陳良勇,胡小剛
(1.三峽金沙江川云水電開(kāi)發(fā)有限公司向家壩水力發(fā)電廠,四川 宜賓644612; 2.重慶大唐國(guó)際武隆水電開(kāi)發(fā)有限公司,重慶408506)
沙灣水電站位于四川省木里藏族自治縣境內(nèi),系木里河干流水電規(guī)劃“一庫(kù)六級(jí)”的第3級(jí)水電站。電站采用引水式開(kāi)發(fā),閘址位于木里河干流瓦郎溝溝口下游1.5 km處,右岸引水至沙灣大橋下游2 km處建廠發(fā)電。電站的水輪機(jī)型號(hào)為HLA351-LJ-305,發(fā)電型號(hào)為SF60-18/5500。電站具有日調(diào)節(jié)功能,共裝有4臺(tái)單機(jī)容量為60 MW的水輪發(fā)電機(jī)組,機(jī)組運(yùn)行最大水頭259.33 m,額定水頭220 m,額定轉(zhuǎn)速333.3 r/min。受某些客觀因素和技術(shù)條件的影響,沙灣水電站在建設(shè)過(guò)程中存在以下幾點(diǎn)問(wèn)題。
1)沙灣水電站閘址和廠址初設(shè)時(shí)均無(wú)實(shí)測(cè)水文資料,以該電站上游濯桑和下游呷姑站作為該水電站分析的依據(jù)站,以上游濯桑和下游呷姑站設(shè)計(jì)徑流成果,按照該電站集雨面積線性內(nèi)插,推求本電站徑流設(shè)計(jì)成果。閘址多年平均流量為103 m3/s,按面積線性內(nèi)插推求的本電站3個(gè)年份逐日平均流量為水能設(shè)計(jì)依據(jù)。該電站于2012年投產(chǎn),在2013年、2014年、2015年3年的運(yùn)行期該電站集雨面積入庫(kù)流量遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)流量。
2)該電站設(shè)計(jì)廠址開(kāi)工不久就出現(xiàn)涌水,導(dǎo)致大范圍變形體的問(wèn)題。隨后將廠房向下游遷建1 km,機(jī)組安裝高程較設(shè)計(jì)高程低1 m,電站實(shí)際運(yùn)行水頭較額定水頭要高,相應(yīng)的耗水率減小。
3)作為日調(diào)節(jié)水庫(kù),電站原設(shè)計(jì)裝機(jī)容量為240 MW 所對(duì)應(yīng)的最大引用流量為124 m3/s,而上游銜接卡基娃水庫(kù)為年調(diào)節(jié)水庫(kù),最大引用流量為216.1 m3/s,兩電站調(diào)峰流量不匹配。盡管沙灣電站有日調(diào)節(jié)庫(kù)容171.8萬(wàn)m3,可調(diào)約5 h調(diào)峰多余流量。若上游電站日調(diào)峰時(shí)間增長(zhǎng),該電站就有可能棄水。因此,將該電站裝機(jī)容量由240 MW增加到288 MW,相應(yīng)的最大引用流量增大到148 m3/s,將減少上游電站的日調(diào)峰產(chǎn)生的棄水,同時(shí)提高了本電站的調(diào)峰容量和電量,使電網(wǎng)的電量更加合理。
為了最大限度提高木里河水能資源利用率,同時(shí)考慮到電站的實(shí)際情況,經(jīng)過(guò)綜合研究分析,目前擬對(duì)沙灣水電機(jī)組進(jìn)行擴(kuò)容改造,每臺(tái)機(jī)組在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)容20%,即從60 MW擴(kuò)容至72 MW。擴(kuò)容后,水輪機(jī)型號(hào)保持不變,發(fā)電機(jī)型號(hào)變?yōu)镾F72-18/5500。
1)轉(zhuǎn)輪修型前準(zhǔn)備。根據(jù)機(jī)組技改增容論證報(bào)告[1-2]和原轉(zhuǎn)輪的上冠、下環(huán)流通參數(shù)及葉片型線參數(shù),按經(jīng)驗(yàn)提出修改數(shù)據(jù),再通過(guò)計(jì)算機(jī)流場(chǎng)分析軟件CFX(現(xiàn)在用的較多是FLuent,CFX,F(xiàn)LOTRAN等)來(lái)驗(yàn)證,不斷修正達(dá)到要求,并按修正后的最終數(shù)據(jù),做樣板用于轉(zhuǎn)輪修型及修復(fù)用。
2)轉(zhuǎn)輪改造內(nèi)容。現(xiàn)轉(zhuǎn)輪型號(hào)為HLA351為15+15長(zhǎng)短葉片,改造的主要內(nèi)容是葉片修型,并少量加工下環(huán)出口直徑。葉片修型分長(zhǎng)短葉片,其中長(zhǎng)葉片出水邊將截短,并將葉片出水邊修薄倒圓,長(zhǎng)短葉片的背面堆焊,正面去除部分,轉(zhuǎn)輪整體退火處理,注意用水玻璃保護(hù)轉(zhuǎn)輪法蘭面、螺孔等。清理轉(zhuǎn)輪,在立車(chē)上車(chē)加工轉(zhuǎn)輪外圓,上下梳齒及下環(huán)出口。將轉(zhuǎn)輪放在數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)上,數(shù)控鏜床上銑加工葉頭部正背面。轉(zhuǎn)輪放在數(shù)控龍門(mén)銑上加工長(zhǎng)葉片出水邊,出水邊先截短,再加工葉片背面并倒圓,鏟磨葉片型線,并用樣板檢查。轉(zhuǎn)輪進(jìn)行靜平衡試驗(yàn)。轉(zhuǎn)輪修型如圖1所示。
圖1轉(zhuǎn)輪葉片修型
1)發(fā)電機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)驗(yàn)算。根據(jù)機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行情況,額定功率在60 MW(水溫25℃)時(shí),冷風(fēng)溫度32℃,熱風(fēng)溫度65℃,冷熱風(fēng)溫差達(dá)33 K。額定功率在72 MW(水溫25℃)時(shí),通風(fēng)系統(tǒng)需帶走的損耗將由功率為60 MW的1 010 kW增加到功率為72 MW時(shí)的1 226 kW, 冷熱風(fēng)溫差將達(dá)40 K。為在72 MW時(shí),冷熱風(fēng)溫差下降到28 K,需把風(fēng)量提高42.8%。原因如下:
根據(jù)公式:Q0=ΔP/1.1Δt
式中:Q0為發(fā)電機(jī)總風(fēng)量,m3/s;ΔP為需要由冷卻器散出的損耗,kW;Δt為發(fā)電機(jī)額定工況時(shí)的風(fēng)溫升,K。
由上述公式得出發(fā)電機(jī)60 MW時(shí)總風(fēng)量Q0=27.8 m3/s,很顯然,該風(fēng)量已無(wú)法滿足發(fā)電機(jī)增容后的散熱需要。發(fā)電機(jī)增容到額定功率72 MW時(shí),冷熱風(fēng)溫差按28 K,需使發(fā)電機(jī)總風(fēng)量達(dá)Q0=39.7 m3/s。為此,需改造發(fā)電機(jī)。需更換發(fā)電機(jī)空冷器,改造通風(fēng)系統(tǒng),增加轉(zhuǎn)子的壓頭,降低定子與空冷器的風(fēng)阻,封堵漏風(fēng),大幅度提高發(fā)電機(jī)的風(fēng)量。
2)發(fā)電機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)改造。轉(zhuǎn)子的散熱主要靠轉(zhuǎn)子通風(fēng)溝的出風(fēng)及磁極間上、下端的進(jìn)風(fēng)進(jìn)行散熱的,而現(xiàn)機(jī)組的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子采用無(wú)風(fēng)扇結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子磁極僅有徑向風(fēng)而極間進(jìn)風(fēng)幾乎沒(méi)有,因此造成發(fā)電機(jī)總風(fēng)量明顯偏低,如何提高電機(jī)有效風(fēng)量,增加增快轉(zhuǎn)子表面吹拂以期降低定、轉(zhuǎn)子溫升才是本次增容改造成功的關(guān)鍵。增加增快轉(zhuǎn)子表面吹拂最有效的辦法可采取在轉(zhuǎn)子的上、下端加裝風(fēng)斗[1]。
轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),裝在磁極兩端的風(fēng)斗使冷風(fēng)由磁極端軸向?qū)雰蓸O之間,與轉(zhuǎn)子的徑向氣流并聯(lián),在定子風(fēng)溝入口處形成高壓,提高定子風(fēng)溝的風(fēng)速,因而使有效風(fēng)量大大提高。利用冷風(fēng)在進(jìn)入風(fēng)斗前的先期旋轉(zhuǎn),在定子上下端部線圈處形成冷風(fēng)環(huán)流,對(duì)定子上下端部線圈的冷卻非常有利。 實(shí)踐證明,使風(fēng)斗出口正對(duì)磁極兩端的吹拂,可使轉(zhuǎn)子平均溫升降低10~15 K,可使定子溫升降低10~20 K。采用轉(zhuǎn)子磁極上下端裝風(fēng)斗的密閉自循環(huán)通風(fēng)冷卻系統(tǒng)。冷卻空氣經(jīng)轉(zhuǎn)子支架、磁軛環(huán)隙和風(fēng)斗加壓后進(jìn)入轉(zhuǎn)子極間和氣隙冷卻磁極線圈,再經(jīng)定子徑向通風(fēng)溝冷卻定子線圈和鐵心后,到達(dá)空氣冷卻器入口,經(jīng)冷卻后重新進(jìn)入循環(huán)風(fēng)路。發(fā)電機(jī)進(jìn)行通風(fēng)改造后使發(fā)電機(jī)內(nèi)部空氣分布均勻合理,冷卻空氣利用率高,定子繞組、定子鐵心、勵(lì)磁繞組和發(fā)電機(jī)端部繞組均能得到良好冷卻。磁極上下端加裝風(fēng)斗,沒(méi)有擋風(fēng)板結(jié)構(gòu),如圖2所示,冷卻空氣在風(fēng)斗的吸風(fēng)作用下從軸向進(jìn)入極間和氣隙。
圖2發(fā)電機(jī)磁極加裝上、下風(fēng)斗結(jié)構(gòu)
風(fēng)斗式通風(fēng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。為了安全和檢修安裝方便,拆除原機(jī)定子上下端的水平及立式擋風(fēng)板,僅僅利用原機(jī)磁軛拉緊螺桿在磁極上下端各安裝一圈旋轉(zhuǎn)風(fēng)斗,實(shí)踐證明,對(duì)安裝、檢查測(cè)量氣隙、檢查磁極接頭和磁極健、檢修風(fēng)閘等都非常方便。散熱效率高,由圖3可見(jiàn),轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),裝在磁極兩端的風(fēng)斗使冷風(fēng)由磁極端軸向?qū)雰蓸O之間,與轉(zhuǎn)子的徑向氣流并聯(lián),在定子風(fēng)溝入口處形成高壓,提高定子風(fēng)溝的風(fēng)速。利用冷風(fēng)在進(jìn)入風(fēng)斗前的先期旋轉(zhuǎn),在定子上下端部線圈處形成冷風(fēng)環(huán)流,對(duì)定子上下端部線圈的冷卻非常有利。改變風(fēng)斗出風(fēng)口與磁極的相對(duì)位置,可以改變風(fēng)斗對(duì)定子或?qū)D(zhuǎn)子的導(dǎo)流吹拂作用,實(shí)踐證明,使風(fēng)斗出口正對(duì)磁極線圈兩端的吹拂,可使轉(zhuǎn)子平均溫升降低10~15 K;如風(fēng)斗出口正對(duì)兩磁極間,可使定子溫升降低8~19 K。
圖3風(fēng)斗式通風(fēng)系統(tǒng)圖
3)空氣冷卻器改造。隨著技術(shù)的發(fā)展,與過(guò)去設(shè)計(jì)制造的空冷器相比,當(dāng)前的空冷器冷卻技術(shù)和冷卻效果有著很大的進(jìn)步[2]。本次空冷器的改造,一方面增加空冷器的換熱容量,另一方面采用新型空冷器結(jié)構(gòu),提高空冷器的換熱效果。采用新型高效穿片式空氣冷卻器,經(jīng)已運(yùn)行電站的性能測(cè)試和認(rèn)證,該型冷卻器換熱元件達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
本次增容改造需要更換的高效率的空氣冷卻器。在發(fā)電機(jī)定子機(jī)座周?chē)?,?duì)稱地布置4件水冷式空氣冷卻器,形成一密閉自循環(huán)的空氣冷卻系統(tǒng)。空氣冷卻器備有足夠的散熱余量,當(dāng)1臺(tái)冷卻器退出運(yùn)行時(shí),發(fā)電機(jī)也能在額定容量運(yùn)行工況下安全運(yùn)行,且各部分溫升符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)??諝饫鋮s器的冷卻管采用BFe10-1-1白銅管,其結(jié)構(gòu)具有防堵和防熱應(yīng)變能力。散熱方式采用熱交換效率高的穿片式。冷卻器供水水壓為0.2~0.4 MPa,按0.7 MPa設(shè)計(jì),其試驗(yàn)壓力為設(shè)計(jì)壓力的1.5倍,歷時(shí)60 min無(wú)滲漏。冷卻器管中水的流速不超過(guò)1.5m/s。冷卻器為防止由于沉淀物的聚積堵塞冷卻水管。冷卻器可雙向換向運(yùn)行。
1.3.1參數(shù)變化
主變?nèi)萘坑?0 MVA擴(kuò)容為83 MVA后,有如下參數(shù)變化。
1)額定電流。擴(kuò)容后主變的額定電流分別是:高壓側(cè)208.4 A,低壓側(cè)4 563.8 A,增加比例均為3.75%。經(jīng)核算,變壓器內(nèi)部繞組和引線無(wú)須更換,即可滿足變壓器擴(kuò)容后運(yùn)行要求。在外部組件方面,現(xiàn)有4臺(tái)主變所選用的原無(wú)勵(lì)磁開(kāi)關(guān)電流為630 A,高壓套管額定電流為1 250 A,低壓套管額定電流6 300 A,顯然足以滿足擴(kuò)容后的要求,因此,這些外部組件也無(wú)須更換。
2)負(fù)載損耗。變壓器擴(kuò)容后,變壓器的空載損耗將保持不變,即仍然為44 kW;而負(fù)載損耗與容量比的平方成正比,最大的負(fù)載損耗(一般位于最小分接)為298 kW,即相比對(duì)應(yīng)原值增加了20 kW左右,也是變壓器擴(kuò)容之后,總損耗約增加了20 kW左右。
1.3.2改造方案
因原80 MVA變壓器在設(shè)計(jì)時(shí),內(nèi)部設(shè)計(jì)均有比較充分的裕度,因此,擴(kuò)容后,變壓器內(nèi)部無(wú)需任何更改,也不涉及現(xiàn)場(chǎng)吊芯??紤]到增加的總損耗,為了保證變壓器在83MVA額定容量長(zhǎng)期可靠運(yùn)行時(shí),并使變壓器油及繞組維持之前的溫升水平,該次改造方式是將現(xiàn)有冷卻器容量由250 kW全部更換為300 kW[3],新設(shè)計(jì)制造的冷卻器安裝尺寸與原接口尺寸相同。
沙灣水電機(jī)組增容改造技術(shù)主要對(duì)水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪葉片進(jìn)行了優(yōu)化修型,對(duì)發(fā)電機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)、變壓器冷卻器的優(yōu)化進(jìn)行了深入研究。預(yù)計(jì)機(jī)組改造完工后,電站裝機(jī)容量的增大,將大幅度減少棄水量,同時(shí),機(jī)組性能將得到改善,電站運(yùn)行的安全穩(wěn)定性及經(jīng)濟(jì)效益將得到顯著提升。