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壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子強(qiáng)烈振動(dòng)的系統(tǒng)診斷

2019-05-03 02:10董玉華李明日陳建江
設(shè)備管理與維修 2019年19期
關(guān)鍵詞:渦動(dòng)油膜停機(jī)

董玉華,王 平,李明日,陳建江

(1.中國(guó)石油大慶石化公司,黑龍江大慶 163714;2.北京博華信智科技股份有限公司,北京 100029;3.北京朗夫賽弗技術(shù)有限公司,北京 100085)

0 引言

在對(duì)運(yùn)行機(jī)組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)及故障診斷中,發(fā)現(xiàn)有很多機(jī)組部件強(qiáng)烈振動(dòng),通過(guò)采集和監(jiān)測(cè)振動(dòng)數(shù)據(jù)得出診斷結(jié)論,根據(jù)診斷結(jié)論提出措施進(jìn)行多次改進(jìn)而不見(jiàn)效果。例如,有些設(shè)備在長(zhǎng)達(dá)十幾天、幾十天甚至一年多的時(shí)間里,進(jìn)行了多次的轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡處理、軸系對(duì)中處理、機(jī)組基礎(chǔ)支撐緊固狀態(tài)處理、管線支撐部分處理、換瓦、調(diào)整軸瓦安裝間隙等改善手段,得不到預(yù)期效果,給企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失和形成環(huán)保危害隱患等;問(wèn)題往往出在故障機(jī)理不清楚、僅僅關(guān)注表現(xiàn)出振動(dòng)過(guò)大的轉(zhuǎn)子本身,沒(méi)有把振動(dòng)過(guò)大的轉(zhuǎn)子與整機(jī)系統(tǒng)、流程系統(tǒng)、自然環(huán)境系統(tǒng)、轉(zhuǎn)子材料微觀金相組織作為有機(jī)的整體考慮。通過(guò)實(shí)例,從機(jī)組的工藝流程環(huán)境系統(tǒng)、自然環(huán)境系統(tǒng),綜合分析并解決旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)過(guò)大問(wèn)題,由此說(shuō)明,如果對(duì)于一些故障原因不明顯,僅在機(jī)組本體實(shí)施改善措施而沒(méi)有效果的轉(zhuǎn)子強(qiáng)烈振動(dòng)問(wèn)題,應(yīng)全面考慮大范圍系統(tǒng)環(huán)境因素。

1 轉(zhuǎn)子振動(dòng)過(guò)大的系統(tǒng)環(huán)境延伸分析

在旋轉(zhuǎn)機(jī)械的狀態(tài)監(jiān)測(cè)及故障診斷過(guò)程中,大部分設(shè)備轉(zhuǎn)子振動(dòng)過(guò)大問(wèn)題,可以通過(guò)在線與離線采集和分析振動(dòng)及相關(guān)數(shù)據(jù)得出故障原因和機(jī)理,針對(duì)機(jī)組本體提出解決方案,實(shí)施后會(huì)由明顯改善;但還有少部分設(shè)備的轉(zhuǎn)子振動(dòng)過(guò)大問(wèn)題,僅分析振動(dòng)數(shù)據(jù)無(wú)法得出癥結(jié)所在,在機(jī)組本體采取改善措施幾乎沒(méi)有效果,這些設(shè)備在企業(yè)中又非常關(guān)鍵,而且會(huì)產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益影響,因此必須擴(kuò)大故障原因和機(jī)理的分析范圍,不僅要考慮轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡問(wèn)題、軸系的對(duì)中問(wèn)題、軸瓦的安裝及質(zhì)量、機(jī)組本體的所有常見(jiàn)問(wèn)題;還要把范圍擴(kuò)大到石油化工系統(tǒng)流程中,擴(kuò)大到自動(dòng)控制系統(tǒng)、設(shè)備所處的自然環(huán)境、轉(zhuǎn)子金屬材料的金相組織等,才能徹底解決轉(zhuǎn)子振動(dòng)過(guò)大問(wèn)題。

2 大氣參數(shù)造成的轉(zhuǎn)子振動(dòng)異常

一臺(tái)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)的軸流與離心式空氣壓縮機(jī),轉(zhuǎn)速8100 r/min,流量48 000 m3/h 與49 000 m3/h。給油潤(rùn)滑油總管壓力0.252 MPa,油溫38 ℃(日常狀態(tài))。在壓縮機(jī)入口流量48 000 m3/h 狀態(tài)下,壓縮機(jī)入口側(cè)2 測(cè)點(diǎn)振動(dòng)最小振幅位移峰峰值30 μm,每天24 h 中,多數(shù)時(shí)間振幅超過(guò)30 μm,而在下午15:00 到16:30之間,振動(dòng)呈波動(dòng)狀態(tài),最大超過(guò)60 μm,振幅超過(guò)60 μm 時(shí),45 Hz 的低頻分量幅值超過(guò)1 倍頻分量幅值,見(jiàn)圖1、圖2。

圖1 低頻渦動(dòng)小時(shí)的譜圖

圖2 低頻渦動(dòng)大時(shí)的譜圖

氣溫32 ℃時(shí),振幅最大46 μm。氣溫26 ℃時(shí),振幅最大37 μm。此時(shí)45 Hz 的低頻成分幅值較小。根據(jù)機(jī)組目前振動(dòng)的特點(diǎn)和分析數(shù)據(jù)確認(rèn):壓縮機(jī)振動(dòng)波動(dòng)主要是由于壓縮機(jī)2 段之后的流道內(nèi)發(fā)生氣流旋轉(zhuǎn)分離所致;依據(jù)是:①壓縮機(jī)入口開(kāi)度已達(dá)99.89%、導(dǎo)葉-9°流量只有49 000 m3/h,說(shuō)明流道通流截面有減小處;②振動(dòng)波動(dòng)大時(shí)頻譜圖中45 Hz 分量幅值>1 倍頻;③在一周時(shí)間里測(cè)量吸氣環(huán)境的溫度和濕度數(shù)據(jù),溫度和濕度高時(shí)1 段入口體積流量沒(méi)變,但經(jīng)計(jì)算得出一段后析出20 多千克水、加之冷卻,其后進(jìn)入2 段的體積流量,約比溫度和濕度低時(shí)每小時(shí)體積流量少數(shù)百甚至上千立方米。

改善措施:壓縮機(jī)的入口流量保持在49 000 m3/h 附近運(yùn)行。調(diào)整流量后,振動(dòng)回復(fù)正常。

如果最高氣溫降到20 ℃以下時(shí),濕度降低后,再適當(dāng)調(diào)整流量范圍。從而說(shuō)明分析診斷這類(lèi)從大氣環(huán)境直接吸氣的機(jī)組故障時(shí),環(huán)境溫度、濕度也是不可忽視的條件。

3 控制系統(tǒng)問(wèn)題造成轉(zhuǎn)子振動(dòng)過(guò)大案例

3.1 伺服閥內(nèi)油中雜質(zhì)超標(biāo)

乙烯透平壓縮機(jī)組的透平蒸汽控制閥出現(xiàn)持續(xù)震蕩。對(duì)此,2011 年12 月開(kāi)始多次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集。分別在透平機(jī)體蒸汽控制閥的上座部位、油動(dòng)缸體、調(diào)速油管線等多個(gè)測(cè)點(diǎn)采集振動(dòng)信號(hào),提取大型透平壓縮機(jī)組故障診斷及維修決策輔助系統(tǒng)采集的透平轉(zhuǎn)子相對(duì)軸振動(dòng)位移信號(hào)和頻譜圖,利用便攜式分析儀直接從機(jī)組(申克)在線振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀表的緩沖器后采集機(jī)組的軸振動(dòng)信號(hào)。見(jiàn)圖3、圖4。

圖3 油管線及調(diào)速機(jī)構(gòu)測(cè)點(diǎn)位置

圖4 機(jī)組測(cè)點(diǎn)位置

根據(jù)測(cè)得的數(shù)據(jù)分析,機(jī)組相關(guān)測(cè)點(diǎn)的振幅值不大,調(diào)速器系統(tǒng)壓力油管線振幅最大73 μm。但采集的數(shù)據(jù)說(shuō)明問(wèn)題的危害性比較明顯。分析三種方式采集的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)殼體閥和轉(zhuǎn)子明顯存在1.5~3 Hz 的低頻成分,且幅值很高。從現(xiàn)象分析,首先經(jīng)常造成機(jī)組的轉(zhuǎn)速波動(dòng),造成透平的軸位移波動(dòng),波動(dòng)范圍-4.9~-6.9 mil。其次會(huì)造成零部件、密封、軸承的磨損加劇,零部件的疲勞等。

根據(jù)機(jī)組電子液壓式調(diào)速的結(jié)構(gòu)原理、控制電路特點(diǎn)初步分析,造成透平蒸汽控制閥持續(xù)震蕩,進(jìn)而造成機(jī)組軸振動(dòng)、管線振動(dòng)的原因有2 種可能:①伺服閥內(nèi)油中雜質(zhì)超標(biāo);②控制、穩(wěn)定電路故障。后經(jīng)GE 國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家確認(rèn),造成透平蒸汽控制閥持續(xù)震蕩的原因是伺服閥內(nèi)的油中雜質(zhì)超標(biāo)。

該案例說(shuō)明,振動(dòng)表現(xiàn)在機(jī)組本體上,引起的原因不一定在機(jī)組本體的機(jī)械部件范圍,通過(guò)對(duì)汽輪機(jī)電子調(diào)速系統(tǒng)分析改善,問(wèn)題得到解決。

3.2 控制邏輯問(wèn)題

某石化80 萬(wàn)噸/年乙烯裝置制冷透平壓縮機(jī)組正常開(kāi)工數(shù)天后,發(fā)生振動(dòng)過(guò)大連鎖停機(jī)(88.9 μm 停機(jī)),最多一天3次振動(dòng)超標(biāo)自動(dòng)連鎖停機(jī),機(jī)組裝有BH5000C 在線遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)診斷系統(tǒng),遠(yuǎn)程系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析結(jié)論是壓縮機(jī)喘振引起,并且給企業(yè)發(fā)出正式診斷報(bào)告,但現(xiàn)場(chǎng)仍無(wú)法控制振動(dòng)過(guò)大跳車(chē)問(wèn)題。每停機(jī)一次直接造成原料費(fèi)用損失1 千多萬(wàn)元人民幣,產(chǎn)值1 億多人民幣。圖5 是遠(yuǎn)程診斷報(bào)告中的振動(dòng)與轉(zhuǎn)速趨勢(shì)及譜圖。

圖5 停機(jī)前后的振動(dòng)趨勢(shì)及譜圖

調(diào)取BH5000C 系統(tǒng)的振動(dòng)數(shù)據(jù)、DCS 數(shù)據(jù)圖表,分析防喘系統(tǒng)的動(dòng)作過(guò)程;凌晨1:30 發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)的防喘控制邏輯不適合該機(jī)組的實(shí)際情況,上午與3C 公司負(fù)責(zé)壓縮機(jī)控制的工程師溝通,下午與主機(jī)廠工程師溝通,他們同意修改機(jī)組防喘控制邏輯,當(dāng)天下午實(shí)施后,問(wèn)題得到解決。案例說(shuō)明,分析出振動(dòng)過(guò)大停機(jī)直接原因后,還要找出解決問(wèn)題的措施,從控制系統(tǒng)防喘控制邏輯入手,改善控制邏輯,使問(wèn)題得到解決。

4 化工反應(yīng)過(guò)程造成的轉(zhuǎn)子振動(dòng)過(guò)大

煤化工裝置的一臺(tái)透平壓縮機(jī)組,2010 年至2014 年年底已平穩(wěn)運(yùn)行5 年,壓縮機(jī)兩端振動(dòng)皆為十幾微米,運(yùn)行期間機(jī)組都是滿負(fù)荷工況。2014 年底大修,再開(kāi)車(chē)一段時(shí)間后,機(jī)組振動(dòng)開(kāi)始波動(dòng),最終于2015 年4 月17 日振動(dòng)幅值波動(dòng)超過(guò)機(jī)組停車(chē)值,壓縮機(jī)負(fù)荷變大振動(dòng)也變大,最終導(dǎo)致連鎖停機(jī)。為避免停機(jī),壓縮機(jī)及裝置一直在50%負(fù)荷運(yùn)行,企業(yè)運(yùn)行一年承受1.8 億元人民幣的經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)還存在巨大的安全環(huán)保隱患。機(jī)組概貌及測(cè)點(diǎn)位置見(jiàn)圖6。

4 月27 日進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)了解情況后,對(duì)機(jī)組多種工況下對(duì)應(yīng)的振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析,初步分析結(jié)果,振動(dòng)過(guò)大主要由低頻渦動(dòng)類(lèi)問(wèn)題引起。低頻渦動(dòng)故障種類(lèi)包括旋轉(zhuǎn)失速、喘振、密封內(nèi)氣流激振、較嚴(yán)重的松動(dòng)、碰摩故障、徑向軸瓦油膜渦動(dòng)、徑向軸瓦油膜振蕩。

透平和壓縮機(jī)兩端軸承振動(dòng)信號(hào)頻譜中皆存在同樣的低頻成分,隨著轉(zhuǎn)速變化,低頻成分從0.33 倍頻逐漸增加到0.46 倍頻。油膜渦動(dòng)特征頻率為0.42~0.48 倍頻,油膜振蕩特征頻率為1 倍的臨界轉(zhuǎn)速(壓縮機(jī)橫向一臨界轉(zhuǎn)速2350 r/min,39 Hz),通常發(fā)生在工作轉(zhuǎn)速超過(guò)2 倍的第一階臨界轉(zhuǎn)速以上時(shí),另外當(dāng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速在2 倍的第一階臨界轉(zhuǎn)速以上降速時(shí),振幅隨流量負(fù)荷減小而明顯增大,不符合油膜振蕩規(guī)則,而油膜渦動(dòng)和振蕩對(duì)負(fù)荷的變化都不敏感。據(jù)此可排除這兩者的影響。

圖6 機(jī)組概貌圖及測(cè)點(diǎn)位置

診斷結(jié)論:

(1)通過(guò)監(jiān)測(cè)過(guò)程中,轉(zhuǎn)速在2 倍臨界轉(zhuǎn)速以上時(shí)的“升降速驗(yàn)證”,可以排除油膜渦動(dòng)和油膜振蕩問(wèn)題。

(2)引起振動(dòng)的主要原因是循環(huán)段流量過(guò)大,合成段流量過(guò)小產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)分離。

改進(jìn)措施:

(1)運(yùn)行中盡量保證合成段流量在額定工況。例如:轉(zhuǎn)速在4700 r/min 時(shí),質(zhì)量流量保證在300 t/h 左右(視組分輕重及工況優(yōu)化運(yùn)行)。

(2)循環(huán)段流量保證在額定工況范圍。

(3)合成塔溫度提高10 ℃。

采取改進(jìn)措施后,壓縮機(jī)負(fù)荷提高到95%以上,每年節(jié)省費(fèi)用1.8 億元人民幣,同時(shí)消除了安全環(huán)保事故隱患。

該案列沒(méi)有在壓縮機(jī)本體上采取任何檢維修工作,而是將解決問(wèn)題的“系統(tǒng)”范圍延伸到距離壓縮機(jī)很遠(yuǎn)的合成塔。還有很多類(lèi)似案例,如三一重工生產(chǎn)的離心壓縮機(jī)軸系不平衡問(wèn)題,企業(yè)沒(méi)花一分錢(qián)問(wèn)題得以解決;山東京博石化的富氣壓縮透平壓縮機(jī)組強(qiáng)烈振動(dòng),每天數(shù)次振動(dòng)超過(guò)100 μm 停機(jī)值,經(jīng)常達(dá)到130~150 μm,從大“系統(tǒng)”范圍分析故障機(jī)理,以極低成本解決了問(wèn)題。

5 結(jié)束語(yǔ)

隨著設(shè)備監(jiān)測(cè)診斷技術(shù)應(yīng)用的深入和推廣,對(duì)于單一的軸系不對(duì)中、轉(zhuǎn)子不平衡、軸承磨損、斷葉片、油膜渦動(dòng)及振蕩、旋轉(zhuǎn)分離及喘振等故障,利用在線或離線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),可及時(shí)分析出結(jié)論;而長(zhǎng)時(shí)間困擾現(xiàn)場(chǎng)的、造成重大經(jīng)濟(jì)損失的棘手故障,多數(shù)是類(lèi)似上述案例類(lèi)型的故障,引起這類(lèi)故障的根本原因往往不在設(shè)備主機(jī),可能要延伸到系統(tǒng)較大范圍的環(huán)境中,如:轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)、保護(hù)控制系統(tǒng)、材料的微觀金相組織、大氣環(huán)境溫度和濕度、化工工藝系統(tǒng)等。因此采取頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳的方式分析機(jī)組故障原因,可能會(huì)造成很大的經(jīng)濟(jì)損失,因此在發(fā)生疑難故障時(shí),要將分析的范圍擴(kuò)大。

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