李國華
(中航工程集成設(shè)備有限公司,北京 100191)
隨著自動控制技術(shù)不斷發(fā)展、成熟,越來越多的全自動智能無人工廠被更多建設(shè),對智能工廠中移動設(shè)備的控制方式也提出了更高的要求,傳統(tǒng)的通過限位開關(guān)進行定位的控制方式已不能滿足現(xiàn)代工廠的控制要求,本文將就全自動智能化無人工廠中移動設(shè)備自動定位控制方案進行談?wù)撜f明。
全自動智能化生產(chǎn)線中,二級控制系統(tǒng)向移動設(shè)備發(fā)送移動目標命令,移動設(shè)備接收到命令后根據(jù)實時位置,自動判斷移動方向及移動距離,在接近目標位置時自動減速,到達目標位置后自動停止,并進行后續(xù)進出料工藝動作。
移動設(shè)備在運行過程中無人操作,自動移動并定位,全線移動距離200米,對應(yīng)25個停止工位,工藝要求每個停止工位的重復(fù)雙向定位精度為±2mm,移動速度3~15米/分,并需要將位移全程的實時位置信息反饋到自動控制系統(tǒng)中。
移動設(shè)備工藝運行特點:移動距離長,定位工位多,定位精度高,且要求實時反饋位置信息。傳統(tǒng)的限位開關(guān)加計數(shù)器的定位控制方式已無法滿足工藝運行要求。本方案將采用編碼定位系統(tǒng)作為定位傳感器,對移動設(shè)備的絕對位置進行實時監(jiān)測反饋,采用西門子S7-300系列PLC作為核心控制系統(tǒng),對采集的數(shù)據(jù)進行處理判斷及動作控制。
編碼定位系統(tǒng)硬件配置包括不銹鋼編碼帶、讀碼頭、網(wǎng)絡(luò)模塊及其他安裝附件。編碼帶(帶條形碼)貫通整個移動設(shè)備行程安裝,讀碼頭與移動設(shè)備固定安裝,在移動過程中對編碼帶中條形碼進行實時掃描,從而讀取實時位置,網(wǎng)絡(luò)模塊將讀碼頭讀取的位置信息以通訊方式傳送到控制PLC中。
編碼帶測量長度可以從0米到314.5米,每米分成1250刻度,既每刻度0.8mm,移動設(shè)備每移動1個刻度位置值+1(或-1),讀碼頭通過RS485接口將讀到的位置信息實時反饋給網(wǎng)絡(luò)模塊(如圖1),網(wǎng)絡(luò)模塊作為Profibus從站模塊,通過Profibus網(wǎng)絡(luò)將位置信息映射給PLC分配的映射輸入?yún)^(qū)。
調(diào)試過程中,西門子PLC添加GSD文件,將網(wǎng)絡(luò)模塊組態(tài)到控制系統(tǒng)中,并給讀碼頭分配地址,通過編寫控制程序,讀取移動設(shè)備位置信息(如圖2),并將該信息應(yīng)用于全自動運行的邏輯控制程序中(如圖3)。
圖1 硬件接線圖
圖2 位置信息采集
圖3 控制效果展示
圖4 安裝要求
特別需要注意的是,安裝時編碼帶及讀碼頭之間的相對位置及方向,讀碼頭插頭側(cè)必須為編碼帶數(shù)值遞增方向(如圖4),否則將產(chǎn)生讀碼錯誤。
該定位控制方案,經(jīng)在項目中實施應(yīng)用,運行穩(wěn)定、定位準確,能夠很好的滿足自動控制工藝要求,重復(fù)定位精度達±1刻度(既±0.8mm),滿足定位精度±2mm的工藝要求(如圖3),不銹鋼材質(zhì)的編碼帶能夠很好的在高粉塵、高煙氣的惡劣環(huán)境中應(yīng)用。對于長距離連續(xù)定位的應(yīng)用環(huán)境,編碼帶安裝應(yīng)選用專用安裝軌道,可以減少運行過程中的震動干擾。該定位控制方案可推廣應(yīng)用于智能天車、智能倉儲、電梯等領(lǐng)域。