李 榮,楊 力,石 濤,易 斌,李澤惠,方志坤,瞿 冉,張 瑾
紅云紅河煙草(集團)有限公司昆明卷煙廠,昆明市紅錦路366號 650000
隨著制絲設(shè)備的不斷發(fā)展,對煙絲加工質(zhì)量的要求越來越高。加工后煙絲除具有較好的彈性和填充值外,還應(yīng)剔除煙絲中的梗簽和煙末,使煙絲具有較高純凈度,以提高卷煙產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)[1]。德國HAUNI公司生產(chǎn)的VAS冷床是一種對烘后煙絲進行冷卻的設(shè)備,其作用:一是降低烘后煙絲溫度,增加煙絲卷曲度和填充值;二是篩分和剔除煙絲中的梗簽和煙末,提高煙絲純凈度,滿足后續(xù)工序的加工要求[2]。但實際生產(chǎn)中VAS冷床煙絲回收裝置無法將梗簽與煙絲徹底分離,導(dǎo)致剔除物中含有一定量的可回收煙絲,造成煙絲浪費。針對此問題,許建勇等[3]設(shè)計了一種煙絲在線分離回用裝置,安裝于卷煙機剔梗裝置后方,通過塔式分離器實現(xiàn)梗簽與煙絲的一次分離,再利用旋風分離器實現(xiàn)煙絲與煙末的二次分離,進而實現(xiàn)了煙絲與梗簽的徹底分離,可回收剔除物中85%以上的煙絲。盧淦[4]通過研究卷煙機梗絲風力裝置在工藝風力系統(tǒng)及變工況下梗絲的分離效率,對該裝置的分流器進行了改進,改進后煙絲顆粒的捕集效率為70.836%,絲中含梗率為1.217%~3.565%。但對于VAS冷床剔除物中煙絲回收利用的研究則鮮見報道。為此,對VAS冷床煙絲回收裝置進行了改進,通過調(diào)節(jié)一級和二級分離體內(nèi)各阻尼板的角度,實現(xiàn)梗簽與煙絲的分級分離以及煙絲回收,并應(yīng)用計算流體動力學(xué)CFD對煙絲回收效果進行數(shù)值模擬,以期提高煙絲回收率,降低煙絲消耗。
改進前VAS冷床煙絲回收裝置主要由機架、吸風管、梗簽出料口、風門、固定阻尼板和進料口等部分組成,見圖1。其主要作用是將VAS冷床剔除物中的梗簽、雜物與煙絲分離,梗簽及雜物落入收集箱內(nèi),煙絲被重新回收再利用[5]。但實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),剔除物中含有一定量的可回收煙絲,導(dǎo)致煙絲回收利用率低,煙絲浪費嚴重。
圖1 改進前煙絲回收裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of tobacco reclaiming device before modification
改進后VAS冷床煙絲回收裝置由一級分離體、二級分離體、梯形阻尼板、拋料輥、擋料板和三角形阻尼板等部分組成,見圖2。其中,一級和二級分離體并聯(lián)安裝,兩者內(nèi)部安裝有不同形狀、可調(diào)節(jié)角度的阻尼板,通過調(diào)節(jié)各阻尼板的角度實現(xiàn)梗簽與煙絲的分離。工作時剔除物從進料口進入一級分離體,經(jīng)過一次懸浮分離后較輕煙絲在出料口被吸風帶走,較重的梗簽從梗簽出料口排出。未被一次懸浮分離的物料經(jīng)拋料輥拋撒后從一級分離體進入二級分離體,在擋料板和二次懸浮分離的作用下,煙絲從出料口排出,重新回到生產(chǎn)線被再利用,梗簽則從梗簽出料口排出。
圖2 改進后煙絲回收裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Schematic diagram of modified tobacco reclaiming device
一級和二級分離體內(nèi)共有4塊可調(diào)節(jié)角度的阻尼板,按上下對稱位置交錯設(shè)置,其作用是實現(xiàn)氣流均布,使氣流按設(shè)定方式流動。其中,一級分離體內(nèi)安裝的是梯形阻尼板,二級分離體內(nèi)安裝的是三角形阻尼板,見圖3。當物料經(jīng)進料口進入一級和二級分離體后,通過調(diào)節(jié)阻尼板角度形成氣流加速區(qū),使物料在一級和二級分離體內(nèi)充分懸浮分離,以提高煙絲回收效率。生產(chǎn)中可根據(jù)不同品牌煙絲純凈度要求調(diào)節(jié)各阻尼板角度,進而改變一級和二級分離體內(nèi)氣固兩相場的流場分布,實現(xiàn)VAS冷床剔除物的分級分離。
圖3 阻尼板結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Structure of damping plates
拋料輥組件主要由軸、葉輪、電機減速器和帶座軸承等部分組成[6],見圖4。當物料由一級分離體向二級分離體流動時,通過拋料輥進行拋撒,有利于梗簽與煙絲分離。
圖4 拋料輥組件結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Structure of projecting roller assembly
擋料板主要由支架、弧形阻尼板、手柄等部分組成,見圖5。其作用是對拋料輥拋撒的物料進行阻擋,便于物料在二級分離體內(nèi)充分懸浮和分離。
圖5 擋料板結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Structure of baffle plate
基于流體動力學(xué)CFD對煙絲回收過程進行數(shù)值模擬[7-9],利用懸浮分離原理對梗簽與煙絲在流場內(nèi)的運動軌跡進行分析,考察流場內(nèi)氣流速度分布和流動軌跡情況。為更好地模擬梗簽與煙絲在回收裝置中的運動情況,采用粒子追蹤法[10]評估梗簽與煙絲的分離效果。
2.4.1 簡化模型
研究發(fā)現(xiàn),顆粒(梗簽與煙絲)在流場中受到重力、浮力、氣動阻力、壓力梯度力等作用力。由于煙絲密度較小,呈絲狀且具有一定卷曲度,而梗簽密度較大,呈片狀。因此,在一定吸風風速下,梗簽與煙絲在回收裝置中所受到的作用力不同[11]。與梗簽相比,煙絲受到的重力小、氣動阻力小、浮力大。為得到氣固兩相場流場內(nèi)剔除物中梗簽與煙絲的運動軌跡,對改進后煙絲回收裝置進行簡化,模型見圖6。
圖6 改進后煙絲回收裝置簡化模型示意圖Fig.6 Schematic diagram of simplified model of modified tobacco reclaiming device
2.4.2 仿真參數(shù)設(shè)置
設(shè)定CFD分析類型為內(nèi)部,并排除不具備流動條件的腔,忽略空穴的作用。首先,根據(jù)煙絲回收裝置的實際工況,選擇層流或湍流狀態(tài)。其次,設(shè)定邊界條件、入口體積流量、靜壓等參數(shù),壁面條件為真實壁面。最后,確定計算流體域,并進行網(wǎng)格劃分和后處理。其中,進料口、梗簽出料口處的邊界條件為大氣壓101 325 Pa,溫度293.15 K;煙絲出料口處邊界條件為吸風風速10 m/s;煙絲密度取煙絲粒子密度1.001 g/cm3,當量直徑為1 mm;梗簽密度取梗簽粒子密度2.57 g/cm3,當量直徑為5 mm[4]。
2.4.3 仿真數(shù)據(jù)分析
CFD分析求解收斂后,采用速度云圖后處理法[12]評估氣相流場內(nèi)氣流運動情況。由圖7可知,流場內(nèi)最大氣流速度≥12 m/s區(qū)域位于吸風管出口處,進料口處氣流速度較小,這與實際情況相吻合。此外,受到可調(diào)節(jié)阻尼板的阻擋,流場內(nèi)氣流速度迅速下降,并向四周分流。
圖7 流場內(nèi)氣流速度分布云圖Fig.7 Cloud diagram of air velocity distribution in internal flow field
由圖8可知,氣流流動軌跡顯示了流場內(nèi)氣流速度分布,直觀地模擬出流場內(nèi)氣流從進料口到出料口的整個動態(tài)過程。其中,氣流從進料口進入裝置,遇到阻尼板后向上分流,并在阻尼板周圍形成小漩渦,由此加快了梗簽與煙絲的懸浮分離。
圖8 流場內(nèi)氣流流動軌跡分布圖Fig.8 Trajectory diagram of air flow in internal flow field
采用粒子追蹤法對流場內(nèi)可能存在的兩種尺寸(5 mm和1 mm)粒子進行研究。在“注入”中設(shè)置兩種尺寸粒子,80個梗簽粒子和20個煙絲粒子,由圖9可觀察到有煙絲粒子通過煙絲出料口流出。仿真結(jié)果顯示,20個煙絲粒子有16個被回收,80個梗簽粒子只有2個被回收,大部分落入梗簽收集箱。表明梗簽與煙絲懸浮分離效果良好,煙絲被有效回收。
圖9 煙絲粒子和梗簽粒子運動軌跡圖Fig.9 Movement trajectory diagram of tobacco and stem particles
材料:“云煙(A)”“云煙(B)”“云煙(C)”3個牌號卷煙(由昆明卷煙廠提供)。
設(shè)備:VAS冷床(德國HAUNI公司);改進后VAS冷床煙絲回收裝置[紅云紅河煙草(集團)有限公司昆明卷煙廠升級改造]。
方法:在VAS冷床煙絲回收裝置改進前后分別取“云煙”3個牌號卷煙生產(chǎn)加工物料12、3和2批次,將VAS冷床底風風門開度設(shè)為25%,分別統(tǒng)計改進前后剔除物質(zhì)量、回收煙絲質(zhì)量和煙絲回收率(回收煙絲質(zhì)量在剔除物質(zhì)量中的占比)等數(shù)據(jù),取平均值。
由表1可知,改進前剔除物質(zhì)量平均值為139.1 kg/批次,改進后為136.9 kg/批次,表明VAS冷床底風風門開度設(shè)為25%時,改進前后剔除物質(zhì)量差異不大,僅減少2.2 kg/批次;回收煙絲質(zhì)量平均值由33.3 kg/批次提高到52.5 kg/批次,提高19.2 kg/批次;煙絲回收率平均值由24.1%提高到38.3%,提高14.2百分點。可見,改進后通過反復(fù)調(diào)節(jié)一級和二級分離體內(nèi)各阻尼板位置并找到最佳角度,可以有效提高煙絲回收率。
表1 (續(xù))
表1 改進前后VAS冷床煙絲回收裝置檢測數(shù)據(jù)對比Tab.1 Test data of tobacco reclaiming device VAS cooling bed before and after modification
對VAS冷床煙絲回收裝置進行了改進,并利用計算流體動力學(xué)CFD對梗簽與煙絲分離效果進行了模擬仿真,實現(xiàn)了剔除物中梗簽與煙絲的分級分離及煙絲回收再利用。以昆明卷煙廠生產(chǎn)的“云煙”3個規(guī)格卷煙共17批次物料為對象進行測試,結(jié)果表明:改進后剔除物質(zhì)量平均值減少2.2 kg/批次,回收煙絲質(zhì)量平均值提高19.2 kg/批次,煙絲回收率平均值提高14.2百分點,達到了提質(zhì)降耗,降本增效的目的。