董振 趙雙雙
摘 要:針對某型新氫壓縮機運行中十字頭銷發(fā)生斷裂破壞情況,對其進行斷裂原因分析。
關(guān)鍵詞:十字頭銷;斷裂;新氫壓縮機
中圖分類號:TH457 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)07-0094-02
1 概述
某公司投運轉(zhuǎn)的某型新氫壓縮機,在運行10個月左右,振動幅度加大,檢查發(fā)現(xiàn)十字頭銷發(fā)生斷裂,斷裂發(fā)生于銷的中部。斷裂十字頭銷材質(zhì)為42CrMoE,表面進行了氮化硬化處理,規(guī)格為φ240×470mm。為了分析十字頭銷斷裂的原因,現(xiàn)對其進行力學(xué)性能、化學(xué)成分、金相組織等檢驗分析。
2 檢驗和分析
2.1 外觀檢查
斷裂十字頭銷的實物照片如圖1所示,從圖中可以看到斷口處有掉塊。圖2為十字頭銷外側(cè)銅襯套實物照片。從圖中可以看到銅襯套經(jīng)過摩擦、生熱,還發(fā)生了斷裂破損,銅襯套上還有大量小凹坑。銅襯套合金牌號為ZCuSn10Pb1。
2.2 化學(xué)成分分析
對斷裂十字頭銷進行了化學(xué)成分分析,具體分析結(jié)果見表1。表1中同時列出了標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的42CrMoE鋼的成分范圍。化學(xué)成分分析結(jié)果表明,十字頭銷的元素含量在合格范圍。
2.3 顯微組織分析
2.3.1 宏觀組織分析
在該十字頭銷斷裂面附近橫截面取樣,按照“GB/T 226-2015”,用1:1工業(yè)鹽酸水溶液腐蝕觀察其宏觀形貌。依據(jù)“GB/T1979-2001”評定,屬于一般疏松1級,中心疏松0.5級。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.3.2 微觀組織分析
(1)非金屬夾雜物分析。在斷口附近表面取樣,磨樣、拋光,檢測試樣的非金屬夾雜物。按照“GB/T 10561-2005”進行檢測,檢測結(jié)果見表2。
(2)顯微組織分析。在斷裂十字頭銷有裂紋的橫截面上取金相試樣進行分析,取樣部位及樣品宏觀形貌見圖3(a)。圖中紅框位置為肉眼可見裂紋。樣品經(jīng)過金相磨樣、拋光之后使用3%硝酸酒精水溶液進行腐蝕。在500倍下觀察,顯微組織形貌見圖3(b),基體組織為回火索氏體+少量塊狀鐵素體。十字頭銷表面經(jīng)過滲氮硬化處理,滲氮層深度約為0.56mm,氮化物級別為1級,脆性1級,氮化前原始組織為1級。氮化層硬度為531HV0.3。氮化層在顯微鏡下100倍檢測照片見圖4(a),500倍檢測照片見圖4(b)。
2.4 掃描電鏡分析
2.4.1 十字頭銷斷口分析
斷裂十字頭銷的斷口上明顯可見疲勞特征:疲勞源區(qū),疲勞裂紋擴展區(qū)和最終瞬斷區(qū),如圖5。掉塊處即為裂紋源區(qū),裂紋源區(qū)局部放大圖見圖6(a)。圖6(a)中可以看到明顯的疲勞弧線,它是疲勞裂紋穩(wěn)定擴展階段形成的與裂紋擴展方向垂直的弧形紋。十字頭銷裂紋源附近銷表面照片見圖6(b)所示。銷面沿環(huán)向有銅襯套摩擦的痕跡,并有大量的表面裂紋存在,在圖中用紅色的線標(biāo)示出微裂紋。這些表面裂紋產(chǎn)生在主裂紋疲勞斷裂之前,也就是說,疲勞裂紋起源于這些表面裂紋。
將裂紋源處放大觀察,可以看到大量疲勞條帶,即可判定此斷口為疲勞斷口,見圖7所示。
2.4.2 裂紋表面分析
將帶有裂縫的金相試樣放入掃描電鏡,觀察十字頭銷裂紋形貌并檢測裂紋內(nèi)部雜質(zhì)成分,經(jīng)能譜分析為銅雜質(zhì),檢測結(jié)果見圖8和表3。
2.5 力學(xué)性能檢測
在斷裂十字頭銷上取樣做拉伸、沖擊和布氏硬度試驗。力學(xué)性能試驗結(jié)果見表4。表4中同時列出了新氫壓縮機技術(shù)條件要求的標(biāo)準(zhǔn)值,結(jié)果表明斷裂十字頭銷力學(xué)性能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
3 結(jié)語
綜上檢測結(jié)果,斷裂十字頭銷的力學(xué)性能、化學(xué)成分、金相組織均滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求,斷裂十字頭銷表面有許多的微裂紋,微裂紋中有銅屑??赡苁怯捎谑诸^銷與襯套偏心發(fā)生撞擊摩擦,襯套剝落的銅屑進入了裂紋。十字頭銷斷裂原因可能來自于工件安裝不良,潤滑不好發(fā)生了干摩擦,十字頭銷因此局部過熱,在十字頭銷表面產(chǎn)生了微裂紋,這些裂紋在交變應(yīng)力下快速擴展最終導(dǎo)致其斷裂。
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