徐 仲,李飛飛,翟廉賀,李顏輝
(河南中鴻集團(tuán)煤化有限公司,河南 平頂山 467045)
焦?fàn)t屬于單個(gè)炭化室間歇性生產(chǎn),一座焦?fàn)t或一組焦?fàn)t的全部炭化室整體形成連續(xù)性生產(chǎn)的窯爐。焦?fàn)t爐門用于封閉焦?fàn)t炭化室的機(jī)、焦兩側(cè)爐口,與焦?fàn)t炭化室爐墻組成一個(gè)完整的隔絕空氣加熱的干餾空間。每一個(gè)炭化室的一個(gè)生產(chǎn)周期都需要進(jìn)行一次裝煤與一次推焦操作,機(jī)、焦兩側(cè)的爐門均需要啟閉一次。
傳統(tǒng)的大型焦?fàn)t爐門主要由高導(dǎo)熱的蠕墨鑄鐵爐門外殼、高導(dǎo)熱的蠕墨鑄鐵磚槽和爐門襯磚砌體三層材料構(gòu)成,其中爐門襯磚砌體通常采用小塊堇青石耐火磚加耐火泥漿砌筑而成。傳統(tǒng)焦?fàn)t爐門結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。
圖1 傳統(tǒng)焦?fàn)t爐門結(jié)構(gòu)示意圖
生產(chǎn)狀態(tài)下,焦?fàn)t爐門金屬外壁暴露在大氣中,爐門內(nèi)壁襯磚與炭化室內(nèi)煤焦接觸。隨著周期性進(jìn)行的炭化室干餾過程和炭化室裝出爐的爐門啟閉,爐門外壁溫度在室溫至200℃范圍變化,而爐門內(nèi)壁襯磚溫度卻在室溫至1 000℃以上的范圍劇烈改變。
在這種頻繁的爐門啟閉操作機(jī)械力作用與溫度劇烈變化熱應(yīng)力作用的特殊工況條件下,要求焦?fàn)t爐門具有較低的導(dǎo)熱性,良好的熱震穩(wěn)定性。
焦?fàn)t是耗能較大的工業(yè)窯爐。正常情況下,焦?fàn)t維持生產(chǎn)需要耗費(fèi)49%~52%的自產(chǎn)煤氣。大型焦?fàn)t表面的散熱損失占煉焦耗熱量的8%~12%,其中焦?fàn)t爐門的平均熱損失約占整個(gè)焦?fàn)t熱損失的10%以上[1]。
要求焦?fàn)t爐門具有較低的導(dǎo)熱性,就是為了有效減少炭化室內(nèi)部的熱流通過熱傳導(dǎo)作用傳至爐門的金屬外殼乃至環(huán)境空氣中,以保護(hù)爐門金屬外殼,減少焦?fàn)t的散熱損失。焦?fàn)t爐門導(dǎo)熱性過高,會(huì)加大爐門的散熱,惡化爐門附近的工作環(huán)境,并可能增加焦?fàn)t邊火道的熱負(fù)荷,出現(xiàn)爐頭生焦。
要求焦?fàn)t爐門具有良好的熱震穩(wěn)定性,就是要求爐門襯磚具有抵抗溫度的急劇變化而不破壞的性能,能夠長(zhǎng)期保持爐門的低導(dǎo)熱性和高嚴(yán)密性。熱震穩(wěn)定性是耐火材料力學(xué)性能和熱學(xué)性能的綜合表現(xiàn)。熱震穩(wěn)定性好的爐門襯磚可以在長(zhǎng)期反復(fù)的冷熱變化中保持其材料的強(qiáng)度和形狀的完好性,熱震穩(wěn)定性不好的爐門襯磚將在短期使用后強(qiáng)度大幅度降低,發(fā)生開裂、剝落甚至斷裂破壞,失去對(duì)爐門金屬外殼的保護(hù),炭化室的高溫影響到爐門金屬外殼,使之變形,失去嚴(yán)密性。爐門與爐門框之間嚴(yán)密性不好,容易泄漏無組織逸散性煙塵,污染環(huán)境,甚至著火燃燒,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致爐門框、爐柱變形失效。
此外,還要求焦?fàn)t爐門操作輕便,清理容易,維護(hù)簡(jiǎn)單。
由于傳統(tǒng)的焦?fàn)t爐門難以全面滿足以上技術(shù)要求,焦化工作者通過不斷探索,開發(fā)新型焦?fàn)t爐門。1978年美國(guó)成功開發(fā)堇青石多孔陶瓷制備工藝,1983年日本首先應(yīng)用了由預(yù)制大塊磚組成的焦?fàn)t爐門。隨后,我國(guó)開發(fā)出堇青石多孔陶瓷質(zhì)預(yù)制大塊磚爐門,并在河南中鴻集團(tuán)煤化有限公司(以下簡(jiǎn)稱中鴻公司)等單位進(jìn)行試用與改進(jìn),逐步完善并向焦化廠推廣。
低導(dǎo)熱爐門的襯磚采用的材料屬于堇青石陶瓷復(fù)合材料。堇青石是一種硅酸鹽晶體礦物,其形狀多為柱狀或塊狀等。堇青石的化學(xué)式為2MgO·2A12O3·5Si O2(MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)13.7%,A12O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)34.9%,Si O2質(zhì)量分?jǐn)?shù)51.4%),熔點(diǎn)為1 460℃。由于堇青石的分子結(jié)構(gòu)中有較大的空隙,在高溫作用下分子的受熱振動(dòng)有足夠的空間,故其熱膨脹系數(shù)非常小(2×10-6/℃左右),且具有良好的耐高溫性、化學(xué)穩(wěn)定性、介電性能以及高溫力學(xué)性能等,因此被認(rèn)為是理想的抗熱震材料。
多孔陶瓷是一種用特殊方式成型,然后在高溫下燒成,得到的具有大量開口或閉口氣孔的陶瓷材料。多孔陶瓷具有體積密度低、滲透率高、隔熱性能好、壽命長(zhǎng)、抗腐蝕、耐高溫和易生成的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于電子、航空航天、環(huán)保、化工、冶金等領(lǐng)域。多孔陶瓷的氣孔率與體積密度成反比,與導(dǎo)熱系數(shù)成正比。在多孔陶瓷性能中,較低的體積密度和導(dǎo)熱性是原始堇青石不具備但爐門襯磚特別需要的,如體積密度不大于1.30 t/m3的多孔陶瓷,其導(dǎo)熱系數(shù)不大于0.55 W/(m·K)(350℃±25℃),而黏土質(zhì)體積密度為2.10 t/m3,導(dǎo)熱系數(shù)約為1.05 W/(m·K)(350℃±25℃)[2]。因此,將堇青石制成多孔陶瓷,或者將堇青石與多孔陶瓷復(fù)合,可以成為兼具優(yōu)良抗熱震性與低導(dǎo)熱性的焦?fàn)t爐門襯磚的理想原料[3]。
傳統(tǒng)的焦?fàn)t爐門橫截面由內(nèi)而外由襯磚、磚槽和外殼三層材料構(gòu)成(見圖1)。低導(dǎo)熱爐門僅由預(yù)制大磚與爐門外殼二層材料構(gòu)成,預(yù)制大磚通過自帶螺栓直接緊固到爐門外殼上,省去了爐門磚槽。這種結(jié)構(gòu)上的變化至少有三方面的優(yōu)點(diǎn):其一,因沒有質(zhì)量大的爐門磚槽,爐門質(zhì)量減輕;其二,因沒有高導(dǎo)熱的爐門磚槽,爐門隔熱性變好;其三,因沒有一定厚度的爐門磚槽,爐門的總厚度減薄。
傳統(tǒng)小塊爐門襯磚的生產(chǎn)過程與一般黏土磚無異,即:配料→混合→模壓成型→脫?!匀桓稍铩娣扛稍铩鸁伞鷻z驗(yàn),不適合生產(chǎn)堇青石多孔陶瓷材料。堇青石多孔陶瓷材料的生產(chǎn)方法有顆粒堆積法、發(fā)泡法、擠壓成型法、添加造孔劑法、有機(jī)泡沫體浸漬法、溶膠-凝膠法、凝膠注模法等[4],其中僅凝膠注模法可以部分借鑒用于生產(chǎn)預(yù)制大磚。
預(yù)制大磚由于單塊磚體積超大、質(zhì)量超重、而且結(jié)構(gòu)特殊,不能采取傳統(tǒng)工藝技術(shù)。預(yù)制大塊磚的制作采用了全新的生產(chǎn)工法,其原理類似于預(yù)制鋼筋混凝土構(gòu)件+普通耐火磚的生產(chǎn)過程,完整工藝流程包括:制作鋼骨架→焊接安裝螺栓→鋼結(jié)構(gòu)涂裝保護(hù)→配料→混合→振動(dòng)澆注成型→養(yǎng)護(hù)→脫模→自然干燥→烘房干燥→燒成→檢驗(yàn)。
中鴻公司2×60孔6 m搗固焦?fàn)t共有120個(gè)炭化室、240個(gè)爐門,焦?fàn)t爐門工作時(shí)承受炭化室溫度為900℃~1 200℃。原爐門襯磚采用異型堇青石耐火磚砌筑,經(jīng)過頻繁的冷熱作用,耐火磚出現(xiàn)了斷裂、破碎、松動(dòng)等現(xiàn)象,影響爐門密封,致使煤氣外泄,造成能源浪費(fèi)及環(huán)保問題。另外,在使用一段時(shí)間后,爐門隔熱效果也明顯下降,焦?fàn)t爐門表面溫度達(dá)到200℃,大量熱量散失,造成能源的浪費(fèi)。
中鴻公司逐步更換了新低導(dǎo)熱爐門,每個(gè)新爐門僅使用5塊堇青石多孔陶瓷預(yù)制大磚,通過螺栓直接固定在爐門外殼上,僅有4條磚縫,相對(duì)于原爐門采用磚槽鑲砌51層102塊小磚而言,磚縫大幅減少。
低導(dǎo)熱爐門大磚與原爐門襯磚的理化指標(biāo)比較如表1所示。
表1 低導(dǎo)熱爐門大磚與原爐門襯磚的理化指標(biāo)比較
3.3.1 爐門的質(zhì)量變輕
新爐門相比原爐門,由于省去了磚槽,質(zhì)量變輕20%以上,新舊爐門的質(zhì)量比較詳見表2。
表2 新舊爐門的質(zhì)量比較
表3 新舊兩種爐門表面溫度比較 ℃
3.3.2 爐門的嚴(yán)密性增強(qiáng)
新爐門使用性能更優(yōu)異的堇青石多孔陶瓷預(yù)制爐門大磚,磚縫大幅度減少,使?fàn)t門的整體性和嚴(yán)密性顯著增強(qiáng)。原爐門磚縫眾多,在使用過程中由于積焦、積炭,磚縫寬度很容易被擴(kuò)大,使?fàn)t門的密閉及隔熱保溫性能快速下降。在使用新爐門后,跑煙冒火的現(xiàn)象鮮見發(fā)生,十分有利于焦?fàn)t的清潔環(huán)保生產(chǎn)。
3.3.3 焦?fàn)t產(chǎn)能提高
低導(dǎo)熱爐門大磚的厚度為410 mm,比原爐門襯磚厚度減薄了10 mm,再加上省去了磚槽(厚度40 mm),每個(gè)爐門的厚度減薄了50 mm。焦?fàn)t機(jī)、焦兩側(cè)更換新爐門后,炭化室長(zhǎng)度增加了100 mm。按照每個(gè)搗固煤餅的長(zhǎng)度增加100 mm計(jì),120孔焦?fàn)t每年可增產(chǎn)焦炭8 000 t以上。
3.3.4 保溫隔熱效果改善
中鴻公司的焦?fàn)t爐門采取逐步更換的方式完成升級(jí)換代,歷時(shí)18個(gè)月。在同時(shí)使用新舊爐門的過程中,對(duì)新爐門的表面溫度進(jìn)行了檢測(cè),同時(shí)也對(duì)新舊兩種爐門的保溫隔熱效果進(jìn)行了比較,結(jié)果見表3。
由表3可知,更換新型爐門后,表面溫度平均降低57℃左右,溫度下降比較明顯,估算爐門散熱量降低約30%,節(jié)能與改善環(huán)境效果明顯。
3.3.5 維護(hù)檢修方便
低導(dǎo)熱爐門采用預(yù)制大磚后,磚體表面光滑平整,基本不黏結(jié)焦油、焦油渣與焦粉,現(xiàn)場(chǎng)清理維護(hù)容易;即使更換爐門襯磚,也只需要松緊螺帽,檢修十分方便,勞動(dòng)強(qiáng)度顯著減輕。
由于環(huán)保與節(jié)能壓力,要求焦?fàn)t爐門具有更低的導(dǎo)熱性,更高的熱震穩(wěn)定性。河南中鴻集團(tuán)煤化有限公司與耐火材料研發(fā)單位合作,開發(fā)與應(yīng)用的低導(dǎo)熱預(yù)制大磚爐門質(zhì)量輕、嚴(yán)密性強(qiáng)、保溫隔熱效果改善、維護(hù)檢修方便,還能提高焦?fàn)t產(chǎn)能,工業(yè)使用效果良好,值得在焦化領(lǐng)域大面積推廣應(yīng)用。