堿計算,單塔負(fù)荷50 t/h。將氨鹽水從118 ℃降到60 ℃需移走的熱量為:
Q1=3.26×6.3×50×(118-60)=59 560.2 MJ
所需循環(huán)水量=Q/c(37-25)=1 187 m3/h。
流量計溫度計等計量設(shè)備不準(zhǔn)確也給分析帶來誤判斷和難度,對溫度壓力流量等進(jìn)行查定有助于分析問題,對蒸吸系統(tǒng)氨器冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了查定,循環(huán)水流量正常,但蒸氨塔出氣溫度偏高,蒸氨塔出氣冷卻后溫度76 ℃左右,說明塔頂氨氣冷卻器換熱能力不足,在檢修吸氨塔中部水箱期間對塔頂冷卻器進(jìn)行了酸洗,吸氨塔進(jìn)氣溫度有所下降,但仍不正常,我們將塔頂冷卻器水箱開蓋檢查后發(fā)現(xiàn)塔頂冷卻水箱結(jié)疤非常嚴(yán)重,結(jié)疤厚度5 mm左右。
蒸吸氨系統(tǒng)氨器冷卻器結(jié)疤后,一部分熱量未被新鮮水冷卻移出,氨氣溫度高導(dǎo)致了蒸吸氨系統(tǒng)負(fù)壓降低,蒸氨塔中壓、底壓高,廢液含氨高,吸氨塔進(jìn)氣溫度高,中部溫度高,出氣溫度高等問題。
通常清理結(jié)疤主要為化學(xué)清洗,一般都采用酸洗的方法進(jìn)行除垢,但是酸洗對設(shè)備的腐蝕也非常嚴(yán)重,解決了結(jié)疤問題又帶來設(shè)備腐蝕泄漏,造成廠房內(nèi)部建筑物的腐蝕等更嚴(yán)重的后果,所以我們采用了高壓射水流清洗方法,高壓水射流清洗管道及熱交換器內(nèi)孔時,能將管內(nèi)的結(jié)垢物和堵塞物全部剔除干凈,可見到金屬本體。具有巨大的能量且以超音速運動的高壓水射流,完全能夠破壞堅硬結(jié)垢物和堵塞物,但對金屬沒有任何破壞作用。同時又由于高壓水的壓力小于金屬或鋼筋混凝土的抗壓強度等級,高壓水射流清洗不會損傷被清洗基體。要求從塔頂從上到下的順序,進(jìn)行水箱蓋拆除和安裝,用高壓清洗槍對水箱鈦管進(jìn)行洗清,在不損傷金屬壁的情況下、露出金屬本色。高壓水射流清洗雖然成本較高,但清洗徹底,無腐蝕性,清洗效果好。清洗后蒸氨塔中壓由26 kPa左右降低至20 kPa左右,吸氨塔進(jìn)氣溫度從66 ℃下降至約60 ℃,氨耗逐步正常。
蒸吸氨系統(tǒng)中進(jìn)入的介質(zhì)有蒸汽、母液、氨鹽水、氨氣等,對設(shè)備腐蝕性強,易造成管線、塔壁漏點多,母液、氨氣泄漏后造成氨損失,如塔圈、氨氣管線、泵密封等設(shè)備,因此對塔器、管線的防腐工作要常抓不懈,做好日常設(shè)備管理,提前防范,及時更換和修理有缺陷設(shè)備。