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優(yōu)化利用膜分離氫氣方案

2019-06-24 07:56尹寧波
石油石化綠色低碳 2019年3期
關(guān)鍵詞:明水蠟油低分

尹寧波

(中國石化股份公司生產(chǎn)經(jīng)營管理部,北京 100728)

某北方千萬噸級煉油企業(yè)以中東高硫原油為主要原料,產(chǎn)品定位成品油并為下游乙烯芳烴產(chǎn)業(yè)鏈提供化工輕油。加氫裂化等加氫裝置規(guī)模占一次原油加工能力比例約25%,噸原油氫耗高達(dá)130 m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),以下同),可用的氫氣包括天然氣制氫、重整氫、乙烯氫、膜分離回收氫氣等,氫氣資源較為緊張。根據(jù)該企業(yè)已有氫源、氫阱按照夾點技術(shù)測算,氫氣夾點位于純度80%左右的區(qū)域,氫氣綜合利用率93.3%,在同類企業(yè)中利用率較高,已有資源通過梯級利用進(jìn)一步提高利用率的空間有限。隨著國家汽、柴油質(zhì)量升級步伐提速、成品油消費市場對柴油需求減弱,研究如何進(jìn)一步增產(chǎn)氫氣尤其是廉價氫氣,助力油品質(zhì)量升級、進(jìn)一步實施壓減柴油措施,是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨的一個重要課題。乙烯氫、重整氫、天然氣制氫可通過增加資源供應(yīng)、最大負(fù)荷排產(chǎn)實現(xiàn)增產(chǎn),膜分離氫則需要通過優(yōu)化利用方案,進(jìn)一步提高回收率。

1 膜分離氫氣設(shè)計工況及運行情況

1.1 設(shè)計工況

膜分離氫氣回收單元原設(shè)計為蠟油加氫配套供氫,包括低分氣、乙烯氫兩個單元,處理原料合計34 900 m3/h,操作彈性50%~120%,回收提純后的氫氣經(jīng)膜分離氫氣壓縮機(jī)二級壓縮,再經(jīng)過蠟油加氫新氫機(jī)三級壓縮,為蠟油加氫裝置加氫脫硫脫氮、淺度裂化使烴類飽和等反應(yīng)提供氫氣。其中低分氣單元設(shè)計原料流量19 000 m3/h,主要來自于兩套加氫裂化、一套柴油加氫和蠟油加氫裝置,協(xié)議回收產(chǎn)品氫純度≮97%,回收率≮80%。其基本工藝流程包括預(yù)處理和膜回收兩部分,混合低分氣經(jīng)過MDEA脫硫、氣液分離等工序處理后,進(jìn)入水洗塔,水洗脫除NH3、MDEA等對膜組件有害物質(zhì),冷卻至40℃后經(jīng)氣液分離器、過濾器脫除固、液態(tài)物質(zhì),再加熱至45~50℃,以保證入膜氣體“干燥”。經(jīng)過預(yù)處理的原料氣進(jìn)入膜組件,富氫組分滲透通過膜組后形成產(chǎn)品氣,未滲透的其他組分形成尾氣,先進(jìn)入加氫裂化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)回收C3~C5等重質(zhì)烴類,再經(jīng)脫硫和C2回收提取富乙烷氣等優(yōu)質(zhì)裂解料,其余CH4、H2等組分進(jìn)入燃料系統(tǒng)。乙烯氫回收單元流程與低分氣單元相似,因原料相對潔凈,預(yù)處理比較簡單,少了水洗過程。

蠟油加氫設(shè)計加工能力130萬噸/年,操作彈性60%~110%,原料為減壓蠟油和焦化蠟油的混合原料,產(chǎn)品為精制蠟油,為催化裂化提供低硫原料。反應(yīng)系統(tǒng)采用爐前混氫、熱高分等典型工藝,設(shè)置循環(huán)氫脫硫系統(tǒng),反應(yīng)器入口氫分壓9.8 MPa。新氫機(jī)為四列三級、對稱平衡式壓縮機(jī),排氣量(吸入狀態(tài))29 m3/min,三級壓縮,設(shè)計參數(shù)見表1。

表1 蠟油加氫新氫機(jī)設(shè)計參數(shù)

1.2 運行情況

蠟油加氫裝置2009年12月開車成功。低分氣膜分離單元于2010年3月投用,投用初期膜分離氫氣純度97%,平均產(chǎn)量10 500 m3/h。因乙烯氫實際純度大于98%,接近設(shè)計回收后純度99%,直接與低分氣膜分離氫氣混合并入管網(wǎng),供蠟油加氫裝置使用。從開車過程和日常操作來看,膜分離單元相對操作簡單,便于日常管理維護(hù),但作為全廠唯一一套氫氣回收單元,因為膜分離技術(shù)無法有效脫除CO和CO2,蠟油加氫裝置只能定期排放廢氫,以緩解CO+CO2富集問題。

2010年6月膜分離氫氣中明水量明顯增加,尤其是蠟油加氫新氫機(jī)三級入口,此處實際壓力8.6 MPa、溫度37℃。為保證機(jī)組安全運行,犧牲氫氣回收率實施降壓操作,將入膜前低分氣壓力由1.85 MPa逐步降至1.55 MPa,明水問題明顯緩解,但回收率均值也降至65%。

隨著運行時間的延長,膜組件逐漸老化、孔隙通過率增加,膜分離氫中的烴類含量也逐漸增加,新氫機(jī)級間出現(xiàn)帶液,尤其以三級入口分液罐最為明顯,為安全運行帶來風(fēng)險。在維持較高氫氣純度操作時,回收率逐年遞減,2013年至56%。為控制運行安全風(fēng)險,在更換膜組件的同時,操作人員在冬季尤其需要注意增加切液頻次。曾考慮增上干燥脫水設(shè)施,因現(xiàn)場面積受限、投資較大且技術(shù)不成熟,難以組織實施。破解氫氣帶液難題成了增產(chǎn)膜分離氫氣必須攻克的難關(guān)。

2 原因分析

2.1 結(jié)合膜組工作原理定性分析

首先從上游加氫裝置來的脫硫后低分氣經(jīng)過水洗處理,雖然后續(xù)設(shè)置冷卻、脫液、過濾等設(shè)施,明水液滴可有效脫除,但飽和氣態(tài)水仍進(jìn)入膜組件。其次膜組件材質(zhì)為聚酰亞胺,該高分子膜對一切氣體來說均可滲透通過,只是透過速率不同,其工作原理是以膜兩側(cè)壓差為推動力,快氣先通過膜孔道在低壓側(cè)富集形成產(chǎn)品氣,未通過的慢氣停留在膜的高壓側(cè)形成尾氣,基本以原有壓力輸送到界外。在可通過膜孔道的分子中,H2和H2O均屬于快氣,因此經(jīng)過膜組件后氫氣產(chǎn)品中飽和氣態(tài)水含量高于原料氣。按此原理膜組前后壓差、在膜組停留時間是實現(xiàn)目的產(chǎn)品氫氣與其他組分有效分離的兩個主要因素。因膜組長度規(guī)格確定、氣速也已設(shè)計好,膜組停留時間實際已確定,只有膜組件前后壓差可做調(diào)整,但通過調(diào)整差壓減少明水?dāng)y帶狀況,相應(yīng)也降低了氫氣回收率。

綜上所述,出現(xiàn)氫氣帶液的原因在于膜組件本身無法有效脫除水分子,且大分子烴類透過率隨著運行時間的延長、膜組件老化也逐漸增加。

2.2 通過模擬計算定量分析

經(jīng)化驗分析,低分氣膜分離氫氣、乙烯氫氣、管網(wǎng)氫氣氣相水含量分別為6 600 μL/L、20 μL/L、500 μL/L,低分氣膜分離氫氣經(jīng)膜分離壓縮機(jī)兩級壓縮壓力升至2 MPa,與乙烯氫混合(流量分別為11 000 m3/h、7 000 m3/h),再進(jìn)入蠟油加氫新氫機(jī)。蠟油加氫新氫機(jī)三級壓縮壓力不斷升高,每級壓縮入口氣體經(jīng)過冷卻溫度約40℃,二級壓縮后增壓至8.6 MPa,冷卻后容易出現(xiàn)液相。運用HYSYS軟件對膜分離氫氣在膜分離壓縮機(jī)一級、二級入口,與乙烯氫按照實際比例混合后在蠟油加氫新氫機(jī)一級、二級、三級入口等5個位置進(jìn)行模擬分析,為研究脫水設(shè)施提供參考。5個不同位置在模擬工況下的氣相飽和水含量、氣相分率見表2。

氣相分率小于100%,即表明此處出現(xiàn)液態(tài)。從模擬數(shù)據(jù)來看,從膜分離壓縮機(jī)二級入口開始出現(xiàn)少量明水,蠟油加氫新氫機(jī)三級入口最為嚴(yán)重,這與實際工況相符。新氫機(jī)級間攜帶明水嚴(yán)重的原因在于氣體被加壓冷卻,因此考慮選擇壓力較低的用氫裝置可有效改善明水?dāng)y帶情況。

表2 蠟油加氫氫氣工況模擬數(shù)據(jù)

3 方案研究

該企業(yè)柴油加氫裝置原設(shè)計加工能力320萬噸/年,原料油為焦化石腦油、直餾柴油和焦化柴油的混合油,新氫為純度92.7 %的重整氫,加氫精制柴油產(chǎn)品按照歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)(硫含量≯300 μg/g、十六烷值≮51)控制,設(shè)計質(zhì)量空速2.52 h-1、反應(yīng)器入口氫分壓6.6 MPa,2009年12月首次投料開車。裝置正常耗氫約30 000 m3/h,比蠟油加氫多耗氫12 000 m3/h,如果低分氣膜分離氫氣與管網(wǎng)重整氫氣混合后去柴油加氫,可將膜分離氫氣水含量降低一半。柴油加氫新氫機(jī)為四列兩級、對稱平衡式往復(fù)壓縮機(jī),排氣量(吸入狀態(tài))36 m3/min,設(shè)備參數(shù)見表3。

表3 柴油加氫新氫機(jī)設(shè)計參數(shù)

增產(chǎn)方案即16 000 m3/h膜分離氫氣與14 000 m3/h重整氫混合進(jìn)柴油加氫新氫機(jī),使用HYSYS軟件模擬混合氣體在柴油加氫新氫機(jī)二級入口和出口帶液膜分離氫氣與管網(wǎng)重整氫氣的情況,詳見表4。

由表4可以看出,采用該方案后,柴油加氫新氫機(jī)二級入口雖然有少量明水,但工況比蠟油加氫改善較多。需要說明兩點,一是膜分離氫氣改去2#柴油加氫后,將有27 kg/h的飽和氣相水進(jìn)入裝置,原料水含量僅增加0.008%,滿足加氫催化劑對原料水含量≯0.03%的指標(biāo)要求,二是雖然二級出口模擬結(jié)果有液態(tài)水,但微量水在后續(xù)流程中被加熱爐加熱氣化,不會帶明水至反應(yīng)器。

表4 混合氣體工況模擬數(shù)據(jù)

4 實施過程

第一階段:初期投用發(fā)現(xiàn)問題階段。2015年7月開始分兩批次將9組45根膜組件返廠檢測,檢測后除4根性能尚可的膜組繼續(xù)使用外,其余41根全部更新。借助柴油加氫換劑時機(jī),2015年11月膜分離氫氣改供柴油加氫裝置,入膜前壓力逐步恢復(fù)至1.85 MPa,膜分離氫氣產(chǎn)量逐步升高,由11 000 m3/h增加至13 200 m3/h,氫氣純度由97.6%降低至96.7%。除去入冬降溫初期強(qiáng)化脫水外,其余時間基本不見明水。該階段運行觀察到柴油加氫新氫機(jī)出現(xiàn)結(jié)鹽現(xiàn)象,分析原因是膜分離氫氣帶有微量NH3等組分,與柴油加氫另一股氫源重整氫氣中的氯元素發(fā)生反應(yīng),在新氫機(jī)處生成銨鹽結(jié)晶。考慮到即將全廠大修,為保運行后期安全平穩(wěn),不再進(jìn)一步增產(chǎn)氫氣,同時大修期間消除低分氣水洗脫氨、重整氫脫氯等瓶頸。

第二階段:大修消缺后進(jìn)一步增產(chǎn)氫氣。大修期間實施柴油加氫質(zhì)量升級改造、低分氣水洗塔瓶頸改造后增加一股加氫裝置低分氣等項目,檢修結(jié)束后2016年年底項目再次投用。從平穩(wěn)運行數(shù)據(jù)來看,入膜前低分氣流量增加至22 000 m3/h、氫氣含量76%,低分氣膜分離氫氣產(chǎn)量15 000 m3/h、純度94.26%,回收率83%。柴油加氫裝置經(jīng)過改造,在原有反應(yīng)器前串聯(lián)一個同樣規(guī)格的精制反應(yīng)器,加工能力降為260萬t/a,空速降低為0.88 h-1。因增加一臺反應(yīng)器,氫耗進(jìn)一步增加至36 000 m3/h,新氫機(jī)級間基本不見明水。為保證柴油加氫新氫機(jī)長周期運行,連續(xù)重整裝置每5個月左右更換一次重整氫脫氯劑,并定期對柴油加氫新氫機(jī)氣閥、氣缸等重點部位清理檢查。

對比項目實施前后工況可知,通過實施優(yōu)化利用方案,低分氣膜分離氫氣回收率增加13%至83%,增加回收氫氣4 500 m3/h,其中純氫4 240 m3/h,折算年增產(chǎn)氫氣3 300 t,相應(yīng)燃料系統(tǒng)需補(bǔ)充920 t CH4(氫氣熱值14 000 kJ/kg,CH4熱值50 200 kJ/kg)。按照氫氣和天然氣價格,每年可產(chǎn)生直接效益700余萬元。

5 結(jié)論

通過優(yōu)化膜分離氫氣利用方案,徹底解決了蠟油加氫新氫機(jī)級間帶液的安全隱患,提高了低分氣中氫氣組分回收率。在氫源、氫阱較多,氫氣管網(wǎng)等級復(fù)雜的煉化企業(yè),可運用夾點技術(shù)提高氫氣利用率,對于氫氣資源已經(jīng)利用比較充分的企業(yè)來說,可從增產(chǎn)廉價氫氣角度研究進(jìn)一步降本創(chuàng)效。

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