王 軍
(河鋼集團(tuán)股份有限公司邯鄲分公司焦化廠,河北 邯鄲 056015)
邯鋼焦化廠采用真空碳酸鉀脫硫,該系統(tǒng)自2009年投入運(yùn)行以來(lái),出現(xiàn)了諸多影響生產(chǎn)運(yùn)行的問(wèn)題,其中較為嚴(yán)重的是煤氣中夾帶的雜質(zhì)對(duì)真空碳酸鉀脫硫的影響,所以,查找影響脫硫系統(tǒng)順利運(yùn)行來(lái)自煤氣方面的原因成為了解決問(wèn)題的關(guān)鍵。
來(lái)自兩個(gè)系統(tǒng)洗苯后的煤氣在脫硫塔前匯合進(jìn)入1.6m煤氣管道,與脫硫貧液在脫硫塔內(nèi)逆流接觸,煤氣中的H2S、HCN和CO2等酸性氣體被吸收。主要反應(yīng)如式(1)~式(4)。
(1)
(2)
(3)
(4)
同時(shí),在脫硫塔上段加入一定堿液(NaOH),進(jìn)一步脫除煤氣中的H2S,使煤氣中的ρ(H2S)≤200 mg/m3。吸收了酸性氣體的脫硫液稱為富液,富液進(jìn)入再生塔,在真空低溫條件下與再生塔底上升的貧液蒸汽接觸,解析得到H2S、HCN等酸性氣體。主要反應(yīng)如式(5)~式(7)。
(5)
(6)
(7)
再生塔頂出來(lái)的酸性氣體依次經(jīng)過(guò)酸氣冷凝器和酸氣冷卻器,在酸氣分離器除水后,經(jīng)真空泵將酸性氣體送至CLAUS裝置生產(chǎn)硫磺。
開(kāi)工初期,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后,脫硫液顏色由啤酒色變?yōu)樽睾稚玔1],最終有繼續(xù)加深的趨勢(shì)。取一定量的的脫硫液,靜置一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)有一層油類物質(zhì);有組織地打開(kāi)煤氣放散,打開(kāi)煤氣放散后,地面出現(xiàn)黑色液滴狀、油狀黏稠物,因此,分析這些物質(zhì)可能來(lái)自洗苯塔的洗油。而洗苯塔洗油與煤氣是逆向接觸,煤氣在塔內(nèi)低進(jìn)高出,在洗苯塔出口安裝有機(jī)械式捕霧器,脫硫塔前煤氣有黑色物質(zhì)噴出,判斷出洗苯塔捕霧器捕集洗油達(dá)不到要求而夾帶到煤氣中[2]。
系統(tǒng)正常運(yùn)行期間,出現(xiàn)多次再生塔真空度異常的情況:相同再生塔塔底溫度下,短時(shí)間內(nèi)塔頂溫度下降,塔頂真空度升高,酸氣溫度升高,真空泵真空度升高(呈峰狀波動(dòng))、真空泵后壓力下降、酸氣量減小等。
采用貧液化驗(yàn)分析、真空冷凝液化驗(yàn)分析等方法,最后判定是脫硫液經(jīng)富集而含有大量的氨[3],脫硫液在再生塔內(nèi)再生時(shí),氨首先析出,導(dǎo)致酸氣中含有大量的氨,酸氣中的氨溶解于真空冷凝液而放出大量的熱,使酸氣溫度升高,酸氣分壓變小而產(chǎn)生一系列的異常情況。由此判斷是由于煤氣中夾帶氨較多,經(jīng)過(guò)脫硫塔洗滌致使在脫硫液中富集導(dǎo)致的。
邯鋼焦化廠真空碳酸鉀脫硫工藝原設(shè)計(jì)中真空泵換熱器使用循環(huán)水冷卻,但是由于夏季溫度較高,致使真空泵換熱效果不好,因此給真空泵換熱器專門配接了一趟低溫水管道冷卻工作液。
低溫水來(lái)水溫度有時(shí)低于22 ℃,而直接導(dǎo)致真空泵工作液流量下降至10 m3/h以下,進(jìn)而導(dǎo)致真空泵真空度下降。經(jīng)多方查找原因,發(fā)現(xiàn)是真空泵換熱器管道管外堵塞[5]。真空泵進(jìn)、出口管道堵盲板后拆開(kāi)換熱器封頭,發(fā)現(xiàn)換熱器管壁上粘附厚厚一層物質(zhì),經(jīng)蒸汽加熱后溶化,呈油狀,冷卻后又結(jié)塊,因而判斷其是來(lái)自煤氣中的萘[6]在真空泵換熱器內(nèi)富集,萘在較低溫度下結(jié)塊固化在換熱器管壁上。
脫硫煤氣中的黑色物質(zhì)來(lái)自于洗苯塔捕霧器后夾帶的洗油,因?yàn)榇直秸麴s工序最初洗苯采用合格洗油,洗油在較高溫度下循環(huán)使用,老化速度快,流動(dòng)性差,易堵塞換熱器。洗油進(jìn)入洗苯塔時(shí)溫度高,煤氣中夾帶大量的霧滴進(jìn)入脫硫系統(tǒng)。于是對(duì)洗苯采取了措施,將洗苯溫度嚴(yán)格控制在26 ℃~28 ℃[7],降低洗苯操作溫度,洗苯塔出口捕霧器,減少煤氣夾帶洗油量,特別是洗油中的輕質(zhì)組分。采取相關(guān)措施,經(jīng)過(guò)脫硫系統(tǒng)換液后,脫硫液顏色逐漸恢復(fù)到啤酒色。
在正常操作中,脫硫液中的氨含量保持在一個(gè)相對(duì)較低的水平,脫硫液中出現(xiàn)氨含量富集,說(shuō)明煤氣中的氨在洗氨環(huán)節(jié)有異常。經(jīng)查,煤氣洗氨工序因進(jìn)行了煤氣管道處理漏點(diǎn)的檢修,檢修時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10 h,因此導(dǎo)致煤氣中大量的氨帶到洗苯和脫硫工序。采取加大真空冷凝液換液量,間接降低了脫硫液中氨含量。
既要達(dá)到降低工作液溫度,提高真空泵真空度,也要達(dá)到防止萘等雜質(zhì)在換熱器管壁粘結(jié)的目的,就需要嚴(yán)格控制真空泵工作液溫度,因此,將真空泵工作液溫度控制在28 ℃~30 ℃,每周兩次將真空泵工作液溫度提高到40 ℃~45 ℃,運(yùn)行10 min后對(duì)真空泵工作液排液以降低液位。同時(shí),要求風(fēng)機(jī)崗位嚴(yán)格控制初冷器后煤氣溫度,防止大量的萘帶到后面工序。
本文分析了煤氣中夾帶的洗油、氨、萘對(duì)真空碳酸鉀脫硫的影響,采取了相應(yīng)的措施,穩(wěn)定了生產(chǎn)。在以后的生產(chǎn)操作中,要注意觀察脫硫液顏色、生產(chǎn)指標(biāo)是否異常以及設(shè)備工作情況等,并及時(shí)解決生產(chǎn)中的異常問(wèn)題。