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脫介弧形篩的工藝效果分析

2019-03-29 12:26吳朝蕩苑金朝魏松陽張旭磊段程鵬
煤炭加工與綜合利用 2019年1期
關(guān)鍵詞:粒級精煤弧形

吳朝蕩,苑金朝,魏松陽,楊 曌,張旭磊,段程鵬

(1.北京國華科技集團(tuán)有限公司,北京 101300; 2.唐山國華科技國際工程有限公司,河北 唐山 063020)

1 概 述

弧形篩是一種固定弧形條縫篩,其篩面在縱向呈圓弧形,篩條橫向排列。料漿以一定的速度沿切線方向給入篩面,離心力的作用使料漿層緊貼篩面運動。被切割的這部分含有細(xì)粒的料漿,在離心力的作用下,經(jīng)篩縫排出,成為篩下產(chǎn)物,未被切割的部分含有粗粒的料漿,越過篩條成為篩上產(chǎn)物。該篩具有處理量大,結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)工作量較小,投資費用少等優(yōu)點。在選煤廠,弧形篩廣泛用于液固比相對較大的物料預(yù)先脫水、脫泥和脫介。21世紀(jì)以來,重介質(zhì)選煤工藝技術(shù)在我國得到大面積的推廣,脫介弧形篩已普遍采用,但有關(guān)其工藝效果的介紹,在公開刊物上少有刊載。為此本文專門對脫介弧形篩在梗陽選煤廠的工業(yè)性試驗作一分析。

山西梗陽選煤廠是由北京國華科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱國華科技)設(shè)計的煉焦煤選煤廠,年處理能力3.0 Mt,采用的是原料煤不脫泥、不分級,以無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器為核心的工藝及設(shè)備。2016年8月山西梗陽選煤廠對新更換篩面的精煤、中煤脫介弧形篩進(jìn)行了工業(yè)性檢測,全廠共采用4臺OSB362060型精煤脫介弧形篩和2臺OSB362060型中煤脫介弧形篩,其結(jié)構(gòu)見圖1。該篩篩面寬3.60 m,長2.13 m,面積7.67 m2,篩縫寬度1.00 mm,開孔率為40.00%。

圖1 OSB362060型脫介弧形篩結(jié)構(gòu)示意

2 檢測數(shù)據(jù)

2.1 物料性質(zhì)

脫介弧形篩的物料性質(zhì)見表1。由表1可知:精煤脫介弧形篩入料磁性物含量為29.60%,而中煤脫介弧形篩入料磁性物含量為76.10%。兩者差別甚大,原因之一是磁性物在一段旋流器中亦受到離心力場的作用,隨輕產(chǎn)物攜帶而出的懸浮液中水量大、磁性物少,隨重產(chǎn)物攜帶出的懸浮液水量少、磁性物多;另一個原因可能是梗陽選煤廠購入的磁性物粒度組成偏粗。精煤、中煤脫介弧形篩入料濃度分別為36.16%和66.26%,也是前述原因造成的。

表1 脫介弧形篩物料性質(zhì)

精煤、中煤脫介弧形篩單位長度泄介量分別為162 m3/(m·h)和59 m3/(m·h),這兩個數(shù)值與國華科技公司常規(guī)設(shè)計取值相比偏低,這從側(cè)面反映出梗陽選煤廠脫介弧形篩在設(shè)計選型時留有足夠的富余量,也是梗陽選煤廠介耗達(dá)到0.5 kg/t的有力保障。

2.2 粒度組成

脫除磁性物后的弧形篩入料及產(chǎn)物的粒度組成(小于2 mm)見表2。

據(jù)表2數(shù)據(jù)分析如下:

(1)入料粒度組成。0.075 mm以下細(xì)粒均是精煤和中煤弧形篩入料的主導(dǎo)粒級,其產(chǎn)率分別為57.80%和80.15%。從二者的粒度特性曲線看(見圖2),都呈凹形,直觀定性地表明它們都是以細(xì)粒級為主,而中煤弧形篩入料粒度組成更為細(xì)化。從二者的平均粒徑看,后者是前者的0.53倍,定量地表征它們的差別。入料粒度組成粗細(xì)必然影響弧形篩的工藝效果。

表2 脫介弧形篩粒度組成

圖2 弧形篩入料粒度特性曲線

(2)篩上物粒度組成。由于精煤弧形篩入料粒度組成較粗,所以篩上物粒度組成也相應(yīng)較粗,兩者的平均粒徑分別為0.653 mm和0.493 mm。

(3)篩下物粒度組成。由于弧形篩篩面是新更換的,所以兩者篩下物中幾乎沒有大于1.0 mm的粒級。因為篩面為條縫形,所以也可以斷定該選煤廠煤泥的微觀形態(tài)是粒狀的,扁長狀幾乎沒有。兩種弧形篩入料中小于0.075 mm細(xì)粒產(chǎn)率差別較大,所以篩下物中細(xì)粒的產(chǎn)率也存在較大的差別。兩者的平均粒徑分別為0.118 mm和0.069 mm,后者是前者的0.58倍。

3 工藝效果分析

選煤廠脫介弧形篩應(yīng)該具備如下3個功能:一是脫介;二是脫水;三是脫泥并回收質(zhì)量合格的粗煤泥。經(jīng)計算,梗陽選煤廠脫介弧形篩的工藝效果見表3。

表3 梗陽選煤廠脫介弧形篩工藝效果

由表3可知:

(1)精煤、中煤脫介弧形篩入料中(小于2 mm)的磁性物脫除率分別為96.81%和96.57%,這兩個數(shù)值是相當(dāng)高的,表明弧形篩是介質(zhì)脫除系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié),良好的脫介性能保障了介質(zhì)高效回收,絕大部分磁性物被弧形篩脫除至篩下物里?;⌒魏Y入料中(小于2 mm)的磁性物僅有3.19%和3.42%跟隨篩上物進(jìn)入脫介振動篩,大大降低了脫介振動篩的工作負(fù)荷。

煤炭粒徑的大小與其攜帶磁性物多少有關(guān),粒度越大者其混雜的磁性物就越少。如果弧形篩磁性物含量測試包含了大于2 mm粒級,則磁性物脫除率還要高一些。

(2)精煤、中煤脫介弧形篩脫水率分別為95.47%和96.00%,選煤廠生產(chǎn)中在振動脫介篩上還要噴水脫介,所以對于脫介弧形篩泄水能力要求并不太嚴(yán)格,只需保障篩面不大量串水。實際上,弧形篩的脫水、脫介作用是同時發(fā)生的,大部分介質(zhì)粉是以水為流動載體實現(xiàn)透篩過程的,因此較高的脫水性能必然同步形成較好的脫介效果。

雖然中煤弧形篩的實際處理量比精煤弧形篩小得多,但以上二項指標(biāo)相差甚小,這可能是中煤弧形篩入料粒度組成細(xì)、濃度高所造成的。所以影響脫介弧形篩工藝效果的因素除了單位處理量外,入料粒度組成和濃度也是不可忽視的。

(3)弧形篩屬于固定篩分設(shè)備范疇,伴隨著脫水脫介過程,物料同時進(jìn)行篩分分級,因此可用分配曲線來表征其工藝效果。

分配曲線是通過各個粒度級的分配率繪制的一條光滑曲線,理想的分配曲線是一條垂直于橫坐標(biāo)的直線,即粒度小于分級粒度的物料全部進(jìn)入篩下物,而粒度大于分級粒度的物料全部進(jìn)入篩上物。但是實際的分級不可避免地存在誤差,有一部分細(xì)物料混雜到篩上物中,也有一部分粗物料透篩進(jìn)入篩下物中,使得分配曲線成為S形。顯而易見,曲線越平緩,錯配物越多,分級效果越差。由分配曲線求得的可能偏差表征的是篩分設(shè)備分級的精確程度。

本次試驗,精煤、中煤脫介弧形篩可能偏差分別為0.233 mm和0.181 mm,精煤的效果不如中煤,這主要是由于精煤弧形篩處理量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中煤弧形篩造成的。兩種弧形篩的分配率見表4,分配曲線見圖3。

表4 脫介弧形篩分配率

圖3 脫介弧形篩篩上物分配曲線

(4)在弧形篩圓弧包角的范圍內(nèi),因離心力作用,煤漿以切向速度越過篩板篩條,傳統(tǒng)上認(rèn)為被切割進(jìn)入篩下物的顆粒直徑約為篩縫寬度的1/2,即篩縫寬度決定了分級粒度的大小。梗陽選煤廠精煤、中煤脫介弧形篩篩縫寬度為1 mm,因此其分級粒度約為0.5 mm。由表4可知,精煤、中煤脫介弧形篩分級粒度分別為0.66 mm和0.58 mm,這兩個數(shù)值與習(xí)慣值基本吻合。

(5)眾所周知,無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選下限已達(dá)0.25 mm,這可以理解為無論是低密度的精煤,還是中間密度的中煤、高密度的矸石,分選下限均已達(dá)0.25 mm,所以大于0.25 mm的粗粒盡量在篩上回收,避免進(jìn)入重介質(zhì)系統(tǒng)重復(fù)分選,該粒級物料在系統(tǒng)中過度積聚還會產(chǎn)生次生煤泥,影響分選及脫介效果。

精煤脫介弧形篩篩下小于0.25 mm細(xì)粒級正配效率達(dá)到95.77%,篩上大于0.25 mm粗粒級正配效率為68.76%,篩分效率64.53%;中煤脫介弧形篩篩下小于0.25 mm細(xì)粒級正配效率達(dá)到95.87%,篩上大于0.25 mm粗粒級正配效率為80.54%,篩分效率76.41%。作為篩分設(shè)備,篩下小于0.25 mm細(xì)粒級正配效率達(dá)到95.77%和95.87%,佐證了細(xì)粒透篩效率高,脫泥效果好。

該廠的精煤弧形篩和中煤弧形篩實際分級粒度為0.66 mm和0.58 mm,大量的0.5~0.25 mm粒級物料透篩進(jìn)入篩下物,因此梗陽選煤廠0.25 mm粗粒級正配效率僅為68.76%和80.54%。該值制約了綜合篩分效率沒有突破80%,有待進(jìn)一步提升,并且兩者差距較大,分析認(rèn)為這是由于中煤弧形篩入料濃度大,接近分級粒度的顆粒其透篩量有所降低而導(dǎo)致。從20世紀(jì)至今選煤工程設(shè)計中脫介弧形篩的篩縫寬度一直為1 mm,無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選下限已經(jīng)達(dá)到0.25 mm,這必然造成大量質(zhì)量已經(jīng)合格的0.5~0.25 mm粒級物料進(jìn)入合格介質(zhì)中,在旋流器內(nèi)重復(fù)分選。

弧形篩的處理能力與篩面的開孔率有關(guān),篩面的開孔率計算式:

式中:d為篩縫寬度;b為篩背寬度。

增加篩縫寬度d或減小篩背寬度b,均有利于提高篩面的開孔率與處理能力。對篩縫寬度、篩背寬度的選擇既要考慮弧形篩的處理能力,也要考慮分級粒度。可以在保證篩面開孔率的同時,將目前的篩縫寬度1.00 mm和篩背寬度1.50 mm適當(dāng)減小。

4 結(jié) 語

梗陽選煤廠工業(yè)性試驗數(shù)據(jù)表明:脫介弧形篩脫介能力強,磁性物脫除率高達(dá)96.81%和96.57%;脫水性能優(yōu)異,脫水率高達(dá)95.47%和96.00%;考核該設(shè)備的分級性能時,小于0.25 mm的細(xì)粒脫泥率良好,分別達(dá)到95.77%和95.87%,但對已經(jīng)得到有效分選的0.5~0.25 mm粒級煤泥的回收不盡人意,有待進(jìn)一步提升。

工業(yè)性試驗數(shù)據(jù)表明,脫介弧形篩是重介系統(tǒng)脫介的主要環(huán)節(jié),提高弧形篩的工藝性能,對于選煤廠有以下3個方面的好處:一是有助于進(jìn)一步提高脫介篩的脫介效率,降低全廠的介質(zhì)消耗;二是在保證脫介指標(biāo)的前提下,現(xiàn)場的脫介篩振幅或振次可適當(dāng)降低,隨之設(shè)備的噪聲和機械維修量亦可降低,同時篩面噴水可相應(yīng)減小,磁選機入料量也可降低;三是在保證弧形篩處理能力的前提下減小分級粒度,盡可能多回收0.5~0.25 mm粒級物料,避免重復(fù)分選和不必要的粗煤泥循環(huán)。對于待建廠,脫介弧形篩能力提高后,配套的振動脫介篩和磁選機臺數(shù)就可以減少,基建費用和生產(chǎn)費用皆可降低。以梗陽選煤廠的精煤脫介篩為例,若將磁性物脫除率提高一個百分點,即由96.81%提高到97.81%時,精煤脫介篩的脫介量將相應(yīng)減少31.34%,這個數(shù)值是非??捎^的。

期望對脫介弧形篩進(jìn)行更多的工業(yè)性檢測試驗,以積累大量翔實、可靠的數(shù)據(jù);對脫介弧形篩(包括篩面)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行創(chuàng)新性改進(jìn),以促進(jìn)選煤事業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展。

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