唐繼忠,姜彥冰,周明燦
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口115007)
高爐爐頂布料溜槽具有很大的靈活性和均勻性,是目前多數(shù)高爐采用的布料設(shè)備。鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司(以下簡稱鲅魚圈)4038 m3高爐爐頂溜槽設(shè)置11個環(huán)位,每個環(huán)位對應(yīng)1個傾角,由里向外傾角逐漸增大,螺旋布料由外環(huán)開始,逐漸向里環(huán)進行。由于高爐爐頂布料溜槽長時間處于高溫(100~500 ℃)、高壓(200~250 kPa)的工作環(huán)境中,且承受著料流的沖刷和侵蝕,通常具有固定的壽命周期,屬于高爐需要定期更換的備件。一般新溜槽的使用壽命為1年左右,經(jīng)過多次返廠修復(fù)的溜槽使用壽命僅為3~5個月。當(dāng)布料溜槽出現(xiàn)異常時,與設(shè)定值相比,料流軌跡將出現(xiàn)大的偏差,破壞料面形狀和煤氣流分布,導(dǎo)致高爐爐況失常。所以,高爐爐頂布料溜槽的工作狀態(tài)對高爐操作至關(guān)重要。
本文結(jié)合鲅魚圈高爐近些年來的生產(chǎn)實際情況,介紹了布料溜槽出現(xiàn)異常事故的判斷過程,總結(jié)出布料溜槽異常時的特征,并提出了相應(yīng)處理措施。
爐頂布料溜槽彎曲是溜槽長期使用后出現(xiàn)的普遍現(xiàn)象。對每次更換下來的舊溜槽進行測量,發(fā)現(xiàn)都會有1°左右的彎曲。這種小幅度的彎曲,雖然對高爐布料有一定影響,但都能通過高爐日常裝料制度的調(diào)整予以消除,不會對高爐產(chǎn)生大的影響。但當(dāng)溜槽彎曲嚴重時,邊緣氣流會過度發(fā)展,無法通過調(diào)整裝料制度消除影響,此時必須休風(fēng),更換溜槽。
2009年4月12 日,鲅魚圈1#高爐(4038 m3)布料溜槽發(fā)生先彎曲后斷裂掉落事故。事故過程如下:3月中上旬,1#高爐爐喉溫度一直穩(wěn)定在100℃以下,爐頂溫度保持在180℃左右。從3月末到4月10日,爐喉溫度處于緩慢上升狀態(tài),由100℃逐漸上升到240℃。4月11日,爐溫持續(xù)維持在鐵水中硅含量0.200%左右水平,大幅度提升焦比,爐溫仍未升高。16:40爐喉溫度開始上升,在30 min內(nèi)由270℃快速升到400℃,爐身上部壁體溫度也緩慢上升,高爐邊緣氣流嚴重過盛,熱量損失大,出現(xiàn)料速越快,爐頂溫度越低,爐喉溫度越高的現(xiàn)象。到4月12日8:00,爐喉溫度急劇上升至634℃,至此,高爐操作人員判斷爐頂布料溜槽可能出現(xiàn)彎曲或掉落情況,決定休風(fēng)檢查。休風(fēng)后,發(fā)現(xiàn)溜槽在距根部1/4處斷裂掉落。鲅魚圈1#高爐布料溜槽彎曲后斷裂掉落過程示意圖見圖1。
圖1 鲅魚圈1#高爐布料溜槽彎曲后斷裂掉落示意圖
布料溜槽全部掉落也存在初期逐漸彎曲過程。隨著溜槽彎曲程度加大,爐況波動加劇,直至溜槽掉落。在事故過程中,爐頂和爐喉溫度會出現(xiàn)巨大波動。2015年4月2日,鲅魚圈2#高爐(4038 m3)發(fā)生布料溜槽根部掉落事故。事故過程如下:自2015年3月15日起,2#高爐爐況出現(xiàn)異常,爐喉溫度開始逐漸上升且波動較大,最高上升到接近400℃,同時爐頂溫度也升高,爐頂打水控溫頻繁。4月2日2:00,爐頂溫度突然從200℃下降到145℃,在8:00,爐頂溫度略上升,達到170℃,但通過爐頂攝像始終未見中心氣流。12:30爐頂溫度又突然下降到100℃以下,而爐喉溫度上升較快,溜槽旋轉(zhuǎn)電流沒有出現(xiàn)布料期間應(yīng)有的正常波動,此時確認溜槽出現(xiàn)問題。2015年3月14日~4月4日高爐爐喉溫度見圖2,2015年4月2日高爐爐頂和爐喉溫度、溜槽旋轉(zhuǎn)電流分別見圖3、圖4。立即休風(fēng)處理,發(fā)現(xiàn)爐頂料面呈饅頭狀,溜槽僅剩兩側(cè)大梁。
圖2 2015年3月14日~4月4日高爐爐喉溫度
圖3 2015年4月2日高爐爐頂和爐喉溫度
圖4 2015年4月2日高爐溜槽旋轉(zhuǎn)電流
正常工作中的布料溜槽是處于封閉空間中的,對于沒有爐頂高清成像設(shè)備的高爐,并不能直接看到溜槽的狀況,因此,如何通過特征參數(shù)發(fā)現(xiàn)并判斷溜槽異常,是非常重要的環(huán)節(jié)。當(dāng)布料溜槽出現(xiàn)異常時:一是爐喉溫度突然大幅上升;二是爐頂溫度和下密閥箱溫度明顯下降;三是布料溜槽旋轉(zhuǎn)電流在布料過程中波動變小或無波動。以上三個特征同時出現(xiàn),就可以確認布料溜槽已經(jīng)彎曲或者掉落。
發(fā)現(xiàn)并判定布料溜槽出現(xiàn)異常事故后,應(yīng)采取如下應(yīng)對措施,降低事故對高爐生產(chǎn)的影響:
(1)停止富氧,并控制冶煉強度,立即組織出鐵休風(fēng),盡量少上事故料;
(2)因為溜槽異常,爐料都布了在中心,在休風(fēng)前需加焦改善料柱透氣性。在減風(fēng)到零之前,可維持2.5焦1礦的加焦制度(采用3焦1礦和2焦1礦組合的上料模式),同時入爐焦比提高50 kg/t,礦石批重縮小5~10 t/批(以保證每小時10批料為準),入爐堿度降低0.05;
(3)由于溜槽事故導(dǎo)致的休風(fēng),中心氣流多會受到壓制,爐頂點火會有一定困難,因此,應(yīng)多準備點火材料,以解決點火困難的問題;
(4)送風(fēng)前,要均勻堵住占總數(shù)1/6的風(fēng)口,以利于高爐恢復(fù);
(5)送風(fēng)后,由于料面呈饅頭狀,邊緣料少,應(yīng)通過加罐焦的方式使料面平整。在布第一批附加焦炭時,采用單環(huán)布料,并調(diào)整溜槽傾動,把焦炭全部布在邊緣。布完第一批料后,料面基本平整,爐喉溫度開始下降。從第二批開始用正常布料制度,如需要加焦,至少將1/3的焦炭布在中心。
(6)當(dāng)風(fēng)壓達到250 kPa時,根據(jù)風(fēng)壓分批次逐漸打開休風(fēng)前所堵的風(fēng)口。
(7)當(dāng)事故料下達時,由于中心重、邊緣輕,爐身水溫差較高,此時高爐壓差要低于正常壓差10~20 kPa,風(fēng)壓按下限維持。待事故料過完風(fēng)口,爐身水溫差開始下降,煤氣流分布好轉(zhuǎn)后,逐漸恢復(fù)風(fēng)量、風(fēng)壓。
鲅魚圈高爐根據(jù)布料溜槽異常事故三大特征判定溜槽彎曲、斷裂或掉落,并積極采取處理措施,有效減少了溜槽異常事故的損失。高爐布料溜槽采取措施前后效果對比見表1。
表1 高爐布料溜槽采取措施前后效果對比
由表1可以看出,鲅魚圈高爐確認溜槽異常的時間明顯縮短;通過多次的事故預(yù)案演練,各工種協(xié)調(diào)配合、熟練操作,休風(fēng)更換溜槽的作業(yè)時間也降低了一半以上;休風(fēng)時間的縮短及采取的一系列的應(yīng)對措施,也大幅度降低了休風(fēng)后的恢復(fù)時間,避免了至少1.6萬t鐵的產(chǎn)量損失,降低了溜槽異常事故對高爐生產(chǎn)的影響。
(1)判斷布料溜槽出現(xiàn)異常的三大特征:爐喉溫度突然大幅上升;爐頂溫度和下密閥箱溫度明顯下降;布料溜槽旋轉(zhuǎn)電流在翻料過程中波動變小或無波動。
(2)布料溜槽掉落后,應(yīng)該首先停止富氧并控制冶煉強度,立即組織出鐵休風(fēng)。在減風(fēng)到零之前,可維持2.5焦1礦的加焦制度。
(3)由于溜槽事故導(dǎo)致的休風(fēng),爐頂點火時要考慮到休風(fēng)前氣流狀態(tài),因此,應(yīng)多準備點火材料,以解決點火困難的問題。
(4)送風(fēng)后,應(yīng)該通過加罐焦的方式使料面保持平整;如需要加焦,至少將1/3罐焦布到中心。