黎開金
(富民薪冶工貿有限公司,云南 昆明 650400)
中國銅業(yè)西南銅業(yè)分公司銅主體冶煉工藝采用艾薩爐熔池熔煉和轉爐吹煉技術,產(chǎn)出的艾薩煙塵和轉爐煙塵主要以揮發(fā)元素鉛、砷、鉍、鋅等金屬為主,且銅含量較低,煙塵率總體<1.5%,產(chǎn)出煙塵通過高溫酸浸和壓濾后,濾液進行銅、鋅和砷的濕法綜合回收,濾渣則進行火法回收處理[1]。針對銅煙塵濾渣主要以硫酸鉛為主的性質,某公司在生產(chǎn)實踐中不斷改進生產(chǎn)工藝,實現(xiàn)了環(huán)境友好的硫酸鉛渣直接還原熔煉生產(chǎn)模式。
表1 入爐物料主要元素含量
表1中列出了入爐物料物相,硫酸鉛渣主要以PbSO4為主,并含有較高價值的Bi,可看作鉛物料的還原熔煉。
(1)主要金屬鉛在冶煉過程中的行為
在還原爐熔煉過程中,溫度在550℃~630℃時硫酸鉛在還原氣氛中反應生成硫化鉛:
PbSO4+4CO=PbS+4CO2;PbSO4+4C=PbS+4CO
硫酸鉛渣在還原熔煉過程中,絕大部分PbSO4被還原成PbS,只有少部分按下列式離解:PbSO4=PbO+SO2+1/2O2
硫酸鉛開始分解的溫度為850℃,而激烈分解的溫度為905℃,石英、石灰等造渣成分能促進硫酸鉛的分解,其反應為:
PbSO4+SiO2=PbO·SiO2+SO2+1/2O2;
PbSO4+Fe2O3=PbO·Fe2O3+SO2+1/2O;
PbSO4+CaO=PbS+CaSO4
PbSO4和反應產(chǎn)出的PbO均能與PbS反應生成金屬鉛:
PbSO4+PbS=2Pb+2SO2;2PbO+PbS=3Pb+SO2
在熔煉區(qū),所有爐料均融化成液體,CaO、FeO等將硅酸鉛中的PbO置換出來,進而被CO還原成鉛,其反應為:
2PbO·SiO2+CaO+2CO=2Pb+CaO·SiO2+2CO2;
2PbO·SiO2+2FeO+2CO=2Pb+2FeO·SiO2+2CO2;
2PbO·SiO2+CaO+FeO+2CO=2Pb+CaO·FeO·SiO2+2CO2
同時,因硫酸鉛的還原反應生成較多硫化鉛,在生產(chǎn)中加入部分鐵屑置換,以降低鉛冰銅含鉛。但此反應僅可回收部分金屬鉛。
PbS+Fe=Pb+FeS
硫酸鉛渣自身具有一定的粘性,同時配入石灰、鐵粉等輔料,經(jīng)過堆式配料和攪拌機將物料充分混勻后,經(jīng)過液壓制磚機制磚,磚料經(jīng)過15天以上的風干后,水分降至20%以下,并且有一定的強度。
(1)還原熔煉。制出的磚料和返渣均勻搭配入爐[2],焦率在13%~15%,及時加料,確保一定的料面高度,在配入輔料不足時,二次補入石英石等輔料。通過還原熔煉產(chǎn)出鉛鉍合金、冰銅、爐渣和煙塵,較大部分含量較高的Pb和高價值的Bi、Sn、Ag、In等有價金屬進入合金中,大部分Cu、S進入冰銅中,造渣成分和少部分金屬進入爐渣中,有害雜質As進入煙塵富集。
(2)煙氣處理。還原熔煉煙氣經(jīng)干法收塵、濕法除塵、氨法煙氣脫硫后達標排放。干法收塵是煙氣首先進入兩級重力沉降,再經(jīng)電除塵器進一步除塵,其中粗顆粒重力塵返配料流程,電塵外賣。干法收塵煙氣經(jīng)一級動力波洗滌、填料塔降溫、二級動力波洗滌除塵后,再經(jīng)兩級氨吸脫硫,達標排放。
(3)主要生產(chǎn)設備。該公司主要有4.5m2還原爐一座,爐長3.6m,風眼距1.25m,風眼24個。
(4)工藝參數(shù)。作業(yè)數(shù)據(jù):磚料處理量為50t/d,鼓風量為3600m3/h,風壓為3~5Kpa,爐料高度為4.5m,料面煙氣溫度<200℃。經(jīng)濟指標:焦率13%~15%,煙塵率12%,鉛鉍合金15t/d,冰銅8t/d,爐渣30t/d,渣含Pb<3%,含Cu<0.8%。鉛回收率90%,鉍回收率95%。
(1)采用富氧強化熔煉。該公司于2017年底進行了富氧強化熔煉試驗,富氧率為2%,還原爐富氧熔煉的效果十分顯著,能提高焦炭的燃燒速度,一方面爐況更穩(wěn)定,操作更加順利;另一方面磚料處理量和鉛鉍合金產(chǎn)量大大提高,各項技術指標更好。富氧強化熔煉與空氣熔煉指標的比較見表2。
表2 富氧熔煉試驗與空氣熔煉對比
該公司已經(jīng)形成富氧熔煉完整的改造方案,擬通過富氧強化熔煉改造,完善裝備水平,改善工藝技術指標。
(2)優(yōu)化爐渣渣型。通過不斷摸索得出改進渣型應以高鈣低硅渣為主,渣型是FeO 23%~27%,SiO222%~25%,CaO 15%~18%,ZnO<15%,該渣型能夠維持較好的爐溫和穩(wěn)定的爐況,且渣含鉛保持在較低水平。
(3)提升料柱高度。目前還原熔煉生產(chǎn)過程中,采取的爐料高度為4.5m,已屬于高料柱作業(yè)。在獲得較好指標同時,仍想采取富氧強化熔煉,提升爐料高度至4.8m~5m,以摸索出最佳料柱高度。
(4)提高磚料強度。磚料強度是影響煙塵率的重要因素之一,直接影響到了鉛回收率。該公司通過改良配料,采用發(fā)熱輔料和新型液壓制磚設備,確保磚料強度提升,使煙塵率從15%降至12%,再經(jīng)過富氧強化熔化試驗后,煙塵率可進一步降低。
該公司用十年還原爐直接還原熔煉硫酸鉛渣的生產(chǎn)實踐,說明該工藝的成熟可行的,是銅冶煉煙塵處置中重要的一部分,也是冶煉行業(yè)危廢處置綜合回收中可借鑒的一種工藝路線。在目前環(huán)保態(tài)勢和淘汰落后裝備的大環(huán)境下,必須采取改進措施方可適應該行業(yè)的發(fā)展,通過增加富氧強化熔煉手段和生產(chǎn)技術方法上的不斷改進,可提高金屬回收率、優(yōu)化技術經(jīng)濟指標。公司通過系列降本增效、節(jié)能減排措施,創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益和環(huán)保效益的同時,也提升了在行業(yè)中的市場競爭力。