付江永,劉明利
(山東核電有限公司,山東 煙臺 265116)
某電站除鹽水廠配備兩臺反滲透高壓泵,為反滲透膜件提供動(dòng)力,泵額定出力160 t/h,出口揚(yáng)程為120 m,電機(jī)功率90 kW,為變頻電機(jī);泵支撐為懸臂式支撐,葉輪數(shù)為5 片。維修部在對兩臺反滲透高壓泵進(jìn)行預(yù)防性維修后,振動(dòng)測量發(fā)現(xiàn)兩臺反滲透高壓泵驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)超標(biāo),分別達(dá)到5.6 mm/s、6.2 mm/s,超過GB/T 29531《泵的振動(dòng)測量和評價(jià)》所要求的2.8 mm/s。
振動(dòng)是評價(jià)水泵設(shè)備運(yùn)行可靠性的一個(gè)重要指標(biāo),一旦發(fā)生異常振動(dòng),將直接影響水泵的安全運(yùn)行,表現(xiàn)為會引發(fā)電機(jī)和管路的振動(dòng)造成軸承等零部件的損壞和連接部件松動(dòng),嚴(yán)重時(shí)會使某些部件變形,甚至有斷裂的危險(xiǎn)。因此,必須對給水泵設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的振動(dòng)異常問題予以高度重視,尋找振動(dòng)異常的原因,進(jìn)而采取必要的解決對策。
對反滲透高壓泵A、B 進(jìn)行振動(dòng)測量,選擇測點(diǎn)如圖1 所示。在轉(zhuǎn)速為2 350 r/min 時(shí),對反滲透高壓泵A 進(jìn)行振動(dòng)測量,測量結(jié)果如表1 所示;在轉(zhuǎn)速為2 388 r/min 時(shí),對反滲透高壓泵B 進(jìn)行振動(dòng)測量,測量結(jié)果表2 所示。
圖1 振動(dòng)測點(diǎn)示意圖
表1 反滲透高壓泵A 在轉(zhuǎn)速為2 350 r/min 時(shí)測量結(jié)果單位:mm/s
表2 反滲透高壓泵B 轉(zhuǎn)速為2 388 r/min 時(shí)測量結(jié)果單位:mm/s
由表1-2 可知,反滲透高壓泵A、B 驅(qū)動(dòng)端垂直方向(P1V)點(diǎn)的振動(dòng)值分別達(dá)6.28 mm/s、5.66 mm/s,非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值也達(dá)到了3.46 mm/s、3.37 mm/s,超過振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)2.8 mm/s。因此采用CSI2140 振動(dòng)分析儀表對反滲透高壓泵A、B 進(jìn)行頻譜分析,
轉(zhuǎn)速在2 355 r/min 時(shí)的反滲透高壓泵A 振動(dòng)頻譜如圖2-3 所示。
圖2 反滲透高壓泵A 驅(qū)動(dòng)端垂直方向頻譜
圖3 反滲透高壓泵A 非驅(qū)動(dòng)端垂直方向頻譜
轉(zhuǎn)速為2 388 r/min 時(shí),反滲透高壓泵B 振動(dòng)頻譜如圖4-5 所示。
圖4 泵驅(qū)動(dòng)端垂直方向(P1V)頻譜
從頻譜圖上可以看出,反滲透高壓泵A 與反滲透高壓泵B 頻譜特性基本一致,A 泵主要振動(dòng)頻率成分為195.9 Hz,B 泵的主要振動(dòng)頻率成分為199.5 Hz,經(jīng)過計(jì)算,主要振動(dòng)頻率為轉(zhuǎn)速頻率的5 倍,為葉片通過頻率。隨后對泵端基礎(chǔ)、泵入口管道垂直方向做振動(dòng)頻譜分析,發(fā)現(xiàn)都存在此振動(dòng)頻率。
圖5 泵非驅(qū)動(dòng)端垂直方向(P2V)頻譜
導(dǎo)致葉片通過頻率較高的原因包括葉輪在機(jī)殼中偏心,汽蝕、支撐剛度不足、結(jié)構(gòu)共振等原因,經(jīng)過查看檢修記錄,排除葉輪偏心故障。泵在運(yùn)行過程中未出現(xiàn)劇烈噪聲,頻譜中僅僅存在5 倍的葉片通過頻率,且僅垂直方向振動(dòng)大,水平方向振動(dòng)較小,基于以上特點(diǎn)判斷發(fā)生汽蝕的可能性不大。因此泵驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)大的主要原因初步診斷為支撐剛度不足、結(jié)構(gòu)共振[1]。
為了進(jìn)一步確認(rèn)診斷結(jié)果,在反滲透高壓泵A停運(yùn)后,對反滲透高壓泵A 進(jìn)行了固有頻率進(jìn)行測試,測試結(jié)果如圖6 所示。
圖6 泵驅(qū)動(dòng)端垂直方向固有頻率測試結(jié)果
經(jīng)過測量,反滲透高壓泵A 驅(qū)動(dòng)端垂直方向的固有頻率為189.5 Hz,轉(zhuǎn)速在2 350 r/min 時(shí),葉片通過頻率為195.9 Hz,這兩個(gè)頻率相差不大,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)共振。同樣對反滲透高壓泵B 進(jìn)行固有頻率測試,其固有頻率為193 Hz,此頻率與葉片通過頻率199 Hz也較為接近,固有頻率測量說明結(jié)構(gòu)共振可能是引起泵振動(dòng)超標(biāo)的主要原因。
由于反滲透高壓泵為變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),可通過調(diào)整電源頻率改變泵的轉(zhuǎn)速,因此為診斷人員提供了轉(zhuǎn)速試驗(yàn)的條件。通過改變泵轉(zhuǎn)速,調(diào)整葉片通過頻率有效避開泵支撐的固有頻率,將會出現(xiàn)振動(dòng)明顯下降的現(xiàn)象,利用此方法可以進(jìn)一步證實(shí)結(jié)構(gòu)共振是設(shè)備振動(dòng)超標(biāo)的主要原因。
在工況允許的條件下,要求運(yùn)行人員改變泵的轉(zhuǎn)速,進(jìn)行轉(zhuǎn)速試驗(yàn),測量結(jié)果如表3 所示。
表3 反滲透高壓泵A 轉(zhuǎn)速試驗(yàn)結(jié)果
表4 反滲透高壓泵B 轉(zhuǎn)速試驗(yàn)結(jié)果
由表3-4 可見,反滲透高壓泵A、B 隨轉(zhuǎn)速的變化振動(dòng)變化較為明顯,這種振動(dòng)特征符合支撐剛度不足,結(jié)構(gòu)共振的特征。因此建議增強(qiáng)反滲透高壓泵A、B 驅(qū)動(dòng)端的支撐剛度,提高支撐固有頻率,進(jìn)而使葉片避開共振頻率[2]。
利用試驗(yàn)窗口,首先對反滲透高壓泵B 支撐進(jìn)行了臨時(shí)加固,在泵驅(qū)動(dòng)端下部加裝千斤頂,如圖7所示。
啟泵后,轉(zhuǎn)速為2 254 r/min 時(shí),振動(dòng)測量結(jié)果如表5 所示。
圖7 在泵驅(qū)動(dòng)端下部加裝千斤頂
表5 泵支撐臨時(shí)加固后的振動(dòng)測量結(jié)果單位:mm/s
從表5 可以看出,當(dāng)泵驅(qū)動(dòng)端垂直方向加臨時(shí)支撐后,泵的驅(qū)動(dòng)端垂直方向的振動(dòng)明顯下降。
將支撐松開后,P1V 方向的振動(dòng)值突變?yōu)?.2 mm/s,說明泵驅(qū)動(dòng)端支撐加固后對泵驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)改善非常明顯。
隨后同樣對反滲透高壓泵A 進(jìn)行支撐加固,在轉(zhuǎn)速2 400 r/min 時(shí),泵驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)降低為3.4 mm/s,松開臨時(shí)支撐后振動(dòng)上升為5.0 mm/s。
由于維修窗口的原因,維修部首先對反滲透高壓泵B 驅(qū)動(dòng)端支撐進(jìn)行了加固,提高支撐固有頻率,對支撐板加厚,并添加加強(qiáng)筋,加固效果如圖8 所示。
圖8 泵加固效果圖
經(jīng)治理反滲透高壓泵B 驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)降至0.97 mm/s,泵非驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)現(xiàn)降至0.84 mm/s; 滿足GB/T29531 所要求的2.8 mm/s 的標(biāo)準(zhǔn),振動(dòng)合格。
隨后維修部對反滲透高壓泵A 驅(qū)動(dòng)端支撐加固后,泵驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)現(xiàn)降至1.7 mm/s,泵非驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)現(xiàn)降至1.1 mm/s,滿足GB/T29531 所要求的2.8 mm/s 的標(biāo)準(zhǔn),振動(dòng)合格。
反滲透高壓泵A、B 的振動(dòng)故障為支撐剛度不足、結(jié)構(gòu)共振。共振并不是設(shè)備的本身故障,但它會影響設(shè)備的抗疲勞,減少設(shè)備的壽命。同時(shí)引發(fā)其他故障的發(fā)生。本文詳細(xì)介紹了反滲透高壓泵振動(dòng)故障的診斷過程,并采用轉(zhuǎn)速試驗(yàn),固有頻率測量,以及臨時(shí)加固支撐等試驗(yàn)方法進(jìn)一步確認(rèn)診斷結(jié)果。為今后處理此類問題積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
山東電力高等專科學(xué)校學(xué)報(bào)2019年2期