国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

百萬噸乙烯裝置實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保無異味檢修探討

2019-06-24 07:56張泉華
石油石化綠色低碳 2019年3期
關(guān)鍵詞:裂解氣裂解爐丙烯

張泉華

(中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司烯烴部,浙江寧波 315207)

關(guān)鍵字:乙烯裝置 檢修 停、開工 密閉排放 綠色環(huán)保 天然氣 碳二返回

1 概述

中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司乙烯裂解裝置(以下簡稱鎮(zhèn)海乙烯)采用中國石化和美國ABB LUMMUS公司合作技術(shù),于2010年4月建成投產(chǎn),乙烯年生產(chǎn)能力100萬t,至2018年4月,該裝置已連續(xù)運(yùn)行8年。2017年乙烯年產(chǎn)量達(dá)到113.18萬t,刷新了2015年113.14萬t的最高歷史記錄,裝置綜合能耗由2016年的508.46千克標(biāo)油/噸乙烯降至507.66千克標(biāo)油/噸乙烯,同比降低0.8個(gè)單位,創(chuàng)歷史最好水平。

2018年4月裝置停工檢修,并進(jìn)行節(jié)能減排和適應(yīng)性改造,同年6月進(jìn)行大修后的投料開車。為了實(shí)現(xiàn)“密閉無異味停工排放、綠色檢修、安全環(huán)保一次性開車成功”的檢修停、開車目標(biāo),借鑒國內(nèi)同行業(yè)檢修停開、車經(jīng)驗(yàn),通過合理配置停工倒空線,停、開工全過程密閉排放,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)綠色環(huán)保、無異味、無擾民。停工采用碳二返回、天然氣循環(huán)回收系統(tǒng)物料,實(shí)現(xiàn)物料最大限度的回收,確保高架火炬零排放。開工采用深度倒開車加天然氣、碳二大循環(huán),實(shí)現(xiàn)物料循環(huán)利用,超低負(fù)荷下實(shí)現(xiàn)乙烯產(chǎn)品合格。

2 停車過程物料回收及密閉排放措施

2.1 優(yōu)化停工方案,有效回收系統(tǒng)物料

鎮(zhèn)海乙烯停車期間,采取逐步降負(fù)荷運(yùn)行,并控制降負(fù)荷運(yùn)行調(diào)整時(shí)間,確保每次降負(fù)荷后,各系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),有效回收系統(tǒng)內(nèi)物料。

1)停車前保持6臺(tái)裂解爐運(yùn)行,3臺(tái)氣體爐、2臺(tái)石腦油爐、1臺(tái)碳五爐,每臺(tái)爐降負(fù)荷至80%。氣相裂解爐安排在最后退料,最大限度回收循環(huán)乙烷、丙烷物料。

2)在裂解爐退料另外還有4臺(tái)爐(3臺(tái)氣體爐和1臺(tái)液體爐)運(yùn)行時(shí),天然氣補(bǔ)入急冷水塔,并從碳二加氫反應(yīng)器出口返回碳二物料,裂解氣壓縮機(jī)天然氣運(yùn)行以回收冷箱、脫甲烷塔及后系統(tǒng)的冷物料,確保直至最后一臺(tái)裂解爐切斷進(jìn)料后乙烯、丙烯產(chǎn)品一直保持合格。

3)按照先采出合格產(chǎn)品、再采出不合格產(chǎn)品、氣相和液相物料回收、放火炬通過火炬氣回收壓縮機(jī)回收的順序,盡可能多的回收乙烯、丙烯物料,減少火炬排放。

4)碳二系統(tǒng)乙烯產(chǎn)品不合格罐在停工前回?zé)捴撩摷淄樗R蚁┚s塔及其附屬設(shè)備內(nèi)物料在停工過程中液位按照10%以下控制,盡可能維持乙烯精餾塔運(yùn)轉(zhuǎn),關(guān)注塔頂冷凝器偏流情況。碳二液相物料接臨時(shí)線至事故氣化器氣化,然后送燃料氣系統(tǒng)回收;氣相物料通過乙烯精餾塔塔底循環(huán)乙烷流程去燃料氣系統(tǒng)。

5)碳三系統(tǒng)液相物料接臨時(shí)線至不合格丙烯罐回收,氣相物料通過丙烯精餾塔塔底去燃料氣系統(tǒng)。

6)在整個(gè)退料過程中,盡量保持高壓甲烷、中壓甲烷返回至燃料氣系統(tǒng),減少天然氣的消耗。

7)定制乙烯裝置放火炬畫面,將裝置所有放火炬的點(diǎn)集中監(jiān)控,確保高架火炬零排放。

通過上述措施,增產(chǎn)了乙烯和丙烯產(chǎn)品,同時(shí)回收了系統(tǒng)內(nèi)所有碳四以上液相物料和大量的不合格液相丙烯,實(shí)現(xiàn)了高架火炬零排放。2018年停車期間回收物料如表1所示。

表1 2018年乙烯裝置停工期間物料回收情況

與2014年停工檢修相比,烴類物料的回收量顯著提高,如表2所示。2018年碳三以下烴類回收2 005 t,比2014年增加596 t。在退第1臺(tái)裂解爐后的48 h內(nèi),2014年停工時(shí)火炬排放平均量為75 t/h,而2018年為64 t/h,平均減排11 t/h。

2.2 合理配置臨時(shí)管線,實(shí)現(xiàn)物料回收及密閉排放

為了更好地回收裝置停工后的物料,避免退料時(shí)產(chǎn)生異味,鎮(zhèn)海乙烯制訂了臨時(shí)管線方案,通過合理配置停、開工臨時(shí)倒空線實(shí)現(xiàn)物料循環(huán)利用和密閉排放。

表2 2018年停車期間與2014年同期烴類物料回收比較

1)開工急冷油儲(chǔ)備流程

停工前提前配置了急冷油儲(chǔ)備流程,供開工使用,開工時(shí)通過裂解柴油和裂解燃料油兩條線返回至急冷油塔。此項(xiàng)措施減少停工污油排放2 200 t,同時(shí)減少開工柴油消耗2 200 t。

2)碳二物料回收流程

通過回收臨時(shí)線,將氣化后的碳二物料通過循環(huán)乙烷至燃料氣管線進(jìn)入燃料氣罐回收,供裂解爐燒焦。多余部分通過火炬壓縮機(jī)送至煉廠高壓瓦斯管網(wǎng)回收,此項(xiàng)措施回收碳二液相物料至燃料氣管線約206 t。

3)碳三物料回收流程

熱區(qū)通過鋪設(shè)倒液臨時(shí)總管,將熱區(qū)碳三組分通過丙烯產(chǎn)品泵最小回流線接臨時(shí)線送至儲(chǔ)運(yùn)不合格丙烯罐,此項(xiàng)措施回收液相碳三物料約610 t。

4)丙烯冷劑回收流程

丙烯制冷壓縮機(jī)系統(tǒng)通過臨時(shí)線回收丙烯至不合格丙烯罐,將系統(tǒng)內(nèi)液相丙烯進(jìn)行回收,此項(xiàng)措施共回收丙烯80多t,且未影響倒空置換進(jìn)度。

5)裂解氣壓縮機(jī)段間臨時(shí)密閉排放線

壓縮區(qū)接臨時(shí)密閉排放線,將裂解氣壓縮機(jī)停工后系統(tǒng)內(nèi)的液相物料全部排放至污油罐回收,實(shí)現(xiàn)了物料密閉排放。

6)急冷油臨時(shí)密閉排放線

急冷區(qū)通過設(shè)置臨時(shí)儲(chǔ)罐、優(yōu)化臨時(shí)線配置,將停工后的急冷油、盤油、汽油等物料全部回收,待開工后回?zé)挕M瑫r(shí)將化學(xué)清洗液密閉收集處理,減少了環(huán)境污染。

7)急冷水倒空線

急冷區(qū)通過優(yōu)化外送流程,借用臨時(shí)機(jī)泵將急冷水系統(tǒng)的物料全部收集送至儲(chǔ)罐處理,減少了對(duì)污水系統(tǒng)的沖擊,減輕了環(huán)保壓力。

8)裂解氣干燥器置換線

裂解氣干燥器頂安全閥更換成短接,并通過臨時(shí)線將反應(yīng)器再生換熱器來熱氮倒至干燥器出口管線,實(shí)現(xiàn)低溫?zé)岬偕=?jīng)過再生,干燥器打開后,較2014年停工交出異味大大降低,實(shí)現(xiàn)了綠色環(huán)保交出。

通過采取以上措施,大大減少了環(huán)境污染、降低就地排放的安全風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)檢修現(xiàn)場(chǎng)綠色環(huán)保、無異味、無擾民。

2.3 實(shí)施化學(xué)清洗,防自燃防污染

裝置退料后吹掃時(shí),淤積在設(shè)備及管線內(nèi)部的有毒有害介質(zhì)隨放空蒸汽擴(kuò)散到裝置現(xiàn)場(chǎng)及周圍環(huán)境,造成環(huán)境污染,同時(shí)亦可能因硫化亞鐵自燃損壞設(shè)備。鎮(zhèn)海乙烯提前分類制定防自燃防污染措施,對(duì)易通過蒸煮達(dá)到防自燃防污染的塔罐實(shí)施簡單蒸煮,對(duì)難通過蒸煮達(dá)到防自燃防污染的塔罐考慮了化學(xué)清洗,停工期間對(duì)汽油分餾塔、堿洗塔分別進(jìn)行了化學(xué)清洗。

1)急冷油塔化學(xué)清洗

在急冷系統(tǒng)停工油洗過程中,以裂解汽油作為清洗載體,加入裂解焦油垢清洗劑,在85~145℃的溫度條件下進(jìn)行大流量循環(huán)清洗。清洗過程中觀察載體的顏色、黏度或密度等指標(biāo),待上述指標(biāo)基本穩(wěn)定時(shí)結(jié)束油基清洗。在水洗過程中,建立與油洗相同的循環(huán)流程,并維持液位、流量穩(wěn)定,加入防自燃清洗劑,在60~75℃的溫度條件下進(jìn)行大流量循環(huán)清洗,當(dāng)清洗液的顏色、溫度及pH值變化穩(wěn)定時(shí)結(jié)束清洗。清洗結(jié)束后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行淋洗,去除系統(tǒng)中殘留的烴類、藥劑及其他疏松污垢物,當(dāng)出水澄清透明時(shí),淋洗結(jié)束。清洗效果見圖1。

2)堿洗塔化學(xué)清洗

圖1 急冷油塔化學(xué)清洗效果

堿洗塔倒液結(jié)束水洗兩次后,加入草酸進(jìn)行中和,當(dāng)pH值降低至7~8時(shí),由堿洗塔頂部加入裂解焦油垢清洗劑,由清洗公司自備清洗泵建立塔底至塔頂?shù)难h(huán),啟動(dòng)堿循環(huán)泵,在90~95℃的溫度條件下進(jìn)行大流量循環(huán)清洗。清洗過程中觀察清洗液的顏色、溫度及pH值等指標(biāo),待上述指標(biāo)基本穩(wěn)定時(shí)結(jié)束清洗。排凈清洗液,重新上水建立與以上步驟相同的循環(huán)流程,加入防自燃清洗劑,在60~75℃的溫度條件下進(jìn)行大流量循環(huán)清洗,當(dāng)清洗液的顏色、溫度及pH值變化穩(wěn)定時(shí)結(jié)束清洗。清洗結(jié)束后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行淋洗,去除系統(tǒng)中殘留的烴類、藥劑及其他疏松污垢物,當(dāng)出水澄清透明時(shí),淋洗結(jié)束。清洗效果見圖2。

圖2 堿洗塔化學(xué)清洗效果

通過化學(xué)清洗,設(shè)備達(dá)到預(yù)期效果,表面基本干凈,無硫化亞鐵冒煙、自燃、爆炸現(xiàn)象,清洗時(shí)間和污水指標(biāo)符合要求。

3 檢修后開車過程物料回收措施

3.1 天然氣開工,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)保開車

所謂天然氣開車是指在利用氮?dú)鈱?duì)冷箱及深冷系統(tǒng)干燥至合格后,急冷水塔引進(jìn)較為廉價(jià)的天然氣替代裂解氣,對(duì)冷箱及深冷系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)冷和置換,通過從后系統(tǒng)返回乙烯、丙烯、氫氣來打通從裂解氣壓縮機(jī)到冷箱、脫甲烷塔、脫乙烷塔和碳二反應(yīng)器的整個(gè)流程。裂解爐投料后,可以快速將碳二加氫反應(yīng)出口合格物料送入乙烯精餾塔,產(chǎn)出合格乙烯。整個(gè)開車過程可實(shí)現(xiàn)時(shí)間短、無火炬排放,實(shí)現(xiàn)真正意義上的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保開車[1]。天然氣開工流程如圖3所示。

圖3 天然氣開車各物料循環(huán)流程

鎮(zhèn)海乙烯開工階段,待丙烯制冷壓縮機(jī)和二元制冷壓縮機(jī)開機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)后,急冷水塔引入天然氣,裂解氣壓縮機(jī)進(jìn)入天然氣運(yùn)行階段。初期在裂解氣壓縮機(jī)五段出口進(jìn)行短暫排放,置換裂解氣壓縮機(jī)系統(tǒng)內(nèi)氮?dú)?。同時(shí)適當(dāng)向裂解氣壓縮機(jī)一段入口補(bǔ)入開工化肥氫氣,提高裂解氣壓縮機(jī)出口氣中氫氣含量,保證壓縮機(jī)出口壓力,一方面防止因壓縮機(jī)出口壓力低造成大量水分帶入裂解氣干燥器,造成干燥器運(yùn)行時(shí)間縮短;另一方面可提高冷箱預(yù)冷效果。當(dāng)裂解氣壓縮機(jī)出口壓力升至2.5 MPa時(shí),將天然氣引入冷箱進(jìn)行冷箱預(yù)冷操作,加快冷箱預(yù)冷速度,減少氮?dú)獾南囊约盎鹁娴呐欧帕?。在高壓甲烷、中壓甲烷、低壓甲烷置換合格后,及時(shí)將高壓甲烷、中壓甲烷并入燃料氣,將低壓甲烷返回至裂解氣壓縮機(jī)一段入口,建立循環(huán),減少天然氣的補(bǔ)入量和火炬排放量。

3.2 碳二物料返回,實(shí)現(xiàn)超低負(fù)荷產(chǎn)品合格

碳二物料返回線需要兩個(gè)流程:其一為碳二反應(yīng)器前返回至裂解氣壓縮機(jī)入口,用于在脫乙烷塔頂溫度未到位前,碳二組分返回裂解氣壓縮機(jī),減少火炬排放量;其二為碳二加氫反應(yīng)器出口返回裂解氣壓縮機(jī)入口,用于保障碳二加氫反應(yīng)器內(nèi)空速,保證有足夠的碳二組分通過碳二加氫反應(yīng)器,碳二返回流程如圖3所示。

在裂解爐投料后開始碳二返回,利用裂解爐產(chǎn)出的乙烯來保證脫乙烷塔的運(yùn)行。根據(jù)碳二循環(huán)量,將碳二物料返回由反應(yīng)器入口改至反應(yīng)器出口,碳二加氫反應(yīng)器合格后并入乙烯精餾塔。通過碳二物料返回循環(huán),第一次在開工3臺(tái)裂解爐運(yùn)行期間實(shí)現(xiàn)乙烯產(chǎn)品合格。

開工過程實(shí)現(xiàn)物料循環(huán)使用,高架火炬零排放,減少火炬氣排放約1 200 t。

4 結(jié)論

通過制定合理的停開工方案,創(chuàng)新停、開工臨設(shè)配置流程,2018年乙烯裝置檢修實(shí)現(xiàn)了全密閉排放,杜絕了環(huán)境污染和就地排放的安全風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)了綠色環(huán)保無異味檢修。根據(jù)裂解爐原料特性,改進(jìn)裂解爐停爐順序,有效回收物料。采用碳二返回、天然氣循環(huán)流程,實(shí)現(xiàn)停工全過程乙烯、丙烯產(chǎn)品持續(xù)保持合格,首次實(shí)現(xiàn)高架火炬零排放。優(yōu)化碳二加氫系統(tǒng)控制方案,采用深度倒開車,第一次實(shí)現(xiàn)3臺(tái)裂解爐超低負(fù)荷下乙烯產(chǎn)品合格??蓱?yīng)用于百萬噸級(jí)乙烯裝置大修停、開工全過程,為綠色環(huán)保無異味檢修提供有效參考,也為乙烯裝置進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整積累了寶貴的操作經(jīng)驗(yàn)。

猜你喜歡
裂解氣裂解爐丙烯
《共生》主題系列作品
收獲 劉瑞森 布面丙烯油彩 190cm x 190cm 2022年
中科煉化有限公司國產(chǎn)裂解爐實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用
裂解爐高效運(yùn)行優(yōu)化
苯丙烯菌酮
裂解氣離心壓縮機(jī)能效診斷方法
裂解爐低氮燒嘴改造后存在問題分析及對(duì)策
一種裂解氣閥用聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)分析
一種裂解氣閥用聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)分析
郭文昊作品