王 濤
(1.陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司研究院,陜西 西安 710075;2.陜西省陸相頁巖氣成藏與開發(fā)重點(diǎn)實驗室(籌),陜西 西安 710075)
鄂爾多斯盆地延安氣田上古生界氣藏以盒8段、山1段、山2段、本溪組為主要目的層,是非均質(zhì)強(qiáng)的致密巖性氣藏,孔隙度主要為2.0%~13.0%,滲透率為0.01~3.00 mD,儲層之間連通性差,儲層含氣飽和度差異大。根據(jù)同類氣藏開發(fā)經(jīng)驗及區(qū)域內(nèi)水平井開發(fā)實踐[1],延長石油在延安氣田東部采用套管完井和多級縫網(wǎng)壓裂技術(shù)進(jìn)行后期儲層改造提升開發(fā)效果。因此,除常規(guī)水平井所具有的固井難點(diǎn)外,多級壓裂的反復(fù)高壓沖擊對固井環(huán)空水泥石的密封能力提出了更高的要求[2-3]。結(jié)合陜北地區(qū)特有的地貌、地層及鉆井特點(diǎn),為提高致密氣水平井固井質(zhì)量,為壓裂提供良好的井筒環(huán)境,針對性地開展了一系列固井關(guān)鍵技術(shù)研究。
延安氣田東部致密氣井區(qū)位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡東南部,地層主要有以下特點(diǎn):① 主力氣藏位于盒8段、山1段、山2段、本溪組,埋深2 200~2 600 m,平均地溫梯度為2.84℃/100 m,壓力系數(shù)普遍小于1,平均壓力系數(shù)為0.805 1;② 各層天然氣的主要組分含量相似,以甲烷為主,甲烷平均含量為96.82%,乙烷以上烴類平均含量為1.17%,二氧化碳平均含量為0.23%,氮?dú)夂繛?.77%,無硫化氫氣體;③ 儲層致密,直井、定向井開發(fā)單井產(chǎn)量較低。因此,對該區(qū)致密氣的開發(fā)采用水平井縫網(wǎng)壓裂技術(shù)進(jìn)行試驗,井身結(jié)構(gòu)見表1(該井水平段長1 000 m),延安氣田自上而下鉆遇地層依次為新生界第四系,中生界三疊系上統(tǒng)延長組、中統(tǒng)紙坊組、下統(tǒng)和尚溝組、下統(tǒng)劉家溝組,上古生界二疊系上統(tǒng)石千峰組、中統(tǒng)石盒子組、下統(tǒng)山西組、下統(tǒng)太原組,石炭系上統(tǒng)本溪組。
表1 致密氣水平井井身結(jié)構(gòu)表
除了常規(guī)水平井固井過程中存在的下套管難度大、頂替效率低、水平段套管居中困難、水泥漿沉降穩(wěn)定性要求高、要求水泥漿45°傾角下自由水為0等難點(diǎn)外[4-5],基于上述地層特點(diǎn)及鉆井情況,延安氣田致密氣水平井特有的固井難點(diǎn)主要還有:① 地面黃土塬地貌受限及森林資源保護(hù)需求導(dǎo)致繞障頻繁,儲層原因造成的井眼軌跡復(fù)雜導(dǎo)致需采用漂浮技術(shù)下套管,但地層垂深較淺,漂浮段直井段下入存在一定的困難,因此需對漂浮長度進(jìn)行合理優(yōu)化,解決雙重矛盾;② 儲層上部存在漏失層,地層承壓能力低,水泥漿一次上返全封固的難度大,需采用低密度水泥漿充填上部井段,而致密氣單井產(chǎn)量較低、國際油價長期中低位徘徊、降本增效壓力較大的情況下,低密度減輕劑需采用更為廉價的材料;③ 水泥石為高脆性水硬性材料,而實驗致密氣水平井后期采用多級縫網(wǎng)壓裂,一般為6~10級,井口施工壓力介于50~60 MPa,要求水泥石具有一定的彈性以抵抗破碎。
由于延安氣田東部區(qū)域已鉆定向井較多,直井段繞障造成軌跡復(fù)雜,同時,受地面森林資源及水土保護(hù)的限制,井眼軌跡復(fù)雜性進(jìn)一步提高。另一方面,由于陸相致密氣藏儲層縱橫向變化快,為保證鉆遇率,水平段不同程度的存在上翹或下探,部分井趾端與根部的最大落差達(dá)到19 m,軌跡復(fù)雜造成水平井存在套管下入難的問題,特別是為保證水平段套管居中加入了大量扶正器,更加劇了套管遇阻的風(fēng)險。該區(qū)域解決問題的途徑主要是采用漂浮下套管和扶正器改造設(shè)計。
2.1.1 漂浮長度優(yōu)化
采用漂浮下套管工藝可以降低上提拉力和下放阻力,提高下套管的施工安全性[6]。將漂浮接箍連接在套管柱上,在套管內(nèi)構(gòu)成臨時屏障,漂浮接箍以下的套管內(nèi)注入一定量的空氣,以上的部分充滿鉆井液,用膜密封,套管串在鉆井液中會產(chǎn)生很大的浮力,使其在水平段減少重力產(chǎn)生的阻力,有利于套管順利下到位,延長石油東部致密氣水平井所用漂浮接箍主要為盲板粉碎式,操作簡單,穩(wěn)定性好。
在漂浮下套管過程中,選取合適的套管漂浮長度是套管漂浮技術(shù)的關(guān)鍵[7],套管漂浮長度的選取不能太長也不能太短。如果漂浮段太長,一方面會因為浮力太大,當(dāng)套管下入到一定的深度后,大鉤載荷降為零,造成套管直井段下入困難,特別是垂深較淺的本區(qū)東部致密氣井;另一方面,套管與井壁的正壓力得不到應(yīng)有的改善,反而會增大套管與井壁的正壓力,造成套管與井壁的摩阻力增大,不利于套管的下入。如果套管的漂浮長度太短,則不能起到應(yīng)有的漂浮效果,同樣是不利的。因此設(shè)計最佳的套管漂浮段長度是非常必要的,而摩擦系數(shù)的確定對套管漂浮長度的模擬計算優(yōu)化至關(guān)重要。
采用軟件對套管下入鉤載進(jìn)行模擬計算,該軟件考慮了實際的井身結(jié)構(gòu)和井眼軌道,其計算的核心變量是摩擦系數(shù)的確定,其值計算的結(jié)果的準(zhǔn)確性影響著現(xiàn)場實施的可靠性。通過大量的水平井的計算及現(xiàn)場施工數(shù)據(jù)反演,確定該區(qū)域水平井套管模擬計算中套管—套管之間的摩擦系數(shù)為0.25~0.27、套管—裸眼之間的摩擦系數(shù)為0.30~0.32,采用上述摩擦系數(shù)計算結(jié)果最符合現(xiàn)場實際。
圖1為該區(qū)一口井下套管過程中鉤載分析計算結(jié)果。采用常規(guī)下套管的方法,由于水平段較長、磨阻較大,大鉤載荷線與最小螺旋屈曲線相交,下套管過程中可能會產(chǎn)生螺旋屈曲,導(dǎo)致套管不能下至井底。采用漂浮技術(shù)后,鉤載線始終在螺旋屈曲線的右側(cè),可以保證套管在全井段下入順利,但對比漂浮600 m、800 m、1 000 m、1 200 m的計算結(jié)果可知,漂浮1 000 m下放套管時大鉤載荷最大,為最佳漂浮長度。
圖1 不同漂浮長度模擬計算結(jié)果圖
2.1.2 套管居中技術(shù)
水平段套管居中對保證固井質(zhì)量至關(guān)重要。為了降低磨阻,該區(qū)水平井水平段主要使用剛性滾輪扶正器幫助套管居中,但由于滾輪扶正器外圍為剛性,彈性差、不易變形,在下套管作業(yè)過程中通過縮徑或有鍵槽井段時易發(fā)生卡阻現(xiàn)象,造成套管上提及下放困難,存在一定的安全事故隱患。針對該問題,對現(xiàn)有的滾輪扶正器進(jìn)行改造,研制了可變形滾輪扶正器。工具如圖2所示,包括扶正器本體1,本體上均勻分布有扶正條2,扶正條中間設(shè)置有凹槽4,凹槽內(nèi)安裝有滾輪5和固定軸7,固定軸與滾輪連接并固定在扶正條上,扶正條呈中間向外突出狀,突出空間區(qū)域為3,扶正條內(nèi)側(cè)設(shè)置有加強(qiáng)筋6,滾輪凸出于扶正條的外表面。
圖2 可變形套管滾輪扶正器示意圖
工具使用時,將扶正器本體套在套管外部,然后進(jìn)行下套管作業(yè),當(dāng)遇到縮徑井段時,井壁與套管施加的合力使扶正條徑向變形收縮,從而順利通過縮徑井段,在水平井中能夠通過滾輪降低下套管阻力,同時還能扶正套管并保證其在井眼中的居中度。依據(jù)軟件計算結(jié)果及現(xiàn)場施工經(jīng)驗,水平段使用該扶正器的合理間距為10~15 m。
該區(qū)鉆井過程中儲層上部及部分儲層存在漏失,為確保水泥漿一次上返實現(xiàn)全封固,設(shè)計使用雙密度水泥漿進(jìn)行固井,上部采用低密度水泥漿進(jìn)行充填。根據(jù)區(qū)域地層承壓能力,設(shè)計低密度水泥漿密度為1.40~1.45 g/cm3。對低密度水泥漿,國內(nèi)外對微珠、玻璃微球水泥漿進(jìn)行了大量的研究,取得了豐碩的成果,但是隨著油價長時間中低位徘徊,降本增效逐漸成為油井開發(fā)的一個重要方面,因此選用廉價減輕材料降低水泥漿密度成為一種可行性較高的方案。對比各類廉價減輕材料,選用粉煤灰作為減輕劑的主料。粉煤灰是火電站煤粉燃過的灰燼,主要由含二氧化硅的玻璃體組成。用粉煤灰配制水泥漿可使水泥漿的密度降到1.70~1.45 g/cm3[8-10],因此需引入其他外摻料進(jìn)一步降低水泥漿密度,同時維護(hù)其體系穩(wěn)定性。
微硅顆粒粒徑極小,吸附能力很強(qiáng),可以作為低密度水泥中懸浮增強(qiáng)材料[11-13]。依據(jù)室內(nèi)實驗得出的粉煤灰、微硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(占水泥比)分別為30%和20%。在此基礎(chǔ)上,對其他外加劑進(jìn)行優(yōu)選,優(yōu)選無機(jī)材料改性而成同時對粉煤灰具有激活功效的早強(qiáng)劑YT-Z,并優(yōu)化可通過聚合物微小顆粒相互交聯(lián)橋接作用形成膠結(jié)的網(wǎng)狀膠體聚集體來束縛更多的游離液的聚乙烯醇降失水劑YW-3,結(jié)合應(yīng)用范圍極廣且性能優(yōu)越的丙酮、甲醛縮合物類減阻劑USZ,通過室內(nèi)實驗得出粉煤灰低密度水泥漿配方:G級水泥+20%粉煤灰+10%微硅+6%(YW-3)+0.5%USZ+0.4%(YT-W),其性能見表2。由表2可知,激活型早強(qiáng)劑的加入使得粉煤灰體系72 h抗壓強(qiáng)度達(dá)到7 MPa以上,體系稠化時間合理,失水低、游離液少,上下密度差極小,各方面性能能夠滿足致密氣水平井的上部填充需求。
表2 低密度水泥漿性能表
延安氣田致密氣水平井開發(fā)中開展套管完井試驗,通過實施體積壓裂的技術(shù)使原本低產(chǎn)或無油流的低滲井獲得工業(yè)價值成為可能,極大地延伸了開采范圍。當(dāng)射孔、大型壓裂時,在水泥環(huán)局部區(qū)域會形成拉、壓高應(yīng)變區(qū),由于水泥石屬于脆性材料,當(dāng)套管擴(kuò)張引起的水泥環(huán)的應(yīng)力變化超過其強(qiáng)度極限時,水泥環(huán)就會破裂而形成裂紋,影響壓裂的效果和生產(chǎn)安全性。因此,致密氣水平井水泥環(huán)須有一定的強(qiáng)度,而且還要具備一定的彈性,需要加入一定的彈性材料[14]。
根據(jù)目前對增韌材料的研究成果[15-17],優(yōu)選100目的丁苯橡膠粉顆粒作為增彈劑。但橡膠顆粒憎水親油,且分散效果差,因此采用硅烷偶聯(lián)劑溶液對其表面進(jìn)行改性制得新型增韌劑,經(jīng)實驗驗證其合理加量為3%。增彈水泥漿用于封固水平段,因此還需較高的強(qiáng)度、優(yōu)異的穩(wěn)定性和極低的失水,優(yōu)選降失水劑YW-3控制漿體失水,加入分散劑USZ和早強(qiáng)劑YT-Z優(yōu)化漿體穩(wěn)定性、提高早期強(qiáng)度。由表3的微彈水泥漿綜合性能表可知,水泥石的強(qiáng)度較高,楊氏模量較低,而且45°傾斜測試游離液及上下密度差均為0,符合水平井對固井水泥漿的穩(wěn)定性的要求。
表3 增彈水泥漿綜合性能表
因水平井后期改造采用分段多級的方式,因此采用循環(huán)加載的方式對水泥石的抗脆止裂效果進(jìn)行評價。采用GCTS巖石力學(xué)試驗機(jī)對水泥石進(jìn)行循環(huán)三軸加載實驗,循環(huán)加載壓力為30 MPa(0.7 × 抗壓強(qiáng)度[18]),圍壓為30 MPa,實驗結(jié)果見圖3。由圖3可知,在多次循環(huán)加載后,水泥石仍然保持了一定的強(qiáng)度和彈性,與首次加載相比,多次循環(huán)加載的水泥石應(yīng)變略微增大并非完全彈性,但后續(xù)加載每次加載及恢復(fù)曲線相似,水泥石的內(nèi)部結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生顯著變化,實現(xiàn)了增彈的目的。
以上固井集成技術(shù)在延安氣田聞平12井進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用,固井質(zhì)量合格率達(dá)90%,水平段固井質(zhì)量合格率達(dá)100%,為該區(qū)致密氣水平井多級縫網(wǎng)壓裂提供了良好的井筒環(huán)境。
圖3 循環(huán)三軸加載力學(xué)曲線圖
該井目的層為山西組山1段油藏,三開采用215.9 mm鉆頭鉆至井深3 872 m處完鉆,垂深為2 540 m,水平段長1 170 m,鉆井液密度為1.20 g/cm3,該井三開鉆井過程中曾發(fā)生不同程度的漏失2次,共漏失鉆井液50 m3。該井采用漂浮下套管技術(shù)下入管徑為139.7 mm套管,管串結(jié)構(gòu)(自上而下)為:浮鞋+1根套管+浮箍+1根套管+碰壓關(guān)閉式浮箍+短套+套管串+粉碎式漂浮接箍+套管串+聯(lián)頂節(jié)。水平段下入可變形滾輪扶正器,間距為每3根套管2個,漂浮長度為1 000 m。
該井下套管時直井段套管下入順利,最后剩余3根套管時懸重為0,采用上提下放的方式活動套管,最終全部套管順利下至3 868 m,管內(nèi)加壓至6.5 MPa,漂浮接箍擋板材料粉碎后建立循環(huán)。采用雙密度水泥漿一次上返技術(shù)固井,先注入隔離液和沖洗液8 m3,再注入1.40 g/cm3粉煤灰水泥漿70 m3,最后注入1.90 g/cm3增彈水泥漿40 m3,施工排量為1.2 m3/min,頂替清水44.05 m3后碰壓,卸壓后回水?dāng)嗔?。該井施工連續(xù)順利,水泥漿返出井口,各個固井工具附件使用正常,固井結(jié)束后候凝48 h后探塞測井。水泥塞位置為設(shè)計阻位,碰壓關(guān)閉式浮箍完美阻流。聲波變密度測試結(jié)果顯示全井段為合格井,水平段固井質(zhì)量優(yōu)良率為80%。該井分10級進(jìn)行分段縫網(wǎng)壓裂,各段施工壓力平穩(wěn),均維持在52 MPa左右,無竄流情況發(fā)生,顯示了水泥環(huán)良好的壓后密封性。以上固井系列技術(shù)的應(yīng)用為區(qū)域增儲上產(chǎn)提供了良好的支撐。
1)結(jié)合延安氣田東部致密氣水平井地質(zhì)及鉆井特點(diǎn),提出固井難點(diǎn),并針對性地進(jìn)行了一系列固井關(guān)鍵技術(shù)的研究應(yīng)用,顯著提高了該區(qū)水平井的固井質(zhì)量,為同類井的固井提供了一定的借鑒意義。
2)研制的相關(guān)固井工具附件及設(shè)計的漂浮優(yōu)化方法,操作簡便、針對性強(qiáng),現(xiàn)場應(yīng)用表明可以解決相對應(yīng)的固井技術(shù)難點(diǎn),具有一定的現(xiàn)場適用性;研發(fā)的較低成本的粉煤灰低密水泥漿和一定彈性的增彈水泥漿性能優(yōu)越,能夠滿足該區(qū)域致密氣水平井的固井需求。
3)為進(jìn)一步提高延安氣田東部致密氣水平井固井質(zhì)量,應(yīng)在通過設(shè)計更低密度的低成本水泥漿、加強(qiáng)低磨阻扶正器設(shè)計及優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu)和注替參數(shù)以提高頂替效率等方面加強(qiáng)研究。