尹招然 王碩 劉曉煬
摘要:玉溪卷煙廠制絲一車間采用流水作業(yè),各工序點(diǎn)環(huán)環(huán)相扣,機(jī)器人投料作為第一道工序?qū)罄m(xù)物流線上的生產(chǎn)工序有著十分重要的影響,煙箱作為物流線上的重要載體,主要承擔(dān)裝盛和運(yùn)送煙包和薄片的作用。機(jī)器人把煙包分模塊投放到鋼制物流周轉(zhuǎn)箱中,通過物流線把煙包運(yùn)送到真空回潮機(jī)內(nèi),再通過翻箱進(jìn)入到下行工序,煙箱是生產(chǎn)中不可或缺的重要設(shè)備。
關(guān)鍵詞:機(jī)器人投料;煙箱;物流線
中圖分類號:TP393 ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1009-3044(2019)15-0252-03
在生產(chǎn)中,機(jī)器人抓取手(機(jī)器手)將煙包放入煙絲的過程中容易擦破煙箱內(nèi)壁;同時,機(jī)器手抓取煙包不穩(wěn)同樣會使煙包墮落損壞煙箱。兩種問題均會導(dǎo)致煙箱破損產(chǎn)生的雜物進(jìn)入流水線污染煙絲,并使煙箱維修次數(shù)過多,增加設(shè)備維護(hù)成本。為保證卷煙品質(zhì)、降低維護(hù)成本,需要改進(jìn)投料方式,減少煙箱的破損次數(shù)。
本文主要針對煙箱的破損情況進(jìn)行分析,通過改進(jìn)現(xiàn)有的機(jī)器人投料方式,利用統(tǒng)計(jì)方法找到煙包入箱的合理位置;同時,通過改進(jìn)機(jī)器手的夾緊方式,從而保證煙包準(zhǔn)確、穩(wěn)定地放入煙箱,減少煙包對煙箱的磨損情況。
1 問題分析
1.1 煙包入箱位置不準(zhǔn)確
目前,車間使用的煙箱規(guī)格都是固定的,為:1385×1080×1425(mm),而煙包規(guī)格卻有三種。煙包入箱時,規(guī)定煙包行進(jìn)方向?yàn)檎较?,煙包左?cè)和煙箱左側(cè)距離為A,煙包右側(cè)和煙箱右側(cè)距離為B,顯示位置如下圖所示。
通過跟蹤統(tǒng)計(jì)30批同牌號煙包之后,得到如下統(tǒng)計(jì)表:
現(xiàn)場調(diào)查之后發(fā)現(xiàn),機(jī)器人投料工序點(diǎn)開包工位處氣缸的尼龍?zhí)酌娣e過小,將會嵌入到松散煙包中,小煙包在此處停止時靠前,中等規(guī)格煙包和大煙包靠后,機(jī)械手無法抓住煙包正中央。從而導(dǎo)致了煙包入箱位置不合理,出現(xiàn)擦損煙箱內(nèi)壁的情況。
1.2 ?氣缸載荷能力不足
機(jī)器人開包系統(tǒng)是2002年底裝備制絲車間,當(dāng)時整個物流線設(shè)備按照150KG煙包的規(guī)格進(jìn)行設(shè)計(jì),在氣缸選型上選用了一組缸徑為63的氣缸和兩組缸徑為50的氣缸并聯(lián)組合使用,用于200KG煙包的裝箱已超過設(shè)計(jì)值的33.3%,已經(jīng)達(dá)到了最大值的臨界點(diǎn),將導(dǎo)致手臂抓緊力不足,容易造成煙包脫落,損壞煙箱。
氣缸載荷能力驗(yàn)算:
KR360機(jī)器人共有3對(6只)手臂用于夾緊煙包,一組缸徑為63的氣缸驅(qū)動中部一對手臂,兩組缸徑為50的氣缸分別驅(qū)動兩側(cè)的兩對手臂,正常情況下,當(dāng)三對手臂都能接觸到煙包時,其最大靜摩擦力F= f1+f2+f3+f4+f5+f6。
按其設(shè)計(jì)理念,在工作過程中,至少應(yīng)有任意兩對手臂能同時接觸到煙包從而避免重心不穩(wěn)使煙包脫落,所以在夾緊過程中只有一對手臂能接觸到的變形嚴(yán)重的煙包,不可能對其校正,只能將其手工裝入特殊的標(biāo)準(zhǔn)木箱內(nèi)進(jìn)行機(jī)器人裝箱。
對于氣缸產(chǎn)生的夾緊力,通過查閱了FESTO氣動元件產(chǎn)品手冊,在0.6MPa壓縮空氣作用下,其不同型號缸徑的返回力理論值為:
50缸徑:N1=990 (牛頓)
63缸徑:N2=1682(牛頓)
通過查閱機(jī)械設(shè)計(jì)手冊,聚氨脂材料與其他材料的摩擦系數(shù)u為0.4---0.6之間,按最小值0.4進(jìn)行計(jì)算驗(yàn)證。
f=u*N ?得出原各手臂的理論靜摩擦力為:
f1=396(牛) ?f2=396(牛)
f3=672.8(牛)f4=672.8(牛)
f5=396(牛) ?f6=396(牛)
對于200KG重量的煙包,其重力G=200*9.8=1960(牛),當(dāng)只有兩側(cè)的手臂接觸到煙包時,其最大靜摩擦力F= f1+f2+f5+f6=1584(牛),F(xiàn) 經(jīng)論證,造成機(jī)器人煙包脫落的主要原因是:最初機(jī)器人氣缸載荷能力不能滿足現(xiàn)狀。 2 解決方案 2.1 確定煙包入箱時的合理位置 無論何種規(guī)格的煙包,通過增加定位擋板,增大煙包停止時的受力面積,使煙包在開包工位處停止時,都??吭谕晃恢?。若開包工位處停止位確定,只需要根據(jù)不同煙包規(guī)格調(diào)整機(jī)械手上料程序,使煙包盡量放在煙箱中間,就可減少煙包磨損煙箱內(nèi)部篾片的問題。 2.1.1 設(shè)計(jì)定位擋板 通過表1可以看出,不同規(guī)格的煙包在入箱時,煙包與煙箱的左右側(cè)距離不同,大規(guī)格煙包最容易擦到煙箱左側(cè),中等規(guī)格煙包很少擦到煙箱,小煙包左右側(cè)距離均比較大,不會擦到煙箱。擋板要有足夠的受力面積,同時高度不能超過機(jī)械手夾起煙包后的停頓位置。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)中等規(guī)格煙包的側(cè)面面積最大,為S=650mm×700mm,為保證足夠的阻擋力,擋板受力面應(yīng)盡量接近這一數(shù)值。機(jī)械手夾起煙包后的停止高度H=1280mm,擋板高度應(yīng)小于這一數(shù)值。結(jié)合開包工序處運(yùn)輸輥道支架的實(shí)際情況,我們選擇的擋板面尺寸為650mm×500mm。為加強(qiáng)擋板的強(qiáng)度,還應(yīng)在擋板上加裝三腳架支撐。 擋板示意圖如下所示: 2.1.2 調(diào)整機(jī)械手入箱程序 固定擋板位置后,考慮到三種煙包的不同規(guī)格,同時兼顧三種煙包入箱位置,通過湊試法改變A、B距離,觀察煙包入箱情況,最終選定將A值增加50mm。這一過程可通過調(diào)整煙包入箱時的機(jī)械手控制程序來實(shí)現(xiàn)。將坐標(biāo)X值由原來的373.35增加到423.35,程序修改如下: