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電控型挖掘機(jī)行走異常故障分析與排查

2019-06-11 12:01:48王茄任李文新劉建畢金敏
中小企業(yè)管理與科技 2019年10期
關(guān)鍵詞:履帶挖掘機(jī)馬達(dá)

王茄任,李文新,劉建,畢金敏

(廣西柳工機(jī)械股份有限公司,廣西 柳州 545007)

1 故障表現(xiàn)

某20t級電控型挖掘機(jī)在工作200小時(shí)后出現(xiàn)行走跑偏故障,表現(xiàn)為左邊履帶快,右邊履帶慢,其他動(dòng)作無明顯異常,可正常進(jìn)行挖掘,整機(jī)也無任何報(bào)警信息。行走跑偏雖然對挖掘機(jī)正常作業(yè)影響較小,但在挖掘機(jī)移動(dòng)過程中尤其是上下拖車時(shí)存在較大的安全隱患,極易造成翻車事故,客戶抱怨較大,需要盡快進(jìn)行修復(fù)。

2 故障原因分析

挖掘機(jī)由左右2個(gè)馬達(dá)分別驅(qū)動(dòng)兩側(cè)履帶實(shí)現(xiàn)直線行走,如果2個(gè)馬達(dá)轉(zhuǎn)速差異較大則會(huì)出現(xiàn)行走跑偏現(xiàn)象,而馬達(dá)轉(zhuǎn)速差異一般由以下三大系統(tǒng)原因造成:①液壓系統(tǒng),液壓系統(tǒng)2個(gè)馬達(dá)輸入的流量有差異,導(dǎo)致馬達(dá)轉(zhuǎn)速不一致;②結(jié)構(gòu)件系統(tǒng),由于結(jié)構(gòu)件機(jī)械故障使2個(gè)馬達(dá)外載荷有差異,導(dǎo)致馬達(dá)轉(zhuǎn)速不一致;③電氣系統(tǒng),由于該挖掘機(jī)采用電控排量主泵,電氣故障或控制程序BUG也有可能會(huì)引起左右泵輸出流量有差異,導(dǎo)致馬達(dá)轉(zhuǎn)速不一致[1]。

采用魚骨圖對三大系統(tǒng)進(jìn)行分解,找出所有可能導(dǎo)致行走跑偏的子部件(見圖1)。

圖1 挖掘機(jī)行走跑偏故障分析魚骨圖

其中,液壓系統(tǒng)故障點(diǎn)可能為主泵、主閥、行走馬達(dá)、中心回轉(zhuǎn)接頭和行走先導(dǎo)閥;結(jié)構(gòu)件故障點(diǎn)可能為履帶、張緊輪、托鏈輪、引導(dǎo)輪或者車架;電氣系統(tǒng)故障點(diǎn)可能為控制器、整車線束、傳感器和控制程序。

3 故障原因排查

由于涉及多個(gè)系統(tǒng),可能的故障點(diǎn)較多,按照先易后難,以及優(yōu)先排查行走跑偏高頻故障點(diǎn)的原則對各系統(tǒng)進(jìn)行分析。

3.1 結(jié)構(gòu)件系統(tǒng)排查

①檢查兩側(cè)履帶張緊度,用鋼尺檢測托鏈輪與驅(qū)動(dòng)輪之間履帶的最大下垂量,符合技術(shù)要求;②操作挖掘機(jī)用工作裝置將整機(jī)單邊撐起,操作行走馬達(dá)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn),檢查托鏈輪和引導(dǎo)輪,運(yùn)轉(zhuǎn)正常無卡滯;③對車架進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)磕碰、損壞等異常情況。經(jīng)上述排查后基本可確認(rèn)結(jié)構(gòu)件系統(tǒng)正常。

3.2 液壓系統(tǒng)排查

①用壓力表檢測行走先導(dǎo)閥二次壓力,在3.5~4MPa的范圍內(nèi),符合技術(shù)要求,行走先導(dǎo)閥正常;②操作整機(jī)進(jìn)行雙邊直線行走,同時(shí)操縱上部機(jī)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)作,因?yàn)閳?zhí)行此復(fù)合動(dòng)作,液壓系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換至分泵供油模式,即左泵給2個(gè)行走馬達(dá)供油,右泵給上部機(jī)構(gòu)供油,此時(shí)2個(gè)馬達(dá)進(jìn)油量相同,整機(jī)行走無跑偏,由此可判斷行走馬達(dá)正常;③對調(diào)中心回轉(zhuǎn)接頭至2個(gè)回轉(zhuǎn)馬達(dá)的管路,故障轉(zhuǎn)移,變成右邊履帶快,左邊履帶慢,判定為往2個(gè)行走馬達(dá)的流量不一致,但檢查中心回轉(zhuǎn)接頭未發(fā)現(xiàn)有漏油,損壞等異常,需要繼續(xù)往上一級部件排查;④將中心回轉(zhuǎn)接頭管路恢復(fù)后,再對調(diào)主閥至中心回轉(zhuǎn)接頭的管路,故障同樣出現(xiàn)轉(zhuǎn)移,對2根行走馬達(dá)閥芯進(jìn)行拆檢,閥芯表面無較大磨損,活動(dòng)順暢,將2根閥芯互換安裝試車,故障未轉(zhuǎn)移,可確認(rèn)主閥工作正常,恢復(fù)主閥閥芯與管路,繼續(xù)往上一級部件排查;⑤將主泵至主閥2根管路進(jìn)行互換,同時(shí)將左右泵比例電磁閥、壓力傳感器和斜盤角度傳感器的插頭進(jìn)行互換后試車,故障轉(zhuǎn)移,由此可判定左右泵輸出的流量不一致,互換比例電磁閥后故障依舊,由于該機(jī)工作時(shí)長較短,泵內(nèi)元件磨損過大可能性較低,且拆檢泵體較為復(fù)雜和困難,決定暫不進(jìn)行拆檢,繼續(xù)排查其他故障點(diǎn)。

3.3 電氣系統(tǒng)排查

①檢查泵比例電磁閥、壓力傳感器和角度傳感器的線束及插頭,未發(fā)現(xiàn)異常;②將壓力傳感器與角度傳感器進(jìn)行拆檢,輸入輸出信號正常;③用斷路盒串接控制器與整車線束進(jìn)行檢測,控制器輸出信號正常;④重新刷寫控制程序,故障依舊。

至此,根據(jù)魚骨圖列出的所有故障點(diǎn)均已排查完畢,未發(fā)現(xiàn)異常,只能對主泵進(jìn)行拆檢。將泵拆開后檢查缸體、柱塞、配油盤等部件,均為正常磨損,未發(fā)現(xiàn)異常;檢查各個(gè)傳感器安裝孔,在右泵角度傳感器安裝孔中發(fā)現(xiàn)存在較大顆粒鐵屑,清理干凈后將泵復(fù)原進(jìn)行試車,故障排除[2]。

4 原理分析

該型號挖掘機(jī)控制原理如圖2所示??刂破鞑杉幂敵鰤毫?、泵斜盤角度、先導(dǎo)壓力和發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速信號等進(jìn)行運(yùn)算,并輸出控制電流至泵比例電磁閥,對泵的排量進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。先導(dǎo)壓力與泵輸出流量成正比例關(guān)系,雙邊直線行走時(shí)控制器根據(jù)腳先導(dǎo)壓力計(jì)算出系統(tǒng)所需流量,并輸出左右泵比例電磁閥控制電流,控制泵的斜盤擺角,同時(shí)控制器還監(jiān)測泵斜盤擺角、泵輸出壓力和發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速信號,對泵進(jìn)行恒功率控制,確保發(fā)動(dòng)機(jī)不出現(xiàn)掉速、熄火。

圖2 控制原理圖

右泵角度傳感器為霍爾傳感器,當(dāng)右泵角度傳感器安裝孔處混入鐵屑后,對傳感器磁場信號造成了干擾,使傳感器輸出的斜盤角度值較實(shí)際值偏大,此時(shí)根據(jù)控制算法,右泵的計(jì)算功率也變大,進(jìn)入恒功率調(diào)節(jié),控制器減小右泵比例電磁閥控制電流,使右泵的流量降低,造成左右泵輸出流量不一致,出現(xiàn)行走跑偏。

5 結(jié)語

隨著行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展,為了獲得更優(yōu)的操控性和燃油經(jīng)濟(jì)性,挖掘機(jī)產(chǎn)品也越來越多地采用各種傳感器、電液控制等技術(shù)手段對整機(jī)進(jìn)行更加精確的監(jiān)測和控制,需要對挖掘機(jī)電氣、液壓和控制等多系統(tǒng)進(jìn)行綜合分析排查,大大增加了故障處理的難度,對維修人員提出了更高的要求。

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