穆金麗
河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠 河南駐馬店 463000
煙絲加香的工藝任務(wù)是按照產(chǎn)品配方設(shè)計要求,將香液準(zhǔn)確均勻地施加到煙絲上,使物料組分進一步混合均勻,其加香精度關(guān)系到煙絲的內(nèi)在質(zhì)量,決定著煙絲的內(nèi)在品質(zhì)[1]。
通過跟蹤調(diào)查及在MES數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)查看混絲加香瞬時精度趨勢圖發(fā)現(xiàn),瞬時加香存在過程跟蹤不穩(wěn)定,加香精度標(biāo)準(zhǔn)偏差大的問題。隨機抽取30批次數(shù)據(jù)統(tǒng)計其瞬時加香精度標(biāo)準(zhǔn)偏差,均值為0.405%。加香過程波動大易導(dǎo)致加香不均勻,進而影響煙絲內(nèi)在質(zhì)量。混絲加香瞬時精度趨勢圖(見圖1)。
圖1 混絲加香瞬時精度趨勢圖
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查,我們認(rèn)為造成瞬時精度波動大的原因主要是:
(1)料頭流量波動較大。由于從系統(tǒng)發(fā)出運行指令到加香泵運行,設(shè)備需要響應(yīng)時間,料頭流量快速變化,香料到達(dá)設(shè)定值的時間滯后于物料到達(dá)加香設(shè)備的時間,造成料頭加香精度偏差較大,同時也導(dǎo)致了料頭部分香料錯位,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)加香泵運行不穩(wěn)定。物料流量變化時,加香泵轉(zhuǎn)速不能根據(jù)流量的快速變化進行調(diào)節(jié),導(dǎo)致實際流量跟蹤不上計算流量,無法實現(xiàn)煙絲流量按比例加香的目的,從而造成加香瞬時精度偏差較大[2]。
(1)針對料頭流量波動較大問題,增加料頭處理程序,以減小瞬時精度波動。為減小瞬時精度波動,增加了料頭處理程序,使加香實際流量滯后于設(shè)定流量約2s(見圖2),以保證加香流量與物料流量匹配,從而確保加香瞬時精度穩(wěn)定。
(2)調(diào)整溢流閥匹配值,使加香泵運行穩(wěn)定。為保證加香泵運行穩(wěn)定,利用溢流閥來調(diào)節(jié)變頻器,從而控制加香泵轉(zhuǎn)速能跟隨物料流量變化時時調(diào)節(jié),生產(chǎn)穩(wěn)定狀態(tài)下變頻器頻率在30Hz左右,加香瞬時精度較為穩(wěn)定。為控制物料流量瞬時變化較大而影響加香精度,我們將變頻器頻率設(shè)定為在0-50Hz范圍內(nèi)可調(diào),以滿足物料流量變化狀態(tài)下加香流量與物料流量匹配,以確保加香精度穩(wěn)定[3]。
圖2 加香趨勢圖
改進措施完成后,混絲加香瞬時精度過程較為穩(wěn)定(見圖3)且標(biāo)準(zhǔn)偏差由改進前的0.405%降低到0.35%以內(nèi)。通過MES系統(tǒng)隨機抽取10批混絲加香瞬時精度標(biāo)準(zhǔn)偏差(每天抽取1批),由表1可以看出其標(biāo)偏均值為0.312%。說明通過以上改進措施,有效解決了生產(chǎn)過程瞬時加香精度跟蹤不穩(wěn)定,標(biāo)偏較大的問題,保證了煙絲質(zhì)量的穩(wěn)定。
圖3 改進后混絲加香瞬時精度趨勢圖
表1 改進后瞬時加香精度調(diào)查表