秦葉濤,陳勁松,黃首霖,蔡洪江,袁 勇
(貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司畢節(jié)卷煙廠,貴州畢節(jié) 551700)
隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展、時代觀念的改變,對工業(yè)設(shè)備的自動化需求越來越大。YP18 封箱機(jī)是一種用于條煙封箱的設(shè)備。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)YP18 封箱機(jī)的個別零部件極易損壞,導(dǎo)致設(shè)備故障,引起生產(chǎn)流程阻滯、卷包及封箱工段現(xiàn)場生產(chǎn)秩序紊亂,使質(zhì)量風(fēng)險大增,增加現(xiàn)場管理負(fù)擔(dān)。為提高YP18 封箱機(jī)自動設(shè)備的穩(wěn)定性,減少故障率,本文對YP18 型裝封箱機(jī)煙箱輸送皮帶控制開關(guān)進(jìn)行分析研究,并給出切實可行的改進(jìn)方案。
YP18 卷煙裝封箱機(jī)工藝步驟圖1 所示,條盒由輸入裝置接收并輸送到排列裝置(步驟1),排列成5 條一組后,進(jìn)行自動攔截。如果往下工序條煙堆垛還未堆滿,堆垛裝置即開始工作(步驟2)。堆垛裝置能夠?qū)⒍讯庀陆狄粋€條煙的高度,輸送過來的5條條盒煙組被推送至條煙堆垛上面。當(dāng)堆垛的層數(shù)達(dá)到預(yù)定5層時,堆垛完成,檢測開關(guān)發(fā)出信號,推進(jìn)裝置推手將一垛條盒推入煙箱(步驟5)。
圖1 YP18 卷煙裝封箱機(jī)工藝步驟
條盒進(jìn)行堆垛的同時,條煙煙箱庫輸送皮帶將煙箱輸送至待吸取工位,煙箱成形裝置中機(jī)械手通過其末端的吸盤將煙箱輸送裝置中直接吸走,旋轉(zhuǎn)并按壓煙箱至條煙入箱工位(步驟3)。在此工位,煙箱下部被下方負(fù)壓空氣吸盤吸住。煙箱底面被吸住固定后,機(jī)械手吸住煙箱上面,以煙箱側(cè)面寬為半徑作旋轉(zhuǎn)運動,將煙箱打開成形(步驟4)。煙箱成形后,擴(kuò)口裝置前進(jìn),進(jìn)入煙箱起撐箱和導(dǎo)向作用。煙箱能容兩垛條盒,當(dāng)?shù)诙鈼l盒被推入煙箱,箱滿信號檢測開關(guān)發(fā)出信號,關(guān)閉負(fù)壓,吸盤釋放。兩個后側(cè)折邊機(jī)構(gòu)向前推動后側(cè)折板向內(nèi)折進(jìn)90°,然后煙箱后推手推動裝滿條盒的煙箱沿著煙箱軌道經(jīng)過固定折邊機(jī)構(gòu)、噴膠系統(tǒng)進(jìn)入夾緊工位,噴膠系統(tǒng)將膠噴到側(cè)蓋上,然后夾緊裝置由氣缸驅(qū)動將煙箱上、下蓋壓在側(cè)蓋上(步驟6)。在下一個工作循環(huán)煙箱前推手的推動下,經(jīng)過膠帶自動粘貼裝置,進(jìn)入下游機(jī)(步驟7)。
煙箱輸送帶啟停控制開關(guān)關(guān)閉狀態(tài)如圖2 所示。當(dāng)下一工序沒有要料時,紙盤已經(jīng)被輸送帶送至最左側(cè)準(zhǔn)備下料位置,還沒有被從左側(cè)過來的吸盤吸走,煙箱在彈性維持支架的作用下處于斜立狀態(tài)。此時開關(guān)擋桿右側(cè)受到煙箱施加的向右的靜壓力,與開關(guān)右下方的金屬弧形塊的重力在轉(zhuǎn)動軸處形成轉(zhuǎn)動力矩平衡,整個開關(guān)處于平衡狀態(tài)。此時弧形金屬塊與接近開關(guān)(即金屬檢測器)距離接近,經(jīng)過電路邏輯運算及轉(zhuǎn)換,系統(tǒng)自動切斷輸送帶驅(qū)動電機(jī)的電源,煙箱輸送帶停止輸送。
圖2 煙箱輸送帶啟??刂崎_關(guān)(關(guān)閉狀態(tài))
煙箱輸送帶啟停控制開關(guān)關(guān)閉狀態(tài)如圖3 所示。此時煙箱正處于被下一工序要料吸盤吸走的狀態(tài),煙箱與密切擋桿接觸,向左運動的煙箱帶動擋桿克服金屬弧形塊的重力逆時針旋轉(zhuǎn)。擋桿及弧形塊逆時針轉(zhuǎn)動至圖3 所示狀態(tài),弧形塊超出金屬檢測器的檢測范圍,經(jīng)系統(tǒng)邏輯判斷后使輸送帶電機(jī)電源導(dǎo)通,輸送帶電機(jī)運轉(zhuǎn),帶動輸送帶運送煙箱。接著煙箱往左完全離開之后,弧形塊在極限位置被銷軸撞擊后順時針轉(zhuǎn)回,使得開關(guān)轉(zhuǎn)動恢復(fù)到圖2 狀態(tài)。
圖3 煙箱輸送帶啟??刂崎_關(guān)(導(dǎo)通狀態(tài))
問題1:由于開關(guān)需要頻繁轉(zhuǎn)動,加上開關(guān)本身及弧形配重塊重量較大,造成開關(guān)旋轉(zhuǎn)軸的銅質(zhì)軸套負(fù)荷較重,容易損壞,造成工序停擺。為了不影響產(chǎn)量,只能人工封箱,加重工段的工人勞動強(qiáng)度,并可能影響產(chǎn)品質(zhì)量。
問題2:由于擺桿的行程返回需要依靠限位銷軸外圈彈性橡膠將其擊回,受長期高頻沖擊和氣候因素影響,橡膠外圈緩沖效果不理想,使限位銷軸非常容易松動、斷裂,進(jìn)而引起擋桿撞擊銷軸返回的動作時間加長,使開關(guān)在更長時間處于閉合,煙箱前進(jìn)量超出設(shè)計位置,導(dǎo)致煙箱受機(jī)架擠壓變形。
針對以上問題,對YP18 裝封箱機(jī)工藝流程的相關(guān)位置進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。針對問題1,將封箱機(jī)原來開關(guān)的銅質(zhì)軸瓦形式改為滾珠軸承方式,并對開關(guān)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。針對問題2,將原限位銷釘?shù)姆磸検┝υO(shè)計改為彈簧設(shè)計,可以起到降低限位銷釘所受的沖擊力。同時將橡膠彈性圈替換成高強(qiáng)EPE 珍珠棉圈,增大彈性。改進(jìn)后的開關(guān)結(jié)構(gòu)形式如圖4、圖5 所示。
圖4 改進(jìn)后的輸送皮帶控制開關(guān)(關(guān)閉狀態(tài))
圖5 改進(jìn)后的輸送皮帶控制開關(guān)(導(dǎo)通狀態(tài))
圖4 所示的工作狀態(tài)和改進(jìn)前工作狀態(tài)(圖2)相同。當(dāng)下一工序沒有要料時,紙盤已經(jīng)被輸送帶送至最左側(cè)準(zhǔn)備下料位置,還沒有被從下工序要料吸盤吸走,彈簧處于微張緊狀態(tài)。金屬檢測器檢測到金屬弧形塊,經(jīng)過系統(tǒng)處理信號將輸送帶電機(jī)電源切斷,輸送帶停止輸送。
圖5 所示的工作狀態(tài)和改進(jìn)前工作狀態(tài)(圖3)相同。當(dāng)煙箱被下一工序要料吸盤吸住往左運動時,帶動焊接在軸承上的擋桿,同時焊接在軸承外圈另一側(cè)的金屬弧形塊也隨著軸承外圈的轉(zhuǎn)動而離開金屬檢測器。經(jīng)過系統(tǒng)處理信號將輸送帶電機(jī)電源接通,輸送帶輸送。煙箱從擋板滑過后,擋桿被固定在支架上的彈簧固定端向右拉,軸承外圈、弧形塊以及擋桿(焊接在一起)順時針旋轉(zhuǎn)回圖4 所示的工作狀態(tài),輸送帶停止。
改進(jìn)后的YP18 封箱機(jī)煙箱皮帶輸送控制開關(guān),軸承的承載能力比原來軸與軸瓦的結(jié)構(gòu)形式承載能力更強(qiáng)、摩擦力更小、轉(zhuǎn)動更靈活。彈簧的柔性緩沖避免了擋桿沖擊限位銷軸時絕大部分的沖擊力,能夠極大降低故障頻率,有效降低控制開關(guān)故障率,保障設(shè)備有效作業(yè),減少人力、物力、成本及時間成本。