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大采高工作面篩管防治軟煤層鉆孔塌孔技術(shù)研究

2019-03-21 12:03王翔宇
2019年3期
關(guān)鍵詞:單孔瓦斯煤層

王翔宇

(山西煤炭運銷集團(tuán) 長治有限公司,山西 長治 046000)

隨著高瓦斯礦井開采深度的增加[1],高應(yīng)力及強(qiáng)荷載的作用使得煤巖體進(jìn)一步破碎,大范圍高強(qiáng)度開采對煤巖體不停擾動,使煤巖體發(fā)生多次擠壓和破壞,在巷道圍巖應(yīng)力、瓦斯壓力、煤巖體原生裂隙的作用下,鉆孔就會發(fā)生塌孔,尤其是在工作面正前方、巷道兩幫應(yīng)力集中段更甚[2-4],進(jìn)而導(dǎo)致抽放瓦斯時間大為縮短,嚴(yán)重影響瓦斯抽放效率,解決這一問題最為常用的辦法就是使用篩管對鉆孔進(jìn)行護(hù)壁。本文以中能煤礦2302大采高工作面為研究對象,通過現(xiàn)場試驗,研究在應(yīng)力集中帶中采用篩管護(hù)壁對瓦斯抽采的效果。

1 工作面概況

2302工作面煤層平均厚度約為5.25 m,煤層傾角為-9~5°,工作面采用傾斜長壁一次采全高采煤法,全部垮落法管理頂板,工作面原煤最大瓦斯含量為5.64 m3/t,日產(chǎn)量為8 306.2 t,絕對瓦斯涌出量為17.82 m3/min,煤層普氏系數(shù)為1.03,煤層透氣性系數(shù)為0.236 m2/(MPa2.d),工作面正?;夭善陂g采用U型通風(fēng)方式。

2302工作面本煤層抽采采用順層雙排鉆孔布置方式,其中上排孔采取平行鉆孔的布孔方式,與巷道成90°夾角;下排孔采取斜交鉆孔的布孔方式,與煤壁成65°夾角。下排孔開孔高度與底板的距離為1.5 m,兩排孔之間的距離為0.6 m,間距為6 m,成三花眼布置。鉆孔布置見圖1,鉆孔開孔位置見圖2,鉆孔技術(shù)參數(shù)見表1。

表1 鉆孔技術(shù)參數(shù)

由于2302工作面煤層賦存較厚,受大采高開采超前壓力及鄰近采空區(qū)側(cè)向壓力的影響,本煤層鉆孔塌孔較嚴(yán)重,造成鉆孔抽采瓦斯流量及濃度均偏低,因此,決定引進(jìn)篩管護(hù)孔工藝預(yù)防本煤層鉆孔塌孔,以提高抽采效率。

圖1 鉆孔布置示意

圖2 鉆孔開孔位置示意

2 篩管護(hù)孔工藝

該工藝原理如圖3所示,首先使用大通孔三棱鉆桿(如圖4)配合一字鉸接鉆頭(如圖5)在松軟的煤層中施工抽采瓦斯的鉆孔,當(dāng)鉆孔進(jìn)深到設(shè)計深度時,再穿過大通徑三棱鉆桿內(nèi)的通孔將篩管放進(jìn)去,篩管推開一字鉸接鉆頭橫梁到達(dá)底部,這時懸掛裝置(如圖5)通過彈卡卡緊在孔壁上,最后退出鉆桿,將篩管留在孔內(nèi),在孔內(nèi)滯留的篩管將使得瓦斯抽放管道更加通暢。這樣鉆孔的使用周期就會延長,使瓦斯抽放效果更好。

圖3 篩管護(hù)孔技術(shù)原理

圖4 三棱鉆桿施工示意

圖5 懸掛裝置

3 現(xiàn)場試驗研究

3.1 試驗鉆孔布置情況

為研究篩管護(hù)孔對抽采效果的影響,在2302回風(fēng)巷進(jìn)行現(xiàn)場試驗測試,選取12個本煤層鉆孔上排孔為研究對象,鉆孔間距為6 m,鉆孔長度為230 m,通過下設(shè)不同長度的篩管分析合理的護(hù)孔長度,試驗共分4組進(jìn)行考察,a組:鉆孔全長230 m,下30 m篩管進(jìn)行護(hù)孔;b組:鉆孔全長230 m,下50 m篩管進(jìn)行護(hù)孔;c組:鉆孔全長230 m,用下篩管進(jìn)行護(hù)孔長度達(dá)到70 m;d組:鉆孔全長230 m,不下篩管正常封孔。如圖6。鉆孔直徑為94 mm,篩管直徑為32 mm。a、b兩組孔被一個放水器連接,放水器與巷道抽采管路連接;c、d兩組孔被一個放水器連接,放水器再與巷道支管路抽采連接。

圖6 試驗鉆孔布置示意(m)

3.2 現(xiàn)場參數(shù)測定

篩管試驗孔和正常鉆孔抽采瓦斯?jié)舛?、流量和?fù)壓參數(shù)都是通過CJZ70測定儀連續(xù)監(jiān)測一個月,然后收集一個月的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,圖7~圖14為4組鉆孔瓦斯混合流量與濃度的變化情況。

圖7 下設(shè)30 m篩管鉆孔瓦斯抽采流量變化

圖8 下設(shè)30 m篩管鉆孔瓦斯?jié)舛茸兓?/p>

圖9 下設(shè)50 m篩管鉆孔瓦斯流量變化

圖10 下設(shè)50 m篩管鉆孔瓦斯?jié)舛茸兓?/p>

圖11 下設(shè)70 m篩管鉆孔瓦斯流量變化

圖12 下設(shè)70 m篩管鉆孔瓦斯?jié)舛茸兓?/p>

圖13 未下篩管鉆孔瓦斯抽采流量變化

圖14 未下篩管鉆孔瓦斯?jié)舛茸兓?/p>

3.3 試驗數(shù)據(jù)結(jié)果分析

由圖7-圖14可知:下篩管長度為30 m時,本煤層鉆孔單孔瓦斯抽采混合流量達(dá)到0.021~0.736 m3/min,平均單孔混合流量達(dá)到0.295 m3/min,瓦斯?jié)舛然痉€(wěn)定在7%;下篩管長度達(dá)到50 m時,本煤層單孔瓦斯抽采混合流量達(dá)到0.091~1.800 m3/min,平均單孔混合流量為0.748 m3/min,瓦斯?jié)舛然痉€(wěn)定在12%;下篩管長度達(dá)到70 m時,本煤層鉆孔單孔瓦斯抽采混合流量為0.038~0.96 m3/min,平均單孔混合流量為0.367 m3/min,瓦斯?jié)舛然痉€(wěn)定在11%;未下篩管的本煤層鉆孔單孔瓦斯抽采混合流量是0.012~0.435 m3/min,平均單孔混合流量為0.178 m3/min,瓦斯?jié)舛然痉€(wěn)定在6%。通過上述數(shù)據(jù)可以得出下篩管固孔技術(shù)能有效提高鉆孔抽采流量和濃度,當(dāng)篩管長度為30 m時,鉆孔瓦斯流量和濃度提高不是很明顯,說明大部分鉆孔的塌孔深度超過30 m;當(dāng)篩管護(hù)孔長度為70 m時,鉆孔瓦斯流量與濃度相比50 m長度的篩管反而變小,說明大部分鉆孔塌孔深度未超過70 m,篩管越長反而影響抽采效果;當(dāng)篩管護(hù)孔長度為50 m時,單孔瓦斯抽采混合流量提高到4.2倍左右,瓦斯?jié)舛忍岣叩?.0倍左右,說明下設(shè)50 m長篩管可有效防治塌孔,提高抽采效率。為了進(jìn)一步確定篩管護(hù)孔選取50 m是否合理,在上述現(xiàn)場試驗的基礎(chǔ)上又增加一組篩管長度為60 m的鉆孔進(jìn)行試驗,通過現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)繪制出鉆孔瓦斯混合流量和濃度的變化曲線如圖15、圖16所示。

圖15 下60 m篩管鉆孔瓦斯抽采流量變化

圖16 下60 m篩管鉆孔瓦斯?jié)舛茸兓?/p>

通過分析可以得出:當(dāng)篩管長度達(dá)到60 m時,本煤層鉆孔單孔瓦斯抽采混合流量達(dá)到0.134~1.624 m3/min,平均單孔混合流量達(dá)到0.759 m3/min,瓦斯?jié)舛然痉€(wěn)定在12%左右;相比50 m長篩管鉆孔瓦斯混合流量有小幅度升高但并不明顯,瓦斯?jié)舛扰c50 m長篩管基本相同,本著經(jīng)濟(jì)合理的原則,建議礦方將篩管護(hù)孔的長度定為50 m。

4 結(jié) 語

通過對本煤層鉆孔下設(shè)不同長度篩管對比研究得出,當(dāng)篩管長度為50 m時,本煤層的平均單孔混合流量為0.748 m3/min,瓦斯?jié)舛然痉€(wěn)定在12%,相比未下篩管的鉆孔單孔瓦斯抽采混合流量提高到原來的4.2倍左右,瓦斯?jié)舛忍岣叩?.0倍左右,繼續(xù)增加篩管長度到60 m,鉆孔瓦斯抽采混合流量和濃度增加不明顯,本著經(jīng)濟(jì)合理的原則,建議礦方在2302工作面下設(shè)50 m長篩管進(jìn)行護(hù)孔。

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