侯志林,李進(jìn)伏,張健磊,劉東旭,王海生
(中車唐山機(jī)車車輛有限公司,河北 唐山 064000)
動(dòng)車組重型設(shè)備一般都懸吊安裝在車輛下部。在高速運(yùn)行以及緊急制動(dòng)時(shí),懸吊設(shè)備會(huì)產(chǎn)生很大的動(dòng)態(tài)載荷并發(fā)生一定頻率的振動(dòng),這種動(dòng)態(tài)載荷和振動(dòng)會(huì)對(duì)列車運(yùn)行的安全性、平穩(wěn)性、舒適性以及運(yùn)行壽命產(chǎn)生很大影響。本文對(duì)某型高速動(dòng)車組車下輔助變流器主風(fēng)扇附近的箱體裂紋問題進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,并提出了改進(jìn)方案。
輔助變流器(Auxiliary Power Supply,以下簡(jiǎn)稱APS)通過減振元件與車體底架邊梁連接,外側(cè)裙板和底板安裝在APS箱體上,形成設(shè)備艙模塊結(jié)構(gòu)。由于運(yùn)行里程的積累,APS主風(fēng)扇電機(jī)安裝座附近出現(xiàn)裂紋,裂紋位于安裝點(diǎn)處,從固定點(diǎn)周圍延伸到了底座邊緣。
初步分析,裂紋屬疲勞損壞。因?yàn)锳PS風(fēng)扇箱體為2mm的板材結(jié)構(gòu),風(fēng)扇吊掛在風(fēng)扇箱體上,共有4個(gè)連接點(diǎn),風(fēng)扇箱體板長(zhǎng)期承受垂向載荷,在列車運(yùn)行過程中,會(huì)產(chǎn)生沖擊和振動(dòng),同時(shí)在風(fēng)扇工作時(shí)風(fēng)扇電機(jī)產(chǎn)生自振,風(fēng)扇箱體由于長(zhǎng)期受振動(dòng)影響且板材結(jié)構(gòu)剛度較差,導(dǎo)致螺栓連接處發(fā)生疲勞或焊縫附近發(fā)生疲勞破壞。
引起APS主風(fēng)扇底座振動(dòng)的原因有以下可能。
(1)從車體傳至APS箱的振動(dòng)。沖擊與振動(dòng)結(jié)果顯示,來自車體的振動(dòng)會(huì)由軸承吸收,所以該原因可以排除。
(2)APS變壓器的振動(dòng)。計(jì)算顯示在120Hz頻率時(shí)的變壓器動(dòng)態(tài)載荷不會(huì)造成主風(fēng)扇區(qū)域明顯的應(yīng)力。
假設(shè)存在0.5m/s2的激發(fā)加速度,激發(fā)的載荷
該載荷對(duì)應(yīng)相關(guān)的應(yīng)力級(jí):ca.4.0MPa/100×280=11.2MPa
在TRAFO中,當(dāng)頻率為110.5Hz時(shí),在風(fēng)扇基座區(qū)域應(yīng)力增加。
激振力為100N。最大應(yīng)力為4.0MPa。最大應(yīng)力(變壓器引起的)與風(fēng)扇激勵(lì)頻率的關(guān)系圖如圖1。
圖1 最大應(yīng)力(變壓器引起的)與風(fēng)扇激勵(lì)頻率的關(guān)系
計(jì)算模擬顯示,變壓器可以排除為振動(dòng)源。
關(guān)于響應(yīng)曲線和應(yīng)力分布。當(dāng)頻率為34.5Hz時(shí),在風(fēng)扇基座區(qū)域明顯應(yīng)力增加。激振力為1N。最大應(yīng)力為22.7MPa。請(qǐng)注意,以34.5Hz的頻率運(yùn)行1h,對(duì)應(yīng)載荷周期數(shù)N=60×60×34.5=1.24E5。最大應(yīng)力(主風(fēng)扇引起的)與風(fēng)扇激勵(lì)頻率在X和Y方向的關(guān)系圖如圖2。
當(dāng)頻率為39.0Hz時(shí),在風(fēng)扇基座區(qū)域明顯應(yīng)力增加。激振力為1N。最大應(yīng)力為20.1MPa。請(qǐng)注意,以30.0Hz的頻率運(yùn)行1h,對(duì)應(yīng)載荷周期數(shù)N=60×60×39.0=1.40E5。
可以看到明顯的動(dòng)態(tài)應(yīng)力峰值在35Hz和39Hz,這些峰值可以與載荷周期較大的數(shù)進(jìn)行比較。例如,以34.5Hz的激勵(lì)頻率運(yùn)行1h對(duì)應(yīng)的載荷周期數(shù)如下:
N=60×60×34.5=1.24E5
圖2 最大應(yīng)力(主風(fēng)扇引起的)與風(fēng)扇激勵(lì)頻率在X和Y方向的關(guān)系
建議在CRH3動(dòng)車組的APS箱內(nèi)對(duì)主風(fēng)扇的孔進(jìn)行增強(qiáng)。另外,建議進(jìn)行軟件修改,以避免運(yùn)行中使用主風(fēng)扇相應(yīng)的應(yīng)力頻率。
下一步工作是在APS上對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。通過這種方式也是對(duì)主風(fēng)扇共振頻率進(jìn)行驗(yàn)證,共振頻率在以后將通過軟件來消除。
以下試驗(yàn)將在Krefeld工廠的雙APS上進(jìn)行。風(fēng)扇控制電壓在900s內(nèi)緩慢從1V爬升至10V。
定義了5個(gè)測(cè)量點(diǎn),見圖3,每個(gè)測(cè)量裝置測(cè)量X、Y和Z方向的加速度。5個(gè)測(cè)量裝置的數(shù)據(jù)記錄了風(fēng)扇速度增加過程中的加速度。
主風(fēng)扇共振頻率通過測(cè)量確認(rèn)。圖3顯示了增強(qiáng)型CRH3箱體的共振頻率。與相比(標(biāo)準(zhǔn)箱體),可以看出,螺絲上的共振峰值消除,同時(shí),電機(jī)上的加速度明顯降低。另外,風(fēng)機(jī)速度控制將通過軟件修改進(jìn)行優(yōu)化。通過這種方法,主風(fēng)扇關(guān)鍵的頻率/速度將會(huì)快速通過,因而主風(fēng)扇不會(huì)在共振頻率上工作較長(zhǎng)時(shí)間。從而作為裂紋根源的振動(dòng)將得到消除。
圖3