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空心桿雙柱塞洗井泵一體化技術(shù)研究與應(yīng)用

2019-04-03 12:16杜宏偉唐光亮毛洋宋明垚周濤李麗香
石油石化節(jié)能 2019年3期
關(guān)鍵詞:洗井柱塞油管

杜宏偉 唐光亮 毛洋 宋明垚 周濤 李麗香

(華北油田公司二連分公司)

在油井生產(chǎn)過程中,熱洗是油井清蠟最常用和最有效的措施手段之一,但對于地層水敏性強、地層能量虧空的油藏,洗井水易倒灌地層造成近井地帶污染影響產(chǎn)量,為解決這一問題,二連油田前期開展了空心桿洗井系列技術(shù)的研究并取得了顯著成效,但無法對泵體進行清洗以改善泵況,基于此,技術(shù)人員專門開展了空心洗井泵的研究設(shè)計工作,以空心抽油桿作為洗井通道,形成一體化技術(shù),以便進一步增強清洗改善泵況的效果,解決泵體閥副因結(jié)蠟、沉積砂泥導(dǎo)致密封不嚴等問題,該技術(shù)可為今后的工況管理、清防蠟管理提供全新的解決思路。

1 實施方案研究

1.1 工藝原理

與單流閥熱洗方式相比(圖1、圖2),空心柱塞洗井泵的熱洗方式更具有優(yōu)勢:

1)熱洗液通過空心桿流入抽油泵內(nèi)部,可直接清洗泵閥副上附著的雜質(zhì),進一步改善泵況。

2)洗井閥與泵結(jié)合為一體,不需要單獨配套洗井閥,管柱結(jié)構(gòu)更加簡單,節(jié)約投資。

3)洗井過程中,洗井液從泵筒底部流出,產(chǎn)生向上的沖擊力,使井筒沖洗更加徹底。

圖1 空心桿+單流閥熱洗工藝

圖2 空心桿+洗井泵熱洗工藝

1.2 配套工具

1)空心桿三通。井口接頭(圖3)安裝于空心光桿的頂端,主要作用是連接空心桿和地面熱洗管線,保證熱洗介質(zhì)順利進入空心桿。

圖3 井口接頭

2)高壓軟管。高壓軟管(圖4)一端連接熱洗車,一端連接井口三通,具有密封、耐高溫等性質(zhì),承壓25~30 MPa。

圖4 高壓軟管

1.3 工藝流程

空心桿熱洗清蠟采用正循環(huán)方式,利用空心桿、空心洗井泵在井中與油管形成的循環(huán)通道,對井筒結(jié)蠟段進行有效的清洗(圖5),循環(huán)流程為[1]:

清蠟車——高壓軟管——井口三通——空心抽油桿——空心洗井泵——井口集油管線——計量間。

圖5 空心桿+空心泵熱洗工藝流程

2 小直徑雙柱塞泵的研制

2.1 設(shè)計思路

實現(xiàn)洗井液泵內(nèi)循環(huán);與同等直徑泵體相比,最大外徑不顯著增加,滿足偏心測試要求。

改變常規(guī)管式泵結(jié)構(gòu),設(shè)計內(nèi)外雙層柱塞、形成環(huán)形空間(圖6、圖7),為洗井在泵內(nèi)循環(huán)提供通道,空心柱塞下部設(shè)計洗井閥,由彈簧和閥球、球座組成,用于控制洗井通道的打開和關(guān)閉。

圖6 常規(guī)管式泵結(jié)構(gòu)示意圖

圖7 洗井泵結(jié)構(gòu)示意圖

2.2 工作原理

洗井過程中,洗井液經(jīng)地面由空心桿流至洗井閥處,隨著洗井壓力的上升,洗井閥自動打開,洗井液流入泵筒內(nèi),當(dāng)洗井壓力進一步上升,洗井液頂開游動閥球,進入內(nèi)外柱塞的環(huán)空,通過環(huán)空流入泵筒內(nèi)實現(xiàn)循環(huán),從而達到清洗泵同閥副的目的。

3 空心桿洗井工藝適用條件分析研究

結(jié)合空心桿洗井工藝的特點,通過綜合分析,認為空心桿洗井工藝有如下適用條件。

3.1 采油方式

在采油方式上,目前僅適合于抽油機舉升方式,螺桿泵工作過程中屬于旋轉(zhuǎn)運動,井口空心光桿處無法實現(xiàn)洗井供液,需要開展相關(guān)旋轉(zhuǎn)供水接頭的研制。

3.2 油藏狀況

通過前期的研究,空心桿洗井熱量損失小、洗井液直接作用于油管內(nèi)部,熔蠟化蠟迅速,因此特別適用于低壓、強水敏、高含蠟、膠質(zhì)瀝青質(zhì)、高熔點油藏的清蠟洗井[2]。

3.3 最大下泵深度

空心抽油桿的線密度較大,加之洗井過程空心內(nèi)部液體的重量,桿柱整體的懸點載荷較大,因此對空心桿本身強度提出了更高的要求,根據(jù)D36 mm×6.6 空心抽油桿的抗拉強度,通過強度校核以及考慮抽油機的運行負荷,在滿足安全的前提下,空心桿的最大下深為1 600 m(根據(jù)二連地層的地溫梯度3 ℃/100 m,平均析蠟溫度45~46 ℃計算,此下深已經(jīng)超出了析蠟點深度)。

3.4 洗井方式

洗井液從空心桿內(nèi)部注入,空心桿內(nèi)徑小(φ 25 mm),排量低洗井易憋壓,加之空心桿外徑較大,與常用油管(2 7/8)的配合間隙小,不利于塊狀石蠟、膠質(zhì)排除,因此洗井時需要小排量、高溫工作方式,確保洗井不憋壓、蠟質(zhì)快速熔化排除,洗井方式的選擇上優(yōu)先考慮蒸汽洗井[3],熱水洗井次之。

4 洗井參數(shù)制定優(yōu)化

結(jié)合目前生產(chǎn)的實際情況,寶力格油田由于“三高一低”的特點,清防蠟管理難度最大,因此洗井參數(shù)的制定優(yōu)化主要針對寶力格油田開展。

4.1 洗井泵最小下入深度的確定

洗井泵最小下入深度也就是清蠟深度,設(shè)計原則是應(yīng)超過原油析蠟點溫度所對應(yīng)的井深,同時下入深度還不能低于應(yīng)用之前的泵掛深度,以免影響提液,即取二者之間最大者[4]。

根據(jù)原油析蠟溫度,結(jié)合地層物性參數(shù)可以推算出原油蠟質(zhì)析出、結(jié)蠟的深度,該深度即為洗井泵下深的參考深度之一。以寶力格作業(yè)區(qū)油田為例,推算空心桿洗井泵的下入深度。清防蠟難度大的區(qū)塊巴19 的平均地溫梯度為3.3 ℃/100 m,原油中蠟的初始結(jié)晶溫度為52~53 ℃左右,凝固點為32 ℃,產(chǎn)出液溫度25 ℃,根據(jù)公式計算所需下入深度:

式中: L——所需清蠟深度,m;

a——地面常溫,℃;

d——該油區(qū)的地溫梯度,℃/100 m;

T ——區(qū)塊原油的析蠟溫度,℃。

計算原油的結(jié)蠟深度在850 m 左右,由于蠟的析出還與油流速度、井筒壓力、溶解氣量等多種因素有關(guān),同時根據(jù)作業(yè)時發(fā)現(xiàn)大部分井結(jié)蠟段在井口到井深1 300 m 的實際情況,因此確定空心桿洗井的清蠟深度在850~1 300 m 左右,亦即洗井泵的下深最低不能小于850 m。

4.2 熱洗排量的確定

通過實測排量與壓力之間的關(guān)系如圖8 所示。

圖8 實測排量與熱洗泵壓關(guān)系曲線

圖示泵壓值與計算值基本一致(單流閥開啟壓力在1.5 MPa 左右)。

目前寶力格作業(yè)區(qū)在用的蒸汽洗井車最高可將溫度提至140 ℃,熱洗排量1.6 m3/h、3.2 m3/h、4.8 m3/h,熱洗壓力4.5 MPa,根據(jù)實測熱洗排量與熱洗泵壓的情況,選擇1.6 m3/h、3.2 m3/h 作為熱洗排量。

4.3 熱洗溫度的確定

熱洗介質(zhì)的溫度主要根據(jù)原油的析蠟溫度,硬蠟的熔化溫度,以及油井的含蠟量,結(jié)蠟量等多方面考慮。一般情況下,石蠟的熔點為49~60 ℃,因此須保證熱洗液在井筒中的任意點溫度保證在60 ℃以上[5]。

實踐證明,空心桿洗井熱洗液經(jīng)空心桿、洗井泵直接給蠟塊或死油加熱,熱量損失少,熔蠟速度快,不會發(fā)生因死油、蠟塊脫落造成的卡井事故,故空心桿洗井由常規(guī)洗井的預(yù)熱、熔蠟、沖蠟3 個階段改為熔蠟、沖蠟2 個階段,在保證密封良好的狀況下盡可能提高熱洗溫度,而針對清防蠟難度較大的寶力格油田,前期研究發(fā)現(xiàn),其井筒析出的瀝青質(zhì)蠟質(zhì)熔點高達80 ℃以上,因此最優(yōu)是將混合液溫度提至85 ℃以上。

由于地溫由地心至地表呈線性降低,洗井時,洗井液向下流動,通過空心桿將熱量傳給油管內(nèi)的液體及油管,熱洗達到一定時間后,沿井筒某一深度的徑向散熱量趨于穩(wěn)定,此時,桿管環(huán)空中的洗井液將熱量傳遞給油管內(nèi)壁,再從油管內(nèi)壁傳遞給油管外壁、空氣環(huán)、套管及地層,為計算洗井液從空心桿至洗井泵處釋放的熱量,沿軸向列能量守恒方程如下:

式中: η——熱洗熱效率值,% ;

m1——空心桿中洗井液的質(zhì)量流速,kg/s;

C1——空心桿中熱洗液的比熱,J/kg·℃;

t1——空心桿進處洗井液的溫度,℃;

t0——洗井液在單流閥出口處的溫度,℃;

λ——修正系數(shù);

m2——產(chǎn)出液的質(zhì)量流速,kg/s;

C2——產(chǎn)出液的比熱,J/kg·℃;

t2——混合液井口溫度,℃;

ts——地層溫度,℃。

以巴19-26 井為例,日產(chǎn)液30 t,產(chǎn)出液在1 000 m 處溫度為40 ℃(圖9)。

圖9 巴19-26 井實測井溫曲線

從計算結(jié)果(表1)可以看出,為使混合液溫度達到85 ℃以上,熔蠟階段洗井液出口最低溫度應(yīng)保持在100 ℃以上。

4.4 熱洗液總量的確定

熱洗介質(zhì)總量要以清蠟徹底為根本目標,要保證有充分的熔蠟時間和沖蠟時間。根據(jù)熱洗工藝規(guī)程(Q/SY HB 0022—2001),熱洗介質(zhì)用量應(yīng)為桿管環(huán)空的1.5 倍左右,借鑒其它油田空心桿熱洗經(jīng)驗,以1 000 m 空心桿和油管內(nèi)容積為2.49 m3計算,為確保熱洗效果,采取循環(huán)3~4 周的辦法,用量在10 m3左右。

5 應(yīng)用情況及效果評價

5.1 應(yīng)用情況

項目開展以來,與相關(guān)單位結(jié)合,共計加工洗井泵2臺,結(jié)合檢泵作業(yè)試驗性應(yīng)用2口井(巴18平8),洗井過程中優(yōu)化洗井參數(shù)8井次,表2、表3是該井的主要生產(chǎn)情況及洗井過程中的相關(guān)參數(shù)情況。

表1 熱洗溫度模擬計算結(jié)果

表2 空心桿洗井工藝試驗井生產(chǎn)情況

表3 空心桿熱洗實施情況

5.1.1 巴18 平8 井應(yīng)用情況

該井9 月底因為泵漏失產(chǎn)液下降檢泵,應(yīng)用洗井泵后,產(chǎn)量恢復(fù)到正常水平(圖10),且基本保持穩(wěn)定,說明洗井泵功能正常,性能可靠,發(fā)揮了管式泵應(yīng)有的基本作用。

圖10 巴18 平8 應(yīng)用洗井泵前后產(chǎn)量變化

5.1.2 試驗小結(jié)

1)洗井水量明顯降低。該井以往采取傳統(tǒng)洗井水量每次都在60 m3左右,而空心桿洗井4 h,液量9.7 m3左右,洗井用水減少低83.8%。洗井前后電流變化及功圖載荷變化都比較明顯。

2)載荷變小、泵況改善。洗井前憋壓顯示泵存在漏失,洗井恢復(fù)正常,泵況改善。功圖最大載荷由51.2 kN 下降至48.0 kN,若考慮空心桿中的0.49 m3水的重量,則載荷下降8.1 kN。

3) 排水周期明顯縮短,洗井后影響產(chǎn)量少。巴18 平8 井常規(guī)洗井平均排液周期為3 天,年均洗井7 次,影響產(chǎn)量45.57 t,而空心桿洗井泵洗井,由于洗井液不進入地層,不會對地層造成壓井及污染[6],只影響洗井當(dāng)天產(chǎn)液產(chǎn)油,量小可忽略。

5.2 效果評價

研究設(shè)計的空心桿雙柱塞洗井泵一體化技術(shù),通過現(xiàn)場2 口井的應(yīng)用達到了良好的效果(表4):

1)洗井泵應(yīng)用后能夠正常生產(chǎn),且自循環(huán)洗井能夠有效改善泵況。

2)應(yīng)用該工藝后洗井液大幅下降,由之前的單次60 m3液量下降至目前10 m3左右,減少洗井用量達85%以上。

3)實現(xiàn)了洗井后零排液周期的目標,單井年均減少熱洗導(dǎo)致的產(chǎn)量損失43.7 t。

表4 巴18 平8 井空心桿熱洗實施前后對比情況

6 結(jié)論

雙柱塞洗井泵的研制成功以及形成的一體化空心桿洗井技術(shù),通過現(xiàn)場應(yīng)用,不斷優(yōu)化參數(shù)設(shè)計,單次洗井水量較常規(guī)熱洗下降了83.8%以上,排液周期由之前的3 天變?yōu)? 天。洗井泵應(yīng)用后,單井產(chǎn)液量與應(yīng)用之前相比,基本保持穩(wěn)定,同時通過洗井?dāng)?shù)據(jù)表明,洗井過程單流閥能正常開啟、關(guān)閉,實現(xiàn)泵內(nèi)循環(huán),驗證了洗井泵是可靠、性能穩(wěn)定的工具。

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