蔡 亮
(中國航油集團津京管道運輸有限責(zé)任公司,天津 300300)
近年來,國內(nèi)民用航空事業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。截止到2018年底,4F民用機場有19個已建成,另外還有12個正在改建和擴建中。其中航空油料的儲運成為影響民用機場安全穩(wěn)定運行的重要因素。由于油品處理不徹底,航空輸油站內(nèi)工藝管道服役環(huán)境苛刻,更易出現(xiàn)腐蝕風(fēng)險。以某工程為實例,通過不同的手段和材料表征分析,深入研究了站內(nèi)工藝管道內(nèi)腐蝕穿孔的現(xiàn)狀及原因,對于今后維持航油系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,很有借鑒意義。
某管輸公司北京站內(nèi)工藝埋地管道管徑為DN300,壁厚6.4 mm,管道設(shè)計壓力1.6 MPa,實際運行壓力0.2~0.6 MPa,輸油溫度常溫,輸送介質(zhì)為噴氣燃料,管材為X52直縫鋼管,管頂距地表平均埋深1.2 m。2018年9月2日,在清理已開挖的通往二庫埋地四通管底部土方時,發(fā)現(xiàn)航油管腐蝕穿孔泄漏點。穿孔點處于埋地流動死區(qū)(原連接過濾器設(shè)備,該設(shè)備現(xiàn)已拆除),位于管道內(nèi)壁下部6點鐘方向,穿孔附近覆蓋有一層腐蝕產(chǎn)物,為明顯的局部小孔腐蝕。
將已腐蝕穿孔的管段進行對剖,觀察管道內(nèi)外壁腐蝕情況,分別對管輸介質(zhì)、管段的化學(xué)成分、失效管段附近的顯微組織、非金屬夾雜物和金屬平均晶粒度進行測定[3-4],最后對腐蝕產(chǎn)物進行掃描電鏡和X射線衍射分析,以便分析腐蝕特征和腐蝕機理[5]。
從失效穿孔管段的測厚可知,穿孔點附近5點~7點方向平均壁厚1.68 mm,其中6點鐘方向壁厚減薄最為嚴(yán)重;管頂11點~13點鐘方向平均壁厚6.27 mm,壁厚減薄不嚴(yán)重。管道內(nèi)壁存在兩條明顯的印痕,其中上部印痕以上管道內(nèi)壁為黑色,下部印痕以下管道內(nèi)壁為灰白色,兩條印痕之間為過渡帶,可以推測出兩條印痕之間為油水過渡帶,管道下部為游離水,管輸介質(zhì)出現(xiàn)了油水分層現(xiàn)象。
管輸介質(zhì)為噴氣燃料,對管線油品進行分析,與GB/T 6537—2018《3號噴氣燃料》相比,該管輸油品的密度值在規(guī)定范圍內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn) 775~830 mg/m3),總酸值超標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)0.015 mg/L),總硫含量超標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)0.2%,成品航油中含有一定量的硫化物和抗靜電添加劑),且含有一定的水分和溶解氧,具體結(jié)果見表1。同時將穿孔處的管道剖開發(fā)現(xiàn)其中含有大量的水、污泥和腐蝕產(chǎn)物,固體雜質(zhì)中有機物占23%,無機物主要以鐵的腐蝕產(chǎn)物為主,另外還有鈣鎂可溶物、鹽酸不溶物、硫化物、氮化物等其他物質(zhì),具體分析結(jié)果見表2。
表1 油品物性分析
表2 固體雜質(zhì)組分分析 w,%
參照GB 4336—2002《碳素鋼和低合金鋼火花源原子發(fā)射光譜分析方法》,用ARL4460美國賽默飛金屬分析儀對失效管段進行化學(xué)成分分析,樣品的相關(guān)化學(xué)成分均符合GB/T 9711—2017《石油天然氣工業(yè) 管線輸送系統(tǒng)用鋼管》的規(guī)定,具體見表3。
表3 化學(xué)成分分析 w,%
對失效管段取樣,依次進行粗磨、精磨、拋光和金相腐蝕,參照GB/T 13298—1991 《鋼的顯微組織檢驗方法》、GB/T 10561—2005/ISO 4967:1998(E)《鋼中非金屬夾雜物含量的測定標(biāo)注評級圖顯微檢驗法》和GB/T 6394—2002 《金屬平均晶粒度測定方法》中的試驗測定方法依次對試樣的顯微組織、非金屬夾雜物和金屬平均晶粒度進行分析測定。分析結(jié)果表明:試樣組織為鐵素體和珠光體,組織結(jié)構(gòu)均勻,晶粒度直徑較小,無超過規(guī)定尺寸的非金屬夾雜物,腐蝕坑內(nèi)無裂紋且組織無異常,具體結(jié)果見表4。
表4 金相分析結(jié)果
對腐蝕產(chǎn)物進行電鏡掃描(SEM)和X射線衍射(XRD)分析,可看出試樣表面的腐蝕產(chǎn)物均勻覆蓋,同時存在大量細(xì)小孔洞,氧氣可通過孔洞不斷滲透和擴散,加速腐蝕。由XRD分析可知,腐蝕產(chǎn)物主要為Fe3O4和FeS,圖譜見圖1。
圖1 腐蝕產(chǎn)物XRD分析
通過對失效管段進行分析可知,管道的腐蝕以內(nèi)壁腐蝕為主。腐蝕部位主要集中在管道下部5點~7點鐘方向,油水分層嚴(yán)重,油品中酸值、總硫含量超標(biāo)且含有大量的固體雜質(zhì),腐蝕產(chǎn)物主要以Fe3O4和FeS為主,由此可以得知,失效管段的腐蝕受表面潤濕性、油品腐蝕性和油水介質(zhì)流態(tài)的影響[6]。
研究表明[7],管道內(nèi)腐蝕失效的原因主要是由于在管道底部或流動死區(qū)形成含有腐蝕性積水造成的。管輸油品中是否有游離水,并且游離水是否能夠到達(dá)管道表面是發(fā)生腐蝕的必要條件。
管輸流型基本上為油包水分散流型,其中油為連續(xù)相,水為分散相,含水率較低,在管輸?shù)倪^程中,由于油水重力、湍流脈動力以及泵的剪切等作用,在流速較低的管道死端會形成油水分層,在管道底部聚集形成積水,造成管道腐蝕。張艷玲等[8]運用流體仿真軟件Star-ccm對多相流管輸原油的內(nèi)腐蝕情況進行分析和研究,研究結(jié)果表明,在管道死端流速急速下降,油水重力作用明顯,在距離死端三通1.5~2 m處流速基本為0,此處的腐蝕最為嚴(yán)重。其研究結(jié)果與噴氣燃料輸油場管道腐蝕情況基本一致。
津京管輸公司組織對管道全線、各站死端(盲腸段)管段進行了排查,排查結(jié)果如下:全線12座閥室中1號、3號、4號、9號、12號 共五座閥室存在死端段(其中,1號、3號、4號閥室結(jié)構(gòu)相同,相連的是DN80的閘閥及盲板;9號、12號閥室結(jié)構(gòu)相同,相連的是DN300的分輸球閥及盲板),死端段可能積聚大量銹渣雜質(zhì),有發(fā)生腐蝕穿孔漏油的隱患。
利用全線停輸對12號閥室死端進行排沉,并拆除原有分輸閥門進行封堵,拆除分輸球閥外側(cè)盲板,打開球閥,發(fā)現(xiàn)管段內(nèi)存有大量雜質(zhì),約占流通徑面的三分之二。拆除分輸球閥,對雜質(zhì)進行清理,清出的固體雜質(zhì)約50 kg。
(1)通過對腐蝕穿孔的管段進行分析,管段的化學(xué)成分和金相組織均無異常,腐蝕部位主要集中在管道下部5點~7點鐘方向,且油水分層嚴(yán)重,腐蝕形態(tài)以局部小孔腐蝕為主,腐蝕機理為溶解氧腐蝕和酸性腐蝕。
(2)管道死端的出現(xiàn)主要是由于設(shè)計和施工產(chǎn)生的,今后應(yīng)優(yōu)化設(shè)計和施工,盡量避免出現(xiàn)管道死端,對后期調(diào)改無法避免的死端部位應(yīng)加強腐蝕監(jiān)測。
(3)對腐蝕嚴(yán)重的重點部位加注緩蝕劑,一定程度上可降低腐蝕風(fēng)險。