余志勇
(南昌軌道交通集團(tuán)有限公司地鐵項(xiàng)目管理分公司,江西 南昌 330000)
南昌地鐵2號(hào)線前湖大道站至學(xué)府大道東站區(qū)間位于豐和南大道下方,區(qū)間出前湖大道站,沿著豐和南大道北進(jìn),到達(dá)學(xué)府大道東站,豐和南大道道路紅線寬65 m,隧道主要穿越粉質(zhì)黏土、細(xì)砂、粗砂、圓礫、礫砂、中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖。前湖大道站北端頭為前學(xué)區(qū)間接收端,地面標(biāo)高20.29 m,地下水位埋深1.5 m,地下從4.8~17 m均為富水砂層。每個(gè)盾構(gòu)三軸攪拌樁加固體為10.5×12.5 m,加固深度達(dá)20.5 m。擬建場(chǎng)地地形平坦,屬贛江沖積平原區(qū)一級(jí)階地,擬建場(chǎng)地距離贛江不足1.5 km,地下水位受地表水系影響較大。雨季時(shí),贛江水位上漲,場(chǎng)地地下水位也隨之漲高,反之則降低。地下水位受季節(jié)影響較大,地下水流動(dòng)補(bǔ)給加快。
根據(jù)既有南昌地鐵盾構(gòu)始發(fā)接收經(jīng)驗(yàn),傳統(tǒng)端頭加固順序及方式,不可避免的會(huì)產(chǎn)生滲水流沙,個(gè)別甚至發(fā)生涌水涌砂。為提高施工技術(shù)質(zhì)量,通過(guò)精細(xì)化管理,施工過(guò)程中改進(jìn)了傳統(tǒng)的單側(cè)單排施工順序,優(yōu)化為先施工外圍三軸樁且采用套打止水工藝。
盾構(gòu)機(jī)在進(jìn)出洞時(shí),工作面將處于開(kāi)放狀態(tài),這種開(kāi)放狀態(tài)將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。如處理不當(dāng),地下水、流砂、涌泥等就會(huì)進(jìn)入工作井,嚴(yán)重情況下會(huì)引起洞門(mén)塌方。為了在拆除洞門(mén)內(nèi)維護(hù)結(jié)構(gòu)樁時(shí)保持底層的穩(wěn)定和防止地下水流入,防止在盾構(gòu)機(jī)完全進(jìn)入地層之前其周圍流入地下水和泥砂,導(dǎo)致洞周大面積地表下沉,危及地下管線和附近建筑物,必須考慮地層條件、隧道埋深及周邊環(huán)境等因素對(duì)端頭進(jìn)行相應(yīng)處理。端頭加固的原則,滿足拆除洞門(mén)內(nèi)維護(hù)結(jié)構(gòu)樁能保證地層穩(wěn)定、防止地下水流入以及作業(yè)面壓力不足所引起的掌子面坍塌。防止盾構(gòu)機(jī)始發(fā)進(jìn)洞期間涌水涌砂、地面塌陷、基坑失穩(wěn)等。因此做好端頭加固,對(duì)保障盾構(gòu)機(jī)及基坑安全至關(guān)重要。
加固措施采用水泥漿攪拌樁及高壓旋噴樁進(jìn)行加固。盾構(gòu)始發(fā)、接收地基加固:采用Φ850@600三軸攪拌樁加固,樁間搭接250 mm,樁身垂直度偏差≤1/200,采用梅花形布置;攪拌樁與圍護(hù)結(jié)構(gòu)間500 mm的空隙采用Φ800@500高壓旋噴樁加固,樁間搭接300 mm,樁身垂直度偏差≤1/200,高壓旋噴樁和攪拌樁樁位偏差≤50 mm。攪拌樁加固指標(biāo):加固一區(qū)的水泥摻量為10%,加固二區(qū)的水泥摻量為25%,采用P42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥。盾構(gòu)端頭加固范圍平面布置圖。
傳統(tǒng)加固順序?yàn)?,先完成第一排,接著二排、三排依此加固,同排之間加固由一端向另一端推進(jìn)。
此種順序推進(jìn)方式,在土層中或地下水貧乏處于效果較好,工藝簡(jiǎn)單適應(yīng)性好,便于操作。
但在富水砂層中,受地下水及其流動(dòng)影響,三軸攪拌成樁后臨水邊緣水泥漿有被水稀釋或沖蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致加固體中夾雜著砂囊和水囊,甚至形成完整的滲水流沙通道。嚴(yán)重影響端頭加固質(zhì)量,威脅著盾構(gòu)機(jī)和基坑的安全。
單邊盾構(gòu)加固體單排約7幅攪拌樁,加固時(shí)間約10 h,根據(jù)此種施工順序,攪拌樁成樁后,10 h內(nèi),樁體邊沿水泥土,均處于地下水的浸泡和流動(dòng)侵蝕環(huán)境下。導(dǎo)致迎水面部分樁體外側(cè)被破壞,此排樁體無(wú)法與之有效咬合,形成質(zhì)量缺陷。個(gè)別幅段施工時(shí)如垂直度控制不到位還會(huì)擴(kuò)大質(zhì)量缺陷的嚴(yán)重性,甚至形成水囊和滲水通道,產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。
圖1 缺陷形式及產(chǎn)生過(guò)程示意圖(m)
南昌地鐵某站南端頭始發(fā)前進(jìn)行水平探孔,在探孔深度不到2 m位置,就出現(xiàn)了涌水涌砂現(xiàn)象,一下子就涌出了近1方的水和砂,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置,用提前準(zhǔn)備的木塞堵住了探孔,阻止了事態(tài)的擴(kuò)大。但事后進(jìn)行雙液靜壓注漿進(jìn)行二次加固,延誤了大半個(gè)月的工期,且產(chǎn)生了較大的直接經(jīng)濟(jì)損失。這就是產(chǎn)生水囊和滲水通道的實(shí)例。
根據(jù)地下水及流動(dòng)侵蝕的特點(diǎn)分析,被破壞的部分一般為樁體外側(cè),內(nèi)部往往不會(huì)受到破壞,以至于樁心取芯檢測(cè),并不能檢測(cè)到缺陷的位置?,F(xiàn)對(duì)盾構(gòu)端頭三軸攪拌樁加固順序進(jìn)行優(yōu)化。
優(yōu)化方案為,先完成加固體周邊一圈的三軸攪拌樁,并采用套打止水工藝。待完成封閉后再加固加固體內(nèi)部。就可以避免加固時(shí)地下水流動(dòng)侵蝕的影響。內(nèi)部加固在從一側(cè)向另一側(cè)一排排完成內(nèi)部攪拌樁的加固。
先加固周邊樁體,且采用止水套打工藝使樁體封閉成環(huán)。有效地解決了地下水及流動(dòng)對(duì)樁體外側(cè)的侵蝕,避免樁間加固不到位的情況,提高了加固質(zhì)量。
加固體內(nèi),已被周圍的止水帷幕封閉,即使有個(gè)別缺陷,也不會(huì)形成滲水通道,杜絕了涌水涌砂發(fā)生的可能性,有效地降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。
傳統(tǒng)方案除正常加固施工外,需要增加的工程量和費(fèi)用及延誤的工期有:水平探孔一般設(shè)置9孔,但很難一次成功,往往要多次施工水平探孔的增多4~5孔數(shù)量,增加費(fèi)用約1 萬(wàn)元。延誤工期2~3 d。探孔發(fā)生滲水后需要對(duì)探孔周邊范圍進(jìn)行雙液靜壓注漿二次加固補(bǔ)強(qiáng),每個(gè)注漿孔費(fèi)用約為1.5 萬(wàn)元。根據(jù)以往施工經(jīng)驗(yàn),一般需要增加注漿孔3~6個(gè)。延誤工期7~10 d。如發(fā)生涌水涌砂事件,所損失的費(fèi)用和延誤的工期將成倍地增加,還將對(duì)項(xiàng)目部的聲譽(yù)產(chǎn)生不良的影響。
優(yōu)化后將極大提高加固質(zhì)量,減少二次加固的產(chǎn)生,水平探孔增加數(shù)量將減少至1~2孔。增加二次靜壓注漿孔減少為0~4孔。但增加了先期施工的組織措施,需要管理和技術(shù)控制,確保外圍樁體先期封閉成環(huán)。由于采用套打止水工藝,單側(cè)端頭加固體約增加10幅三軸攪拌樁,增加費(fèi)用約1 萬(wàn)元,增加工期1 d。由于加固體內(nèi)已完成止水封閉,能極大降低涌水涌砂事件發(fā)生概率,降低安全風(fēng)險(xiǎn)。
本工程針對(duì)富水砂層地質(zhì)條件,通過(guò)精細(xì)化組織管理,優(yōu)化了三軸端頭加固施工作業(yè)順序,減少了地下水流動(dòng)環(huán)境對(duì)施工質(zhì)量的不良影響。提高了止水效果,提高了加固體質(zhì)量,降低了洞門(mén)涌水涌砂風(fēng)險(xiǎn),減少了二次加固費(fèi)用,減少了工期延誤,提高了工作效率。