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以低熱值煤氣為燃料,富氧(氧濃度>50%)為助燃劑,應(yīng)用分級(jí)卷吸燃燒技術(shù)設(shè)計(jì)的氧氣燃燒器,在馬鋼第一鋼軋總廠精煉分廠的鋼包烘烤工藝上進(jìn)行了實(shí)踐改造。氧氣助燃技術(shù)的高溫、高熱效率、低排放的特點(diǎn),解決了現(xiàn)有鋼包烘烤過(guò)程中鋼包內(nèi)壁溫度低、升溫周期長(zhǎng)、能耗高、污染排放大等問(wèn)題。改造后烘烤終點(diǎn)溫度提升了36%,燃耗平均節(jié)約了48%,升溫速率提升79.72%,承接鋼水后,每爐鋼水溫降較改造前減少9.6℃,經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí)全集成式系統(tǒng)設(shè)計(jì),集成在線紅外測(cè)溫裝置,兼顧了安全保護(hù)(熄火保護(hù)、低壓保護(hù)、超溫保護(hù)等)、操作便捷,大大提升生產(chǎn)操作環(huán)境。
氧氣助燃技術(shù)以其節(jié)能降耗、高熱效率等優(yōu)點(diǎn)已廣泛應(yīng)用于有色冶金、玻璃、陶瓷等行業(yè),尤其是在銅精煉回轉(zhuǎn)爐的應(yīng)用,因其50%以上的節(jié)能率而得到大力推廣。
氧氣助燃技術(shù)在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用較少。鋼廠低熱值煤氣大量應(yīng)用于各工藝流程的燃燒供熱,空氣助燃效果可滿足絕大多數(shù)工藝段溫度需求,或通過(guò)其他途徑補(bǔ)足因低熱值煤氣無(wú)法達(dá)到的溫度。另一方面,部分鋼廠受限于制氧能力,無(wú)富裕氧氣用于燃料助燃應(yīng)用。近年來(lái),隨著各鋼廠制氧能力提升以及節(jié)能環(huán)保等的要求,氧氣助燃技術(shù)在鋼廠得到了一定的應(yīng)用。
馬鋼第一鋼軋總廠為解決鋼包烘烤終點(diǎn)溫度低、能耗高、鋼包烘烤質(zhì)量無(wú)法滿足生產(chǎn)需求、烘烤作業(yè)無(wú)法匹配和日益嚴(yán)格的環(huán)保要求等問(wèn)題,對(duì)鋼包烘烤站進(jìn)行了氧氣助燃改造,并獲得了成功。
氧氣助燃技術(shù)作為常規(guī)空氣助燃技術(shù)的替代,提高了氧氣濃度(>50%),豐富燃燒區(qū)域的氧氣充足度,以加速燃料的迅速反應(yīng),提高火焰溫度,同時(shí)高濃氧氣替代普通空氣,減少了空氣中79%的無(wú)效氮?dú)獾慕槿?,大幅降低了煙氣所帶走熱量,達(dá)到節(jié)能的目的。常規(guī)空氣助燃與氧氣助燃的對(duì)比,如圖1和表1所示。
表1 空氣助燃-氧氣助燃技術(shù)對(duì)比
改造項(xiàng)目采用分級(jí)卷吸燃燒技術(shù)設(shè)計(jì)的煤氣全氧燃燒器,氧氣和煤氣經(jīng)由不同噴嘴以不同的速度進(jìn)入鋼包內(nèi),在反應(yīng)前分別與煙氣發(fā)生卷吸、彌散混合后燃燒,煤氣噴嘴出口的一次氧氣使得火焰根部燃燒更穩(wěn)定,二次氧氣在鋼包內(nèi)與煙氣和煤氣二次混合燃燒,火焰均勻而彌散,實(shí)現(xiàn)高溫火焰的同時(shí),燃燒區(qū)域更大,火焰分布更廣,溫度均勻性好。
混合煤氣熱值:9621 kJ/m3,壓力5~10 kPa;最大煤氣流量:800 m3/h,3.5 kPa (燒嘴噴口壓力);最大氧氣流量:300 m3/h,0.4 MPa(燒嘴噴口壓力);調(diào)節(jié)比:1∶8;烘烤時(shí)間:大修包48 h,小修包20 h;火焰長(zhǎng)度:1.5~3.8 m可調(diào);目標(biāo)溫度:800~1100℃;溫度控制:自動(dòng);氮氧化物:<100 mg/m3。
煤氣-氧氣分級(jí)卷吸燃燒器:剛玉莫來(lái)石燒嘴保護(hù)磚、INCONEL耐熱金屬噴嘴,可耐受1800℃高溫。
全集成式流量控制閥組:包含兩路氧氣調(diào)節(jié)回路、混合煤氣調(diào)節(jié)回路、吹掃回路、儀表氣回路,各氣體回路均具有獨(dú)立調(diào)壓、穩(wěn)壓及調(diào)節(jié)功能。
烘烤電氣控制系統(tǒng):集成西門子PLC控制模塊與觸摸屏系統(tǒng),預(yù)設(shè)多種烘烤曲線,全自動(dòng)烘烤,預(yù)裝遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)桌面端、手機(jī)客戶端實(shí)時(shí)查看系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)。
在線測(cè)溫裝置:采用新型在線紅外測(cè)溫裝置,非傳統(tǒng)的包蓋預(yù)埋熱電偶,測(cè)溫更精準(zhǔn),為烘烤終點(diǎn)恒溫控制提供重要溫度數(shù)據(jù),避免高溫下煤氣荒燒造成浪費(fèi)。
包蓋卷?yè)P(yáng)提升裝置:用來(lái)控制包蓋抬升與壓下,設(shè)置安全位與工作位限位開(kāi)關(guān)。
氧氣雙切斷閥設(shè)計(jì),確保緊急情況下完全切斷、零泄漏;成熟的燒嘴自控流程,點(diǎn)火、小火、火焰檢測(cè)直至主火穩(wěn)定;系統(tǒng)壓力范圍安全連鎖;閥門故障報(bào)警,并切斷氣體管路,自動(dòng)?;?;實(shí)時(shí)火焰探測(cè)安全連鎖,無(wú)火焰時(shí)自動(dòng)切斷氣體閥門,停氣保護(hù);氧、燃比例安全連鎖,超限自動(dòng)切斷,?;鸨Wo(hù);固定式CO探頭,區(qū)域范圍內(nèi)CO泄露報(bào)警,并切斷氣體閥門,?;鸨Wo(hù)。
生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 生產(chǎn)數(shù)據(jù)
由表2可知:改造后,大修罐烘烤終點(diǎn)內(nèi)襯平均溫度達(dá)到863℃,罐溫增加231℃,比改造前增加36.59%。小修罐,罐溫增加213℃,增幅為36.1%,烘烤效果良好。
由表2可知:烘烤器改造后,大修包煤氣消耗由改造前的14454 m3降低至7421 m3,煤氣消耗降低了7033 m3,節(jié)約煤氣48.6%。小修包煤氣消耗由改造前的6728 m3降低至3552 m3,煤氣消耗降低了3176 m3,節(jié)約煤氣47.2%,節(jié)能效果顯著。
根據(jù)升溫測(cè)試數(shù)據(jù),新烘烤器在2.62 h內(nèi)有效升溫440℃,升溫速率167.9℃/h,而原烘烤器3.05 h、升溫285℃,有效升溫速率93.4℃/h,升溫速率提升了79.72%,提升幅度較大,且罐內(nèi)蓄熱量充足。
對(duì)于烘烤后鋼罐盛接鋼水溫降情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì):純氧烘烤器鋼罐平均出鋼溫度1610.5℃,至LF爐1588.5℃,溫降22.0℃,平均耗時(shí)12.0 min,溫降速率2.0℃/min,較原先烘烤工藝平均溫降速率2.8℃/min,降低了0.8℃/min,即每爐次溫降減少9.6℃,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
2018年馬鋼第一鋼軋總廠鋼產(chǎn)量188萬(wàn)t,根據(jù)煤氣平均消耗值、混合煤氣平均熱值、氧燃比及介質(zhì)單價(jià),按純氧烘烤器煤氣節(jié)約率48%測(cè)算,介質(zhì)消耗產(chǎn)生的綜合年效益約為69萬(wàn)元。
氬站到LF溫降減少9.6℃,按照噸鋼升溫電能消耗,電能費(fèi)用按0.5元/kWh計(jì),溫降減少帶來(lái)的電耗節(jié)約費(fèi)用約為450萬(wàn)元。
鋼水升溫造成電極消耗,按照全年188萬(wàn)t產(chǎn)能、電極45元/kg計(jì)算,電極消耗節(jié)約240萬(wàn)元。
氧氣助燃技術(shù)在鋼包烘烤上的成功應(yīng)用,實(shí)踐了氧氣助燃高效、節(jié)能的特點(diǎn),使用結(jié)果表明,設(shè)備運(yùn)行安全穩(wěn)定可靠、煤氣消耗大幅降低、熱效率高、鋼包烘烤終點(diǎn)溫度高、出鋼溫度明顯下降,達(dá)到了預(yù)期設(shè)計(jì)效果。由于氧氣同樣是煉鋼生產(chǎn)中重要有價(jià)介質(zhì),未來(lái)將探索富氧燃燒技術(shù)對(duì)鋼包烘烤的價(jià)值,不改變烘烤效果的前提下,進(jìn)一步提高節(jié)能率,同時(shí)提高裝備的適應(yīng)能力,進(jìn)行裝備的不斷完善和改進(jìn),對(duì)節(jié)能降耗發(fā)揮更重要的作用。