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馬鋼9#高爐爐況失常分析與處理

2019-06-03 07:25:26劉廣州孫樹峰
關鍵詞:爐況利用系數漏水

劉廣州,孫樹峰

(1. 馬鋼采購中心;2.馬鋼煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)

9#高爐于2015年1月10日整修后開爐,有效容積為420 m3,開爐以后爐況穩(wěn)定順行,2017年4月份開始高爐出現崩滑料、管道氣流等現象,壓量關系不適應,產量下降,且爐頂成像模糊不清,邊緣無氣。初期采取了退負荷、控冶強、調裝料制度等一系列措施,但效果并不理想,高爐順行狀況沒有得到改善,隨后立即組織技術力量分析原因并采取措施進行調整。7月后期,高爐逐步趨于穩(wěn)定,可操作性變強,各項指標也逐步好轉,8月16日計劃檢修更換了布料溜槽邊緣氣流逐步顯現,爐況更加穩(wěn)定,8月下旬高爐利用系數基本達到了4月份前水平。

1 失常經過及原因分析

1.1 失常經過

4月5日白班風量大、壓力低,管道氣流明顯且出現連續(xù)崩滑料,高爐采取減風降壓,加組合料恢復爐況,雖然風量能恢復至1320-1350 m3/min,但爐況穩(wěn)定性較差。13日18∶00高爐出現較大管道,爐頂溫度上升較快,風量、壓力波動大,出現懸料。14日3∶50休風堵風口,至此爐況失常(見圖1)。經過半個月的調整,4月下旬爐況趨于穩(wěn)定,但由于焦炭負荷逐步加重,加風、富氧節(jié)奏較快,5月1日爐況出現了更大波動,頻繁出現3.2 m以上的塌料,伴隨爐溫急劇下行、風口掛渣、嚴重的時候風口涌渣、料面偏尺嚴重[1],慢風次數逐漸增多,爐況難以控制,甚至失控。

圖1 2017年4月13日17∶40-15日6∶40高爐運行曲線

1.2 原因分析

1.2.1 邊緣氣流減弱

9#高爐日常操作中一直以中心氣流為主,兼顧邊緣氣流為原則,順行狀況很好,很少有崩滑料現象。進入2017年燒結礦質量下降且含粉升高,邊緣自動加重, 2017年3月22日檢修更換布料溜槽后,邊緣氣流逐步消失,雖然對布料模式進行了調整,但沒有取到預期效果。

1.2.2 原燃料質量變差

燒結礦變化

原10#、11#高爐相繼永久性停爐,原燃料結構發(fā)生了較大的變化,對高爐影響很大。燒結生產由原來的“兩機對三爐”模式改為“一機對兩爐”模式,且出現了很多困難,燒結礦質量呈下降趨勢,高爐槽下返粉升高(見圖2)。另外9#高爐槽下使用的是小礦篩,只能篩掉小部分礦粉,篩分效果差,導致入爐粉末比其它高爐要多。

圖2 槽下回收礦粉趨勢

焦炭含粉升高

進入4月份濟源直供焦含粉偏高,并呈上升趨勢(見圖3),在邊緣氣流弱、爐況不順的情況下使得邊緣進一步加重,爐況急劇惡化。

1.2.3 熱制度發(fā)生變化

熱制度直接反映了爐缸工作熱狀態(tài),冶煉過程中控制充足而穩(wěn)定的爐溫,是保證高爐順行的基本前提[2]。3月16日15#熱風爐投用,風溫上升50℃,焦碳負荷加重,風溫升高后風速從285 m/s提高到295 m/s,鼓風動能提高,中心氣流發(fā)展,導致邊緣氣流加重,并且四座熱風爐風溫水平差距較大,造成實際風速、鼓風動能、爐溫波動大。

圖3 槽下回收焦粉趨勢

1.2.4 高爐冷卻壁漏水增加

到2017年3月份,高爐已確認爐腹、爐腰熱面7塊冷卻壁漏水,3月22日計劃檢修雖然對漏水冷卻壁進行了處理,但未能徹底消除影響,檢修后陸續(xù)又查出4塊冷卻壁漏水,且都集中在爐腹、爐腰部位(見圖4)。爐況波動、崩滑料多等多種因素導致了下部粘結逐步加重,給爐況的處理增加了難度。

圖4 9#高爐漏水冷卻壁位置

2 高爐采取的措施

4月18日開始采用1C347+5C323305O288布料模式,并使用螢石、錳礦洗爐,逐步恢復風量至1330 m3/min, 4月下旬爐況基本穩(wěn)定,4月24日起逐步改(1K+5P)為(1K+10P) ,并于28日去空焦,改為正常料制。但由于恢復節(jié)奏較快,5月1日開始爐況出現大的波動,爐況難以控制,公司領導高度重視,立即組織召開9#高爐爐況恢復專題會,統一操作思想。

2.1 上部調節(jié)

搭建好礦、焦平臺,穩(wěn)定好煤氣流分布,采用1C347+5C323304O302285抽焦補礦的布料模式,穩(wěn)定料制。

2.2 下部調節(jié):

2.2.1 穩(wěn)定風量 第一步將風量穩(wěn)定在1250 m3/min,高爐操作以不塌料為基準。

3.2.2 提高爐缸溫度 風口T理≥2100℃,[Si]=0.60%-1.00%(≮0.50%),鐵水溫度控制在1440 ℃-1490 ℃范圍,[S]=0.015%-0.030%。

2.3 加大控水力度

進一步控制漏水冷卻壁的進水量,6月26日檢修徹底悶死漏水的11塊冷卻壁,另外對熱一、熱二的環(huán)管閥門進行控制,減少冷卻水量,降低爐腹、爐腰及爐身下部的冷卻強度。同時恢復了爐腹、爐腰在線水溫差監(jiān)控系統,而且選擇了爐身下部11個點進行人工測量水溫差,跟蹤爐墻處理的效果。

2.4 嚴格把控冶煉進程

通過穩(wěn)定的料制、風量、熱制度從6月1日起到6月中旬,爐況逐漸穩(wěn)定,崩滑料減少,爐況可操作性變強,利用系數中下旬穩(wěn)定在2.75 t/(d.m3)左右,但仍有崩滑料現象。7月份開始爆料模式調整上礦焦開始向內移,并且一步一個臺階,小幅緩慢向內移,至8月2日布料模式穩(wěn)定在1C347+5C323304 O28426.54,經過調整,高爐逐步趨于穩(wěn)定,可操作性強,無崩滑料現象發(fā)生,風量也逐步恢復到4月份以前的水平,利用系數也逐步提高,8月上旬穩(wěn)定在2.85 t/(d.m3)左右,中旬達到2.90 t/(d.m3)左右。

2.5 更換布料溜槽

8月16日計劃檢修更換了布料溜槽,舊的溜槽存在很大問題,前面第一段襯板翹起近11 cm(見圖5),這也是造成邊緣氣流偏重的直接原因,更換新溜槽復風后16個小時左右,布料模式和檢修前一樣,邊緣氣流慢慢出來,檢修后兩天高爐利用系數已恢復到檢修前水平,8月底利用系數達到4月份前3.10 t/(d.m3)水平。

3 效果

通過一系列措施的調整,爐況逐步轉好,各項參數逐步恢復正常水平。利用系數達到3.0t/(d.m3)以上,綜合焦比逐步達到540 kg/t.Fe,圖6為高爐處理前后指標對比。

圖5 更換下來的溜槽

圖6 2017年9#高爐利用系數、綜合焦比

4 結語

9#高爐這次爐況失常事故損失慘重,教訓深刻。在生產上,要加強對原燃料質量管理,另外要提高高爐操作者對所用原燃料質量變化的判斷能力,更重要的是要抓住初期處理爐況的關鍵期,避免事故擴大化。

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