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淺談降低熱回收焦?fàn)t噸焦耗煤的改進(jìn)措施

2019-06-05 00:47馬愛玲
山西焦煤科技 2019年2期
關(guān)鍵詞:焦粉爐門焦?fàn)t

馬愛玲

(河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院,河南 焦作 454100)

山西某焦化企業(yè)現(xiàn)有一座年產(chǎn)60萬t的QRD-2000清潔型熱回收焦?fàn)t,該爐設(shè)計(jì)可大量配入瘦煤、貧瘦煤等變質(zhì)程度高、揮發(fā)分低的煤種,經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐,瘦煤的配入量最高可達(dá)45%. 因此,配合煤揮發(fā)分較低為21%~23%,理論全焦產(chǎn)率可達(dá)79%~82%,理論噸焦耗煤僅為1.26~1.28 t. 但在實(shí)際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),該爐噸焦耗煤一直高達(dá)1.36 t左右,較理論預(yù)測(cè)高出0.07 t左右,按照該爐3.5萬t/月產(chǎn)量計(jì)算,導(dǎo)致經(jīng)營成本上升490萬元/月。

1 清潔型熱回收焦?fàn)t工藝

該焦?fàn)t采用山西省化工設(shè)計(jì)院的專利技術(shù)QRD-2000清潔型熱回收搗固式機(jī)焦?fàn)t,建有8×16孔炭化室,配套2×15 MW余熱發(fā)電機(jī)組,炭化室全長(zhǎng)13 340 mm,全寬3 596 mm,全高2 758 mm,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力60萬t/年,年發(fā)電量210 GWh.

基本工藝流程如下:原料煤經(jīng)購回后存放于半地下式堆煤場(chǎng),根據(jù)配煤方案比例,不同煤種按比例經(jīng)配煤倉進(jìn)入配煤皮帶,配合煤經(jīng)破碎機(jī)破碎混合后,由輸煤棧橋運(yùn)入煤塔,裝煤車行至煤塔下方,搖動(dòng)給料機(jī)將煤均勻逐層給入裝煤車的煤箱內(nèi),用固定搗固機(jī)分層搗實(shí),然后將搗好的煤餅由裝煤車按作業(yè)計(jì)劃從焦?fàn)t機(jī)側(cè)裝入炭化室。煤餅在850~950 ℃的溫度下高溫干餾,經(jīng)過規(guī)定的結(jié)焦時(shí)間后,成熟的焦炭被推焦車推出落入熄焦車內(nèi),由熄焦車送至熄焦塔下用水噴灑熄焦,熄焦后的焦炭由熄焦車放焦閘門將焦炭放至涼焦臺(tái),未熄滅的紅焦在涼焦臺(tái)上經(jīng)補(bǔ)充熄焦、涼焦后,由刮板放焦機(jī)放至皮帶送焦場(chǎng)或焦倉。清潔型焦?fàn)t不回收焦?fàn)t煤氣,將其直接在炭化室上部空間、爐底火道內(nèi)燃燒,放出的熱量供煉焦使用,在爐頂補(bǔ)充空氣,燒盡廢氣中的可燃成分。從底部煙道出來的氣體,進(jìn)入同側(cè)爐墻的上升煙道,再進(jìn)入位于焦?fàn)t頂上中間部位的廢熱管道中。一組焦?fàn)t共用一根廢熱管道,熱廢氣進(jìn)入余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽帶動(dòng)蒸汽輪機(jī)進(jìn)行發(fā)電。工藝流程圖見圖1.

圖1 QRD-2000焦化生產(chǎn)工藝示意圖

2 噸焦耗煤高的因素分析

1) 工藝特點(diǎn)的影響。

熱回收焦?fàn)t不同于常規(guī)煉焦?fàn)t,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了獨(dú)特的加熱調(diào)節(jié)方式。常規(guī)焦?fàn)t煉焦時(shí)產(chǎn)生的荒煤氣要送出爐外,凈化后再送回焦?fàn)t,供焦?fàn)t加熱,煤氣量易于控制,可通過調(diào)節(jié)加熱煤氣量,達(dá)到對(duì)焦?fàn)t調(diào)控的目的。但熱回收焦?fàn)t產(chǎn)生的荒煤氣,是在爐內(nèi)直接燃燒,產(chǎn)多少燒多少,煤氣量隨配煤的揮發(fā)分、爐溫和結(jié)焦時(shí)間的變化很大。在結(jié)焦初期,荒煤氣中含有大量的水分,可燃成分少,煤氣熱值低。隨著煤中水分的不斷排出,到結(jié)焦中期,高熱值煤氣大量發(fā)生,爐內(nèi)煤氣過剩,在爐內(nèi)無法完全燃燒。在結(jié)焦后期,隨著煤氣發(fā)生量的減少,煤氣中的碳?xì)浠衔镆搽S之減少,煤氣熱值降低,自產(chǎn)的荒煤氣不夠加熱用,會(huì)燒掉炭化室內(nèi)部分焦炭。

2) 爐門密封的影響。

QRD-2000型焦?fàn)t爐門密封主要依靠爐門與爐門框的剛性接觸,由于爐門與爐門框之間存在縫隙,傳統(tǒng)使用石棉將縫隙堵住,爐門四個(gè)角、爐門掛耳處密封不嚴(yán)漏氣,而該爐又是負(fù)壓操作,大量空氣通過爐門縫隙進(jìn)入炭化室內(nèi),造成炭化室溫度過高,爐門燒損加快,焦餅化焦率增大。

3) 爐頂配風(fēng)的影響。

由于炭化室內(nèi)煤氣量的產(chǎn)生是不斷變化的,因此,對(duì)升溫趨勢(shì)的控制主要體現(xiàn)在對(duì)空氣量的控制,熱回收焦?fàn)t空氣分兩次配入,第一次由爐頂配風(fēng),直接進(jìn)入爐頂空間燃燒,燃燒剩余的煤氣與廢氣通過四聯(lián)火道進(jìn)入爐底,二次配風(fēng)進(jìn)行燃燒,通過爐底對(duì)焦餅進(jìn)行加熱。爐頂一次配風(fēng)的情況直接影響爐底二次配風(fēng)的調(diào)節(jié)操作,影響整個(gè)焦餅的升溫加熱。

4) 焦?fàn)t砌體的影響。

焦?fàn)t頂部為露天建設(shè),且投產(chǎn)年限較長(zhǎng),經(jīng)長(zhǎng)期雨雪沖刷,焦?fàn)t頂部砌體由于熱脹冷縮等作用,頂部膨脹縫松動(dòng),砌體間隙增大,部分頂部砌體存在竄漏,冷空氣從砌體間隙進(jìn)入炭化室內(nèi)部,造成炭化室吸力較難控制。

3 改進(jìn)措施

1) 焦餅鋪灰。

由于熄焦粉在2018年被列入固體廢物,禁止摻入焦炭外銷,因此,該企業(yè)決定將2~4 mm的熄焦粉鋪在焦餅表面,一方面廢物利用、避免污染,另一方面使其代替焦炭燒損,達(dá)到提升焦炭產(chǎn)量,降低噸焦耗煤的目的(每爐約需要920 kg熄焦粉,870爐可消化熄焦粉800 t/月)。為保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,試驗(yàn)選取了兩個(gè)爐號(hào),兩種配煤方案,所有數(shù)據(jù)采取現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際過磅方式,避免了數(shù)據(jù)誤差。焦餅未鋪焦粉前噸焦耗煤見表1.

表1 焦餅未鋪焦粉前噸焦耗煤試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

由表1看出,未鋪灰前的噸焦耗煤確實(shí)較高,濕基分別為1.41 t、1.37 t;干基分別為1.39 t、1.33 t,較理論預(yù)測(cè)高出0.05~0.09 t. 將焦餅表面鋪熄焦粉2~4 mm,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2.

表2 焦餅鋪焦粉后噸焦耗煤試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

由表2可以看出,在焦餅鋪熄焦粉后,濕基噸焦耗煤由1.37~1.41 t下降到了1.33~1.36 t,干基噸焦耗煤由1.33~1.39 t下降到了1.29~1.34 t,噸焦耗煤降低了0.04~0.05 t,與理論的差值由0.05~0.08 t減小至0.01~0.03 t,確實(shí)起到了降低噸焦耗煤的作用。

2) 提高爐門嚴(yán)密性。

為了解決密封問題,借鑒機(jī)械上為保證氣密性使用的墊片,將石棉當(dāng)做墊片,使用卡子將石棉固定在爐門上、左、右3個(gè)部位的內(nèi)側(cè),利用托輥對(duì)爐門的壓力用石棉將爐門與爐門框接觸面密封嚴(yán)實(shí)。通過以上方法,提高了爐門嚴(yán)密性,減小了化焦率,單項(xiàng)統(tǒng)計(jì)每爐可減少化焦0.1 t.

3) 增設(shè)配風(fēng)口。

利用中空注漿錨桿進(jìn)行鉆孔,中空錨桿的錨桿體采用中空設(shè)計(jì),桿體中孔作為鉆進(jìn)水通道,在鉆孔的過程中,采用水冷降溫的方法,接通降溫水,與實(shí)心桿體相比,中空桿體設(shè)計(jì)可獲得更好的剛度和抗剪強(qiáng)度。根據(jù)爐頂厚度,在距拱頂連接中部爐墻頂端進(jìn)行鉆孔施工,避免在坡底鉆孔,防止水流進(jìn)入炭化室內(nèi)部損壞焦?fàn)t砌體,鉆孔與焦?fàn)t主墻下降火道相連接,連接后在頂部安裝調(diào)節(jié)風(fēng)門,防止雨水進(jìn)入,同時(shí)起到定期配風(fēng)作用。

4) 對(duì)爐體空隙進(jìn)行灌漿保溫。

采用3層保溫步驟:第1層對(duì)原有砌體縫隙進(jìn)行吹掃灌漿,灌漿材料選用耐高溫涂抹料,具有良好的流動(dòng)性及可塑性,較高的耐火度與荷重軟化溫度;中間層采用海泡石保溫料,材質(zhì)輕,保溫效果好;最外層采用纖維涂抹料,該材料由纖維針刺毯為原料加入無機(jī)結(jié)合劑、膨脹劑、無機(jī)耐火纖維。通過以上方法,焦?fàn)t嚴(yán)密性大大提升,減少熱量散失,焦?fàn)t需熱量減少,有效避免了后期低熱值煤氣期間對(duì)焦炭的燒損。

4 改進(jìn)效果

1) 通過焦餅鋪灰保護(hù)了頂層焦炭,減少了因工藝因素導(dǎo)致的焦炭燒損。按噸焦耗煤降低0.05 t計(jì)算,該廠每月生產(chǎn)3.5萬t焦炭,減少煤耗約1 750 t,按該廠入爐煤成本2018年累計(jì)1 200元/t(含稅到廠價(jià))計(jì)算,可降低成本約210萬元/月,同時(shí)可消化9 600 t熄焦粉。

2) 通過爐門密封減少空氣進(jìn)入,保護(hù)了較易燒損的爐頭焦炭。按每爐減少爐頭化焦0.1 t計(jì)算,該廠每月生產(chǎn)870爐焦炭,減少化焦約87 t,按該廠焦炭2018年全年累計(jì)售價(jià)2 011元/t(大塊焦含稅出廠價(jià))計(jì)算,可增收約17.5萬元/月。

3) 通過中空錨桿鉆孔增加頂部配風(fēng),配風(fēng)充足,降低了調(diào)火、調(diào)吸力的難度,保證了焦炭按照計(jì)劃結(jié)焦成熟。

4) 通過爐體灌漿避免竄漏,爐體嚴(yán)密性大大提高,有效避免了焦炭燒損。

5 結(jié) 論

通過以上措施的實(shí)施,該企業(yè)噸焦耗煤下降了0.04~0.05 t,爐頭化焦減少0.1 t/爐,每月可提升利潤約230萬元,同時(shí)可消化9 600 t熄焦粉,提升經(jīng)營利潤的同時(shí),兼顧環(huán)保效益,避免污染,該措施適用于同類型清潔型熱回收焦?fàn)t。

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