蒙云亞
(山西豪佳工程設(shè)計(jì)院有限公司,山西 太原 030012)
山西市政污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模為20 000 m3/d,污水處理主體工藝采用奧貝爾氧化溝工藝,在運(yùn)行之初,該廠污水處理效果較好,出水水質(zhì)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。但隨著開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)工業(yè)的快速發(fā)展、人口數(shù)量的增加和人民生活水平的提高,污水處理廠負(fù)荷逐年增加,尤其在幾次較大的沖擊負(fù)荷之后,出水水質(zhì)惡化[1-3]。2010年春季,該廠出水COD、氨氮經(jīng)常超標(biāo),并出現(xiàn)二沉池出水氨氮值高于氧化溝進(jìn)水的現(xiàn)象,因此需要對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行升級(jí)改造。在改造期間,為了滿足山西省該河流斷面水質(zhì)考核達(dá)標(biāo),本文擬對(duì)出水氨氮進(jìn)行應(yīng)急處理。
原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)為生活污水以及通過(guò)廠區(qū)自身處理達(dá)標(biāo)允許排放的工業(yè)企業(yè)廢水,原設(shè)計(jì)出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),其主要指標(biāo)如表1所示。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)表
污水處理主體工藝采用奧貝爾氧化溝工藝,工藝流程如第174頁(yè)圖1所示。
根據(jù)污水廠提供的資料,實(shí)際進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表2。
表2 實(shí)際進(jìn)、出水水質(zhì)表
根據(jù)污水處理廠相關(guān)人員反饋,目前進(jìn)水水質(zhì)不穩(wěn)定,進(jìn)水氨氮在50 mg/L~100 mg/L波動(dòng)。波動(dòng)原因可能有:
1) 污水收集管網(wǎng)涉及的范圍較大,目前只有城區(qū)新建的和改造后的道路實(shí)施了雨污分流,但是在未曾改造的老舊城區(qū)目前還是雨污合流的狀況,雨水初期污染和管道沉積物比較多,導(dǎo)致氨氮偏高。
2) 上游有一些企業(yè)或小作坊存在偷排,或者通過(guò)罐車(chē)等直接倒入污水管渠現(xiàn)象,導(dǎo)致廢水超標(biāo)排放,產(chǎn)生了高濃度氨氮。
1) 進(jìn)水氨氮質(zhì)量濃度在50 mg/L~100 mg/L,遠(yuǎn)超過(guò)原設(shè)計(jì)值,原工藝流程停留時(shí)間不足,系統(tǒng)的抗沖擊負(fù)荷能力較弱,導(dǎo)致出水氨氮偏高。
2) 現(xiàn)有污水廠大部分工藝設(shè)施由于設(shè)備陳舊、老化,檢修頻繁,不能連續(xù)正常運(yùn)行,例如:
格柵、提升泵房、旋流沉砂池、初沉池進(jìn)水量不穩(wěn)定,設(shè)備沒(méi)有正常運(yùn)行,設(shè)施內(nèi)沉積物比較多;
生物選擇池工作也不正常,表面浮泥較多,攪拌機(jī)沒(méi)有工作;
氧化溝處理工藝設(shè)施老舊,SV值比較高,表曝機(jī)供氧不足,不能滿足硝化反應(yīng)所需氧量?,F(xiàn)有池容嚴(yán)重不足,微生物停留時(shí)間不足,對(duì)氨氮的去除率有限;
圖1 原工藝流程圖
二沉池表面有浮泥,出現(xiàn)污泥膨脹,使微生物活性降低,生物處理效果降低,導(dǎo)致氨氮偏高。
后續(xù)澄清過(guò)濾設(shè)施基本報(bào)廢,不能發(fā)揮化學(xué)除磷作用;
清水池加氯消毒設(shè)備能力不足,最大次氯酸鈉投加量為300 L/h,不能去除這么多的氨氮。
針對(duì)污水廠的運(yùn)行現(xiàn)狀,在升級(jí)改造期間,為了保證出水氨氮達(dá)標(biāo),我公司建議優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理,加大進(jìn)水及二級(jí)生化單元出水氨氮的檢測(cè)頻次,并應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡視,尤其是當(dāng)污水收集系統(tǒng)中含有大量工業(yè)廢水時(shí),需加強(qiáng)夜間對(duì)提升泵房的巡視。若發(fā)現(xiàn)有明顯工業(yè)廢水的偷排現(xiàn)象,一方面要取樣化驗(yàn)及備查,另一方面應(yīng)減少提升泵的開(kāi)啟臺(tái)數(shù)甚至關(guān)閉提升泵,將此部分污(廢)水通過(guò)溢流管排出,以免破壞生化處理系統(tǒng)。若部分高濃度工業(yè)廢水已經(jīng)進(jìn)入初沉池,則應(yīng)加大初沉池的排泥量,避免其繼續(xù)在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)或進(jìn)入后續(xù)主體生化處理單元。
若污水已進(jìn)入主體生化處理單元,并導(dǎo)致系統(tǒng)出水氨氮超標(biāo)時(shí),應(yīng)采取如下應(yīng)急措施:
1) 減少進(jìn)水量,減小內(nèi)回流比,延長(zhǎng)好氧單元的實(shí)際水力停留時(shí)間,提高硝化效果,密切關(guān)注其他水質(zhì)指標(biāo)及污泥指標(biāo)的變化;
2) 盡量避免出現(xiàn)污泥解體或污泥膨脹現(xiàn)象;若出現(xiàn)該情況則應(yīng)迅速向系統(tǒng)中投加混凝劑,改善污泥絮凝及沉降性能;
3) 關(guān)注pH及TP情況,盡量保證系統(tǒng)處于弱堿性環(huán)境,必要時(shí)向系統(tǒng)中投加適量的Na2CO3以補(bǔ)充硝化所需的堿度;
4) 若反應(yīng)器內(nèi)TP濃度顯著低于平時(shí)水平,則應(yīng)向系統(tǒng)中補(bǔ)充適當(dāng)?shù)牧姿岫溻浕蛄追?,改善污泥的絮凝效果及硝化能?
5) 加大外回流比、維持生化單元相對(duì)較高的污泥濃度,提高系統(tǒng)的抗沖擊負(fù)荷能力;
6) 待這部分污泥進(jìn)入二沉池后,減少外回流量并增大剩余污泥排放量,將此部分污泥盡快進(jìn)行無(wú)害化處理;
7) 加大取樣化驗(yàn)分析頻次,檢驗(yàn)所采取的應(yīng)急措施對(duì)出水水質(zhì)的改善效果,否則應(yīng)更換其他方法或多種方法聯(lián)用,盡量縮短處理系統(tǒng)的恢復(fù)時(shí)間。
以上應(yīng)急措施如果沒(méi)有效果,建議采用投加氨氮去除劑或次氯酸鈉的方法對(duì)氨氮進(jìn)行去除。
根據(jù)污水廠的運(yùn)行現(xiàn)狀,本次小試實(shí)驗(yàn)采用二沉池出水作為原水,分別加入氨氮去除劑-1(代號(hào)N1)、氨氮去除劑-2(代號(hào)N2)以及次氯酸鈉,經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)選擇合適的藥劑并確定藥劑最佳投加量。
1) 稱(chēng)取5 g氨氮去除劑,用水稀釋至100 mL,攪拌使其完全溶解后,配制成5%的溶液,放置待用。
2) 分別取1 L待處理的污水(取自污水處理廠北二沉池出水)于10個(gè)1 000 mL的燒杯中,依次加入5%的氨氮去除劑0、4、8、10、12、14、20、21、22、24 mL于9個(gè)燒杯內(nèi)編號(hào)(10個(gè)燒杯的加藥量為0、200、400、500、600、800、1 000、1 050、1 100、1 200 mg/L)。用玻璃棒攪拌,使其充分反應(yīng)10 min左右。
3) 反應(yīng)結(jié)束測(cè)定氨氮值。
1) 分別取1 L待處理的污水(取自污水處理廠北二沉池出水)于11個(gè)1 000 mL的燒杯中,依次加入10%的NaClO溶液0、1.5、2.5、3.5、3.9、4.1、4.3、4.4、4.5、5.5、6.5于11個(gè)燒杯內(nèi)并編號(hào)(11個(gè)燒杯的加藥量為0、150、250、350、390、410、430、440、450、550、650 mg/L)。用玻璃棒攪拌30 s,靜置5 min。
2) 反應(yīng)結(jié)束測(cè)定氨氮值
氨氮去除劑-1(N1)、氨氮去除劑-2(N2)、次氯酸鈉實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分別見(jiàn)表3~表5。
表3 N1氨氮去除效果表
表4 N2氨氮去除效果表
表5 次氯酸鈉氨氮去除效果表
由表3~表5可知,氨氮去除劑-1和次氯酸鈉效果相對(duì)較好,對(duì)這兩種藥劑的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
1) 氨氮去除劑-2實(shí)驗(yàn)分析
由表3可知,在投加量為500 mg/L時(shí),剩余氨氮濃度不降反增,根據(jù)推斷其應(yīng)該為錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。剔除此數(shù)據(jù)后,繪制曲線如圖2。
從圖2可以看出,隨氨氮去除劑投加量的增加,氨氮剩余量呈下降趨勢(shì),去除率呈上升趨勢(shì)。當(dāng)投加量為1 000 mg/L時(shí),剩余氨氮量達(dá)11 mg/L,去除率達(dá)到82.5%,當(dāng)投加量為1 050、1 100、1 200 mg/L時(shí),剩余氨氮量已超出儀器可測(cè)范圍,接近于0,去除率幾乎達(dá)到100%。根據(jù)圖2中擬合公式,若要剩余氨氮達(dá)到5 mg/L,需要投加氨氮去除劑的量為1 043 mg/L。
圖2 N1處理效果圖
2) 次氯酸鈉實(shí)驗(yàn)分析
將表5數(shù)據(jù)繪制成曲線,見(jiàn)圖3。
圖3 次氯酸鈉處理效果圖
從圖3可以看出,隨次氯酸鈉投加量的增加,氨氮剩余量呈下降趨勢(shì),去除率呈上升趨勢(shì)。當(dāng)投加量為440 mg/L時(shí),剩余氨氮量已超出儀器可測(cè)范圍,接近于0,去除率幾乎達(dá)到100%。
根據(jù)實(shí)驗(yàn),在二沉池出水氨氮質(zhì)量濃度≤65 mg/L、處理要求氨氮降到5 mg/L的情況下,我公司初步建議投加量分別為1 100 mg/L、450 mg/L,實(shí)際投加量根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)出水氨氮進(jìn)行調(diào)整,如果出水氨氮高于65 mg/L,相應(yīng)設(shè)施都會(huì)發(fā)生變化,藥劑投加裝置見(jiàn)表6,初步藥劑運(yùn)行成本見(jiàn)表7。
表6 藥劑投加裝置
表7 運(yùn)行成本分析表
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果及成本分析,每降解1 mg氨氮,采用氨氮去除劑和次氯酸鈉的藥劑理論成本分別為0.31元和0.12元,實(shí)際應(yīng)用時(shí)請(qǐng)根據(jù)實(shí)際藥劑市場(chǎng)供應(yīng)情況,需要結(jié)合小試進(jìn)行選擇投加。
氨氮去除劑反應(yīng)速度快,基本不引入二次污染,但是投加過(guò)量也會(huì)存在一定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
次氯酸鈉須嚴(yán)格控制投氯量,過(guò)量加氯使水體增加了三氯甲烷等有機(jī)氯化衍生物,可能有潛在的毒性和致癌性,影響水質(zhì)安全,同時(shí)還須脫余氯,以免毒害魚(yú)貝類(lèi)水生生物。
所以,不管采用氨氮去除劑還是次氯酸鈉去除氨氮,都建議先做活魚(yú)毒理實(shí)驗(yàn),以保證水質(zhì)安全。