徐 開 黃 群 王 松
1.上海上電漕涇發(fā)電有限公司;
2.上海明華電力科技有限公司
某公司1 000MW機(jī)組高旁閥門進(jìn)出口分別與主蒸汽管、再熱冷段蒸汽管相連,閥門進(jìn)口材質(zhì)為SA336-F92,進(jìn)口設(shè)計(jì)溫度610℃,出口變徑管和噴管材質(zhì)為SA182-F91,規(guī)格為Φ508mm×44mm,出口設(shè)計(jì)溫度528℃;冷再管道材質(zhì)為A691 1-1/4Cr CL22,閥門噴管后管道經(jīng)過噴水調(diào)節(jié)閥減溫,連接冷再管道。現(xiàn)場檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),返修備品噴管硬度值偏低,擴(kuò)大檢查發(fā)現(xiàn)4只高旁噴管中有2只均存在類似情況。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了現(xiàn)場金相、常溫和高溫拉伸等試驗(yàn),并對其軟化原因進(jìn)行分析,采取對應(yīng)措施。
選擇硬度異常的高旁噴管進(jìn)行取樣分析。高旁噴管安裝及結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 高旁閥門及噴管(虛框內(nèi))
采用直讀式光譜儀對高旁噴管進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果如表1所示。由表1可見,高旁噴管的化學(xué)成分滿足DL/T 869-2012《火力電廠焊接技術(shù)規(guī)程》對F91材料的要求。
為了避免硬度檢測區(qū)域的偶然性,采用同型號(hào)的EQUOTIP BAMBINO2里氏硬度計(jì)對噴管外表面、內(nèi)表面及橫截面等多處進(jìn)行硬度檢測,檢測硬度值約為145~150 HBHLD,低于DL/T 438-2016對F91的要求的下限值175HB[1]。
實(shí)際檢測中,9%Cr鋼里氏硬度,檢測值與實(shí)際值經(jīng)常有一定的差異[2-3],因此DL/T 438-2016中要求,里氏硬度檢測結(jié)果異常時(shí),宜采用便攜式布氏硬度計(jì)進(jìn)行校核。
為了避免試驗(yàn)儀器及試驗(yàn)方法對硬度結(jié)果產(chǎn)生的影響,對硬度異常的高旁噴管取樣,并分別進(jìn)行里氏硬度與布氏硬度檢測。試樣要求和測試方法按照GB/T 231.1-2009《金屬布氏硬度測試試驗(yàn)》[4]第1部分:測試方法 和GB/T 17391.1-2014《金屬材料里氏硬度測試試驗(yàn)》[5]第1部分的測試方法執(zhí)行,檢測結(jié)果如表2所示。由表2可以看出,經(jīng)便攜式布氏硬度計(jì)校核后的硬度值高于相同檢測條件下里氏硬度結(jié)果,但仍低于DL/T 438-2016對F91的要求的下限值175HB。
里氏硬度計(jì)轉(zhuǎn)換的布氏硬度值與實(shí)測布氏硬度值有一定的負(fù)偏差(約-10HB左右)。在滿足里氏硬度測試條件下(試樣的質(zhì)量、厚度及表面處理等要求[5]),偏差原因?yàn)橛捕扔?jì)換算關(guān)系不準(zhǔn)確。里氏硬度計(jì)內(nèi)置里氏硬度與布氏硬度的換算曲線,但曲線是基于碳鋼和低合金鋼硬度數(shù)據(jù),對于F91高合金鋼來說,存在一定的差異性,文獻(xiàn)[6]表明,差異性主要來自屈強(qiáng)比。因此,在用里氏硬度計(jì)測試9Cr%鋼時(shí),考慮儀器帶來的偏差對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行修正校核。
在硬度試樣上取樣,分別進(jìn)行常溫及高溫短時(shí)拉伸試驗(yàn),試樣規(guī)格為Ф10mm×長150mm。拉伸結(jié)果如表3和表4所示。
表1化學(xué)成分測試(wt%)
表2里氏轉(zhuǎn)換布氏硬度和實(shí)驗(yàn)室布氏硬度結(jié)果
表3常溫短時(shí)力學(xué)性能
表4高溫短時(shí)力學(xué)性能
由表3和表4可見,硬度值偏低區(qū)域的試樣,常溫屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度均低于ASME相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,斷后伸長率滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,屈強(qiáng)比在0.51~0.59區(qū)間。
高溫下(530℃和600℃)屈服強(qiáng)度也低于標(biāo)準(zhǔn)要求。其中600℃的性能指標(biāo)屈服強(qiáng)度為198MPa,530℃下的屈服強(qiáng)度為278MPa(通過內(nèi)插法插值計(jì)算)。結(jié)果表明F91材料的試樣隨著硬度的降低,其強(qiáng)度也隨之下降,但其塑性指標(biāo)有所提升。當(dāng)試樣硬度值比下限值低15HB時(shí),屈服強(qiáng)度相比標(biāo)準(zhǔn)要求最小值下降約25%,當(dāng)硬度比下限值低20HB時(shí),下降約33%。
“碳鋼和低合金鋼”里氏硬度與“高合金鋼”的差異來自屈強(qiáng)比。
圖2是高旁噴管低硬度區(qū)域的顯微組織形貌。從圖2可以看出,基體組織為回火馬氏體+鐵素體。組織內(nèi)雖然保持了一定的馬氏體板條形貌,但是卻發(fā)生了不同程度的鐵素體化(圖中箭頭所示),部分區(qū)域內(nèi)馬氏體位向比較模糊,主要以鐵素體組織存在。
圖2 (a)高旁噴管金相組織
圖2 (b)高旁噴管金相組織
通過對原始記錄、安裝記錄、現(xiàn)場焊縫、母材檢驗(yàn)和運(yùn)行專業(yè)了解:原始記錄檔案室無記錄,安裝記錄檢驗(yàn)報(bào)告正常,現(xiàn)場連接管道和焊縫硬度、組織均正常;高旁閥后運(yùn)行最高溫度350℃左右,鍋爐啟動(dòng)時(shí)最高溫度為450℃,高旁閥后溫度超過380℃時(shí),自動(dòng)投減溫水,由此可以判定:噴管F91材料硬度偏低和組織異常是由F91制造過程中熱處理工藝不當(dāng)造成的。
正常情況下,對于F91鍛件,熱處理需要經(jīng)歷正火和回火兩個(gè)階段,正火溫度范圍應(yīng)為1 040℃~1 095℃,回火溫度不低于730℃?;鼗鸷笮纬删鶆虻陌鍡l馬氏體組織。從前文試驗(yàn)結(jié)果看,造成噴管材質(zhì)不良的原因是組織內(nèi)出現(xiàn)一定量的鐵素體,馬氏體板條結(jié)構(gòu)不明顯??梢酝茢?,高旁噴管回火過程中回火溫度過高且保溫時(shí)間較長,碳含量過飽和的馬氏體板條在AC1以上溫度部分奧氏體化,析出的碳在晶界處偏析,成為回復(fù)再結(jié)晶的新核,使原細(xì)密均勻的馬氏體板條變得模糊;此外,參與奧氏體化的板條馬氏體碳含量降低,降溫過程緩慢[7]不足以形成板條馬氏體的過冷度,繼而形成強(qiáng)度硬度偏低的鐵素體,因此高旁噴管硬度強(qiáng)度降低,而塑性提高。
考慮到噴管硬度和金相組織不符合要求,通常處理方法是在檢修期間進(jìn)行更換或者回廠熱處理和安全性評估監(jiān)督運(yùn)行。由于檢修計(jì)劃的因素,且該設(shè)備無備品,因此采用正火+回火的調(diào)質(zhì)熱處理工藝消除異常[8]。工藝如下:正火升溫速度為125℃/h;1 050℃~1 068℃恒溫1h后空冷;馬氏體轉(zhuǎn)變溫度為100℃恒溫2h;回火升溫速度為140℃/h;恒溫750℃~760℃,恒溫3h后空冷,如圖3所示。
圖3 調(diào)質(zhì)處理工藝
調(diào)質(zhì)處理后,對噴管兩側(cè)、中間和內(nèi)壁進(jìn)行硬度測試,抽檢2處進(jìn)行金相試驗(yàn)。平均硬度范圍為190HB~215HB,金相組織與F91正常組織相符,如圖4所示。并對管道和法蘭的變形情況進(jìn)行測量,檢驗(yàn)結(jié)果無變形,如圖5所示。
圖4 調(diào)質(zhì)處理后金相組織
圖5 變形情況檢測
(1)受監(jiān)范圍的金屬材料及部件在入庫、安裝前后應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。
(2)噴管F91鍛件母材硬度偏低,與其回火溫度過高、保溫時(shí)間長有關(guān),可以通過正火+回火處理。
(3)采用里氏硬度計(jì)檢測F91/P91,硬度值偏低應(yīng)采用布氏硬度計(jì)進(jìn)行校核,若無便攜式硬度計(jì),應(yīng)采用對比試驗(yàn)進(jìn)行修正。
(4)采用重新正火+回火(調(diào)質(zhì))處理恢復(fù)F91鋼的力學(xué)性能,是基于傳統(tǒng)馬氏體鋼的強(qiáng)化機(jī)理,而F91鋼采用該工藝處理后的高溫長期性能還缺乏系統(tǒng)的試驗(yàn)數(shù)據(jù),尚需開展相關(guān)的試驗(yàn)研究工作,并跟蹤現(xiàn)場管件運(yùn)行過程中的組織性能演化情況。