何選蓬 程天輝 周健 鄒博 錢宏 陳陽
1.中國(guó)石油渤海鉆探庫(kù)爾勒分公司;2.中國(guó)石油塔里木油田分公司
中國(guó)石油2018年12月12日宣布,位于新疆庫(kù)車坳陷秋里塔格構(gòu)造帶中段的中秋1井經(jīng)酸壓測(cè)試獲得高產(chǎn)工業(yè)油氣流,用?5 mm油嘴求產(chǎn)折合日產(chǎn)天然氣33×104m3,日產(chǎn)凝析油21.4 m3,預(yù)示中秋將有1 000×108m3級(jí)凝析氣藏[1]。庫(kù)車坳陷位于塔里木盆地和南天山造山帶的交接部位,構(gòu)造形態(tài)由北向南呈“三帶三凹”,分別為克拉蘇、依其克里克、秋里塔格構(gòu)造帶和烏什、拜城、陽霞凹陷;其中:秋里塔格構(gòu)造帶位于庫(kù)車坳陷南部,勘探面積5 200 km2,天然氣資源量 1.43×1012m3,石油資源量2.83×108t[2]。中秋 1井是 2017年部署在秋里塔格構(gòu)造帶中秋段中秋1號(hào)背斜構(gòu)造上的一口風(fēng)險(xiǎn)探井,鉆探目的層位為白堊系巴什基奇克組。中秋1井構(gòu)造變形強(qiáng)烈,地震資料差,鄰井資料少,鹽頂卡層難度大,為此塔里木油田抽調(diào)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)專家全程駐井把關(guān),精細(xì)研究鉆井和地質(zhì)設(shè)計(jì),優(yōu)化施工方案和風(fēng)險(xiǎn)防控措施,優(yōu)選新型鉆井工具和鉆井參數(shù),制定庫(kù)車山前鉆完井提速對(duì)策,鹽上地層、鹽層、目的層鉆進(jìn)與試油完井協(xié)同發(fā)力,自2017年10月 30日至 2018年 10月 14日鉆至 6 316 m完鉆,于11月21日開始試油[2],12月12日對(duì)白堊系6 073~6 182 m井段進(jìn)行小型解堵酸化測(cè)試,油壓為81.182 MPa,獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流,為秋里塔格構(gòu)造帶的油氣勘探和整體評(píng)價(jià)打開了突破口。
庫(kù)車前陸盆地位于塔里木盆地北緣,北與南天山斷裂褶皺帶以逆沖斷層或不整合相接,南為塔北隆起,東起陽霞凹陷,西至烏什凹陷,是一個(gè)以中、新生代沉積為主的疊加型前陸盆地。北部受南天山強(qiáng)烈擠壓作用,南部受前中生代古隆起限制,庫(kù)車前陸盆地表現(xiàn)出較寬的前陸沖斷帶、殘余前淵、窄斜坡和寬緩前緣隆起的特點(diǎn)。庫(kù)車坳陷可進(jìn)一步劃分為7個(gè)次級(jí)構(gòu)造單元,即克拉蘇構(gòu)造帶、北部構(gòu)造帶、秋里塔格構(gòu)造帶、烏什凹陷、拜城凹陷、陽霞凹陷、南部斜坡帶。
秋里塔格構(gòu)造帶位于拜城凹陷和陽霞凹陷之間,北鄰克拉蘇構(gòu)造帶、依奇克里克沖斷帶,并與南部斜坡帶和陽霞凹陷相接,東西長(zhǎng)300 km,南北寬25 km,地表表現(xiàn)為西秋、東秋2座山體。受新近系和古近系2套鹽膏層變形影響,鹽上表現(xiàn)為庫(kù)車沖斷系統(tǒng),鹽下根據(jù)地層格架、構(gòu)造模式、圈閉類型等不同自西向東劃分為佳木、西秋、中秋和東秋四段。
中秋段呈近北東向展布,東西長(zhǎng)約120 km,南北寬約12 km,面積約1 500 km2。受喜山中晚期南天山的快速擠壓、古近系、新近系膏鹽巖變形及區(qū)域走滑斷裂帶影響,鹽上地層發(fā)育大型薄皮褶皺;鹽下地層受蓋層滑脫影響形成大量逆沖斷片,發(fā)育鹽下背斜及斷鼻構(gòu)造,與克深構(gòu)造帶相似。中秋段主要的勘探目的層為白堊系巴什基奇克組。
中秋1井分別在吉迪克組4 450~4 880 m和庫(kù)姆格列木群5 490~6 060 m段鉆遇2套膏鹽層。吉迪克及蘇維依組砂礫巖段為低壓層,同時(shí)鹽間是否存在低壓層未知。2層套管無法兼顧滿足3套壓力系數(shù)要求(如圖1)。
中秋1井實(shí)鉆過程中,蘇維依組泥質(zhì)粉砂巖夾層滲透性較好,與吉迪克組膏鹽巖段合鉆,在5 440.99~5 477.7 m漏失5次,漏失密度2.33~2.25 g/cm3鉆井液645.8 m3,多次堵漏無效,且因上部地層為膏鹽巖段,無法降低泥漿密度,被迫下套管,中完循環(huán)及固井期間漏失鉆井液474 m3。
蘇維依-庫(kù)姆格列木群泥巖段、庫(kù)姆格列木群膏鹽巖段不同壓力系統(tǒng)存在于同一裸眼中,高密度鹽層鉆進(jìn)時(shí),上部低壓層發(fā)生漏失;同時(shí)鹽間存在薄弱層,多次發(fā)生漏失(持續(xù)伴隨井漏,保持隨鉆濃度不低于5%才能維持鉆進(jìn)),由于鉆井液密度無法滿足支撐鹽膏層,起下鉆過程中均有阻卡,需要?jiǎng)澭弁ㄟ^。為了提高鉆井液密度多次進(jìn)行承壓堵漏,共漏失鉆井液259 m3。
圖1 井白堊系巴什基奇克組四性關(guān)系[3]Fig.1 Four-property relationship of Cretaceous Bashijiqike formation in Well Zhongqiu 1[3]
中秋1井受喜山中晚期南天山的快速擠壓,古近系、新近系膏鹽巖變形及區(qū)域走滑斷裂帶影響,鹽上地層發(fā)育大型薄皮褶皺;鹽下地層受蓋層滑脫影響形成大量逆沖斷片,發(fā)育鹽下背斜及斷鼻構(gòu)造。地層造斜率大,使用PV工具都難以控制井斜,且井下情況復(fù)雜,部分井段無法使用垂直鉆井工具,控制井斜困難。復(fù)合鹽層由于不同壓力系數(shù),固井鹽水溢流及井漏風(fēng)險(xiǎn)大,常規(guī)固井技術(shù)質(zhì)量難以保證。
為確保井身質(zhì)量從二開開始到目的層前均采用POWER-V鉆進(jìn)[3],同時(shí)考慮到卡層安全和井身質(zhì)量的矛盾,?311.15 mm井眼段采用?215.9 mm工具卡層,在井漏后仍能安全起鉆;三開鉆進(jìn)吉迪克鹽層和蘇維依組砂礫巖,漏失嚴(yán)重,在多次堵漏無效的情況下,下套管至漏層頂部;四開鉆井時(shí),因上部低壓層、下部復(fù)合鹽層壓力系數(shù)不同,無法滿足漏層和復(fù)合鹽層同時(shí)鉆進(jìn)要求,采用塔里木油田公司改性水泥承壓堵漏,鉆井液密度從2.15 g/cm3提高到2.27 g/cm3,為該井不同壓力系數(shù)地層安全鉆進(jìn)提供了保障,也為該區(qū)塊鉆井提供了新的思路。
復(fù)合鹽層下套管前模擬井下壓力計(jì)算反推下入套管的速度,保證下套管及開泵循環(huán)期間的井底壓力平衡,不發(fā)生漏失;為確保固井及丟手安全,下套管前打堵漏鉆井液,并且進(jìn)行模擬循環(huán)試驗(yàn),為固井循環(huán)做準(zhǔn)備,固井方式采用正注反劑固井,采用雙凝體系,合理調(diào)整稠化時(shí)間,在保證施工安全的前提下快速凝固,防止鹽水侵入影響固井質(zhì)量。
中秋1井原設(shè)計(jì)井深6 300 m,實(shí)際井深6 316 m,鉆井周期350 d。
全井采用定制鉆頭。?558.8 mm井眼采用定制BEST1952鉆頭,單鉆頭鉆進(jìn)至1 800 m中完井深,平均機(jī)械鉆速6.2 m/h;?431.8 mm井眼鉆進(jìn)庫(kù)車組-吉迪克組,2只DBS SF56DH3鉆頭從1 802 m鉆進(jìn)至4 249 m,平均機(jī)械鉆速6.2 m/h;復(fù)合鹽層采用史密斯360鉆頭,平均機(jī)械鉆速1.62 m/h;?149.2 mm井眼鉆進(jìn)白堊系目的層,1只史密斯MDI613QBPX鉆頭鉆完6 048.6~6 316 m,機(jī)械鉆速2.6 m/h(如圖2)。
圖2 中秋1井井身結(jié)構(gòu)Fig.2 Casing program of Well Zhongqiu 1
中秋1井五開使用?558.8 mm鉆頭于2018年6月13日16:00鉆進(jìn),鉆井液體系為油基鉆井液,2018年 9月 14日 3:00擴(kuò)眼至井深 6 048.6 m中完。所鉆地層為古近系蘇維依組和庫(kù)姆格列木群泥巖段、膏鹽巖段,蘇維依組底界5 542 m,井段5 630~5 662 m、5 722~5 724 m、5 736~5 768 m 為白色鹽巖、泥質(zhì)鹽巖,期間夾雜泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖,存在2套不同壓力系數(shù)地層。蘇維依組地層發(fā)生漏失鉆井液當(dāng)量密度為2.1 g/cm3,抑制下部鹽層蠕變所需當(dāng)量密度為2.27 g/cm3。為保證下部鹽層鉆進(jìn),提高鉆井液密度,對(duì)上部漏失層進(jìn)行承壓堵漏,提高地層整體承壓能力。
鉆進(jìn)期間共發(fā)生3次井漏,經(jīng)過14次承壓堵漏,使用2種不同鉆井液體系和堵漏材料,有效提高地層承壓能力(當(dāng)量密度2.27 g/cm3),鉆進(jìn)中通過在鉆進(jìn)個(gè)月中加入一定比例堵漏材料,恢復(fù)鉆進(jìn)作業(yè)。
(1)使用?558.8 mmPDC鉆頭+Power-V垂鉆工具[4-5]通劃至井深5 477.7 m發(fā)生井漏,地層為蘇維依組,巖性為粉砂巖、泥質(zhì)粉砂巖。將鉆井液密度由2.25 g/cm3逐漸降至2.22 g/cm3、2.19 g/cm3恢復(fù)鉆進(jìn)。
(2)使用?558.8 mmPDC鉆頭+Power-V垂鉆工具鉆進(jìn)至井深5 535.27 m再次發(fā)生井漏,地層為蘇維依組,巖性為粉砂巖、泥質(zhì)粉砂巖,將鉆井液密度由 2.19 g/cm3逐漸降至 2.15 g/cm3、2.1 g/cm3,繼續(xù)鉆進(jìn)至5 580 m。
(3)使用?558.8 mmPDC+Power-V垂鉆工具鉆進(jìn)至井深5 623.15 m(地質(zhì)循環(huán)落實(shí)巖性為褐色含鹽泥巖),后起鉆。
(4)使用?558.8 mmPDC+常規(guī)鉆具+MWD儀器鉆進(jìn)至井深5 663 m,起鉆承壓堵漏,鉆井液密度由2.10 g/cm3升至 2.15 g/cm3。
(5)使用?558.8 mmPDC+常規(guī)鉆具+MWD儀器鉆進(jìn)至井深5 668 m,起鉆承壓堵漏,鉆井液密度由2.15 g/cm3升至 2.20 g/cm3。
(6)使用?558.8 mmPDC+常規(guī)鉆具+MWD儀器鉆進(jìn)至井深5 723.3 m(鉆壓由60 kN降至20 kN,瞬時(shí)鉆時(shí)由38 min/m降至16 min/m,上提懸重由1 910 kN升至2 030 kN又降至1 910 kN,上提有蹩頂驅(qū)現(xiàn)象),起鉆換銑齒鉆頭進(jìn)行承壓堵漏鉆井液密度由2.20 g/cm3升至2.27 g/cm3。
(7)使用?558.8 mmPDC+常規(guī)鉆具鉆進(jìn)至井深5 989 m,其中鉆進(jìn)至井深5 815.4 m再次發(fā)生井漏,通過堵漏控制鉆井液漏失量,鉆井液密度維持在2.27 g/cm3。
(8)使用?558.8 mmPDC+常規(guī)鉆具鉆進(jìn)至井深6 016.5 m,后起鉆進(jìn)行卡層鉆進(jìn)。
(9)使用?431.8 mmPDC領(lǐng)眼鉆進(jìn) 6 016.5~6 048.6 m井段。
(10)使用?558.8 mmPDC+常規(guī)鉆具擴(kuò)眼井段6 016.5~6 048.6 m,順利中完。
使用油基鉆井液進(jìn)行了6次承壓堵漏施工,堵漏材料為成都得道公司LCC系列有機(jī)高分子合成堵漏劑[6]和GBF固壁承壓封堵劑[7]。
(1)漏失層位為蘇維依組,地層主要巖性為粉砂巖,對(duì)應(yīng)井段為5 500~5 550 m,為滲漏性漏失。經(jīng)過第1次堵漏施工,發(fā)現(xiàn)地層吃入量過少而套壓持續(xù)增高,判斷井下出現(xiàn)“封門”現(xiàn)象,因此第2次、第3次調(diào)整堵漏配方增加大粒度顆粒的配比,尤其是第3次堵漏施工地層吃入量明顯增多。堵漏施工結(jié)束通劃到底后,排量15 L/s滿足鉆進(jìn)要求,鉆井液密度由2.10 g/cm3提高至2.15 g/cm3。鉆進(jìn)至井深5 661.4 m時(shí)鉆速加快,上提活動(dòng)頻繁蹩停頂驅(qū),釋放扭矩,上提懸重由1 860 kN升至2 400 kN又降回1 860 kN,不能滿足鹽層安全鉆進(jìn)的基本要求,需繼續(xù)進(jìn)行地層承壓堵漏。
(2)與第 1、2、3次堵漏方式不同,第 4、5、6次采用高注高擠方式堵漏,地層承壓有了一定提升,沒有出現(xiàn)“封門”現(xiàn)象(如表1)。
表1 油基鉆井液堵漏情況Table 1 Plugging effect of oil based drilling fluid
4.4.1 水基堵漏材料
使用油基鉆井液堵漏施工,地層承壓能力不能滿足下部鹽層鉆進(jìn)所需,考慮油基鉆井液含水量少不能使堵漏材料完全發(fā)揮作用,將其更換為水基鉆井液[8-10],保證堵漏材料的可膨脹性得到有效發(fā)揮。使用水基鉆井液配合核桃殼等膨脹性堵漏材料(如表2),進(jìn)一步提高地層承壓能力,仍不能完全滿足下部鹽層鉆進(jìn)需要,未能有效抑制下部鹽層蠕變,需繼續(xù)進(jìn)行承壓堵漏。
4.4.2 西南石油大學(xué)新型堵漏材料
下部鹽層段預(yù)計(jì)需密度2.30 g/cm3的鉆井液抑制鹽層蠕變,滿足鹽層段安全鉆井,采用固化后微膨脹的HTSD堵漏技術(shù)進(jìn)一步提高井筒的承壓能力。
現(xiàn)場(chǎng)施工使用高密度(2.70 g/cm3)、抗高溫(180 ℃)、高強(qiáng)度(≥25 MPa)的堵水材料即HTSD堵劑。HTSD堵劑由25%LTSD堵劑+75%WHG水泥復(fù)配,基于“顆粒級(jí)配原理”和“顆粒緊密堆積理論”[11],堵劑可在封堵層有效駐留,且具有良好的駐留性、穩(wěn)定性和耐腐蝕性。堵劑進(jìn)入封堵層后,能夠通過特殊的機(jī)制,快速形成互穿網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),有效地滯留在封堵層內(nèi),不返吐(如表3)。
使用西南石油大學(xué)快凝劑新型材料HTSD首次在山前井開展堵漏試驗(yàn)共施工2次(表4)。為將施工風(fēng)險(xiǎn)降至最低,以打水泥塞的方式施工。材料本身有一定膨脹性,進(jìn)入漏層中的孔隙和裂縫中在井下高溫作用下凝固,從而進(jìn)行有效封堵。該材料的使用極大提高了地層的承壓能力。
第1次施工:注入前隔離液20 m3,堵漿16 m3,后隔離液3 m3;關(guān)井后分3次憋擠堵劑,共擠入堵劑15.5 m3,套壓3 MPa,計(jì)算漏層位置約在5 440 m井深處。
表2 水基堵漏材料Table 2 Water based plugging material
表3 HTSD堵劑與常規(guī)水泥性能對(duì)比Table 3 Property comparison between HTSD plugging agent and conventional cement
表4 HTSD第1次堵漏情況Table 4 Plugging effect of HTSD plugging agent after the first construction
第2次施工:注隔離液5.2 m3(排量20 L/s,泵壓13 MPa),漏失 1.2 m3,注堵劑 35.2 m3(排量 22 L/s,泵壓15 MPa),漏失6.8 m3,后注隔離液2.3 m3(排量20 L/s,泵壓 15 MPa),漏失 1.1 m3,替鉆井液 6 m3(排量 24 L/s,泵壓 18 MPa),漏失 3 m3,關(guān)井正擠鉆井液43 m3(排量由0升至28 L/s再降至20 L/s;立壓由0升至25.5 MPa再降至14 MPa;套壓由0升至6 MPa再降至5.4 MPa。停泵30 min,立壓由14 MPa降至 4 MPa;套壓由 5.4 MPa降至 4.7 MPa),后分5次反擠鉆井液2.5 m3(套壓4.7升至6 MPa,停泵60 min,套壓由6 MPa降至4.7 MPa,泄壓開井,回流量1.5 m3),通過循環(huán)候堵(排量14 L/s,泵壓9 MPa,液面正常)。為準(zhǔn)確判斷堵漏效果,第2次HTSD堵漏施工后進(jìn)行分段承壓(表5)。
表5 第2次HTSD堵劑施工后分段承壓情況Table 5 Bearing pressure of each section after the second construction of HTSD plugging agent
根據(jù)第1次HTSD堵漏施工情況判斷最靠近管鞋位置第1個(gè)漏層為井深5 440 m,第2次HTSD堵漏施工分段承壓結(jié)果表明成功封堵5 477 m和5 535~5 540 m等2個(gè)嚴(yán)重漏失層段,為后續(xù)隨鉆堵漏作業(yè)提供較好的井筒條件。地層承壓性得到提高,鉆井液密度逐漸由2.19 g/cm3升至2.27 g/cm3,通過全井筒加入隨鉆堵漏,解除了井漏復(fù)雜,為下部鉆進(jìn)提供安全保正。
(1)精細(xì)研究鉆井和地質(zhì)設(shè)計(jì),優(yōu)化施工方案和風(fēng)險(xiǎn)防控措施,優(yōu)選新型鉆井工具和鉆井參數(shù)的基礎(chǔ)上,制定庫(kù)車山前鉆完井提速對(duì)策,鹽上地層、鹽層、目的層鉆進(jìn)及試油完井協(xié)同配合,全井采用定制鉆頭,提前完成了中秋1井鉆井。
(2)對(duì)蘇維依組低壓區(qū)和庫(kù)姆格列木群復(fù)合鹽層段發(fā)生井漏,采用不同的堵漏措施,實(shí)施14次堵漏作業(yè),地層承壓能力明顯提高,為該區(qū)塊復(fù)合鹽層段承壓堵漏積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),為保證中秋2井的順利完鉆提供了借鑒,有利于進(jìn)一步擴(kuò)大秋里塔格構(gòu)造帶勘探成果。