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高灰煤泥深度分選提質(zhì)試驗研究

2019-04-25 09:34符劍剛黃葉鈿
中國煤炭 2019年4期
關(guān)鍵詞:收劑煤油精煤

符劍剛 黃葉鈿 李 政 賈 陽

(中南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,湖南省長沙市,410083)

目前煤炭是世界上儲量最多、產(chǎn)量最大、分布最廣的能源,煤炭資源在我國一次性能源生產(chǎn)和消費中仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。在我國煤炭開采過程中產(chǎn)生了嚴重的資源浪費和環(huán)境污染的問題,其中煤泥的資源浪費及環(huán)境污染也是較為突出的問題。煤泥是煤炭洗選加工的副產(chǎn)品,具有粒度細、水分含量高、灰分含量高以及發(fā)熱量低的特點,煤泥因其水分和灰分相對較高一般很難直接實現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用。

目前我國大規(guī)模處理煤泥的方式主要是重選和浮選,重選成本低但處理的煤泥效果較差,得到的產(chǎn)品達不到清潔利用的要求;通過浮選可以提高煤泥質(zhì)量,深度分選可降低煤泥灰分,最終提高發(fā)熱量,從而可以提高資源的利用率,獲得良好的經(jīng)濟效益,解決煤泥外排或直接堆存等環(huán)境污染問題。因此浮選是煤泥降灰提質(zhì)、資源化利用的最佳途徑。

國內(nèi)煤泥浮選常用的捕收劑有煤油、柴油、人工合成的非極性烴類油等。煤油和柴油等傳統(tǒng)捕收劑藥劑由于消耗量大、浮選效率低,所以在浮選過程中開始使用各種新型捕收劑,例如ECS-9800捕收劑選擇性好、分選效率高,捕收性能優(yōu)于煤油和柴油;ZFC乳化型捕收劑易于分散且捕收能力高,使用ZFC捕收劑精煤產(chǎn)率比傳統(tǒng)捕收劑高。由于精煤產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,在煤泥浮選過程中單純使用捕收劑,精煤灰分已無法滿足要求,因此在浮選過程需要加入抑制劑來抑制成灰礦物質(zhì)上浮,降低精煤的灰分,常見的抑制劑有淀粉、單寧、腐植酸鈉等。趙兵兵等研究人員在浮選過程中加入玉米淀粉作為抑制劑,精煤灰分與不使用抑制劑相比有所降低?,F(xiàn)有煤泥浮選技術(shù)的研究不僅涉及對浮選藥劑的研究,還有對完善浮選工藝的研究?,F(xiàn)有的浮選技術(shù)大部分只能從煤泥中回收少量的精煤,精煤產(chǎn)率較低,精煤質(zhì)量有時不能得到保證,而深度浮選則采用多次掃選和多次精選可以保證精煤產(chǎn)率和精煤質(zhì)量。

本文通過測量煤泥的接觸角,對煤泥的表面性質(zhì)進行研究,探索捕收劑和抑制劑對煤泥浮選的影響規(guī)律,確定合理的浮選工藝,以實現(xiàn)煤泥資源有效和合理化利用。

1 試驗

1.1 試驗煤樣

煤泥樣品取自貴州盤江精煤股份有限公司金佳煤礦選煤廠,該煤泥樣品的水分為1.23%,揮發(fā)分為16.41%,固定碳為26.76%,灰分為55.60%,全硫為0.24%,發(fā)熱量為13.16 MJ/kg,灰分含量很高,發(fā)熱量較低,屬于貧瘦煤。

試驗所用的金佳煤礦選煤廠煤矸石的礦物組成主要是高嶺石和石英,與煤泥的礦物組成相似,原煤在洗煤過程中根據(jù)密度的不同,經(jīng)過跳汰重選得到煤矸石和中煤等產(chǎn)品。

1.2 粒度組成分析

稱取200 g煤泥樣品,嚴格按照《煤粉篩分試驗方法》(GB/T 19093-2003)進行篩分試驗,煤泥粒度組成分析結(jié)果見表1。

表1 煤泥粒度組成分析結(jié)果

由表1可以看出,該煤泥平均灰分為55.40%,隨著煤泥粒度的減小,各粒級產(chǎn)品的產(chǎn)率和灰分都有所增加。-0.045 mm粒級的產(chǎn)品產(chǎn)率為23.32%,灰分為57.62%;0.045~0.074 mm粒級的產(chǎn)品產(chǎn)率為45.75%,灰分為55.38%,這表明該煤泥中高灰細泥含量較多,細泥易吸附在煤粒表面,降低煤粒表面的疏水性,增加了浮選的難度。

2 接觸角試驗

2.1 煤泥觸角測量

接觸角是衡量礦物表面疏水性強弱最直觀的指標,同時表示礦物可浮性的程度。接觸角越大,表示礦物表面疏水性越強,可浮性也越好。選取4份質(zhì)量均為10 g的煤泥樣品,其中3份分別加入0.012 g的煤油、柴油和M101,另外1份原始煤泥配制成100 g/L的煤漿。攪拌后過濾在真空干燥箱中以60℃的溫度烘干,然后將煤泥樣品壓制成薄片。每組樣品壓3個樣品,取平均值。煤泥樣品的測量結(jié)果見表2。

表2 煤泥樣品接觸角測量結(jié)果

由表2可以看出,原煤泥的接觸角為63.5°,這說明該煤泥表面疏水性弱、可浮性差。經(jīng)過煤油、柴油和M101處理后,接觸角分別變?yōu)?2.9°、83.2°和85.7°,相比原煤泥的接觸角明顯增大,由此可知捕收劑可吸附在煤泥表面提高煤泥表面的疏水性,增加煤泥的可浮性。經(jīng)過捕收劑M101處理后的煤泥,與煤油和柴油處理后的煤泥相比,煤泥的接觸角增大,這說明相對于煤油或柴油,捕收劑M101提高煤泥表面疏水性能力較強,對煤泥具有更強的捕收能力。

2.2 煤矸石接觸角測量

選取5份質(zhì)量均為50 g的煤矸石樣品,其中4份分別與濃度為1 g/L的淀粉溶液、單寧溶液、腐植酸鈉溶液和CMC溶液在浮選機中攪拌2 min,另1份原始煤矸石。過濾后在真空干燥箱中以60℃的溫度烘干,然后將樣品壓制成薄片。每組樣品壓3個樣品,取平均值。煤矸石接觸角測量結(jié)果見表3。

表3 煤矸石接觸角測量結(jié)果

由表3可以看出,原煤矸石的接觸角為22.6°,使用淀粉、單寧、腐植酸鈉和CMC處理后煤矸石的接觸角分別為11.8°、13.6°、12.1°和11.9°,相比原煤矸石接觸角均有所減小,這說明經(jīng)過淀粉、單寧、腐植酸鈉和CMC處理后,煤矸石的親水性明顯增強。

抑制劑對礦物發(fā)生抑制作用的方式主要是吸附于礦物表面,在礦物表面形成親水薄膜,提高礦物表面水化性,增加表面親水性。脈石礦物在水中解離后,淀粉和CMC這類抑制劑通過氫鍵或與礦物表面陽離子發(fā)生化學(xué)鍵合作用而吸附于礦物表面;單寧、腐植酸鈉這類抑制劑通過靜電力在礦物表面雙電層中發(fā)生吸附在礦物表面,使其表面親水性增加。對不同種類的礦物,不同抑制劑的抑制效果不同,往往同時通過幾方面的配合才能有效地實現(xiàn)對礦物的抑制。根據(jù)不同抑制劑的作用原理,將淀粉、腐植酸鈉和CMC按照一定比例復(fù)配成組合抑制劑S-1、S-2和S-3,組合抑制劑配方見表4。

表4 組合抑制劑配方表 g

3 浮選試驗

3.1 捕收劑浮選試驗

稱量450 g的煤泥樣品和500 mL的自來水,加入球磨機球磨10 min,然后再加入500 mL自來水將磨好的煤漿沖洗出來,轉(zhuǎn)入1.5 L浮選槽中,浮選試驗基本流程如圖1所示。將浮選產(chǎn)品進行過濾、烘干、稱重,并計算精煤、中煤、尾煤的產(chǎn)率、灰分以及可燃物回收率。

圖1 浮選試驗基本流程

按照圖1所示的流程進行浮選試驗,捕收劑選用柴油、煤油和M101,使用M101時不需要加入起泡劑,其余兩組需要加入仲辛醇作為起泡劑,用量為200 g/t;抑制劑選用S-1,用量為2000 g/t。捕收劑為柴油、煤油和M101的浮選試驗結(jié)果見表5、表6和表7。

表5 捕收劑為柴油的浮選試驗結(jié)果

表6 捕收劑為煤油的浮選試驗結(jié)果

表7 捕收劑為M101的浮選試驗結(jié)果

由表5、表6和表7可以看出,精煤灰分及可燃物回收率都隨著捕收劑用量的增大而增大。當柴油用量為800 g/t時,浮選精煤的產(chǎn)率為31.66%,灰分為12.31%,可燃物回收率為62.53%;當煤油用量為800 g/t,浮選精煤的產(chǎn)率為38.77%,灰分為17.86%,可燃物回收率為64.72%。當捕收劑為柴油和煤油時,精煤灰分都比較高,這說明柴油和煤油的選擇性較差。而捕收劑M101用量為600 g/t時,浮選精煤的產(chǎn)率為32.12%,相對于柴油產(chǎn)率提高了0.46%;浮選精煤的灰分為10.57%,相對于柴油和煤油分別降低了1.74%和7.29%;浮選尾礦的灰分為83.66%,相對于柴油和煤油,提高了1.91%和0.98%。根據(jù)試驗結(jié)果可以看出,當捕收劑M101用量僅為傳統(tǒng)捕收劑的75%時,捕收性能已經(jīng)明顯提高,且選用M101作為捕收劑不需要加入起泡劑,降低了藥劑用量,進而可以降低了工藝成本。浮選結(jié)果表明M101的捕收能力最強,與接觸角測量結(jié)果一致。

3.2 抑制劑浮選試驗

按照圖1所示流程進行的浮選試驗,選用S-1、S-2和S-3作為抑制劑,用量為2000 g/t,選用M101作為捕收劑,用量為600 g/t。不同抑制劑浮選試驗結(jié)果見表8。

表8 不同抑制劑浮選試驗結(jié)果

由表8可以看出,當選用S-1作為抑制劑時,浮選精煤產(chǎn)率為30.88%,灰分為12.35%,可燃物回收率為60.96%,相對于選用S-2和S-3時,浮選精煤產(chǎn)率降低了2.71%和1.24%,灰分降低了7.66%和4.11%,可燃物回收率提高了1.96%和4.61%。相比之下,在3種抑制劑中選用 S-1作為抑制劑。

3.3 閉路試驗

閉路浮選試驗流程圖如圖2所示。

圖2 閉路浮選試驗流程圖

將浮選產(chǎn)品進行過濾、烘干、稱重,并計算精煤和尾煤的產(chǎn)率、灰分以及可燃物回收率,閉路浮選試驗結(jié)果見表9。

表9 閉路浮選試驗結(jié)果

由表9可以看出,經(jīng)過一次粗選兩次掃選兩次精選的浮選試驗流程后,精煤產(chǎn)率為40.26%,精煤灰分降至7.94%,可燃物回收率達到83.47%,浮選尾煤灰分達到86.24%,完全符合預(yù)期目標,實現(xiàn)了煤泥的高效分離。

4 結(jié)論

(1)捕收劑M101與煤泥作用后接觸角明顯增大,并且該接觸角大于煤油和柴油處理后煤泥的接觸角,這說明捕收劑M101可明顯提高煤泥的疏水性,增加煤泥的可浮性。

(2)選用淀粉、單寧、腐植酸鈉和CMC處理后煤矸石的接觸角均有所減小,這說明淀粉、單寧、腐植酸鈉和CMC均可以增加礦物的親水性。

(3)選用不同捕收劑進行浮選試驗,M101的捕收能力最強,而且M101兼具捕收與起泡功能,是一種高效的捕收劑。將淀粉、腐植酸鈉、CMC按照一定比例復(fù)配成組合成抑制劑S-1、S-2、S-3,選用組合抑制劑進行浮選試驗后發(fā)現(xiàn),S-1的降灰效果明顯,說明組合抑制劑S-1是一種優(yōu)良的抑制劑。

(4)使用M101作為捕收劑,S-1作為抑制劑,經(jīng)過“一粗-二掃-二精”浮選試驗流程后可以得到灰分為7.94%的精煤,精煤產(chǎn)率為40.26%,可燃物回收率為83.47%,浮選尾煤灰分為86.24%,實現(xiàn)了煤泥的高效分離。

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