王 俊,潘恒樂
常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司,湖南省常德市武陵區(qū)長(zhǎng)庚路999號(hào) 415000
ZJ116 型卷接機(jī)組是引進(jìn)德國(guó)HAUNI 公司PROTOS2-2 技術(shù)消化吸收后研制的第一代國(guó)產(chǎn)雙煙道超高速卷接設(shè)備,該機(jī)型集機(jī)、電、氣、光、液、微波于一體,具有生產(chǎn)效率高、運(yùn)行穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn),生產(chǎn)能力可達(dá)16 000 支/min,是當(dāng)前國(guó)內(nèi)卷煙生產(chǎn)企業(yè)的主力設(shè)備[1-3]。該機(jī)組配備的廢煙集中回收與輸送裝置,可以將濾嘴卷煙生產(chǎn)中剔出的廢煙支、廢濾嘴段以及跑條煙絲集中輸送到接裝機(jī)后部的廢料箱中,用于回收再利用。該裝置采用帶筋板的寬皮帶用于廢煙提升輸送,并利用導(dǎo)向輥控制皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)方向。由于生產(chǎn)中煙塵污染嚴(yán)重,輸送帶容易出現(xiàn)磨損和跑偏現(xiàn)象,造成設(shè)備保養(yǎng)周期短、維修工作量大。此外,該裝置采用焊接機(jī)架與整體罩殼組裝的方式,拆裝困難,維修難度大,由此影響ZJ116 機(jī)組的整體性能和生產(chǎn)效率。對(duì)此,李曉峰等[4]通過修改 PLC 程序提高了皮帶輸送系統(tǒng)的有效作業(yè)率,減少了皮帶磨損;王偉寧等[5]采用實(shí)時(shí)監(jiān)控技術(shù)保障了輸送帶的穩(wěn)定運(yùn)行;易云文[6]通過改變電機(jī)轉(zhuǎn)速建立了一種皮帶自動(dòng)糾偏方法;冀亞偉[7]設(shè)計(jì)了一種氣動(dòng)糾偏裝置,實(shí)現(xiàn)了輸送帶的自動(dòng)糾偏。但目前針對(duì)廢煙提升輸送裝置輸送方式的改進(jìn)和研究鮮見報(bào)道。為此,通過對(duì)ZJ116 機(jī)組原廢煙提升輸送裝置工作原理進(jìn)行分析,研制了一種新型鏈?zhǔn)綇U煙提升輸送裝置,以期減少維保次數(shù),降低維保工作量,提高機(jī)組的運(yùn)行效率。
ZJ116 機(jī)組原廢煙提升輸送裝置采用模塊化設(shè)計(jì),便于從主機(jī)中拖出和推入進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。該裝置主要由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、輸送帶、導(dǎo)向輥、機(jī)架、罩殼等部分組成,見圖1。生產(chǎn)中,由驅(qū)動(dòng)電機(jī)2 帶動(dòng)輸送帶6,通過導(dǎo)向輥3 控制輸送帶運(yùn)行方向,將通道底部的廢煙輸送至裝置頂部,廢煙最終下落到廢煙箱1 中。機(jī)架4 是一個(gè)型材焊接件,是整個(gè)裝置的基礎(chǔ)件,其下方安裝有帶剎車的萬向輪,便于裝置移動(dòng);驅(qū)動(dòng)電機(jī)2 是定制滾筒電機(jī),安裝在設(shè)備上方,由于電機(jī)質(zhì)量較大,導(dǎo)致裝置整體重心相對(duì)較高,在裝置移動(dòng)過程中,若操作不當(dāng)容易發(fā)生傾倒。
圖1 改進(jìn)前廢煙提升輸送裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of waste cigarette elevator before modification
輸送帶運(yùn)輸與鏈條運(yùn)輸相比較,具有滑動(dòng)摩擦力小、高速運(yùn)行能量消耗低等特點(diǎn)[8]。但在設(shè)備運(yùn)行過程中,輸送帶上的煙灰、煙末容易聚集在皮帶和導(dǎo)向輥表面,長(zhǎng)期使用后形成頑固煙垢,造成導(dǎo)向輥跑偏、打滑,輸送帶受力不均勻,皮帶磨損加快[9-10],且磨損后的皮帶碎片有可能進(jìn)入回收煙絲中,影響卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。為保證輸送帶正常運(yùn)行,每75 h 就需要對(duì)輸送帶和導(dǎo)向輥進(jìn)行檢查和保養(yǎng),維保工作繁重。
由圖2 可見,廢煙提升輸送裝置采用焊接機(jī)架與整體罩殼組裝的方式,結(jié)構(gòu)不合理,當(dāng)皮帶或?qū)蜉佇枰鼡Q時(shí),拆除零件較多。尤其在更換輸送帶時(shí),必須將整個(gè)罩殼和相關(guān)零件從焊接機(jī)架上全部拆下,工作量巨大;并且機(jī)架和整體罩殼受加工工藝的影響,加工精度控制成本較高,也導(dǎo)致裝配難度較大。
圖2 罩殼分解示意圖Fig.2 Schematic diagram of hood decomposition
圖3 改進(jìn)后廢煙提升輸送裝置示意圖Fig.3 Schematic diagram of waste cigarette elevator after modification
在保證原接口尺寸和輸送帶軌跡不變的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種新型鏈?zhǔn)綇U煙提升輸送裝置。該裝置主要由墻板、罩殼、機(jī)腳、鏈輪、電機(jī)、刮板等部分組成,見圖3。設(shè)備運(yùn)行時(shí),電機(jī)8 驅(qū)動(dòng)鏈輪7轉(zhuǎn)動(dòng),鏈輪7 通過短鏈條5 驅(qū)動(dòng)鏈輪組6 轉(zhuǎn)動(dòng),鏈輪組6 帶動(dòng)長(zhǎng)鏈條4 移動(dòng);刮板9 安裝固定在兩條長(zhǎng)鏈條4 之間,隨著長(zhǎng)鏈條4 的移動(dòng),刮板9 將通道底部的廢煙輸送到裝置頂部,廢煙最終下落到廢煙箱中,實(shí)現(xiàn)廢煙回收目的。此外,將驅(qū)動(dòng)電機(jī)安裝在裝置下方,使設(shè)備的整體重心位置下移,并加大機(jī)腳的支撐面積,保證重心穩(wěn)定,提高設(shè)備在移動(dòng)過程中的安全性能。
改進(jìn)后采用金屬鏈條進(jìn)行提升輸送,鏈條分別安裝在兩側(cè)導(dǎo)軌內(nèi)側(cè),不直接與廢煙、煙絲接觸。生產(chǎn)中設(shè)定鏈條運(yùn)轉(zhuǎn)速度為0.4 m/s,工況為低速輕載,因此鏈條無需潤(rùn)滑或微量潤(rùn)滑即可運(yùn)轉(zhuǎn),從而避免潤(rùn)滑油污染煙絲。通過對(duì)原輸送帶軌跡進(jìn)行分析,得到刮板的理論運(yùn)動(dòng)軌跡長(zhǎng)度為547 5 mm。由于鏈條理論長(zhǎng)度l1與刮板理論運(yùn)動(dòng)軌跡長(zhǎng)度相一致,選定鏈條節(jié)距p=12.7 mm,可得:
鏈條實(shí)際節(jié)數(shù):n2=432
鏈條實(shí)際長(zhǎng)度:l2=n2×p=5 486.4 mm
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,最終選取型號(hào)為08B.1.SS.N432SA-D-PIN(36L)的食品級(jí)不銹鋼鏈條(英國(guó)RENOLD 公司),具有耐磨損、使用壽命長(zhǎng)、鏈傳動(dòng)無打滑、無需潤(rùn)滑、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn),適合在煙塵較多的工況下使用[11]。
為方便長(zhǎng)鏈條和鏈輪更換,設(shè)計(jì)了快拆裝置,結(jié)構(gòu)見圖4。當(dāng)需要更換長(zhǎng)鏈條1 時(shí),只需將左右兩個(gè)塊2 拆下,再把長(zhǎng)鏈條1 上的連接卡子取出,即可方便地取出兩條長(zhǎng)鏈條進(jìn)行更換;當(dāng)需要拆卸鏈輪3 時(shí),因安裝孔直徑大于鏈輪外徑,只需將螺釘4 松開,即可將整個(gè)鏈輪組件全部拆下,取出鏈輪3 進(jìn)行更換。
圖4 長(zhǎng)鏈條和鏈輪快拆裝置示意圖Fig.4 Schematic diagram of fast removal of chain and sprocket wheel
原廢煙提升輸送裝置電機(jī)帶動(dòng)輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn)的線速度為v皮=0.2 m/s。為提高廢煙輸送能力,可以將鏈條輸送速度設(shè)為v1=0.4 m/s。由圖5 可見,改進(jìn)后廢煙提升輸送裝置的鏈輪組上有3 個(gè)鏈輪,其中鏈輪A 帶動(dòng)短鏈條移動(dòng),鏈輪B 和鏈輪C 帶動(dòng)兩條長(zhǎng)鏈條移動(dòng)。
圖5 鏈輪組示意圖Fig.5 Schematic diagram of sprocket wheel set
根據(jù)線速度公式[12]v1=vB=wB×rB和 v2=vA=wA×rA,由于鏈輪A、B、C 是同軸的,因此wA=wB,即則短鏈條的線速度由此可得電機(jī)轉(zhuǎn)速:
式中:v1—長(zhǎng)鏈條的線速度,m/s;v2—短鏈條的線速度,m/s;vA—鏈輪A 的線速度,m/s;vB—鏈輪B的線速度,m/s;rA—鏈輪A 的分度圓半徑,m;rB—鏈輪B 的分度圓半徑,m;ωD—鏈輪D 的角速度,rad/s;rD—鏈輪D 的分度圓半徑,m。
根據(jù)轉(zhuǎn)速要求并結(jié)合安裝空間大小,最終選擇型號(hào)為RF17 DRS71M4 的電機(jī)(德國(guó)SEW 傳動(dòng)設(shè)備公司)。
材料:“泰山”牌卷煙配套煙絲及輔料(由山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青島卷煙廠提供)。
設(shè)備:2 臺(tái)ZJ116 型卷接機(jī)組(常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司)。
測(cè)試方法:將改進(jìn)前后的廢煙提升輸送裝置分別安裝在2 臺(tái)ZJ116 機(jī)組上,2 臺(tái)機(jī)組均以正常生產(chǎn)速度運(yùn)行,按每天8 h,每周5 個(gè)工作日,對(duì)改進(jìn)前后廢煙提升輸送裝置的維保次數(shù)和時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)時(shí)間均為1年。為便于對(duì)比分析,安排同一組裝配人員對(duì)改進(jìn)前后裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
由表1 可見,改進(jìn)后廢煙提升輸送裝置的維保次數(shù)由10 次/年降低到2 次/年,維保時(shí)間由6.2 h/次減少到2.0 h/次,全年總維保時(shí)間減少33.6 h,有效提高了設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。
表1 改進(jìn)前后廢煙提升輸送裝置維保時(shí)間對(duì)比Tab.1 Maintenance frequency and duration of waste cigarette elevator before and after modification
改進(jìn)后ZJ116 型卷接機(jī)組廢煙提升輸送裝置采用鏈條傳送方式輸送廢煙,有效解決了輸送帶易磨損、易跑偏等缺陷,減少了維保次數(shù);設(shè)計(jì)了快拆裝置,便于鏈條和鏈輪拆卸,操作簡(jiǎn)單快捷,降低了維保難度;電機(jī)重心位置下移,提高了設(shè)備安全性能。以青島卷煙廠生產(chǎn)的“泰山”牌卷煙為對(duì)象進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明:維保次數(shù)減少8 次/年,維保時(shí)間減少4.2 h/次,全年總維保時(shí)間減少33.6 h,有效降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了設(shè)備運(yùn)行效率。該技術(shù)可在ZJ116A、ZJ118 等卷接設(shè)備上推廣應(yīng)用。