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京滬高鐵李營牽引變電所比率差動故障的分析

2019-06-17 02:11肖世輝
鐵道運營技術(shù) 2019年2期
關(guān)鍵詞:主變差動饋線

肖世輝,李 瑞

(中鐵電氣化局,1.工程師,2.高級工程師,天津 300380)

1 設(shè)備情況

京滬高鐵李營牽引變電所位于京滬高速鐵路的K 9+333處,為直供加回流的供電模式,承擔(dān)著為京滬高鐵正線(里程為K 5—K 19)、北京動車所和走行線的供電任務(wù)。李營牽引變電所的設(shè)備結(jié)構(gòu)包括主變壓器,其接線方式為VV 形式,電壓變換等級為220 KV/27.5 KV,設(shè)備廠家為新疆特變;高壓側(cè)CT(電流互感器)變比為800/1,低壓側(cè)CT變比為2 500/1;進線側(cè)電壓等級為220 KV,整體結(jié)構(gòu)為全密封的SF6 GIS 組合電器設(shè)備,設(shè)備廠家分別為220 KV 的蘇州阿?,m和27.5 KV的廈門ABB;微機保護裝置型號為TA 21綜合自動化系統(tǒng),設(shè)備廠家為成都交大許繼有限公司。李營牽引變電所主接線形式如圖1所示。

圖1 李營牽引變電所主接線示意圖

2 故障簡介

李營牽引變電所于2012年6月23日21:15:36,1、3#主變主保護裝置比率差動元件和差速斷元件保護動作,同時1、3#主變后備保護裝置1#B 壓力釋放保護動作,備自投成功。為了查清故障原因,我們注意到故障發(fā)生時天氣情況為雷陣雨,有大風(fēng);首先查閱了相關(guān)故障報文,記錄如下:

故障序號:21

故障時間:2012-06-23 21:15:36.823

報告類型:變壓器主保護

主變號:1,3號主變

跳閘標志:跳閘

故障動作:差動速斷元件動作,比率差動元件動

UAB:101.23 V;UBC:104.32 V;UCA:103.57 V;

IA:1.47 A;IB:1.47 A;IC:0.00 A;Iα:0.01A;

Iβ:0.00 A

事件1:1 ms A相差動啟動I=1.46 A

事件2:1 ms B相差動啟動I=1.47 A

事件3:2 ms A相差動速斷啟動I=1.46 A

事件4:4 ms A相差動出口I=1.47 A

事件5:4 ms B相差動出口I=1.47 A

事件6:74 ms A相差動返回I=1.30 A

事件7:74 ms B相差動返回I=1.30 A

事件8:75 ms A相差動速斷返回I=1.30 A

故障序號:64

故障時間:2012-06-23 21:15:36.888

報告類型:變壓器后備保護

主變號:1,3號主變

跳閘標志:跳閘

故障動作:(AT)壓力釋放1/(BT)壓力釋放

IA:669 A;IB:575 A;IC:0A;Iα:6 A;Iβ:0A;

Uα:0.35 KV;Uβ:1.72 KV

事件1:0 ms B相過負荷Ⅰ段啟動I=245 A

事件2:1 ms B相過電流啟動I=493 A

事件3:2 ms A相過負荷Ⅱ段啟動I=620 A

事件4:2 ms B相過負荷Ⅱ段啟動I=493 A

事件5:3 ms A相過負荷Ⅰ段啟動I=620 A

事件6:4 ms α相過電流啟動I=7 005 A

事件7:5 ms A相低壓啟動U=16.32 KV

事件8:5 ms A相過電流啟動I=834 A

事件9:84 ms α相過電流返回I=1 572 A

事件10:145 ms B相低壓啟動U=16.43 KV

事件11:165 ms 壓力釋放1出口

事件12:193 ms A相過電流返回I=332 A

事件13:194 ms A相過負荷Ⅱ段返回I=152 A

事件14:195 ms A相過負荷Ⅰ段返回I=152 A

事件15:195 ms B相過負荷Ⅰ段返回I=74 A

事件16:197 ms B相過電流返回I=2 A

事件17:198 ms B相過負荷Ⅱ段返回I=2 A

同時,我們還查閱了故障錄波圖形,分別見圖2和圖3所示:

圖2 后備保護裝置故障錄波示意圖

圖3 主變主保護故障錄波示意圖

3 保護原理

牽引變壓器的保護分為電量保護和非電量保護,其中電量保護中的差動保護由于具有延時短和反應(yīng)靈敏等特點,作為牽引變壓器的主保護。差動保護是依據(jù)基爾霍夫KCL定律即,它表示變壓器側(cè)電流的向量和為零,其物理意義是:當(dāng)變壓器正常運行或外部故障時,若忽略勵磁電流損耗及其他損耗,則流入變壓器的電流等于流出變壓器的電流;當(dāng)變壓器內(nèi)部有故障時,則流進變壓器的電流不等于流出變壓器的電流,其差動保護元件動作,切除故障變壓器。

李營牽引變電所使用的主變主保護裝置型號為WBH-892Z,主變后備保護裝置型號為WBH-892H。

1)主變主保護裝置為WBH-892Z保護裝置。為了便于表達相關(guān)原理,現(xiàn)將主變高壓側(cè)引入保護裝置的電流統(tǒng)一用表示,將主變低壓側(cè)引入保護裝置的電流折算到主變高壓側(cè)的電流用表示。

對于V/V接線變壓器有:

V/V接線變壓器電流平衡關(guān)系:

則差動電流為:

制動電流為:

變壓器三相差動保護采用具有比率制動特性的差動保護,特性曲線如圖4所示。

圖4 比率制動特性曲線

比率差動保護判據(jù)為:

式中:ICD為差動電流;IZD為制動電流;IDZ為差動電流整定值;I1為制動電流I段整定值;I2為制動電流Ⅱ段整定值;K1為I 段比率制動系數(shù);K2為II段比率制動系數(shù)。

2)主變后備保護裝置WBH-892 H 保護裝置中設(shè)有非電量保護,可實現(xiàn)變壓器重瓦斯、輕瓦斯、溫度I和II段、油位高和低、壓為釋放、油壓速動等各種非電量信號的出口跳閘或信號指示功能,另外可以根據(jù)需要設(shè)置低電壓啟動過電流保護、過負荷保護和零序過電流(電壓)等電量保護。

4 故障分析

4.1 饋線保護未啟動跳閘原因分析 從圖2 可以看出主變低壓側(cè)Iα電流,突然從正常值大幅升高至5 100 A 左右,且母線電壓Uα大幅降低至16 KV 左右,說明其相關(guān)α 饋線側(cè)出現(xiàn)了短路接地故障,但由于未達到α饋線開關(guān)跳閘條件(饋線保護有阻抗I、II段距離保護和過電流保護),主要原因是跳閘延時未達要求(從圖2 可以看出大電流只持續(xù)了三個半周波約為0.07 S,而從相關(guān)定值單可得出延時最短的也為0.1 S),所以相關(guān)饋線保護裝置雖啟動,但無任何保護功能出口引起饋線開關(guān)跳閘。

4.2 主變差動保護動作原因分析 利用相關(guān)數(shù)據(jù)通過公式2可得出其平衡系數(shù)為KPH=2.56,然后從圖3 得出的數(shù)據(jù)和故障報文上給出的數(shù)值利用公式(3)和公式(4)得出ICDA=1.46A >ISD,滿足公式5 的相關(guān)保護跳閘判據(jù),所以差動速斷元件動作,比率差動元件動作。

初步結(jié)論:由于主變后備保護1#主變壓力釋放保護動作,且綜合以上數(shù)據(jù)綜合分析,因此可以初步判定由于主變外部的α饋線側(cè)受到雷雨大風(fēng)天氣的影響產(chǎn)生了接地短路故障,進而引發(fā)了1#主變內(nèi)部發(fā)生了接地短路故障。

5 故障原因

經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)、檢修人員和變壓器廠家聯(lián)合檢查確認,發(fā)現(xiàn)1#主變低壓側(cè)a 套管的連接銅棒與主變繞組的引出線壓接部分的連接螺栓未壓緊,且此處有明顯的放電燒傷痕跡,因此得出以下結(jié)論:由于雷雨大風(fēng)天氣對接觸網(wǎng)線路的影響,α饋線側(cè)出現(xiàn)了接地短路故障,因此1#主變低壓側(cè)產(chǎn)生了大電流。由于此電流電動力的作用,促使主變低壓側(cè)a 套管處的繞組和金屬導(dǎo)體未壓接的連接處產(chǎn)生大范圍的電動力振動,使得連接處對主變外殼絕緣距離不足,造成導(dǎo)體部分對主變外殼產(chǎn)生了放電現(xiàn)象,從而使得主變差動速斷和比率差動保護動作。

另外由于此次放電產(chǎn)生的電弧對變壓器絕緣油進行的分解作用,也使得1#主變的壓力釋放保護繼電器動作。

6 結(jié)束語

京滬高鐵作為中國高鐵走向世界的名片,社會影響和政治影響極其巨大。其中牽引變壓器作為牽引供電系統(tǒng)中的核心設(shè)備,且在單體設(shè)備中造價最高,它的安全運行和牽引供電系統(tǒng)的穩(wěn)定運行關(guān)乎重大的經(jīng)濟和社會效益,為此,很多經(jīng)驗還需要好好地總結(jié)和積累,各種各樣的問題也需要系統(tǒng)地分析歸納,希望此文能為相關(guān)檢修和技術(shù)人員探索更加有效防范牽引變壓器故障、確保高鐵運行安全的方法,起到參考和借鑒作用。

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