陳朝大 郭鐘寧 溫亮 陳曉磊 鄧宇
摘要:針對電射流掩膜加工工藝對電源的性能要求,提出了高頻逆變的解決方案。自行設計高頻脈沖電源主電路,通過整流濾波橋式逆變,實現對頻率、占空比的調節(jié),利用SimPowerSystems軟件建立了仿真模型,對逆變器輸出交流電壓、逆變器輸出交流電流、直流側電壓、直流側電流進行仿真分析。利用電力電子控制設備搭建了實驗平臺,對驅動電路的輸入輸出、逆變電路IGBT的通斷控制等進行了實驗。實驗表明,研制的主電路在高頻逆變下能夠對負載(燈泡)進行控制,驗證了實驗裝置的合理性和科學性。
關鍵詞:整流;逆變;SimPowerSystems仿真建模
中圖分類號:TM8
文獻標識碼:A
特種加工亦稱“非傳統加工”或“現代加工方法”,泛指用電能、熱能、光能、電化學能、化學能、聲能及特殊機械能等能量達到去除或增加材料的加工方法,從而實現材料被去除、變形、改變性能或被鍍覆等。電射流加工綜合了電解加工和水射流切割加工的特點,是一種新的工藝方法,其機理研究及實驗裝置平臺得到了更高的重視,具有良好的發(fā)展前景。制約和限制電射流加工的因素是裝置平臺及其相關設備,而高性能的電源是掩膜電射流加工領域的重要設備,是提高加工精度和改善表面質量的關鍵途徑。本文對高頻逆變電路進行了研究[1-3]。
1 主電路的分析與設計
市電(工頻交流電)的電壓波動范圍小于220±10%V,而電器的承受波動為15%,基本能滿足要求。高壓脈沖電源主電路流程圖如圖1所示。
交流電經過LC濾波器,濾除紋波,滿足EMI的需求。采用LC濾波電路對交流電源進行EMI濾波,主要是消除電源過來的電磁干擾,同時也是消除開關電源對外面電源的干擾。開關電源屬于非線性高頻電路,工作時會產生高頻干擾,LC濾波的作用就是為了防止這些干擾串人供電網絡形成電源污染,影響供電線路上其他電器設備的正常運行。
整流濾波后,電壓的波形為接近原波形峰值的微小波紋的直線,電壓值會有所提高。電容濾波時,充放電緩慢,保證了電壓的輸出接近交流波形的峰值。經過橋式逆變得到需要的方波,通過控制電路實現調頻調占空比,通過升壓電路實現調壓。使用Altium公司的EDA設計軟件Protel DXP對電路進行設計,電源主電路設計圖如圖2所示[4-5]。
交流一直流(AC-DC)變換電路稱為整流器,能夠將交流電能轉換為直流電能。本文采用不可控整流電路經電容濾波后提供直流電源,供后級的逆變器使用。
如圖2所示,整流二極管D1 -D4(RURG50120)在u2正半周期過零點至ωt=0期間u2d
在IGBT導通之后,若將柵極電壓突然降至零,則溝道消失,通過溝道的電子電流為零,使集電極電流有所下降,但由于N-區(qū)中注入了大量的電子和空穴對,因而集電極電流不會馬上為零,而出現一個拖尾時間。SG3525產生2路頻率相等方向的波形經驅動電路M57962模塊送單相全橋逆變電路的QIQ4和Q2Q3,一路信號控制GIG4,另一路控制信號控制G2G3。SimPowerSystems仿真模型如圖3所示。
把DC Voltage Source直流電壓設置為300V,選擇Ideal Switch組成全橋電路,選擇串聯PLC支路模塊,去掉電容后把電阻和電感分別設置為lΩ和2mH。主電路的仿真模型搭建后再來構造控制部分,Pulse Generator接Ideal Switch和IdealSwitch3的柵極g,即完成圖2對橋路GIG4這組的控制,Pulse Generatorl接Ideal Switchl和IdealSwitch2的柵極g,即完成圖2對橋路G2G3這組的控制。因為Pulse Generator和Pulse Generatorl分別對應SG3525的11腳OUTA和14腳OUTB,而SG3525的11腳和14腳兩個端口的信號是同頻反向對稱信號,一路信號對應一個橋路,正好實現單相全橋控制。
構建完成波形觀測及分析。把逆變器輸出交流電壓、逆變器輸出交流電流、直流側電壓、直流側電流接Scope進行仿真,仿真波形如4所示[9-10]。
利用MATLAB/SimPowerSystems仿真,如圖4所示。逆變器輸出的交流電壓為正負300 V的方波電壓,周期與驅動信號同為50 Hz。直流側電壓為300 V的直流輸入電壓。逆變器輸出的交流電流和直流電流的波形由阻感負載的特性所決定。
直流電流為負的期間,電流通過反并聯二級管流向電源,負載電感的磁場儲能向直流母線饋送;直流電流為正的期間,電流通過IGBT流向負載。由圖3可知,逆變器輸出的交流基波電壓幅值為380.7 V,與公式(4)中的理論值381.9 V相符??梢?,單相方波逆變器輸出電壓的基波幅值大于直流電壓,其電壓利用率較高。3實驗測試分析
交流電0~220 V經過單相全橋整流濾波電路后,得到電壓的波形為接近原波形峰值的微小波紋的直線,即0~311 V的直流電。再經過單相全橋方波IGBT逆變電路,輸出電壓為0~311 V交變方波。利用SG3525集成PWM芯片可調電阻和分段電容的級聯技術,實現了頻率的連續(xù)可調,其范圍7IHz-68.5 kHz,達到了相應的技術要求。SG3525的OUTA和OUTB信號信號經過M57962芯片,產生單相全橋需要的控制信號(尖峰脈沖),控制信號接IGBT驅動電路的g極(珊極),實現對IGBT的通斷作用。
M57962是三菱電機為驅動IGBT模塊而設計的厚膜集成電路,在驅動模塊內部集成了2500 V的隔離高電壓的光電耦合器,過流保護電流和過流保護端子,具有封閉性短路保護功能。使用Altium公司的EDA設計軟件Protel DXP對電路進行設計,驅動電路圖如圖5所示。
如圖5所示,M57962L的引腳14接PWM信號輸入(由SG3525模塊的outA產生)形成前級,圖中G1、C1、E1分別接IGBT管的柵極G、集電極C、發(fā)射極E。利用圖5的實驗平臺裝置,設定好參數,使用示波器測試引腳14和G1信號,測得波形如圖6所示。
由圖6可得,SG3525的PWMA頻率波形接M57962L的引腳14,=47.59 kHz,D=50%。經驅動電路得G1的信號輸出波形,頻率f=48.56 kHz,占空比D= 50%。信號經過驅動電路后,產生了驅動IGBT管所需要的尖峰脈沖,但是頻率和占空比基本保持不變,測試信號符合預期,能夠實現IGBT的開通和關斷,負載(燈泡)亮滅。
4 結論
采用不可控整流電路經電容濾波后提供直流電源,經過橋式逆變得到需要的方波,通過控制電路對單相全橋逆變器調節(jié),實現調頻調占空比,并能夠調電壓均值。通過升壓電路真正實現調電壓大?。ǚ逯担?。建模仿真及實驗裝置驗證均表明,該方案切實可行。
由于IGBT的開關特性和安全工作區(qū)隨著柵極驅動電路的變化而變化,因而驅動電路性能的好壞將直接影響IGBT能否正常工作,優(yōu)化驅動電路將在下一階段的工作中深入研究。
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