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淺談溴化鋰技術(shù)在尿素工序的應(yīng)用

2019-05-28 02:12潘旭恩
云南化工 2019年3期
關(guān)鍵詞:洗滌器溴化鋰吸收式

潘旭恩

(山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司,山西 運(yùn)城 043800)

關(guān)鍵字:合成氨;節(jié)能降耗;節(jié)能工藝;熱能綜合利用

在“十三五”規(guī)劃的節(jié)能環(huán)保綱要中提到,改革開放以來,我國通過以資源消耗為主的、粗放式的發(fā)展模式,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的高速增長;但這種以環(huán)境破壞為代價(jià)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展難以持續(xù)。進(jìn)入新世紀(jì),節(jié)能環(huán)保和生態(tài)文明建設(shè)日益受到國家和民眾的重視,節(jié)能環(huán)保建設(shè)將是“十三五”規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容之一。企業(yè)生產(chǎn)要降低資源、原材料消耗,減少污染,降低成本,關(guān)鍵是堅(jiān)定地樹立科學(xué)發(fā)展觀,推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,采用以降低資源、原材料消耗和保護(hù)環(huán)境目標(biāo)的先進(jìn)技術(shù),按照“減量化、再利用、資源化”的原則,切實(shí)使氮肥生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增長方式的根本轉(zhuǎn)變[1]。傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、高污染的經(jīng)濟(jì)增長方式,使得以往的發(fā)展付出了高昂的環(huán)境代價(jià)。按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念,走低投入、高產(chǎn)出、少排污、可循環(huán)的發(fā)展道路,才能實(shí)現(xiàn)氮肥生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

化肥行業(yè)是我國實(shí)施節(jié)能減排的重點(diǎn)行業(yè)之一。近年來,化肥行業(yè)應(yīng)用了一大批清潔生產(chǎn)及能量綜合利用技術(shù),如吹風(fēng)氣回收、全低變、脫碳閃蒸氣回收、合成弛放氣與放空氣氫回收、溴化鋰制冷、尿素深度水解、變壓吸附脫碳等先進(jìn)工藝,使小化肥企業(yè)能夠在市場競爭中立于不敗之地。

1 工藝技術(shù)方案選擇

溴化鋰機(jī)組包括溴化鋰吸收式制冷機(jī)和溴化鋰直燃型制冷機(jī)兩大類。溴化鋰吸收式制冷機(jī):在溴化鋰吸收式制冷中,水作為制冷劑,溴化鋰作為吸收劑。

根據(jù)晉豐聞喜分公司現(xiàn)狀,選擇溴化鋰吸收式制冷機(jī)。目前,本公司采用二氧化碳汽提法生產(chǎn)尿素,生產(chǎn)時(shí)高壓洗滌器產(chǎn)生123℃的高調(diào)水,用循環(huán)水冷卻至 110℃,再回流高壓洗滌器循環(huán)使用,沒有利用高調(diào)水的余熱,而且循環(huán)水冷卻也需要消耗能量。高調(diào)水的流量 280m3/h~300m3/h,進(jìn)高壓洗滌器的溫度110℃左右,出高壓洗滌器的溫度123℃,經(jīng)尿素循環(huán)水降溫后回高壓洗滌器循環(huán)。經(jīng)計(jì)算,擬新增制冷量為125千kJ/h溴化鋰制冷機(jī)組,采用溴化鋰吸收式制冷機(jī),產(chǎn)生低溫冷水冷卻水。低溫冷水可送往以下兩處:①18萬噸合成氨聯(lián)產(chǎn)30萬噸尿素系統(tǒng)脫碳三氣換熱器前新增變換氣換熱器,冷水送至此新增換熱器處,降低變換氣溫度,達(dá)到提高氣體凈化度的目的;②18萬噸合成循環(huán)氣水冷后新增換熱器,冷水送往新增換熱器處,降低循環(huán)氣溫度,提高分離效果和降低循環(huán)氣合成進(jìn)口氨含量,提高氨產(chǎn)量[2]。

從尿素高洗器來的高調(diào)水(溫度約 123℃),進(jìn)入溴化鋰制冷機(jī)組,溫度降到110℃,經(jīng)高調(diào)水泵加壓后回到高洗器。

循環(huán)冷卻水來自新建 1000m3/h的循環(huán)水系統(tǒng),進(jìn)入溴化鋰制冷機(jī)組,給溴化鋰機(jī)組降溫后回到循環(huán)水系統(tǒng)。

溴化鋰?yán)渌鞒蹋孩購木彌_槽來的水進(jìn)入溴化鋰制冷機(jī)降溫,產(chǎn)生的冷水送18萬噸三氣換熱器前新增變換氣換熱器處,冷水換熱后回到緩沖槽;②從緩沖槽來的水進(jìn)入溴化鋰制冷機(jī)降溫,產(chǎn)生的冷水由送至12萬噸合成循環(huán)氣冷排后新增換熱器處,冷水換熱后回到緩沖槽。見圖1。

圖1 溴化鋰?yán)渌鞒?/p>

本工程項(xiàng)目總投資447.93萬元,主要包括:①溴化鋰機(jī)組;②一套循環(huán)水系統(tǒng)。

項(xiàng)目總投資為:447.93萬元;建設(shè)投資:436.32萬元。其中:設(shè)備購置費(fèi)288萬元,占建設(shè)投資66%;安裝工程費(fèi)55萬元,占建設(shè)投資12.6%;建筑工程費(fèi)27萬元,占建設(shè)投資6.2%;

其他費(fèi)用:66.32萬元,占建設(shè)投資15.2%。

2 投產(chǎn)前的能耗

根據(jù)循環(huán)水進(jìn)出口溫差(進(jìn)口溫度32℃,出口溫度為 38℃),根據(jù)Q=CM(T進(jìn)-T出) 折算該部分熱量共需要循環(huán)水量為 600m3/h。(循環(huán)水價(jià)按0.2元/噸考慮,則此部分可節(jié)省的費(fèi)用總計(jì)為 120 元/h。)

在本項(xiàng)目尚未投產(chǎn)之前,生產(chǎn)用原料氣溫度太高,為全廠生產(chǎn)用原料氣提供冷源的冷凍系統(tǒng)負(fù)荷太大,此部分電耗較高。

牛皮糖瞟了一眼保安,那個(gè)保安十分年輕,還像一個(gè)毛都沒有長全的雛雞。他倒真沒有把他當(dāng)回事。就說,我找鎮(zhèn)長。

本項(xiàng)目增加溴化鋰機(jī)組后回收的冷量總計(jì)為3490kW,部分冷量可以全部替代工廠原有冷凍系統(tǒng)提供的冷量,根據(jù)現(xiàn)有冷凍系統(tǒng)制冷機(jī)的COP(取3.28)值折算,溴化鋰提供的冷量能為原有冷凍系統(tǒng)節(jié)省電費(fèi)1065kW/h,氮肥企業(yè)工業(yè)電價(jià)按 0.5元/度計(jì)算,將會(huì)為工廠帶來645元/h的凈收益。

3 投產(chǎn)后的能耗

3.1 循環(huán)冷卻水冷卻機(jī)組有循環(huán)水的消耗

溫水型溴化鋰機(jī)組冷卻水分別如下:溴化鋰系統(tǒng)進(jìn)口溫度32℃,出口溫度為 38℃,水量為860噸。循環(huán)水價(jià)按0.2元/噸考慮,則此部分的費(fèi)用總計(jì)為172元/h。

3.2 機(jī)組運(yùn)行時(shí)電耗

本項(xiàng)目溴化鋰機(jī)組電耗約為10.6kWh;冷水泵電耗約為55kWh;冷卻水泵電耗為 110kW;高調(diào)水二級泵(備用)電耗約為22kWh;方形冷卻器 (備用) 電耗約為 37kWh;總耗電為234.6kWh。尿素合成氨企業(yè)工業(yè)電價(jià)按0.5元/度計(jì)算,則此部分的費(fèi)用總計(jì)為117.3元/h。

4 節(jié)能效益評價(jià)

根據(jù)2和3中的相關(guān)數(shù)據(jù)得出,節(jié)能效益=本項(xiàng)目投產(chǎn)前能耗-本項(xiàng)目投產(chǎn)后能耗。

按項(xiàng)目兩年(16000 h)的節(jié)能收益計(jì)算得如下結(jié)果:

節(jié)能效益= (A+B-C-D) ×16000

節(jié)能效益= (120+645-172-117.3) ×16000=761.12萬元

4.1 節(jié)能效益和環(huán)保效益

高壓洗滌器產(chǎn)生 123℃的高調(diào)水,用循環(huán)水冷卻至110℃,再回流高壓洗滌器循環(huán)使用,未用高調(diào)水的余熱,浪費(fèi)了熱能,而且循環(huán)水冷卻也需要消耗能量。針對這一情況,新增制冷量300萬大卡溴化鋰機(jī)組,利用該部分熱水余熱,采用吸收式制冷,產(chǎn)生低溫冷水冷卻水。低溫冷水送往以下兩處:①脫碳三氣換熱器前新增變換氣換熱器,降低變換氣溫度,達(dá)到提高氣體凈化度的目的;②合成循環(huán)氣換熱器,降低循環(huán)氣溫度,提高分離效果和降低循環(huán)氣合成進(jìn)口氨含量,提高氨產(chǎn)量。

利用低溫冷水冷卻進(jìn)三氣換熱器前變換氣,可以降低冰機(jī)負(fù)荷;新系統(tǒng)合成循環(huán)氣冷卻,降低循環(huán)機(jī)入口溫度,提高氨分離效果,增加產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。從而,有效的節(jié)約能源,實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)利用,是典型的節(jié)能環(huán)保型項(xiàng)目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策[3]。

4.2 經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目總投資為447.93萬元,項(xiàng)目年均可實(shí)現(xiàn)利潤總額173.80萬元,繳納所得稅43.45萬元,實(shí)現(xiàn)稅后利潤130.35萬元,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。本項(xiàng)目實(shí)施后,社會(huì)效益顯著,表現(xiàn)在如下幾方面:

1) 改善了當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量;2) 節(jié)約能源,降低產(chǎn)品的能耗,實(shí)現(xiàn)資源綜合利用;3)增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入,支援地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

5 結(jié)語

合成氨行業(yè)幾十年的發(fā)展證明,節(jié)能降耗是一項(xiàng)長期重要的任務(wù)。從實(shí)際情況分析,該項(xiàng)目能夠有效的節(jié)約能源,資源循環(huán)利用,是典型的節(jié)能環(huán)保型項(xiàng)目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。并具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。為今后的節(jié)能工作注入技術(shù)支撐力量。

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