付勝楠,王亮,王照,黃閏帆
(中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司節(jié)能減排監(jiān)測(cè)中心,天津 300452)
近年來(lái),為提高海上油田采油率,在作業(yè)過(guò)程中加入大量聚合物[1-3]。聚合物在采油平臺(tái)不能有效去除,隨著廢水流向陸地處理廠,導(dǎo)致處理廠廢水中聚合物含量大幅度增加。含聚廢水黏度大、難降解、懸浮物含量高、乳化油穩(wěn)定性高,混凝劑用量大、絮凝效果差,這對(duì)污水處理系統(tǒng)造成多方面的影響,目前已成為油田廢水處理的熱點(diǎn)和難點(diǎn)[4-6]。此外,海上油田采出廢水氯離子含量偏高,與普通廢水處理相比,微生物培育和生長(zhǎng)困難,加大了海上油田廢水的處理難度。
生物碳粉循環(huán)工藝(CBR法)以粉末活性炭為載體,通過(guò)富集或人工固定化微生物,在活性炭表面形成生物膜,構(gòu)成活性炭+活性污泥一體的新污泥形式,使生化處理能力發(fā)生巨變,具有活性炭吸附與生物降解兩種功能。此外,隨剩余污泥排出的粉末碳經(jīng)再生工藝在系統(tǒng)中循環(huán),且未見(jiàn)高鹽、高聚合物對(duì)活性炭再生產(chǎn)生明顯影響,大大降低了運(yùn)行成本。此法在煤化工、煉油、石化、有機(jī)化學(xué)及制藥、印染等行業(yè)均有運(yùn)用,尤其對(duì)高毒性、生化性差、含鹽高的廢水有良好的處理效果[7]。
為解決高鹽高聚合物海上油田廢水難處理、難穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、設(shè)備故障率高等問(wèn)題,研究采用CBR法對(duì)某廠高鹽高聚合物海上油田廢水進(jìn)行中試試驗(yàn),以評(píng)估生化中試裝置物耗、能耗、處理成本,以及檢驗(yàn)設(shè)備處理效果和出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)現(xiàn)狀,以期為同類(lèi)廢水處理提供技術(shù)支撐和借鑒。
1)聚合物含量高。上游油田在作業(yè)過(guò)程中加入大量聚合物,隨廢水流向陸地處理廠,導(dǎo)致終端的廢水中聚合物含量大幅度增加,一般為每升幾百甚至上千毫克,造成原污水處理裝置中大量含聚污油泥和雜質(zhì)堆積。
2)廢水鹽度高。油田采出廢水中氯離子濃度約4 000~4 500 mg/L,礦化度約11 000 mg/L,與普通廢水處理相比,微生物難以生長(zhǎng)。
3)COD來(lái)源廣、成分復(fù)雜、處理難度大。含有原油開(kāi)采、油水分離,以及廢水處理過(guò)程中添加的多種藥劑,不易被微生物降解。
4)COD濃度較高且有波動(dòng)。當(dāng)上游采出過(guò)程中注聚、酸化作業(yè)時(shí),COD波動(dòng)大,物化段入口COD濃度多在300~1 000 mg/L之間變化。
CBR法以粉末活性炭為載體,通過(guò)富集或人工固定化微生物,在活性炭表面形成生物膜。由于活性炭具有極強(qiáng)的吸附性能,可迅速吸附水中的溶解性有機(jī)物,為微生物提供了充足的養(yǎng)分,在有豐富的溶解氧的情況下,微生物得以生存和繁殖。生物活性炭法就是結(jié)合活性炭吸附與生物降解兩種方法去除污染物的水處理方法。CBR法工藝流程如圖1所示,其具有如下特點(diǎn):
1)先吸附后降解。該機(jī)理使污染物的停留時(shí)間與水的停留時(shí)間異值,在同等停留時(shí)間條件下,污染物停留時(shí)間越長(zhǎng),處理效果越好。
圖1 CBR法中試裝置工藝流程
2)微生物活動(dòng)對(duì)活性炭起到再生作用。微生物對(duì)污染物的降解,降低了活性炭的吸附負(fù)荷,延長(zhǎng)了活性炭的使用周期,減少活性炭再生頻率,改善了污染物的處理效果,降低處理成本。
3)運(yùn)行穩(wěn)定,對(duì)COD、BOD5、氨氮、總氮、TOC等污染物去除效率高。由于生物活性炭將活性炭的吸附作用和微生物的分解氧化作用協(xié)同起來(lái),可去除活性炭和微生物單獨(dú)使用時(shí)不能去除的污染物?;钚蕴繉?duì)溶解氧的吸附,使得活性炭表面具有催化作用,促進(jìn)有機(jī)物生物降解,而活性炭對(duì)水中有毒物質(zhì)的吸附也可減輕水中有害物質(zhì)對(duì)微生物的影響,從而充分發(fā)揮微生物的生物降解作用。
4)工藝設(shè)備簡(jiǎn)單,占地面積小,且運(yùn)行管理方便,易于實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)控制,節(jié)省人力。
CBR法與目前常用的生化+深度氧化工藝相比具有流程短、投資低、運(yùn)行成本低、占地面積小、抗沖擊力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),詳見(jiàn)表1。
表1 CBR工藝與生化+深度氧化工藝技術(shù)對(duì)比
續(xù)表
在某原油處理廠的污水場(chǎng)設(shè)置了一套0.5 m3/h的CBR法中試裝置,為保證活性污泥活性,進(jìn)水含油不超過(guò)30 mg/L,水溫不得高于40℃。中試裝置基礎(chǔ)參數(shù)如表2所示。
在中試裝置達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行25天后,進(jìn)行了為期7天的水質(zhì)監(jiān)測(cè)(2018年9月7-13日)。監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括COD、石油類(lèi)、氨氮、總氮、SS、總磷、BOD5、TOC八個(gè)主要污染物指標(biāo),監(jiān)測(cè)方法見(jiàn)表3。
COD、石油類(lèi)、氨氮、總氮、SS、總磷、BOD5、TOC去除效果見(jiàn)圖2~9。
表3 監(jiān)測(cè)分析方法
圖2 COD去除效果
圖3 氨氮去除效果
圖4 石油類(lèi)去除效果
圖5 總磷去除效果
圖6 懸浮物去除效果
圖7 總氮去除效果
圖8 TOC去除效果
圖9 BOD5去除效果
結(jié)果表明,監(jiān)測(cè)期間中試裝置穩(wěn)定運(yùn)行,出水COD、氨氮、石油類(lèi)、總磷、SS、總氮、TOC、BOD5八個(gè)指標(biāo)均滿(mǎn)足外排水指標(biāo)限值要求(限值見(jiàn)表4)。其中COD去除率在85.6%~93.9%之間,氨氮去除率超過(guò)99%,石油類(lèi)去除率在85.3%~97.6%之間,總磷去除率在26.3%~60.0%之間,SS去除率在50.0%~92.4%之間,總氮去除率在89.3%~94.8%之間,TOC去除率在87.9%~89.3%之間,BOD5去除率在92.2%~93.5%之間。可見(jiàn)在CBR工藝的微生物分解轉(zhuǎn)化及活性碳吸附協(xié)同作用下,多數(shù)污染物去除效果穩(wěn)定高效。
表4 原油處理廠污水排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) mg/L
中試期間對(duì)生物膜進(jìn)行生物相鏡檢,結(jié)果如圖10所示。專(zhuān)性生物膜生物相良好,存在大量的膜帶蟲(chóng)、漫游蟲(chóng)、游動(dòng)鞭毛蟲(chóng)、鐘形蟲(chóng)、輪蟲(chóng)、棘尾蟲(chóng)、斜口蟲(chóng)、吸管蟲(chóng)、玉帶蟲(chóng)等各類(lèi)原、后生動(dòng)物,種類(lèi)豐富、數(shù)量龐大。專(zhuān)性生物膜生物相豐富,活性良好,為生化系統(tǒng)脫氮除磷、去除各類(lèi)污染物,以及抵抗高氨氮、高鹽度等各類(lèi)不良水質(zhì)提供了充足的微生物保障。
圖10 中試系統(tǒng)活性污泥顯微鏡鏡檢情況
試驗(yàn)期間,中試裝置能耗、物耗情況如表5所示。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,在不計(jì)入人工、維護(hù)和折舊成本的情況下,污水的平均處理費(fèi)用約5.11元/m3,遠(yuǎn)低于目前常用的生化+深度氧化工藝運(yùn)行費(fèi)用。
表5 工藝運(yùn)行成本核算
中試裝置穩(wěn)定運(yùn)行,出水COD、氨氮、石油類(lèi)、總磷、SS、總氮、TOC、BOD5八個(gè)指標(biāo)均滿(mǎn)足外排水指標(biāo)限值要求,其中COD、氨氮、石油類(lèi)、總氮、TOC、BOD5去除率較高??梢?jiàn)在CBR工藝的微生物分解轉(zhuǎn)化及活性碳吸附協(xié)同作用下,多數(shù)指標(biāo)均呈現(xiàn)出穩(wěn)定高效的去除效果。
CBR工藝流程短,占地少,無(wú)需復(fù)雜設(shè)備投資和使用大量不同種類(lèi)的藥劑,系統(tǒng)的操作彈性高,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),一次性投入成本和運(yùn)行成本較低,污水的平均處理費(fèi)用為5.11元/m3。
出水懸浮物濃度呈現(xiàn)一定波動(dòng),可考慮在末端增加砂濾裝置,以進(jìn)一步降低懸浮物濃度。