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EDI運(yùn)行內(nèi)阻陡升的原因及應(yīng)對(duì)措施

2019-06-20 03:17:00陸秋萍
鹽科學(xué)與化工 2019年6期
關(guān)鍵詞:產(chǎn)水羧酸電阻率

陸秋萍,韓 英

(中鹽昆山有限公司,江蘇昆山 215300)

EDI又稱連續(xù)電除鹽技術(shù),是20世紀(jì)80年代以來(lái)逐漸興起的一種新型的除鹽技術(shù),它巧妙的將電滲析和離子交換技術(shù)相結(jié)合,利用兩端電極高壓使水中帶電離子移動(dòng),并配合離子交換樹(shù)脂及選擇性樹(shù)脂膜以加速離子移動(dòng)去除,從而達(dá)到水純化的目的[1-3]。EDI屬于精處理設(shè)備,對(duì)進(jìn)水的水質(zhì)要求較高,故一般安裝在RO膜之后,形成一種新的聯(lián)合工藝。中鹽昆山有限公司2012年對(duì)鍋爐補(bǔ)給水的制備工藝進(jìn)行改造,設(shè)計(jì)能力為3×100 t/h,采用絮凝沉淀+砂濾+多介質(zhì)過(guò)濾+UF+兩級(jí)RO+EDI的工藝流程,全膜系統(tǒng)采用三組平行的設(shè)備并聯(lián)運(yùn)行,水源為地表水,水質(zhì)波動(dòng)較大,EDI出水水質(zhì)要求電阻率>5 MΩ·cm,總硅<20 μg/L。該裝置于2015年初建成投運(yùn),系統(tǒng)產(chǎn)水電阻率達(dá)到16 MΩ·cm以上,且穩(wěn)定性高,完全滿足鍋爐補(bǔ)給水的要求。但在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生了EDI故障事故,嚴(yán)重影響了整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)狀況,經(jīng)分析檢測(cè),找出了原因并采取了針對(duì)性的措施。

1 EDI運(yùn)行內(nèi)阻陡升的現(xiàn)狀調(diào)查

系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行至2016-10,2016-11上旬,三組EDI設(shè)備每個(gè)模塊的電壓均出現(xiàn)不同程度的波動(dòng),振幅在20 V左右,電流相對(duì)平穩(wěn),均在3.4 A±0.2 A的范圍內(nèi)。起初認(rèn)為是二級(jí)RO產(chǎn)水電導(dǎo)波動(dòng)引起的EDI電壓、電流的起伏,只是要求運(yùn)行人員對(duì)二級(jí)RO設(shè)備進(jìn)行精準(zhǔn)加藥,水質(zhì)維穩(wěn),并未引起足夠的重視。但在接下來(lái)半個(gè)月的運(yùn)行期內(nèi),EDI的運(yùn)行狀況發(fā)生了突發(fā)性的質(zhì)變:?jiǎn)蝹€(gè)模塊電壓每天升高10 V~15 V,直至高限(350 V以上),且三組EDI各個(gè)模塊的電壓幾乎同步上升,共性特征極為明顯。在這段時(shí)間內(nèi),模塊電流仍相對(duì)平穩(wěn),單組設(shè)備的產(chǎn)水電阻率也都在12 MΩ·cm以上,系統(tǒng)仍能自動(dòng)運(yùn)行。經(jīng)多方面查找原因,調(diào)整設(shè)備,均得不到緩解,且模塊開(kāi)始出現(xiàn)電流減小,產(chǎn)水電阻率下降的情況。公司緊急聯(lián)系了供貨廠家,相關(guān)的技術(shù)人員也隨即趕到現(xiàn)場(chǎng)。

為了不中斷鍋爐補(bǔ)給水供應(yīng),也為了盡快對(duì)EDI模塊進(jìn)行恢復(fù),在未探明具體污染源的情況下,廠家建議先進(jìn)行嘗試性的化學(xué)清洗和樹(shù)脂再生,現(xiàn)場(chǎng)選擇2#EDI設(shè)備,另外兩套仍持續(xù)制水。技術(shù)人員采取酸+化學(xué)清洗劑清洗,連續(xù)沖洗、堿+化學(xué)清洗劑清洗,連續(xù)沖洗、通電再生等手段進(jìn)行EDI模塊除鹽能力的恢復(fù)[4]。在電再生過(guò)程中,無(wú)論是起初的低電壓再生,還是后期的不斷提高再生電壓,模塊電流始終沒(méi)有得到恢復(fù),即樹(shù)脂并未因通電再生而恢復(fù)交換離子的能力,再生失敗。于此同時(shí),另外兩套連續(xù)制水的設(shè)備也相繼出現(xiàn)模塊電流逐漸下降趨于零,最終產(chǎn)水電阻率低至2 MΩ·cm以下,除鹽率降至30%,至此EDI設(shè)備已無(wú)法投入自動(dòng)運(yùn)行。

但是在整個(gè)EDI設(shè)備除鹽效率衰減過(guò)程中,設(shè)備進(jìn)出水壓差始終維持在0.18 MPa~0.20 MPa之間,并未出現(xiàn)因通道堵塞而導(dǎo)致壓差上升的情況,反而有略微的下降;濃水進(jìn)水、濃水排水、極水排水的流量和壓力也未出現(xiàn)明顯的波動(dòng),各個(gè)壓差也在運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)[5]。這就意味著模塊并非受到普通的污堵,但是未知的污染源也確實(shí)讓模塊內(nèi)的樹(shù)脂完全喪失離子交換的能力,且該過(guò)程為不可逆的損壞過(guò)程,此類現(xiàn)象的出現(xiàn)為EDI應(yīng)用史上的首例,筆者未找到相關(guān)的文獻(xiàn)加以佐證。

2 原因分析

意識(shí)到此次故障的嚴(yán)重性,公司當(dāng)即成立了調(diào)查小組,全力配合安裝廠家、技術(shù)專家展開(kāi)設(shè)備調(diào)查和水質(zhì)排查。同時(shí)將3#EDI的8#和16#模塊返廠,分別進(jìn)行離線的清洗再生和解剖分析,進(jìn)一步查找設(shè)備性能衰減的原因。

2.1 離線清洗與再生

將返廠的模塊進(jìn)行了三次常規(guī)的酸堿清洗后通電再生,清洗前后模塊的性能數(shù)據(jù)記錄見(jiàn)表1。從表1的數(shù)據(jù)可以看出,模塊進(jìn)行常規(guī)清洗再生后,雖然內(nèi)阻有較大幅度的下降,但仍遠(yuǎn)大于模塊出廠時(shí)的內(nèi)阻,通水試驗(yàn)產(chǎn)水電阻率仍未見(jiàn)明顯提升,出水水質(zhì)仍不合格,模塊性能未能得到有效恢復(fù)。

表1 模塊性能檢測(cè)Tab.1 Performance testing for module

2.2 解剖與樹(shù)脂顯微鏡觀察

將另一模塊進(jìn)行解剖,發(fā)現(xiàn)樹(shù)脂分布均勻,各室內(nèi)的樹(shù)脂量未見(jiàn)明顯的流失和擠壓破碎,只在淡水進(jìn)口端樹(shù)脂顏色略微變深。上述現(xiàn)象說(shuō)明該設(shè)備運(yùn)行壓力適當(dāng),未受到水力沖擊和氧化破壞,進(jìn)水端樹(shù)脂顏色略深屬長(zhǎng)期運(yùn)行的輕微污染現(xiàn)象,不足以使模塊性能出現(xiàn)大幅度的衰減。為了更好地觀察樹(shù)脂的性狀,分別選取了少量進(jìn)水端和出水端的樹(shù)脂,與原樹(shù)脂進(jìn)行顯微鏡下的觀察比較,如圖1所示,樹(shù)脂表面有明顯的包裹現(xiàn)象,且進(jìn)水端樹(shù)脂包裹現(xiàn)象較嚴(yán)重,出水端的包裹現(xiàn)象稍輕,而原樹(shù)脂的表面沒(méi)有任何異物包裹現(xiàn)象。模塊性能的大幅度衰減與樹(shù)脂表面的包裹現(xiàn)象有關(guān),包裹物阻斷了樹(shù)脂的正常離子交換作用,使其失去除鹽能力。

圖1 正常樹(shù)脂、失效樹(shù)脂的顯微鏡圖Fig.1 Microscope diagram of normal resin and failure resin

2.3 紅外光譜檢測(cè)

為了進(jìn)一步了解樹(shù)脂表面包裹的污染物的組分,對(duì)污染的樹(shù)脂進(jìn)行了紅外光譜檢測(cè),并與同類型的新樹(shù)脂的譜圖進(jìn)行比較,如圖2所示,進(jìn)水和出水端的樹(shù)脂尤其是陰樹(shù)脂有區(qū)別于新樹(shù)脂的新信號(hào):1 560 cm-1和1 380 cm-1,這兩個(gè)信號(hào)是屬于羧酸鹽類物質(zhì)或者是硝基化合物。樹(shù)脂表面的包裹物為含有羧酸鹽成分的有機(jī)物,且難以通過(guò)常規(guī)的酸堿清洗進(jìn)行恢復(fù)。該羧酸鹽類污染物可能來(lái)自于進(jìn)水中少量的腐殖酸,或是反滲透添加的阻垢劑未完全截留。由于污染物對(duì)樹(shù)脂的包裹,造成樹(shù)脂無(wú)法進(jìn)行有效的離子交換,導(dǎo)致模塊內(nèi)阻升高,產(chǎn)水電阻率下降,直至不符合鍋爐補(bǔ)給水的水質(zhì)要求。

圖2 正常樹(shù)脂、失效樹(shù)脂的FTIR測(cè)試對(duì)比圖Fig.2 FTIR diagram of normal resin and failure resin

2.4 掃描電鏡與能譜分析

為了驗(yàn)證是否存在羧酸鹽類污染物的這一推斷,通過(guò)對(duì)樹(shù)脂小球進(jìn)行掃描電鏡的觀察與元素能譜分析,考察了新舊樹(shù)脂的微觀形貌和微區(qū)元素的變化情況。如圖3所示,不論是正常樹(shù)脂還是失效樹(shù)脂,其微觀形貌均為不同規(guī)格大小的球狀,粒徑約400 μm~700 μm不等,但正常樹(shù)脂的表面干凈圓滑,而失效的陰樹(shù)脂的表面粗糙,球形不規(guī)則,表面存在污染物且變型,失效的陽(yáng)樹(shù)脂表面同樣存在存在污染物,且有部分樹(shù)脂有裂縫和破損現(xiàn)象,樹(shù)脂間存在少量碎片遭到破壞。通過(guò)微區(qū)元素分析,得出:進(jìn)水端陰樹(shù)脂大部分區(qū)域氧含量增加明顯,明顯污染區(qū)域有Al元素和少量S元素;進(jìn)水端陽(yáng)樹(shù)脂大部分區(qū)域元素成分變化不明顯,明顯污染區(qū)域有Fe、Si、Al、Cl等元素。這羧酸鹽類污染物偏向于沉積在陰樹(shù)脂而非陽(yáng)樹(shù)脂的表面,羧酸基團(tuán)可能與陰樹(shù)脂中的季胺基團(tuán)形成配對(duì)的鹽,使陰樹(shù)脂失去離子交換的能力,最終導(dǎo)致模塊除鹽性能的大幅度衰減。

圖3 正常樹(shù)脂、失效樹(shù)脂的 SEM-EDS 測(cè)試圖Fig.3 SEM-EDS diagram of normal resin and failure resin

2.5 發(fā)射光譜分析

通過(guò)失效樹(shù)脂和正常樹(shù)脂的ICP測(cè)試結(jié)果,可知失效樹(shù)脂中鐵元素的含量約為53.3 mg/kg,正常樹(shù)脂中鐵元素的含量約為13.6 mg/kg。失效樹(shù)脂中鐵元素含量較正常樹(shù)脂中鐵元素含量高,推測(cè)失效樹(shù)脂可能受到鐵元素的污染,而現(xiàn)場(chǎng)也沒(méi)有監(jiān)測(cè)EDI裝置進(jìn)水鐵離子指標(biāo),水質(zhì)監(jiān)測(cè)不全面。

3 應(yīng)對(duì)措施及結(jié)果討論

3.1 程序變更

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)人員反饋,濃水進(jìn)水壓力和流量均有明顯的提升,多個(gè)模塊的產(chǎn)水側(cè)有氣體積存現(xiàn)象,模塊內(nèi)部積存的氣體在水力作用下,產(chǎn)生氣錘,破壞陰膜和陽(yáng)膜,使其產(chǎn)生裂縫,模塊內(nèi)部水出現(xiàn)竄流,導(dǎo)致濃水流量無(wú)法調(diào)節(jié)。為了避免氣錘的產(chǎn)生,筆者變更了EDI設(shè)備的啟停程序,去除設(shè)備的開(kāi)機(jī)和停機(jī)沖洗步序,避免過(guò)度虹吸。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)多次啟停驗(yàn)證,所有模塊產(chǎn)水側(cè)均無(wú)氣體積存,濃水進(jìn)水壓力和流量基本維持穩(wěn)定,設(shè)備產(chǎn)水電阻率有所回升。

3.2 現(xiàn)場(chǎng)改造

為了杜絕EDI設(shè)備受反滲透和超濾化學(xué)清洗液污染的可能性,將EDI清洗系統(tǒng)從清洗母管上斷開(kāi),獨(dú)立配管,防止清洗液出現(xiàn)竄流,污染EDI模塊內(nèi)的樹(shù)脂。同時(shí)在EDI進(jìn)水管道上加裝ORP(氧化還原電位)在線監(jiān)測(cè)儀表,同時(shí)定期檢測(cè)進(jìn)水余氯、總有機(jī)碳TOC和鐵離子的指標(biāo),確保進(jìn)水水質(zhì)符合EDI的進(jìn)水要求。

3.3 結(jié)果討論

通過(guò)在線儀表的數(shù)據(jù)顯示,EDI的進(jìn)水ORP均在100 mV以下,且較為穩(wěn)定,余氯分析均未超過(guò)0.03 mg/L,進(jìn)一步杜絕了樹(shù)脂因氧化而破碎的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于已嚴(yán)重污染的模塊進(jìn)行整體更換,并按照上述整改措施,嚴(yán)格監(jiān)測(cè)新設(shè)備的進(jìn)水水質(zhì)符合EDI的進(jìn)水要求,監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括ORP、余氯、TOC和鐵離子含量,同時(shí)加密監(jiān)控模塊電壓、電流的變化情況。歷時(shí)1 a的運(yùn)行,模塊各項(xiàng)指標(biāo)均正常,出水水質(zhì)優(yōu)良,如圖4為新設(shè)備第7號(hào)、8號(hào)模塊電壓、電流—日期的數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖,電壓波動(dòng)幅度<20 V,電流穩(wěn)定在3.4 A±0.1 A之間。

經(jīng)過(guò)上述一系列的整改措施后,對(duì)新舊設(shè)備的產(chǎn)水電阻率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如圖5所示,新設(shè)備的出水電阻率基本都在16 MΩ·cm以上,舊設(shè)備的出水電阻率在8 MΩ·cm以上,符合鍋爐補(bǔ)給水的水質(zhì)要求。

圖4 新設(shè)備第7號(hào)、8號(hào)模塊電壓-電流散點(diǎn)圖Fig.4 Voltage-current scatter plot for the 7th and 8th device

圖5 新舊設(shè)備的產(chǎn)水電阻率散點(diǎn)圖Fig.5 Resistance of water production of new module of new and old device

4 結(jié)束語(yǔ)

1)EDI設(shè)備運(yùn)行至2016-11開(kāi)始出現(xiàn)異常,表現(xiàn)為電壓陡升至高限(350 V以上),電流逐漸下降趨于零,產(chǎn)水電阻率低至2 MΩ·cm以下,除鹽率降至30%,但各個(gè)進(jìn)水壓力,壓差均正常。

2)通過(guò)一系列的檢測(cè)分析,模塊除鹽性能衰減的原因是樹(shù)脂可能被某羧酸鹽類的有機(jī)物包裹,且該羧酸鹽類污染物偏向于沉積在陰樹(shù)脂表面,使陰樹(shù)脂失去離子交換的能力,最終導(dǎo)致模塊除鹽性能的大幅衰減。同時(shí)該羧酸鹽類污染物屬嚴(yán)重的有機(jī)物污染,難以通過(guò)常規(guī)的酸堿清洗及通電再生進(jìn)行恢復(fù)。

3)對(duì)于污染嚴(yán)重的模塊進(jìn)行部分模塊的更換,同時(shí)采取優(yōu)化自控程序、加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)及管路改造等措施后,經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行觀察,新舊設(shè)備性能穩(wěn)定,產(chǎn)水電阻率均符合鍋爐補(bǔ)給水的水質(zhì)要求。

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