施勇
(合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司,合肥 230051)
焚燒技術(shù)因其減量化、資源化及無(wú)害化等優(yōu)點(diǎn),近年逐漸成為我國(guó)處置生活垃圾的首選方式,但焚燒過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量有毒、有害物質(zhì)需要處理,尤其二英污染問(wèn)題更是各方面關(guān)注的重點(diǎn)。2016年1月1日,《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18485—2014)正式實(shí)施,生活垃圾焚燒爐煙氣中二英排放標(biāo)準(zhǔn)限值從1ngTEQ/m3修訂為0.1ngTEQ/m3。如何保證二英長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放已成為垃圾焚燒企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
現(xiàn)階段我國(guó)已建成投產(chǎn)的焚燒爐,大部分處理量都處在350~500t/d,該類爐型蓄熱能力相對(duì)較差,當(dāng)遇到熱值低或分散度差的垃圾入爐后,會(huì)導(dǎo)致?tīng)t溫迅速下降,給后段二英控制帶來(lái)諸多問(wèn)題。近幾年我國(guó)焚燒廠大多開(kāi)始采用600~850t/d焚燒爐,該類爐型蓄熱能力大大加強(qiáng),正常焚燒時(shí)爐溫大多能達(dá)到或超過(guò)1000℃,熱分解步驟③都可以完成,二英前驅(qū)物大部分都能完全分解,當(dāng)遇到分散度差的垃圾入爐后,也能很好地保證焚燒爐爐溫≥850℃,充分完成熱分解步驟①和②,保證二英被分解。
從鍋爐出來(lái)的煙氣冷卻至300℃~500℃時(shí),在CuCl2、FeCl3等催化劑的作用下,C6H5Cl和C6H4ClOH類前驅(qū)物會(huì)重新組合生成二英。圖1反映了不同溫度下二英再合成相對(duì)量。從圖1中可以看出,在350℃~450℃是二英再合成的最佳溫度[5]。但現(xiàn)在大多生活垃圾焚燒發(fā)電廠在該溫度區(qū)間并沒(méi)有合適的控制措施,增加了二英再次合成的幾率。只有少部分小型垃圾焚燒發(fā)電廠采用小爐型,產(chǎn)生的熱量不回收利用,采用噴水急冷降溫技術(shù),將煙氣溫度急速冷卻到200℃以下,從而快速躍過(guò)二英易合成的溫度區(qū)。但噴水急冷降溫易造成煙氣中的濕度大大增加,這會(huì)對(duì)后續(xù)袋除塵器的差壓和輸灰系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響。
圖1 各溫度相對(duì)400℃的二英生成量
2.3.1 活性炭噴射+高效袋式收塵器
活性炭細(xì)粉擁有巨大的表面積及極強(qiáng)的吸附性能,能同時(shí)吸附固態(tài)二英和氣態(tài)二英,由于活性炭噴射+高效袋式收塵器組合工藝具有操作容易、前期投入低、費(fèi)效比較高等優(yōu)點(diǎn),在我國(guó)生活垃圾焚燒廠得到廣泛應(yīng)用,但這種組合工藝在實(shí)際運(yùn)用中也存在一定的局限性,二英吸附聚集在飛灰中并未被分解破壞,還須對(duì)高濃度含二英的飛灰進(jìn)行后續(xù)處理,同時(shí)也會(huì)對(duì)飛灰固化產(chǎn)生不利影響[6]。由于二英數(shù)值不能在線監(jiān)測(cè),造成活性炭噴入量只是經(jīng)驗(yàn)值,各廠的焚燒爐及燃燒工況千差萬(wàn)別,實(shí)際產(chǎn)生的二英量也有很大差別,采用經(jīng)驗(yàn)值很難保證二英的實(shí)際排放值能長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放;活性炭的性能指標(biāo)、袋式除塵器的除塵效率對(duì)二英的去除效果也有很大影響[7]。
2.3.2 催化分解技術(shù)
實(shí)際采用較多的技術(shù)是將除塵器后的煙氣加熱至180℃~230℃,進(jìn)入SCR反應(yīng)器進(jìn)行脫硝反應(yīng),同時(shí)完成部分二英催化降解,該技術(shù)在國(guó)內(nèi)多個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠已有多套應(yīng)用實(shí)例。袋式除塵器出口二英濃度控制在0.1ng/Nm3,經(jīng)過(guò)SCR反應(yīng)器后的濃度可降至0.05ng/Nm3以下,脫除效率〉50%。
國(guó)內(nèi)外已有廠商嘗試開(kāi)發(fā)濾袋除塵之外的功能,如將催化劑浸漬在濾袋纖維上,開(kāi)發(fā)出帶有除塵、脫硝、脫二英等多功能的濾袋。根據(jù)有關(guān)資料,荷蘭焚燒(泰國(guó))有限公司在某垃圾焚燒發(fā)電廠采用二層(一層除塵、二層浸漬催化劑脫除二英)布袋,運(yùn)行時(shí)不再噴射活性炭,二英的測(cè)量結(jié)果是:進(jìn)口濃度6ng/Nm3、出口<0.02ng/Nm3、脫除效率〉99.5%、粉塵排放<3mg/Nm3。
2.3.3 其他技術(shù)
垃圾焚燒飛灰占入爐焚燒垃圾處理總量的3%~5%,是由煙氣凈化裝置收集的細(xì)顆粒物質(zhì),包括用化學(xué)藥劑處理煙氣時(shí)產(chǎn)生的飛灰(注入的化學(xué)藥劑及化學(xué)反應(yīng)后的產(chǎn)物),其在灰渣中占10%~20%(質(zhì)量計(jì))。某垃圾焚燒發(fā)電廠飛灰呈灰黑色,含水率約為3%、密度為2.43g/cm3、比表面積233cm3/g;顆粒尺寸細(xì)小,45μm篩余為30.4%,80μm篩余為5.5%。其化學(xué)分析、重金屬分析以及二英毒性分析結(jié)果分別見(jiàn)表1、表2和表3。
表1 某垃圾焚燒發(fā)電廠飛灰化學(xué)分析/%
表2 飛灰中重金屬含量ICP方法測(cè)定結(jié)果/(mg/kg)
表3 二英毒性分析(17個(gè)2,3,7,8-PCDD/Fs)
表3 二英毒性分析(17個(gè)2,3,7,8-PCDD/Fs)
飛灰-1 7.24 0.754 0.678飛灰-2 6.90 0.722 0.651飛灰-3 8.24 0.826 0.742
目前廣泛采用的技術(shù)是飛灰穩(wěn)定化,主要針對(duì)處理重金屬和溶解鹽,而對(duì)二英并無(wú)破壞或降解作用。飛灰經(jīng)過(guò)穩(wěn)定固化后就離開(kāi)了垃圾焚燒發(fā)電廠進(jìn)入填埋廠或其他處理工廠,這造成二英只是被捕集,并沒(méi)有很好被處理。因此,飛灰成為生活垃圾焚燒全過(guò)程二英污染控制和風(fēng)險(xiǎn)管理中最為薄弱的環(huán)節(jié)。
水泥窯協(xié)同處置生活垃圾焚燒飛灰,通過(guò)氣力輸送管道將飛灰送至儲(chǔ)倉(cāng)中,根據(jù)不同技術(shù)特點(diǎn)再進(jìn)行下一步工藝處理,現(xiàn)階段較成熟的技術(shù)有窯頭投加和窯尾投加兩種工藝路線。
3.2.1 窯頭投加
窯頭投加是利用水泥窯噴煤管的噴射技術(shù),將原燃燒器從三通道改成四通道,利用正壓輸送將飛灰噴射至回轉(zhuǎn)窯內(nèi)。回轉(zhuǎn)窯內(nèi)燒成區(qū)煅燒溫度高,物料的煅燒溫度為1450℃,窯內(nèi)氣體最高溫度達(dá)2000℃,遠(yuǎn)高于焚燒爐的850℃和1200℃,二英可以被徹底破壞;物料停留時(shí)間長(zhǎng),氣體在超過(guò)1000℃的區(qū)域停留時(shí)間長(zhǎng)達(dá)8s,而在焚燒爐中則只有2s;水泥窯中的堿性氣氛有利于揮發(fā)分在氣體階段進(jìn)行吸附,對(duì)HF、HCl、SO2有很強(qiáng)的中和作用;1450℃時(shí)的熟料反應(yīng)溫度可把重金屬以化學(xué)方式固化到熟料中,且由于硬化水泥石的致密性,經(jīng)適當(dāng)處理,可以有效阻止飛灰中有害物質(zhì)的溶出;廢氣的冷卻速度較快,避免了二英與呋喃的重新合成。焚燒飛灰顆粒微細(xì),比表面積大,除少量有害物質(zhì)和氯、硫、堿含量過(guò)高外,主要成分不僅與水泥熟料相近,而且與水泥工業(yè)普遍利用的粉煤灰、礦渣等廢物差別不大,可以作為原料的一部分得到充分利用,徹底實(shí)現(xiàn)資源化而避免進(jìn)入填埋場(chǎng)。飛灰中含有大量的氯離子,會(huì)造成窯內(nèi)硫結(jié)圈和預(yù)熱器氯結(jié)皮,生產(chǎn)過(guò)程中需進(jìn)行旁路放風(fēng)。
3.2.2 窯尾投加限公司建設(shè)了一套生活垃圾焚燒飛灰水泥窯協(xié)同處置示范線(主要工藝流程見(jiàn)圖2)。入窯飛灰中的二英削減率在99%以上,對(duì)飛灰中的二英實(shí)現(xiàn)了較為徹底的降解[11]。
圖2 水洗+水泥窯協(xié)同處置飛灰工藝流程圖