陳新鶴 海 洋 李光海 宋均燕
(1.新疆溢達(dá)紡織有限公司,新疆烏魯木齊,830054;2.昌吉溢達(dá)紡織有限公司,新疆昌吉,831100)
近年來,智能制造已成為紡織業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口和重點領(lǐng)域[1]。以智能生產(chǎn)線為代表的生產(chǎn)過程智能化是智能制造的核心,生產(chǎn)過程控制的信息化程度直接決定了工廠的智能化程度。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起,ERP等管理軟件的應(yīng)用不斷推廣,功能日臻完善,并采用了一系列新的應(yīng)用模式,更多地與PDM、MES等應(yīng)用系統(tǒng)集成,CRM、SCM在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下更好地發(fā)揮了作用,企業(yè)管理信息化開始步入集成、應(yīng)用的新階段。
以昌吉溢達(dá)紡織有限公司為例,該公司于2016年建成的全流程智能紡紗示范項目,為目前國內(nèi)智能化程度最高的全流程集聚紡生產(chǎn)線之一。項目引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備供應(yīng)商智能化生產(chǎn)設(shè)備,建成一條集自動化、智能化、信息化于一體的現(xiàn)代化棉紡生產(chǎn)線[2]。和傳統(tǒng)紡紗生產(chǎn)線相比,工廠管理在信息化方面進(jìn)步顯著,信息傳遞更加及時準(zhǔn)確,停機等待時間減少,甚至能提前預(yù)警和排除設(shè)備故障,手工報表越來越少等。但也存在生產(chǎn)線上分布的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)較多,分別有來自不同生產(chǎn)廠家的蛛網(wǎng)系統(tǒng)、粗細(xì)聯(lián)調(diào)度系統(tǒng)、絡(luò)筒機管理系統(tǒng)、自動包裝管理系統(tǒng)、絡(luò)筒清紗器專家系統(tǒng)、全面測試中心等。這些獨立的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)分布分散,不利于生產(chǎn)管理。需要整合各設(shè)備廠商的軟件系統(tǒng),進(jìn)行數(shù)據(jù)的集成,為生產(chǎn)運營提供高效、便捷的數(shù)據(jù)信息。為此,構(gòu)建了溢達(dá)集成信息監(jiān)控系統(tǒng)(以下簡稱IMS),以實現(xiàn)完整的信息流、資源優(yōu)化配置、輔助遠(yuǎn)程監(jiān)控,從而實現(xiàn)自動化車間的智能化管理。
IMS的基本框架如圖1所示。在采集層主要實現(xiàn)與設(shè)備層的對接(含ERP系統(tǒng)對接);業(yè)務(wù)層分(準(zhǔn))實時監(jiān)控和事后分析(KPI)、電子看板及移動應(yīng)用等4大塊功能,并提供預(yù)警、報警功能,包含的業(yè)務(wù)監(jiān)控有設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、生產(chǎn)狀態(tài)監(jiān)控、能源使用情況監(jiān)控、質(zhì)量在線監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)控和訂單跟蹤等;系統(tǒng)管理為基礎(chǔ)設(shè)施層,實現(xiàn)系統(tǒng)的基本功能;接入層實現(xiàn)系統(tǒng)使用者的接入,接入方式包括PC接入、PAD接入、MOBILE接入,不同接入方式實現(xiàn)的功能有不同的裁剪。
以IMS為平臺,使車間內(nèi)部的人、機、料、法、環(huán)等生產(chǎn)要素實現(xiàn)互聯(lián)、互通、互動,進(jìn)一步邁向智能化。IMS作為車間實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+”的核心,其強大的融合性與可擴(kuò)展性也使得車間真正成為了生產(chǎn)過程實時調(diào)度、設(shè)備狀態(tài)與效率在線監(jiān)控、產(chǎn)品質(zhì)量線上精準(zhǔn)把控、車間環(huán)境智能監(jiān)測、設(shè)備與生產(chǎn)聯(lián)動協(xié)同的信息化、智能化紡紗工廠,在降低勞動強度的同時,有效提升了生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量[3]。
系統(tǒng)采集和處理后的數(shù)據(jù)顯示在車間中的數(shù)據(jù)看板上,可向一線生產(chǎn)工人及管理人員提供基本的生產(chǎn)情況數(shù)據(jù),各層管理人員還可通過安裝APP的方式,在手機和電腦終端查看相關(guān)信息。如監(jiān)控和對比生產(chǎn)效率走勢;監(jiān)控和對比各班各工序?qū)嶋H產(chǎn)量情況;實時在線監(jiān)控各工序不同機臺停機故障情況和報警,方便生產(chǎn)和設(shè)備保障人員第一時間發(fā)現(xiàn)車間各工序停機機臺并解決問題,減少產(chǎn)量損失影響;實時在線監(jiān)控細(xì)紗工序總斷頭數(shù),細(xì)紗千錠時斷頭數(shù),空錠和壞錠數(shù)量。
生產(chǎn)效率為監(jiān)控紡紗廠生產(chǎn)效率完成情況的核心指標(biāo)。影響因素包括設(shè)備、工藝、操作、原料、環(huán)境等方面??梢酝ㄟ^保證設(shè)備的完好性,采取合理的工藝提高速度,減少細(xì)紗斷頭,減少毛羽,提高設(shè)備維修人員、擋車工、落紗工的勞動效率等措施來提高產(chǎn)能。耗棉系數(shù)為紡紗廠合理控制原材料(棉花)的損耗與浪費,節(jié)約制造成本提供有力的數(shù)據(jù)支撐。實時平均紗線號數(shù)的統(tǒng)計可為前后工序生產(chǎn)線的平衡提供重要依據(jù)。機臺責(zé)任人管理可通過員工綁定機臺,了解每個員工的工序及工作量,判定員工的工作能力。產(chǎn)量查詢?yōu)樯a(chǎn)相關(guān)部門提供各種統(tǒng)計時間長度的總產(chǎn)量指標(biāo),參與成本控制和勞動生產(chǎn)率統(tǒng)計。同時也為前后工序生產(chǎn)線的平衡提供重要依據(jù)。
通過匯總、分析各工序停機及故障時間,掌握各工序生產(chǎn)設(shè)備運行規(guī)律,制定常發(fā)性、規(guī)律性故障應(yīng)對措施,將質(zhì)量變異、設(shè)備故障消滅于萌芽狀態(tài),提高設(shè)備生產(chǎn)效率。通過對細(xì)紗機的總斷頭數(shù)、千錠時斷頭數(shù)、壞錠數(shù)進(jìn)行監(jiān)測、分類、匯總,實時展示細(xì)紗機生產(chǎn)狀況,及時了解、處理壞錠等異常情況。通過二級子系統(tǒng)抓取各班的匯總產(chǎn)量,分析掌握當(dāng)班的實際生產(chǎn)量,可以根據(jù)不同的時間段來匯總分析各班的運行情況,提高員工的積極性。按照每月生成各工序制成率報表和趨勢圖,用于對比分析,有利于更好地降低耗棉系數(shù)。按不同時間段,不同工序匯總統(tǒng)計機臺效率,以便進(jìn)行趨勢分析,提高設(shè)備利用率,進(jìn)行前后生產(chǎn)工序的平衡和預(yù)警。
員工績效管理功能匯總員工每天所擋機臺的產(chǎn)量來核算員工績效。通過子網(wǎng)系統(tǒng)抓取的機臺產(chǎn)量,根據(jù)人員排班、排機將產(chǎn)量匯總于所擋機臺的操作工,根據(jù)匯總的產(chǎn)量輪班排名來核算績效。設(shè)備管理功能實時顯示工廠的設(shè)備狀態(tài),當(dāng)機器設(shè)備為紅色、黃色時將鼠標(biāo)移到此設(shè)備即可展示報警原因,單擊設(shè)備可進(jìn)入到機臺詳細(xì)信息頁面。通過設(shè)備報警原因分析,及時、準(zhǔn)確予以處理,提高設(shè)備生產(chǎn)效率。日志查詢功能主要是班別排班查詢、人員排班查詢和人員排機查詢等歷史數(shù)據(jù)的查詢與管理。半制品控制功能可實時提供車間半制品數(shù)據(jù),保證前紡和后紡供應(yīng)平衡,按不同時間段自動生成半制品報表,自動生成月底盤存報表。
在生產(chǎn)管理方面,能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的可視化,車間一線現(xiàn)場管理工程師利用這些可視化的數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析來指導(dǎo)和優(yōu)化生產(chǎn)。此外在改紡流程優(yōu)化和實現(xiàn)無紙化辦公方面,信息系統(tǒng)的應(yīng)用也助力不少。
以優(yōu)化改紡流程為例,傳統(tǒng)的改紡流程需要超過4個部門,10多人參與,一個小小的細(xì)紗改紡可能需要將近1.5 h才能完成,中間存在著參與部門多、信息傳遞不及時、等待時間長等諸多痛點,且所有的聯(lián)系單均是人工紙質(zhì)傳遞,效率低下。借助IMS,我們對傳統(tǒng)的改紡流程進(jìn)行優(yōu)化,大幅減少參與部門與人數(shù),所有紙質(zhì)聯(lián)系單均以系統(tǒng)用電子聯(lián)系單的方式代替。與傳統(tǒng)改紡流程相比,節(jié)約超過60%的改紡時間,員工行走路程減少80%,效果提升明顯。
無論是在單錠監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、故障信息匯總、分類解決,還是紡紗專件更換周期追蹤等方面,IMS起到了至關(guān)重要的作用,可以追蹤當(dāng)班細(xì)紗連續(xù)斷頭超過3次或5次的錠子以及時檢修維護(hù);對于快到周期的專件提前發(fā)出預(yù)警,減少專件超期帶病工作帶來的麻煩,建立一套完整的數(shù)據(jù)分析體系,以期挖掘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)價值等。
以設(shè)備故障檢修為例,檢修流程對比如圖2所示。傳統(tǒng)生產(chǎn)線發(fā)生設(shè)備故障,一線擋車工會根據(jù)情況報告給保全工,保全工修理完畢之后會通知擋車工開車,擋車工再找工藝員取樣做試驗,試驗合格后開具開車單才能正式開車運行,中間存在著大量的等待和找人時間,同時保全工故障處理時間不可控,全憑個人經(jīng)驗和當(dāng)天狀態(tài)。而借助IMS,對于發(fā)生的故障,車間現(xiàn)場管理工程師會作出及時準(zhǔn)確的判斷,對于簡單的故障,自己解決;對于較為復(fù)雜的故障,聯(lián)系設(shè)備解決,設(shè)備解決后再開車,對于已經(jīng)發(fā)生過的故障可通過系統(tǒng)直接找到相應(yīng)的解決辦法,對于沒有發(fā)生的故障,通過總結(jié)后錄入系統(tǒng),逐步形成一套完整的設(shè)備故障處理知識體系,大大減少故障停機維修時間,不斷提升車間生產(chǎn)效率。
圖2 設(shè)備故障檢修流程對比
借助IMS,可以改變員工巡回路線,優(yōu)化排班管理,分析員工特點,合理匹配崗位等。員工績效考核不再存在傳統(tǒng)管理過程中的不公平現(xiàn)象,而是直接通過系統(tǒng)導(dǎo)出的多維度數(shù)據(jù)來比對,清晰透明,高效公平。
以員工巡回路線改變?yōu)槔?,人員值車巡回路線和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析對比如圖3所示。傳統(tǒng)紡紗車間里面,細(xì)紗員工都是巡回找斷頭、接頭;應(yīng)用IMS的單錠監(jiān)控模塊,員工能夠準(zhǔn)確定位到自己所負(fù)責(zé)機臺的斷頭分布情況,從而做出合理的路線規(guī)劃,更加精準(zhǔn)地接頭,減少延時斷頭,提高效率,減輕了勞動強度。
圖3 人員值車巡回路線和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析前后對比
經(jīng)過不斷的摸索與實踐,依托USTER測試儀器及系統(tǒng),建立了一套完整的質(zhì)量管理體系,質(zhì)量信息流結(jié)構(gòu)清晰、流動快速,能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量問題快速響應(yīng),快速做出正確的決策。
測試數(shù)據(jù)整合,實現(xiàn)質(zhì)量信息流的流動。我公司智能實驗室打破原有的各類USTER試驗儀器測試數(shù)據(jù)相互獨立的壁壘,通過“全面測試中心”,實現(xiàn)半制品WIP離線測試、絡(luò)筒專家系統(tǒng)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)的整合與處理,真正意義上實現(xiàn)了各類質(zhì)量數(shù)據(jù)聯(lián)動,為質(zhì)量員提供了決策所需的數(shù)據(jù)。
定制化報表推送,更快更準(zhǔn)確地作出決策。紡紗廠受益于數(shù)據(jù)處理及傳感器技術(shù)的發(fā)展,每天都會產(chǎn)生大量的質(zhì)量信息數(shù)據(jù),復(fù)雜且多樣,在智能實驗室,依托“全面測試中心”能夠在第一時間篩選出關(guān)鍵KPI數(shù)據(jù),加以分析并作出決策,紡紗廠質(zhì)量員能夠?qū)⒏嗟臅r間用來思考、改善,不用花費大量時間遴選有用數(shù)據(jù)。
異常數(shù)據(jù)報警-防呆法,全面監(jiān)控質(zhì)量數(shù)據(jù)。智能實驗室在監(jiān)控半制品WIP及絡(luò)筒清紗器在線數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,針對生產(chǎn)中的異常數(shù)據(jù)(異常數(shù)據(jù)體現(xiàn)為質(zhì)量超標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)波動)進(jìn)行報警,打破原有的數(shù)據(jù)上下限異常報警模式,結(jié)合數(shù)據(jù)趨勢穩(wěn)定性報警來加強監(jiān)控。進(jìn)行全面的控制能夠預(yù)防和監(jiān)測質(zhì)量的異常,保證紗線質(zhì)量。
模擬布面。智能實驗室涵蓋了從棉纖維檢測、半制品WIP測試、成品紗測試、專家系統(tǒng)在線質(zhì)量監(jiān)控等各個方面,是整個紡紗廠質(zhì)量控制的心臟?;诟黝惤换?shù)據(jù)的分析、建模,結(jié)合USTER多年紡紗的經(jīng)驗,“全面測試中心”從織物外觀、織造性能、抗起毛起球三個方面實時對紗線進(jìn)行等級預(yù)判,同時在線生成紗線黑板及模擬布面,使得紗線在生產(chǎn)過程中就能夠?qū)崟r預(yù)測布面表現(xiàn)。
集成信息監(jiān)控系統(tǒng)從搭建、試運行、不斷更新到正式投入使用與逐步應(yīng)用的過程中,我們走了很多彎路,最終取得了卓越的成效。但無論是智能化設(shè)備的使用,還是集成信息監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用,先進(jìn)的生產(chǎn)線都要有與之相匹配的現(xiàn)代人才培養(yǎng)模式,建立人才培訓(xùn)中心,實現(xiàn)知識管理,逐步實現(xiàn)由傳統(tǒng)擋車工向現(xiàn)場管理工程師的轉(zhuǎn)變;打破人員、設(shè)備和數(shù)據(jù)之間壁壘,實現(xiàn)人機結(jié)合,向著精益大生產(chǎn)的創(chuàng)新管理模式發(fā)展,這是未來工廠管理的發(fā)展方向;不管是自動化、信息化還是智能化、智慧化、無人化,工廠的基礎(chǔ)管理與建設(shè)依舊很重要?;ヂ?lián)網(wǎng)時代也是數(shù)據(jù)信息爆炸的時代,每條生產(chǎn)線都能帶來無盡的數(shù)據(jù)與信息,唯有將數(shù)據(jù)與信息轉(zhuǎn)化為價值,升華為智慧,才能讓紡織智能化工廠“數(shù)盡其用,智慧轉(zhuǎn)型”。