梁順生
(中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司,寧波 315200)
某乙烯裝置裂解氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)為多級(jí)反動(dòng)抽汽凝汽式,主要由定子、轉(zhuǎn)子以及調(diào)速系統(tǒng)和超速保護(hù)系統(tǒng)等組成。定子由外缸、內(nèi)缸、導(dǎo)葉持環(huán)、密封等組成。外缸分為流通和排汽兩部分,排汽部分與流通部分通過(guò)螺栓連接。外缸為水平剖分,由前部、中部和后部三部分組成。外缸的每一部分壓力室被隔板分開以插入不同型號(hào)的內(nèi)缸或?qū)~持環(huán)。通過(guò)不同長(zhǎng)度導(dǎo)葉持環(huán)的適當(dāng)組合以及采用合適的葉片設(shè)計(jì),使各個(gè)獨(dú)立部分的蒸氣壓適應(yīng)給定的一系列進(jìn)汽和排汽狀況,并滿足要求的抽汽壓力。內(nèi)缸為軸向剖分。外缸由托架支承,托架在前端和排汽端左右兩側(cè),獨(dú)立于軸承箱。外缸的垂直位置由托架和前后支承平面間的可調(diào)節(jié)定位元件決定。
透平抽汽閥自2014年7月開始投用,開度逐漸關(guān)至35%,并一直維持在35%。在此期間超高壓蒸汽消耗量平均389.13 t/h,高壓蒸汽抽汽量平均242.99 t/h,透平凝液量平均154.13 t/h。抽汽量未達(dá)到設(shè)計(jì)值301 t/h。
2014年12月為平衡蒸汽管網(wǎng)蒸汽量,調(diào)整了該透平的抽汽閥開度,閥位由35%關(guān)小至30.16%,抽汽量由242 t/h增加至267 t/h,在抽汽閥調(diào)完之后的3個(gè)小時(shí)之內(nèi),抽汽量逐漸由267 t/h升高至290 t/h(在此期間抽汽閥和機(jī)組負(fù)荷未作調(diào)整)。
2014年1月,由于裝置負(fù)荷提高,透平抽汽量由288 t/h升高至308 t/h,此時(shí)軸位移則突然階躍到-0.5 mm,引發(fā)報(bào)警。為確保機(jī)組安全運(yùn)行,對(duì)抽汽閥進(jìn)行了調(diào)整,閥位由30.16%開大至33.3%,調(diào)節(jié)后,抽汽量并未立刻降低,約1 h后,抽汽量逐漸降低至288 t/h。為了平衡蒸汽管網(wǎng),繼續(xù)調(diào)整抽汽閥開度由33.3%開大至34.2%,此時(shí)抽汽量突然由288 t/h降低至250 t/h。
2015年2月,受系統(tǒng)影響,為了平衡蒸汽管網(wǎng),抽汽閥由34.2%逐漸關(guān)小至31.3%,原來(lái)操作調(diào)整的目標(biāo)抽汽量是280 t/h,而實(shí)際在抽汽調(diào)整過(guò)程中,抽汽量并沒有太多變化,前后只增加了5 t/h。
由于該抽汽控制閥一旦投自動(dòng),將會(huì)和很多運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行解耦運(yùn)算,而GE的控制程序?yàn)榉情_放性,無(wú)法確切了解解偶參數(shù),因此抽汽閥手動(dòng)控制,手動(dòng)投用抽汽過(guò)程中,當(dāng)抽汽電液轉(zhuǎn)換器輸出在36%左右時(shí),發(fā)現(xiàn)抽汽閥MP1瞬間關(guān)閉,致使抽汽量瞬間達(dá)到600 t/h。手動(dòng)增大抽汽電液轉(zhuǎn)換器輸出,MP1閥位無(wú)法動(dòng)作,機(jī)組被迫緊急停機(jī)。抽汽閥結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 抽汽閥結(jié)構(gòu)
經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)原抽汽閥平衡孔設(shè)計(jì)僅為2×φ4,當(dāng)抽汽閥閥位關(guān)小后,抽汽閥閥芯前后的壓差(P―P2)將不斷增加,抽汽閥蒸汽將會(huì)由閥芯與導(dǎo)向套之間的間隙(0.330~0.426 mm)漏入閥芯上腔,導(dǎo)致閥芯上腔P1的壓力不斷上升,而后通過(guò)兩個(gè)平衡孔漏至抽汽閥下側(cè),由于兩個(gè)向下的力之和超出油動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的最大提升力與摩擦力,導(dǎo)致抽汽閥關(guān)閉,經(jīng)過(guò)溝通,機(jī)組制造商將泄壓孔改為4×φ25。
兩個(gè)φ4平衡孔的面積為:
兩個(gè)φ25平衡孔的面積為:
閥芯與導(dǎo)向套之間的間隙面積為:
取間隙為0.4 mm??梢妰蓚€(gè)平衡孔間隙面積達(dá)到更改前的78倍左右,且該面積為間隙面積的8倍左右。
將這兩個(gè)間隙均轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的孔板,按照GB/T2624.1—2006中孔板流量計(jì)算方法:
式中:qm質(zhì)量流量kg/s;C流出系數(shù);d工作條件下節(jié)流的節(jié)流孔徑,m;β直徑比,β=d/D;D工作條件下管道內(nèi)徑,m;ε可膨脹性系數(shù);Δp差壓Pa;ρ1流體密度,kg/m3。
考慮通過(guò)兩個(gè)節(jié)流孔板的流量相同,蒸汽相關(guān)的性質(zhì)也極其類似,則:
又ΔP1=P-P1,ΔP2=P1-P2,則
ΔP2=ΔP1(S/S1)2=ΔP1/64
即閥芯上下的壓差將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于襯套節(jié)流產(chǎn)生的壓差,不再會(huì)產(chǎn)生較大的拉力將抽汽閥關(guān)閉。當(dāng)抽汽調(diào)節(jié)閥處于某一開度時(shí),閥頭周圍的氣流圍繞圓柱體流動(dòng),在閥腔室內(nèi)產(chǎn)生尾流和渦旋,由于氣流進(jìn)入閥體不對(duì)稱,面對(duì)氣流一側(cè)的閥頭表面壓力高于背對(duì)氣流的一側(cè),使閥頭表面壓力分布產(chǎn)生變化,作用于閥桿上的力隨之發(fā)生變化。
在閥頭和閥桿緊密配合無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí),由于閥桿和襯套之間存在間隙,汽流將閥頭閥桿壓向一側(cè),這時(shí)汽流通過(guò)閥頭兩側(cè)的流通面積不等,流通面積大的一側(cè)流速小壓力低,流通面積小的一側(cè)流速高壓力大,汽流又將閥頭閥桿壓向另一側(cè),當(dāng)閥桿擺動(dòng)的頻率接近或等于閥桿的固定頻率時(shí),則誘發(fā)閥桿振動(dòng)。
閥桿帶動(dòng)閥頭擺動(dòng)還會(huì)反過(guò)來(lái)對(duì)流場(chǎng)產(chǎn)生影響,增加渦旋強(qiáng)度,使閥桿不穩(wěn)定。由于不穩(wěn)定的氣流擾動(dòng),閥頭受到氣流的沖擊產(chǎn)生偏斜旋轉(zhuǎn),當(dāng)閥位繼續(xù)關(guān)小,蒸汽流動(dòng)進(jìn)一步不穩(wěn)定,閥頭產(chǎn)生的偏斜、振動(dòng)將進(jìn)一步加劇。
由于在原設(shè)計(jì)平衡孔下,整個(gè)閥芯的受力為向下,閥芯壓在調(diào)整墊中,調(diào)整墊與閥芯之間的間隙設(shè)定為0.10~0.15 mm,允許閥頭相對(duì)于閥桿有一點(diǎn)傾斜,且傾斜度小于調(diào)整墊與閥芯之間的間隙0.10~0.15 mm,這種設(shè)置避免了閥頭與閥桿形成剛性連接,引起在氣流沖擊力的作用下閥桿因疲勞振動(dòng)發(fā)生斷裂,并且該間隙小于填料處導(dǎo)向襯套間隙0.150~0.183 mm,不會(huì)造成填料磨損,更小于閥頭與導(dǎo)向襯套之間的間隙0.330~0.426 mm,不會(huì)導(dǎo)致閥頭沖擊導(dǎo)向襯套。
更改平衡孔尺寸后,由于閥芯上下的壓差大幅降低,按照上述計(jì)算方法分析則閥芯上下壓差產(chǎn)生的力(F1):
方向則轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏?,閥芯壓在襯套中。由于閥芯受力與彈簧力部分抵消,整個(gè)閥桿受力大幅減小,作用在閥芯上的不均勻的力就會(huì)導(dǎo)致閥芯振動(dòng)和偏磨。偏磨后,閥芯與襯套的間隙變大,閥芯會(huì)上下抖動(dòng),閥芯的抖動(dòng)會(huì)導(dǎo)致蒸汽系統(tǒng)大幅波動(dòng),嚴(yán)重影響蒸汽系統(tǒng)安全運(yùn)行。閥芯抖動(dòng)時(shí),加劇與襯套和調(diào)整墊的沖擊磨損。由于閥芯一般是氮化件,硬度明顯高于襯套、調(diào)整墊和螺母等其他配合件,長(zhǎng)期沖擊磨損必然磨壞其他配合件,致使閥芯脫落,導(dǎo)致機(jī)組異常停機(jī);同時(shí)調(diào)整墊和襯套磨損后,調(diào)整墊與閥芯之間的間隙也大大增加,當(dāng)該間隙超過(guò)閥芯填料處導(dǎo)向襯套的間隙后,必將導(dǎo)致閥芯填料磨損引發(fā)蒸汽外漏,當(dāng)該間隙超過(guò)閥頭與導(dǎo)向襯套之間的間隙時(shí),將導(dǎo)致閥頭與導(dǎo)向襯套之間間隙由于沖擊磨損而逐漸變大,并且加劇振動(dòng),閥桿或因振動(dòng)疲勞發(fā)生斷裂。
對(duì)抽汽閥的解體檢查印證了上述分析結(jié)果,襯套磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致閥芯與導(dǎo)向襯套磨損,間隙增大20 mm。因此對(duì)抽汽閥進(jìn)行了改造,在閥芯上開設(shè)導(dǎo)向槽,在導(dǎo)向套上開孔,詳見圖2,增加定位銷,防止閥芯與襯套產(chǎn)生偏磨,從而解決抽汽閥抖動(dòng)問(wèn)題。
圖2 抽汽閥改造位置剖面
抽汽閥改造后機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,抽汽閥開關(guān)順暢,改變了抽汽閥不能關(guān)小的現(xiàn)狀。在凝汽量不變的情況下,抽汽量由上個(gè)運(yùn)行周期的200 t/h提高到250 t/h,接近設(shè)計(jì)值。抽汽量的增加,平衡了該公司整體蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng),提高了蒸汽管網(wǎng)抗干擾能力。對(duì)于抽汽凝汽式壓縮機(jī),抽汽閥關(guān)小,減少了超高壓蒸汽至汽輪機(jī)后缸的流量,抽出高壓蒸汽量增加,大幅降低了裝置能耗。